常见的加工中心刀库问题及解决方法

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1、1 常见的过载报警及解决方法故障现象:某配套FANUC-0M 系统的数控立式加工中心,在加工中经常出现过载报警,报警号为 434,表现形式为 Z 轴电动机电流过大,电动机发热,停上40min 左右报警消失,接着再工作一阵,又出现同类报警。分析及处理过程:经检查电气伺服系统无故障,估计是负载过重带不动造成。为了区分是电气故障还是机械故障, 将 Z 轴电动机拆下与机械脱开,再运行时该故障不再出现。由此确认为机械丝杠或运动部位过紧造成。调整 Z 轴丝杠防松螺母后,效果不明显,后来又调整Z 轴导轨镶条,机床负载明显减轻,该故障消除。2 数控机床转台分度不良的故障维修故障现象:一台配套FANUCOM型号

2、为XH754的数控 机床,转台分度后落下时错动明显,声音大。分析及处理过程:转台分度后落下时错动明显,说明转台分度位置与鼠齿盘定位位置相差较大;如果回零时位置同时也有错动, 则可调节第 4 轴栅格偏移量 ( 参数 0511)来解决:如果转台传动有间隙,则可调节第4 轴间隙补偿( 参数 0538) ;如果机械螺距有误差,则相应调整第 4 轴螺补。本例中发现转台回零后也有错动,调整 0511 数值后解决3 刀库不停转的故障维修故除现象:一台配套FANUC0幡统,型号为XH754的数控机床,刀库在换刀过程中不停转动。分析及处理过程:拿螺钉旋具将刀库伸缩电磁阀手动钮拧到刀库伸出位置,保证刀库一直处于伸

3、出状态,复位,手动将刀库当前刀取下,停机断电,用扳手拧刀库齿轮箱方头轴,让空刀爪转到主轴位置,对正后再用螺钉旋具将电磁阀手动钮关掉,让刀库回位。再查刀库回零开关和刀库电动机电缆正常,重新开机回零正常,MDI方式下换刀正常。怀疑系干扰所致,将接地线处理后,故障再未出现过。4 换刀不能拔刀的故障维修故除现象:一台配套FANUC0MC统,型号为XH754 的数控机床,换刀时,手爪未将主轴中刀具拔出,报警。分析及处理过程:手爪不能将主轴中刀具拔出的可能原因有:刀库不能伸出;主轴松刀液压缸未动作;松刀机构卡死。复位,消除报警: 如不能消除, 则停电、 再送电开机。用手摇脉冲发生器将主轴摇下,用手动换刀换

4、主轴刀具,不能拔刀,故怀疑松刀液压缸有问题。在主轴后部观察,发现松刀时,松刀缸未动作,而气液转换缸油位指示无油,检查发现其供油管脱落。,重新安装好供油管,加油后,打开液压缸放气塞放气两次,松刀恢复正常5 刀库转动中突然停电的故障维修故除现象:一台配套FANUC0幡统,型号为XH754的数控机床,换刀过程中刀库旋转时突遇停电,刀库停在随机位置。分析及处理过程:刀库停在随机位置,会影响开机刀库回零。故障发生后尽快用螺钉旋具打开刀库伸缩电磁阀手动钮让刀库伸出,用扳手拧刀库齿轮箱方头轴,将刀库转到与主轴正对,同时手动取下当前刀爪上的刀具, 再将刀库电磁阀手动钮关掉, 让刀库退回。经以上处理,来电后,正

5、常回零可恢复正常。6 换刀过程有卡滞的故障维修故除现象:一台配套FANUC0MC统,型号为XH754 的数控机床, 换刀过程中, 刀时有卡滞, 同时声响大。分析及处理过程:观察刀库无偏移错动,故怀疑主轴定向有问题,主轴定向偏移会影响换刀。将磁性表吸在工作台上,将百分表头压在主轴传动键上平面,用手摇脉冲发生器,移动 X 轴,看两键是否等高。通过调整参数6531,将两键调平;再换刀,故障排除。7 换刀卡住的故障维修故除现象:一台配套FANUC0MC统,型号为XH754 的数控机床,换刀过程快结束,主轴换刀后从换刀位置下移时,机床显示1001 “spindlealarm408servoalarm(s

6、erialerr) ”报警。分析及处理过程:现场观察,主轴处于非定向状态,可以断定换刀过程中,定向偏移,卡住;而根据报警号分析,说明主轴试图恢复到定向位置,但因卡住而报警关机。手动操作电磁阀分别将主轴刀具松开,刀库伸出, 手工将刀爪上的刀卸下, 再手动将主轴夹紧,刀库退回;开机,报警消除。为查找原因,检查刀库刀爪与主轴相对位置,发现刀库刀爪偏左,主轴换刀后下移时刀爪右指刮擦刀柄,造成主轴顺时针转动偏离定向,而主轴默认定向为 M19恢复定向旋转方向与偏离方向一致,更加大了这一偏离,因而偏离很多造成卡死; 而主轴上移时, 刀爪右指刮擦使刀柄逆转,而M19定向为正转正好将其消除,不存在这一问题。调整刀库回零位置参数7508,使刀爪与主轴对齐后,故障消除。

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