污水处理300题.

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1、1问:采用 CAST工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房, 导致进水 COD,SS偏高,并影响选择池的反硝化反应,应该如何解决?答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题, 即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题。 由于污泥脱水前要加调质药剂, 如 PAC 和 PAM,有些药剂有一定的毒性, 污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。 处理这些滤液在技术上没问题, 只是成本问题, 如果选用合适的污泥调质药剂, 并控制好加药量以及脱水机的进泥量等, 对前面的生化处理就不会造成大的影响。 还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理工序的全过程管理,包括污泥浓缩池的管理。2问:“污泥泥龄”

2、是怎样确定的?如何来控制?究竟是用排泥量确定它,还是用其它来确定排泥量?答:泥龄、 F/M、等与其说是运行的控制参数,不如说是设计方面的参数,在工艺控制中的只是参考参数。实际运行中排泥量通常是根据 MLSS值加上经验来控制的,在 SVI 相对稳定的情况下,也可用 SV30来参考。3问:本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺。有时装置的出水氨氮比进水还高,进水 TP2.5mg/L 左右,出水只有 0.2mg/L 右,曝气机 3 台满负荷运行。一直查不出什么原因,这是怎么回事?答:只能根据你提供的情况来初步分析, 可能是污水含氮有机物较多, 反应时间不够,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷

3、不够,影响氨氮通过同化途径去除的效果。4问:在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约 1mm左右的污泥颗粒泛黄色, 时常会造成二沉池大量飘泥, 污泥返白,有絮体随出水一同流出, SV30 迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除,周而复始,请问其成因和控制措施。答:说明污泥已失去活性,使 ESS增加。有二种可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。从你所描述的现象看,前者的可能性大,可测定一下污泥耗氧速率,以便针对性采取措施。5问:AB 法 A 段如何控制?是从一沉池以等同的流量给 A 段连续回流吗? SV30 应控制在多少?控制在 5%-10%可以吗?答: A 段的回流比应该大一些,

4、但也不能使污泥在一沉池的停留时间太短,虽然A 段主要是吸附为主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池内进行,只有将吸附在污泥表面的有机物降解,才能恢复吸附能力。应该用 MLSS 来控制,在污泥沉降性能稳定时也可用 SV30,要根据实际情况定, 沉降比 5%-10% 太低。6问:如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态,那是不是应该考虑重新培菌(换泥)?换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢?答:不用换!如果运行条件不变,换了也会一样的,即使你用优势菌种投加也没用,只能维持一段时间, 重要的是控制好运行条件, 如果是设计上的的问题要及时整改。7问:我调试的是工业废水。工艺为:水解 +

5、厌氧 +好氧池 1+ 好氧池 2+沉淀。由于安装问题,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气) ,每个曝气器处,均有一个类似喷泉上下翻滚(直径 1m 左右),曝气不均,对处理效果有多大影响?还发现曝气区填料挂膜较少, 镜检有大的后生动物, 没有发现其它生物, 填料生物膜表面为淡黄色,曝气区外的生物膜厚达 3cm,能给我解示一下吗?答:你所说的情况不能说是曝气不均,是正常现象。还有你说生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆盖就很好了, 至于说曝气区外的生物膜厚达 3cm 就是严重结球了,要采取措施,如用大气量冲刷和厌氧脱膜等措施。8问:请问有关接触氧化池的下例问题。( 1)接触氧化池在放空时,填

6、料上污泥能存活多少时间?( 2)当接触氧化池处理能力下降时,要不要投加营养?( 3)对于泡沫,加煤油消泡你认为有效吗,若有效通常要加多少?答:三个问题回答如下:( 1)接触氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多长的问题,而是要避免软性填料晒干而板结,板结后再浸放水中就很难再伸展开,要防止这样的情况出现;( 2)接触氧化池处理能力的下降应从多因素考虑,其中生物膜的厚度控制很重要,膜太厚会严重影响处理能力, 还要注意池放空时只能缓缓放, 否则挂有大量生物膜的软性填料架会倒塌或变形; ( 3)化学性泡沫用水喷淋较有效 (不能直接用水冲),我不赞同用煤油之类的方法消泡。9问:本厂近一周的进水、出水及生化

