启备变改冷备用

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1、大型发电厂节约厂用电方式实践及新技术应用林跃余智贺国刚(纳雍发电总厂贵州纳雍553303)摘要:重点介绍了抑制涌流的原理,这一原理打破了对变压器励磁涌流成原的传统认识,并将对电力系统节能降耗及继电保护带来深刻的变化。本文以纳雍发电总厂为例,阐述了通过改变厂用电运行方式来达到节约厂用电费用的目的,通过抑制启备变空投时的励磁涌流来保证厂用电事故切换的安全可靠。大型发电厂厂用电量很高,在厂用电典型设计中通常采用启备变热备用方式,很不经济。关键词:厂用电、微机快切装置、涌流抑制器、备自投一、引言:大型火力发电厂既是电的生产者同时也是用电大户,由于安全和生产流程的需要,发电厂用的电不完全是自己生产的电,

2、特别是厂网分家后,下网电同发电厂自己生产的电价格差异巨大,造成生产成本加大,纳雍发电总厂2005年一年的下网电费高达近2000万元人民币,启备变空载损耗电费近80万元人民币。节能降耗也是电力企业必须解决的问题,直接体现在对厂用电电量及电费的节约上,即如何降低综合厂用电率上。为此,纳雍发电总厂在原来典型设计基础上兼顾安全性和经济性花费月80余万元做相应技术改造,将启备变热备用改为冷备用,配合灵活的运行方式,来达到降低厂用电费用的目的。仅启备变空载损耗一项1年左右就可收回成本。二、节约厂用电运行方式的探讨:1、典型6kV及以上厂用电系统评估及改造(以纳雍发电总厂1,2#机组为例):图1如图1,1,

3、2#机组各设置一台40MVA的高压厂用变压器,高压厂用变压器低压侧为分裂绕组接带两段6KV厂用工作段。1,2#机组共设置一台40MVA的高压启动/备用变压器,高压启动/备用变压器低压侧为分裂绕组,与6KV厂用工作段对应,高压启动/备用变压器低压侧设置四个6KV厂用工作段备用分支,两个6KV厂用公用段备用分支6KV厂用工作段备用分支。高厂变高压侧为发电机出口20kV电压,启备为110kV系统电压。对于110kV系统,一、二厂均为内桥式接线,两条线路开关通过桥开关110连接,#2号启备变对应3、4号机(图1未画)。由于启备变采用的是热备用方式,高厂变与启备变通过厂用电快切装置在分支侧实现事故切换。

4、1.1、启备变热备用方式的安全性和经济性:由图1可知,启备变热备用的安全性很高,主要体现在机组事故时投入启备变低压侧开关即可,实现起来简单方便,对于启备变本身来讲也可避免变压器空投时励磁涌流对继电保护的影响,但由于启备变长期处于热备用状态,对变压器使用寿命有很大影响,同时对启备变的预试、保护装置的定检及漏油等诸多工作带来安全影响,甚至无法开展,这对厂用电来说也是很大的安全隐患。经济上,启备变处于热备用,用的是下网电价,下网电价是电厂销售电价的2倍。两台机组正常运行时,启备变处于空载,如果为冷备用方式,就完全节省这笔空载损耗;在一台机检修时,尤其是大修阶段,该机组的厂用电均由启备变带,如果这时的

5、厂用电是电厂自己生产的,电价将降为1/3左右,节约的厂用电费用就更加可观了。1.2、启备变热备用转冷备用实现方法:从实现技术上来说并不难,改变原厂用电切换方式,利用微机快切装置,机组事故时把合低压侧分支开关改为合启备变高低压侧开关。关键问题是如何解决启备变空投时产生的励磁涌流带来的危害,让备用电源能安全可靠地投入。纳雍发电总厂采取的技术保障措施为:A、利用励磁涌流抑制装置,抵消合高压侧时启备变产生的励磁涌流,以防启备变差动误动。B、利用多微机同期快切复用装置,捕捉最佳厂用电切换时机合高低压侧开关,以保证厂用电备用电源的可靠投入。1.3、启备变冷备用下的节电运行方式:由上述可知,启备变冷备用的实

