循环泵叶片断裂问题原因分析与治理

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1、循环泵 叶片断裂问题原因分析与治理刘启民 摘要:由于设计原因导致循环泵叶轮连续断裂,经过多次审核泵体设计方案、叶片强度计算以及原因分析, 采取了重新修正设计与完善泵体方案等措施,治理后循环泵各振动指标达到合格标准,可以长周期连续运 行。关键词:叶片 振动 断裂 汽蚀1 概述国华陈家港发电公司2 x 660MW机组循环水泵自2011年5月16日开始试运,期间循环 泵振动情况:径向振动达到良好,但轴向振动偏大。机组通过168试运后,至2012年3月12日正常运行中,2B循环泵第一次发生首次叶 片断裂。截止2012年年1 0月份,循环泵叶片断裂5次/台(其中最终加厚叶片断裂2次), 发现裂纹2次,解

2、体检修9次/台。日立泵业经过多次复核设计方案、强度计算与原因分析, 采取重新修正设计与完善泵体设计方案等措施 ,叶片厚度由初始 17.6mm、25.3mm 最终增加 至3 5. 1 mm ,截止2 0 1 2年8月2 0日最终确定了治理方案,并付诸实施。截止2012年10月20日,治理后的1A、2A、2B循环泵,径向、轴向振动均达合格标准, 各项运行指标与其它发电公司循环泵状态类似,就目前1A、2A、2B循环泵运行(2B备用) 情况看,可以尝试长期连续运行,叶片断裂的可能性大幅度降低,但还需时间考验。1B循 环泵正在进行永久方案的隐患治理中,预计10月28日具备试运条件。2 故障现象(1 )泵

3、轴向振动较大,振动值在100160um波动;(2)运行中叶片断裂。3 故障原因2012年3月2B循环泵叶片首次断裂后,日立泵业分析原因为叶片强度不足,并连续增 加了叶片的厚度,经过实践考验,叶片又发生2次断裂。经过多次解体检查及运行状态分析, 最终确定了循环泵轴向振动大与叶片断裂的主要原因。(一)判定依据:(1)泵入口处漩涡增大,造成作用在叶片上的交变应力增加,实验室模型试验测量结 果显示,漩涡作用在叶片上的交变载荷与无漩涡状态比较,最大约1.7 倍程度;(2)泵入口汽蚀使得叶片交变载荷增加,试验结果为无汽蚀状态约3.7 倍;(3)喇叭口处电极孔(直径100mm)加剧了入口处水流态的绝缘板恶化

4、,使得作用在 叶片根部的交变应力过大,试验结果显示增加叶片交变载荷1 .4 倍;(二)原因分析( 1 )设计、制造原因 叶片疲劳强度不足 叶轮材料采用双相不锈钢,双向铸钢叶轮设计的疲劳强度无试验值,日立泵业参照该种材料钢板的疲劳强度数值(400MPa)进行设计,日方按照经验取值为: 400*0.6*0.92=221MPa,即叶片设计疲劳强度为221MPa。实践证明,双向铸钢实体疲劳强度 与日方参照双向钢板疲劳强度取值差异较大,制造厂未作该材料的铸钢疲劳强度实体试验数 据。首次叶片断裂后,在损伤叶片提取样块,实施实体疲劳强度试验,试验结果表明, 双向铸钢疲劳强度仅为161MPa,比设计值(221

5、MPa )低,不能保证叶片安全运行。(叶轮铸造缺陷 首次叶片断裂后,日方对断裂口、损伤部位进行金相分析,认为叶片内部存在铸造 缺陷,多处有夹渣、气孔、组织粗大等现象,严重影响叶片的强度要求。( 2)泵体结构影响 泵体静叶导流体固定不牢,解体发现有位移与磨擦痕迹; 泵吸入喇叭口处安装有阴极块,设计布置为2个孔洞(/100),由于阴极块脱落后, 孔洞加剧了泵吸入口处涡流、紊流的产生以及汽蚀现象加重; 外筒体各部分组合件刚性不足,连接螺栓松动。( 3 )泵体检修与组装 泵体组装技术标准低,检修与组装工艺过程管控不足,致使三根转子间连接装置即 锥形套接触面积不足、组装后晃动值过大(大于0.30um),

