电缆进水处理

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1、4、加强电缆头制作工艺的管理一旦电缆进水,则最早出现击穿现象的往往是电缆头,因而电线头制作得好,可以延长电缆的整体寿命。如电缆在剥离半导体层时,在半导体层上竖着划几道,然后像甘蔗剥皮一样剥去半导体。但在用刀划时,若划得太深,便会伤及绝缘层,给水树的产生带来机会。另外,在焊锡时,因找不到电源,就会直接用喷灯来熔化焊锡,此时,火焰会损坏铜屏蔽层及绝缘层,因而要杜绝这种现象,正确的办法可配置UPS,因为焊锡所需时间一般仅为10min,功率不过500W。5 、采用冷缩电缆头3M公司的冷缩硅橡胶电缆附件,制作简单方便,不用喷灯,不用焊锡。且硅橡胶电缆附件有弹性,紧紧地贴在电缆上,克服了热缩材料的缺点(热

2、缩材料没有弹性,在电缆热胀冷缩的过程中,会与电缆本体间出现间隙,这就为水树的发展提供了便利)。6 、长电缆采用电缆分支箱几条长电缆,每条长度在3km左右,对于这样的电缆,除了做中间接头外,还采用一至二个电缆分支箱,一旦其中的一段电缆进水后,不会扩散到其它段的电缆,而且在电缆故障时也便于分段查找。7 、10kV系统中采用8710kV等级的电缆该等级电缆绝缘厚度达45mm,而610kV等级电缆的绝缘厚度为34mm。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,能防止水树的老化,同时,由于lokV中性点小电流接地系统在单相接地时,电缆要承受173倍的相电压,且按要求要运行2h,因而,有必要加厚电缆绝缘层。8

3、、采用PVC塑料双壁波纹管该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性良好,因而在电缆直埋敷设时,可大大减少电缆外护套破损。9 、电缆沟(管)与电缆井的设计由于条件的限制,电缆敷设均采用直埋或电缆沟形式,而且以直埋为多,如属于沿海多雨地区,电缆沟或电缆井中长年有积水。由于电缆沟或电缆井的深度会超过下水道的深度,排水很困难,因此在规划时,就应进行协调,便于电缆沟(井)的排水。如无法做到电缆井不积水,则应把电缆井中的中间接头用支架撑起。另外,化工区内化工企业较多,在巡视检查中发现,化工厂附近的电缆沟中的电线,有些外护套已严重变形,因而,化工厂附近的电缆沟必须有完善的排水设施。另外,在电缆排管设计时,要尽量直,

4、减少弯头,使电缆便于敷设;同时,在电缆井制作时,分成大电缆井和小电缆井,大电缆井可用来牵引电缆、盘圈、做中间接头,而在马路当中等不便于做电线井、却必须有转角的地方,改做小电缆井,该电缆井只是在敷设电缆时用来放置转向滑轮。10 、电缆的试验电缆头制作完成后在投运之前做一次高压直流泄漏试验,以后,对变电所出线电缆做预试,其它电缆不做试验。因为,变电所出线电缆一旦故障,短路电流会对变电所设备造成很大冲击,因而发现电线有问题,就要加强运行管理及时调换。我们认为,电缆故障的后处理,与电缆试验后发现故障的电缆,两者处理起来一样的麻烦:查找故障点,甚至调换电缆。前者的缺点是:非计划性停电、短路电流的冲击优点

5、是:不做试验可延长电缆的寿命(有些电缆试验做出来不理想,却依然可以运行很长时间,况且直流试验后会增加电缆击穿的可能),故障点比较明显,易于查找。后者的优缺点正好与前者相反。因此,对于不做试验的电缆用户,我们着重做好其供电可靠性,如对用户供电的10kV开关站,均采用双电源,实现调度自动化,一旦一条进线电缆故障、就马上切换到另外一条电缆供电。事实上,新的电力设备预防性试验规程中,对交联电缆不再规定隔一定时间做直流耐压试验,只测绝缘电阻,因而更可简化电缆的预防性试验?可以将电缆作成一个回路,采用穿心变压器进行大电流供电,让电缆自动驱潮。?对电缆进水的处理方法?(2007-03-1219:14:22)

6、?转载?我们工作中碰到过这样的问题,我们也没有经验,用户施工时电缆被划破,水进入导体内部,8.7/15kv高压电缆,能用真空泵等设备进行抽水处理么,你们工作中使用电缆时,比如电缆有潮气进入电缆,一般怎么处理啊,不会是每次出现这样的情况就将电缆换了吧,低压小规格电缆还好,高压电缆可不得了啊,这么贵的,有没有好的方法解决这种问题啊!?首先电缆已经破损,必须做中间接头了?其次要排除水分,排除水分切记不要抽里面的空气(原因很多),出去买一瓶氮气(价格不贵的)2只带气嘴的热缩封头(一般是通讯电缆用的),2到3瓶干燥试剂(也叫兰胶,遇见水分会变蓝色,可以重复使用,此次用完以后不要仍,放到文件柜、衣柜里可以

7、防潮的),一段高压气管?在电缆一段热封封头,吹入干燥氮气,另一头先不要封,让水分滴干净,然后封头,打开气嘴,将气嘴通过气管接入兰胶中,直到兰胶不发蓝为止,最后剩余氮气留着也没用,直到氮气用完为止。?采用此方法费用可以控制在100元以内(可以报价到5001000元)此时基本将水分排除?然后安装一个比较好的冷缩接头就可以了(冷缩接头价格较高,建议选3M,长沙附件,广东长圆)?既然大家这么给面子,我就告诉大家为什么只能充气,不能抽气的原因:? 1、一端抽气,另一段不好控制,有时候施工人员在另一头是打开的,反而进了好多潮湿空气? 2、氮气压力足够充几百米电缆,110KV的电缆都行,如果仅仅是单芯受损的话,可以仅充单芯气。? 3、最主要的在于电性能上:高压交联电缆在生产过程中,进入硫化管时是高气压,生产完成后电缆出于正常大气压,而抽气在电缆绝缘里面是负压,将导致绝缘层在高压交联过程中产生的微小气孔膨大,使得绝缘层产生微小裂痕,为后期电缆运行埋下隐患。有可能在竣工试验时发生击穿,而此时的击穿点却不在电缆接头上!到时候电缆厂家很难解释清楚的,只能叫冤,所以希望大家尽量不要抽,改成充。4充气时间最好长一些,就和大家晾衣服差不多,不要太急5氮气不含氧,对电缆运行有一定好处,另外整瓶的氮气的干燥度很好的,不需要单独再脱水。

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