7、池各数据平均如下:BODCODPHSS色度氨氮总氮总磷进水2538107.928632 倍28646.0出水4.8748.1128 倍7.622.81.02生化池:MLSS:4200MLVSS:2340SV%: 47.2污泥指数: 118.9 泥龄是 35 天采用的是改良型活性污泥法处理工艺,目前的进水大约只有2.5 万吨 / 天(设计是 5 万吨), 80%以上是工业废水,另有少量高浓度的垃圾渗滤液。工艺流程是:曝气沉砂池 - 生化池 - 二沉池。没有设置接触池与水解池。生化池是鼓风机供气,深水转碟曝气,连续进水时溶解氧达不到1 mg/L ,停止进水后溶解氧缓慢上升至 4-5mg/L 左右。

8、进水的严重超标及构筑物的缺陷,导致了生化池的负荷很高,且污泥浓缩池很小 (180 立方 ) ,有相当部分剩余污泥重回到进水泵房去。现在碰到的问题是:( 1)二沉池在进水后经常发现有活性污泥悬浮颗粒,是静沉时间不足还是难以沉淀?( 2)三个二沉池均发现聚集的红虫(水蚤) ,水蚤好像是处理水质好的表现,是不是因为污泥浓度高导致大量繁殖?( 3)二沉池有时发现有薄薄的一层飘泥,是不是污泥的沉降性能很差,生化池曝气不足?还是污泥回流不及时?( 4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻类滋生,有什么方法克服?( 5)我认为污泥已老化严重,要将 MLSS 控低为 3000-3500 之间或更低些,增加剩余污泥排

9、放量, 降低泥龄,这样生化出规池的耐冲击性会不会下降?出水水质会不会上扬?答:污泥是有些老化,但不算很严重,泥龄已达35 天,按此推算,污泥负荷不到 0.03 。控制目前污泥浓度的 2/3 就足够了,应该逐渐减少污泥浓度,水蚤对出水没影响, 分析取样时不要取到水蚤。 还要注意沉淀池泥层控制, 二沉池三角堰板上青苔和藻类只能人工清除。10问:我们是石油化工废水两级生化处理,一级是圆形完全混合式曝气池,二级是推流曝气池,一级 DO 0.2mg/L,二级 DO 5.0mg/L。这段时间一级生化进水 pH 8.0 ,出水 6.5 ,二级生化后 PH 5.78 ,超出指标 6-9 的范围,这是怎么回事?

10、答:一级 DO 低很正常,因为污泥负荷高,一级 pH 下降的原因可能是负荷太高发生酸化,二级出水 pH 下降可能是硝化反应消耗碱度造成的。因为你介绍得太简单,我也只能简单分析和推断。11问:氨氮的去除, 除了要有充足的碳原和足够长的污泥龄和保证足够的回流量,回流是回流好氧池出水还是二沉池底部回流?我现在调试氨纶废水, 原来设计回流好氧池出水, 可实际上是, 若回流量达一倍时, 就不能保证前边缺氧池的厌氧环境,我师傅说好氧池溶解氧控制在 1mg/L 左右会好些,这样说是否对?答:根据你介绍的应该是前置反硝化, 需回流好氧池的出水和二沉池污泥。 你说若回流量达一倍时, 就不能保证前边的缺氧池的厌氧

11、环境的话不妥, 缺氧区不等于厌氧, DO小于 0.5mg/L 就可。你师傅说好氧池溶解氧控制在 1mg/L 左右也是有道理的,这样可防止缺氧区 DO大于 0.5mg/L 。 如果好氧区 DO在 1 mg/L 左右,出水回流量在一倍时,缺氧区 DO仍大于 0.5mg/L 时,不能再降低好氧区的溶解氧,也不要随意减少出水回流量(进入缺氧区的硝酸氮会少) ,此时可在不影响二沉池泥水分离效果的前提下, 减少二沉池出泥量, 将池内污泥层升高, 使污泥在二沉池内的停留时间增加, 使之处于缺氧或无氧状态, 这样也有利于避免缺氧区 DO上升。二沉池出泥量减少不会影响回流至反应池的污泥量,因为在二沉池内泥层升高