6、现在技术上是没有问题的,如果配合上灵活的运行方式,节电的效果更加明显,厂用电更加可靠。纳雍发电总厂采取的方法为:1.3.1、单元集控下的两台机组正常运行时:启备变高低压侧开关处于断开位置,当某台机事故时启动对应的微机快切装置配合涌流抑制器合启备变高低压侧开关投入备用电源。如图在#1、2发电机正常运行方式下,启备变为冷备用时,110KV线路107、内桥110开关断开备用,6KV厂用电备用电源进线开关6103、6104、6203、6204、6011、6012断开备用,当1号机(以1号机为例)事故切换厂用电时,微机快切装置将投上110KV线路107开关,6KV工作I段备用电源开关6103、6104,

7、因在合107开关时启备为空载投入状态,将产生很高的励磁涌流,所以快切装置必须配合涌流抑制器。132、单元集控下一台机运行一台机检修时:将检修机组的厂用电通过两台机组6kV工作段的备用电源进线开关作为联络由运行机组带,运行机组事故时启动微机快切装置通过涌流抑制器合启备变高压侧开关即可,再配合该运行方式下的继电保护定值,以保证安全切除6kV分支不同故障下的故障点;这种运行方式下,400V侧厂用部分由备自投装置通过明备用方式进一步对厂用电的安全和效率进行完善。如图1,(以1号机为例)在1号机运行,2号机检修时,110KV线路107开关断开备用,6KV工作IIA段6203开关合闸,6KV工作IA段、6

8、101、6103开关合闸,6KV工作IIB段6204开关合闸,6KV工作IA段6102、6104开关合闸,当一号机事故切厂用电时,微机快切装置发指令合线路107开关即可。即实现了2号机厂用电通过1号机厂用电带,这样2号机检修时的厂用电均为1号机发的电,节约了下网电价。这样方式下将出现这样的问题:A、由图1知#1、2高厂变,启备变低压分支是通过100Q电阻阻接地,厂用电系统为中阻接地系统,如果将#1、2高厂变和启备变低压分支并联的话,其零序阻抗将发生变化,变为原来的1/3了,这样厂用系统变成大电流接地系统了,原来的零序保护定值将不能满足要求;B、如果6KV厂用段相互带的话,进线开关负荷也发生变化

9、,高厂变和工作电源进线开关容量是否满足要求,继电保护定值选择性如何调整,必须做详细的方案。通过对纳雍电厂厂用负荷的计算和继电保护装置功能的考查,通过保护定值之间的配合可以安全地解决上诉存在的问题。133、当调度安排110kV某条线路检修时:冷备用实现起来就要复杂化,降低了可靠性,从本厂厂用电和系统的安全角度出发,这种运行方式下,两台启备变通过一条线路由桥开关110连接,处于热备用状态。1.4、厂用电正常切换时的补充:机组在启停机工程中需要倒换厂用电,为了保证厂用的可靠运行,通常采用并联半自动方式,即同期合上备用(或工作)电源开关后,手动拉开工作(或备用)开关,这样厂用部分合环时间过长,对系统及

10、厂用负荷都有影响,故益采用并联全自动方式,和环时间控制在500mS。2、400V公用段及辅助厂房段备自投方式评估及改造(以纳电二厂为例):二厂400V段均采用暗备用方式如图2:图2正常运行时,#1消谐器带400VI段运行、#2变压器带400VII段运行,联络开关热备用,两台变压器形成暗备用运行方式。当某一台变压器故障时,由BZT装置自动合上联络开关,由另一台变压器带两段400V运行。21、暗备用方式的安全性:从400V厂用电安全稳定来说很理想,不论400V段母线I段还是II段失电,另一段均正常运行不受影响,BZT动作合上联络开关后失电段就可以恢复正常供电。22、暗备用方式的经济性:A、由于40

11、0V段负荷在正常运行时并不完全是满负荷运行,两台变压器带两段母线效率很低,在两台机满负荷运行情况下,对400V公用段及辅助厂房段变压器负荷率统计计算为3040%Ue;B、对于辅厂房400V段,在一台机组停运时,6kV公用段的其中一段就得由启备变带,对应的400V段也就是由启备变带了,由于电价的巨大差异就很明显地影响厂用电的经济性;23、暗备用方式下改变运行方式的经济性和安全性:如果暗备用方式下,在一台发电机运行,另一台发电机检修的状况下,辅厂房400V段为提高经济性,要通过改变运行方式来完成,即:把由启备变经6KV公用段带的辅厂房400V段,倒换到由厂高变经6kV公用带的400V段运行,在这种