6、未达到优秀标准。 叶轮动平衡标准低,叶轮修后残余不平衡余量大,致使动平衡未达优良标准。 金属检验仅靠着色检查表面裂纹,叶片铸造缺陷,未进行超声或射线探伤,未 能发现严重缺陷,也未进行挖补处理。4 治理方案与实施状态(1)1A、2A、2B 循环泵治理按照既定方案,完善、治理已经完成(2)1B 泵永久性治理方案,正在进行中。 1B 泵基础局部重新浇筑,台板基础找水平,泵体台板增加厚度; 泵体填料部分增加径向支持轴承;泵入口喇叭口尺寸增大;入口处加装防涡、 防汽蚀固定导流锥。 其它部分与1A2A2B泵体治理措施相同。目前项目正在实施中,预计10月28 日完成,具备试运行条件。(3)已采取主要措施 双

7、向铸钢叶轮,已经通过实体试验,疲劳强度数值真实、有效; 叶轮铸造缺陷已经得到控制,检测、修补以及动平衡等措施得到完善并实施; 泵体结构设计局部得到完善,包括静叶导流体固定方式、筒体连接螺栓更换,筒 体孔洞封堵等。5 治理效果1A2A2B循环泵目前初步治理方案已经实施,取得一定效果。截止10月20日,除了 1B 泵正在按照既定永久治理方案进行实施外,其余泵体运行状态良好,径向与轴向振动合 格,具备连续运行能力。至2012年10月20日,1A、2A与2B循环泵振动与叶片断裂问题治理效果已初见成效, 1B循环泵正在按照重大隐患治理方案进行设备治理中。目前1A、2A、2B循环泵振动情况, 明显优于自循

8、环泵运行以来的振动值。振动情况如下:(1)1A循环泵振动情况图示说明:2012年9月13日1A循环泵处理后,径向振动、轴向振动均小于60um,较9月 1 3日前轴向振动( 801 2 0um )有大幅度较低。已经达到合格标准,可以长周期连续运行。但叶轮的疲劳强度是否能够满足长周期运行要求,还需要时间来检验。2)1B 循环泵振动情况图示说明:9月1317日运行时,1B循环泵径向振动在3060um,达到合格值,但轴向 振动在160180um,严重不合格,对泵体安全特别是叶片断裂具有很大的威胁。目前停运, 正在隐患治理中。3)2A 循环泵振动情况图示说明:2A泵体振动2012年9月1810月15日,

9、泵体径向振动、轴向振动均小于60um, 较8月27日前轴向振动(80160um)有大幅度降低。已经达到合格标准,可以长周期连续 运行。但叶轮强度也需要长期连续运行考验。(3) 2B循环泵振动情况100806040200图示说明:2B泵体振动2012年9月14日,泵体径向振动、轴向振动均小于60um,较 9月1日前轴向振动(80160um)有大幅度较低。已经达到合格标准,可以长周期连续运行。 叶轮强度同1A、2A泵一样需要时间考验。目前处于备用状态。7 结论与建议(1)循环泵轴向振动是叶轮轴向受力较大的实质表现,即叶片受到介质的交变载荷在 泵转动部件上作用力的体现。从轴向振动大小变化情况来看,轴向振动由160um降至2060um, 说明泵体叶轮叶片上的交变载荷大幅度较低,即作用在叶片上的交变应力下降至最低。(2)参照同类型循环泵运行中振动情况看,港电循环泵1A、2A、2B振动已经达到合格 标准,表象显示该泵具有长周期连续运行能力,但鉴于该型式循环泵叶片连续出现断裂事件, 还需要长周期连续运行的考验。(3)1B循环泵继续按照永久性整改方案执行,目前正在进行。治理完成后,视该泵运 行效果如何,特别是加装导流锥后对轴向振动是否得到更佳改善,与1A、2A、2B循环泵运 行状态进行比较,以确定其它循环泵是否进行永久性改造。

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