12、的情况下, 污泥在泥层中的浓缩时间长了,这种情况下出泥量减少了但出泥的浓度提高了。如果是接触氧化工艺,出水要回流,污泥不回流。我不赞成用前置反硝化。关于去除硝化菌的说法不妥,但明白你的意思。12问:(1)最近车间试车,造成进水很不正常。昨天COD 有 6000 mg/L ,而设计只有 600mg/L 。应该采取那些措施,使出水尽快恢复正常?( 2)最近空压机房的风压有 8 公斤,而又没装减压阀,他们解释曝气管的流量阀一样可控制压力。请问一下,是不是风压过高造成的曝气不均?答:进水 COD大于设计值的十倍是无法达标的, 应增加供氧量, 减少排泥量或不排泥,目的就是控制好污泥负荷和供氧量。 但要注

13、意:减少排泥量或不排泥是暂时的,当经过一个反应时断后(至少半天)就应该加大排泥量。上述措施的目的是先让污泥与高浓度污水混合、吸附,经过一段时间后,部分有机物降解,但仍有大部分有机物吸附在污泥上, 让其随污泥而排出系统, 这样可使系统尽快恢复正常,因为这样高浓度的废水一般不会特续很长时间的。风压达 8 公斤不行的。13问:活性污泥法处理鱼类加工废水,生化部分分三个格池串联进行,现在第二、第三生化池出现了大量的泡沫, 而第一生化池中没有泡沫; 起初以为是洗涤剂泡沫,但是最近在洗涤剂高峰时,将水外排,已经有四五天了,依旧没有好转而且有增多的迹象,这是什么原因,怎么解决?答:可能是若卡氏菌引起的生物泡

14、沫,在进水含油脂、负荷低的后段易繁殖。这类泡沫很难用水喷淋消除,只能人工清除或让部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度上压抑若卡氏菌繁殖。14问:老装置改造用来处理氨氮废水。采用水解 +厌氧 +两级好氧(接触氧化工艺)。污水回流到水解池,污泥回流到厌氧池(缺氧池) 。如果加大回流,水解池污泥流失很快(水解池由黑变清) ,并且后面的厌氧池溶解氧可达 0.7 。为此尝试沉淀池底部回流 (通过放空管回流),由于回流量限制, 氨氮的去除率不理想。请问:前置反硝化工艺,通常回流的是好氧池出水还是沉淀池出水?答:应该是二级好氧池的出水回流至缺氧区, 而不是回流至水解池和厌氧池。 可能是你没完全介绍清楚

15、, 我总感觉这工艺有问题, 水解池就是酸化池, 主要是通过水解酸化提高废水的可生化性, 应该先了解一下硝化效果是否好, 再考虑反硝化问题,还有你说的沉淀池是否是最后的沉淀池 (沉淀好氧池脱落的生物膜用) ?厌氧池后是否有沉淀池?我感觉除了设计问题,还有运行管理问题。15问:现在用 SBR 工艺处理医院污水, 目前已经投放生活污水和回流污泥 (经过带式污泥机出来的污泥 1000 斤),在鼓风曝气十分钟左右就出现大量的白泡沫。水量大概有 120 立方,是不是进水量大和浓度高呢?下步工作需要什么准备?微生物怎样培养得更好?如何控制曝气时间?答:如用脱水污泥作污泥培养接种用,投加量至少要有效池容的 3%,还有营养方面的要求, 接种污泥投加量太少了, 至于出现泡沫很正常的, 污泥形成后会大大减少或消失的。后面的问题是运行控制上的基本问题,这里不展开介绍了。16问:我们厂采用厌氧 - 水解 - 一级好氧接触氧化 - 二级好氧接触氧化工艺。进水 COD在 1000mg/L 以下;进水

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