12、运行方式下,由于BZT为暗备用,BZT不再起作用。当高厂变带6kV公用段厂用电事故失电时,400V段将全部失电,而且只能人工恢复,对厂用电安全性构成威胁,所以在暗备用方式下不宜改变运行方式,只能牺牲变压器效率,影响经济性。2.4、暗备用改为明备用的最佳方法:为兼顾400V运行的安全性和经济性,同时节约改造成本,立足于纳电二厂400V备自投装置的运行实际,采用变压器热备用方式,通过修改装置逻辑的方法达到图2的明备用方式:A、DL3、DL5合闸,DL4分闸时DL3跳闸合DL4DL5跳闸合DL4I、II段母线失电,跳开DL3,合上DL4。II段母线失电,跳开DL5,合上DL4。B、DL4、DL5合闸

13、,DL3分闸时DL4跳闸合DL3DL5跳闸合DL3I、II段母线失电,跳开DL4,合上DL3。I段母线失电,跳开DL5,合上DL3。经过试验,纳电二厂未花1分钱的情况下,开创了国内的第九种备自投方式(目前国内只有8种备自投方式),实现了有备自投装置的400V侧电源的安全经济运行方式。三、保证启备变冷备用安全可靠的新技术介绍:1、变压器励磁涌流抑制原理:变压器励磁涌流不仅导致继电保护误动,由其衍生的电网电压骤降、谐波污染、和应涌流、铁磁谐振过电压等都给电力系统运行带来不可低估的负面影响。数十年来人们通过识别励磁涌流特征的方法来减少继电保护的误动率,但并未获得良好的回报,误动率仍居高不下。至于对电

14、压骤降、谐波污染、和应涌流等的消除更一筹莫展。究其原因是人们认为励磁涌流的出现不可抗拒,只能采用“识别”的对策,即“躲”的对策。其实,换个思路“消灭”,是完全可以实现的,而且已经实现了。变压器励磁涌流产生的成因是:当变压器任何一侧发生电压骤增时,基于磁链守恒定律引起的瞬变过程产生偏磁导致铁心过度饱和,进而使变压器励磁电流急剧增大,其数值可达正常运行空载电流的近百倍。由于变压器绕组电阻R的存在,因此励磁涌流会按时间常数t=L/R衰减,L为绕组的电感,大容量变压器的衰减速度慢于小容量变压器。励磁涌流的出现增加了变压器继电保护装置误动的概率,这是因为保护装置难以正确识别励磁涌流和故障电流的差别。尤其

15、是差动保护在变压器空载投入(差动区内无故障)、差动区外故障切除后穿越电流及过激磁都可能引起误动。尽管长期以来人们使用了诸如二次谐波制动判据、五次谐波制动判据、低电压加速判据、波形对称制动判据、三相差流及差流导数比值制动判据、间断角原理及其他数学物理方法等等对策,至今仍无法彻底解决保护误动问题,这是因为不论何种数学和物理方法都难以应对多变的励磁涌流形态。因此,重新调整思路就成为必然要面对的选择。在最经典的变压器论著中都可找到关于变压器瞬变过程的理论分析,人们早就证明不论是变压器空载合闸到电源上,或是变压器出线发生突然短路,所引发的励磁涌流或短路电流与合闸或短路时的电压初始相角有关,而且都是在电压

16、初始相位a=n/2或3/2n时,励磁电流或短路电流的暂态分量都为零,即此时变压器的工况直接进入稳态。而当电压初始相位a=0或a=n时,励磁电流暂态分量经过半周期后将达最大值,这就是励磁涌流。显然,这给人们一个明确的提示,即如果选择空投变压器的时刻落在a=n/2或3/2n瞬间,将可彻底抑制励磁涌流,对于三相变压器,由于A、B、C三相电压的相位各相差2/3n,当使用分相操作断路器时,通过分相分时操作也可彻底抑制励磁涌流,但由此会引起短暂的非全相运行。当使用三相联动操作断路器时,靠捕捉电源电压a=n/2或a=3/2n相位合闸已不可能。为了实现对三相励磁涌流的完全抑制,且采用三相联动操作断路器,通过理论分析及大量试验,我国研究人员获得了完全抑制三相励磁涌流的控制算法,按此算法构造的励磁涌流抑制器通过对变压器剩磁及空投角的精确控制,实现了在电压骤增时变压器平稳进入稳态运行。2、变压器励磁涌流抑制方法:励磁涌流是空投变压器瞬变过程中产生的偏磁导致

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