快速控制冷却系统在八钢中厚板的应用

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1、快速控制冷却(ACC)系统在八钢中厚板的应用摘 要 八钢中厚板厂acc系统存在时有通讯中断、侧喷丢失、 数据传输交换问题、acc区域速度下降等问题。通过改进实际速度 与设定速度不一致和编码器的安装方式,修改精轧机控制程序等措 施,解决了存在的问题,满足了开发x60、jg670db等新钢种的要 求。关键词快速控制冷却acc系统侧喷一、概述八一钢铁股份有限公司轧钢厂中厚板分厂(简称八钢中厚板分厂) 轧后快速控制冷却系统(acc)采用的是北京科技大公司的产品, 主要是通过最终受控轧制或热机轧制之后的钢板立即进行受控冷 却的方法,来促使品粒细化以及增加珠光体和贝氏体的体积比,以 满足某些特殊钢材的要求

2、。该系统于2011年7月份开始投入钢种 试验工作,由于系统存在时有通讯中断故障、信号交接故障、物料 跟踪故障等问题,经常造成钢板停在acc水幕下而被浇黑的情况, 这时只能手动送板,但速度不能保证稳定运行,又造成钢板冷却不 均匀、瓢曲、终冷温度不精确等问题,严重影响了产品质量,为此 对该系统进行了改进。二、acc系统的自动控制原理八钢中厚板分厂acc控制系统有一级自动化和二级自动化。一级自动化包括电气plc控制系统、仪表plc控制系统、水系统plc控制系统,其plc均采用西门子s7 300系列。通过profibus dp总 线实现通讯,由s7 300plc的中cp343模块与由于系统存在以上 问

3、题,造成acc区域辊道速度不能实现自动调节。钢板在acc区域 速度前半部分自动、后半部分手动的速度控制.手动控制速度不稳 定,可想而知钢板在acc区域的冷却效果也不稳定,很难达到钢板 性能的工艺要求,更不能满足acc系统要求的速度差小于5%的精 度。所以由于冷却不均,造成冷却后的钢板发生瓢曲等现象。一级自动化电气plc控制系统主要完成钢板头尾跟踪、过程的顺 序自动控制、acc区域辊道速度给定(通过精轧机后完成)、冷却器 流量调节等功能。仪表plc控制系统主要完成喷水流量和空气流量 的控制、水温控制、扫描式高温计的数据采集等功能。二级自动化 主要完成acc控制系统的模型过程控制与计算、实现轧制工

4、艺的计 算机数据通讯等功能。(1)acc控制系统一级自动化接到精轧机轧制任务结束信号后, 通过精轧机一级自动化tdc将速度降为acc所需速度(升速或变速 或阶段调速等冷却工艺要求)。进入acc区域进行冷却,当acc控 制系统完成冷却任务后,acc控制系统通过精轧机向矫直机(leveler level 1)发出冷却完成任务指令,钢板进入矫直区进行 矫直,矫直任务完成后,再向1#冷床系统发出矫直任务完成指令。 acc控制系统二级自动化通过精轧机二级服务器(fm level2 )得 到钢板的原始参数,根据是否是acc冷却模式,通过冷却模型控制水量及辊速等。(2)mulpic冷却系统也具备加速冷却和直

5、接淬火功能,其水量可 以在10 : 120 : 1大范围内调节,并且采用5bar的高压水,冷却 能力比气雾冷却系统大。在加速冷却模式下最大冷却速度到达20C /s (30mm厚钢板,800C500C),在直接淬火模式下最大冷却速 度达到25C/s (30mm厚钢板,800C100C)。国内采用mulpic 冷却系统的沙钢5000mm厚板厂、莱钢4300mm厚板厂和舞钢4100mm 厚板轧机三套,迪林根厚板厂、韩国浦项no.2和no.3厚板轧机 后来改造的水冷装置也采用了此系统。该系统冷却能力强大、但是 由于喷嘴数量多、水系统净化要求很高,维护检修相对比较麻烦。(3)高密度管状层流冷却系统是我国

6、最近几年,自行开发的冷却 系统,在传统的层流冷却系统的基础上,加大u型管的密度以提高 水量而开发。其水量的调节范围比传统的层流冷却要大,日前主要 被我国已有的一些中厚板轧机上采用,新建的宽厚板轧机采用较 少。厚板生产工艺和其他钢材生产工艺相比,其显著特点是用途广、 规格多、批量小、力学性能和尺寸规格并重。厚板对原料钢水的纯 净度要求仅次于冷轧薄板,而对力学性能的要求则是所有钢材中最 严格的。三、acc系统存在的问题与解决措施(一)存在问题(1)由于精轧机对辊道控制采用的是电压反馈,而acc系统对辊道速度的数据采集是现场实际速度,两系统差值较大,远远不能满 足设计要求的小于5%的精度。这是造成钢

7、板冷却偏差大及物料跟 踪错误的主要原因。(2)acc系统的头尾跟踪要靠编码器及冷检、热检的准确性来保 证。但由于编码器的安装对中性及稳定性都差,时常出现丢码现象。 还由于冷检、热检信号中有断续现象,都造成了 acc传给精轧机的 头尾跟踪数据错误。(3)由于遮蔽系统中的编码器采用dp通讯方式,而现场环境条 件恶劣,致使通讯经常中断,影响整个acc系统工作。由于系统存在以上问题,造成acc区域辊道速度不能实现自动调 节。钢板在acc区域速度前半部分自动、后半部分手动的速度控制. 手动控制速度不稳定,可想而知钢板在acc区域的冷却效果也不稳 定,很难达到钢板性能的工艺要求,更不能满足acc系统要求的

8、速 度差小于5%的精度。所以由于冷却不均,造成冷却后的钢板发生 瓢曲等现象。(二)解决措施(1)对精轧机辊道速度反复进行了标定,调整了部分全数字百流 调速装置的参数,改进了实际速度与设定速度不一致的问题。在现 有情况下,基本满足了系统所要求的速度差精度。(2)通过解读精轧机tdc系统,以wincc为平台、在wincc环境 下开发的应用程序,发现acc系统发给精轧机的数据是错误的。通I 一论文发表专家一 中国掌木期刊网 www.qi 扃 nwang 爬 I过采集大量的数据,发现是辊道编码器丢码和冷检及热检信号断续 造成的。为此重新安装和固定了编码器,并改进了编码器的连接方 式,彻底解决了丢码现象。还更换了不稳定的热检和冷检。(3)通过研究精轧机程序,发现精轧机与acc系统一级自动化的 交接状态不能对应,为此对精轧机一级自动化tdc程序进行了修改, 保证了钢板在acc区域中的正确状态。四、结语通过对acc系统的改进,实现了 acc区域内的速度自动控制,涉 及精轧机、矫直机系统的信号,数据多,所以在使用中还应加强点 检和维护工作,还应对系统不断进行完善。参看文献:1刘树生,中厚板高密度管层流冷却技术

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