壳牌公司干煤粉气化炉开车问题分析

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1、壳牌公司干煤粉气化炉开车问题分析(有大奖,至少将会获得100金钱, 100经验及魅力1的奖励)国内进口的三套干煤粉气化炉,近一段时间开车,分别在岳阳,安庆,枝江。 三套干煤粉气化炉刚开车出现严重问题(按供应商提供操作条件操作),现有奖 鼓励大家分析其原因,分析正确者,至少将会获得100金钱,100经验及魅力1 的奖励。为了大家便于分析原因浏览方便,这里严禁灌水及隐性灌水,一旦发现, 将会被严惩。(此外在这里发帖猜测本人的工作地址及单位均以恶意灌水论处) 请大家自觉。这三家岳阳,安庆,枝江企业中,有一家是与壳牌公司合资的,一家中石化 的,另外一家性质本人不知道。现在本人就将现场情况介绍给大家。目

2、前的状况是三家均没有开起来,就是说还没有投入煤粉就出现严重问题。 (问题关键)此气化炉采用轻柴油点火,一家在刚点火不到10秒就将其点火火 嘴烧坏,据说与气割割的一样严重损坏。每个点火火嘴价值百万人民币。据说国 内进口的数量不多,全部备件好象只有5套。每台炉子配一套,然后两套作为机 动,在三家内调剂使用。点火火嘴使用工况:油压:47bar,流量1836kg/h,温度为常温。助燃使用工业用纯氧,气压45.2bar,流量4860标方/h,温度为常温。喷嘴的材质是铜。(图片中间部分,外壳为不锈钢,资料显示是incolly-800 材料)。这里本人就上传这个点火火嘴的头部照片,供大家参考。内部结构由于比

3、较复杂,等本人画好后上传。整台炉子图片见本人以前的一个帖子,连接:http:/www.hgbbs .n et/bbs/dispbbs.asp?boardID=326&ID=56172&page=1 此外,这三家公司都在积极的想办法解决这个问题,至11月16日,还没有解 决。这个问题本人将继续关注,随时通报事情的进展。待问题解决后,在发放奖 励。至于3楼说的成功了,那是值得查证的问题。现在的事实情况是如帖所述。 不必怀疑,不要问消息来源。此外,现在的状况是还没有到投煤的时候,10秒内,点火火嘴损坏,10多 万欧元啊。烧嘴故障多是因为温度(热膨胀)、压力对烧嘴喷口造成的温度分布和应力 分布,具体可

4、能是由于火焰不稳而过烧,或者烧嘴头部的激冷盘管的因素(如果 有),也可能设计就有问题(比方材料选用),此外还要具体分析氧气(空气) 的配入状况(尤其是流速)。我是做水煤浆气化的,Texco炉的烧嘴一般情况下只能用两个月,主要原因 是高温及煤浆冲刷造成的烧嘴头部磨损和径向裂纹,冷却盘管的点蚀,假如过烧 还会出现中心管弯曲(最大可以6mm),以前出现最多的状况是冷却盘管裂纹, 现在改换材质之后有好转。Texco工艺对煤种是有要求的,比如成浆性能、可磨指数、内水含量、灰熔 点等,现在Shell炉号称可以气化所有煤,本身就有些浮夸的嫌疑。中国煤50% 以上都是高灰分、高灰熔点和高硫含量品种,前两项指标

5、对液态渣的粘度一温度 有至关重要的影响,几乎国内所有的Texco厂家都有过程度不同的排渣问题, 后一项由于高温硫化作用会对烧嘴寿命有影响。对Shell工艺不是太了解,只能结合Texco工艺说一下。不过我个人认为烧 嘴和排渣这两个制约Texco炉的因素会因煤种的原因以其他形式在Shell炉身上 重演。顺便说一下:版主提到的第三家湖北双环是老牌上市股份公司,现在属于私 企。他们的Shell气化炉据说已经试车成功了?(我两个月前去五环设计院的时 候看到院子里贴了一份喜报)再补充一点:Texco炉的升温也有开工烧嘴,是先用LPG,主要起养护作用 (耐火砖干燥),500度以后改用柴油升温(包括开车前恒温

6、)到1000度下换 工艺烧嘴投料,升温借助蒸汽吸引抽真空用空气助燃,开工烧嘴结构是非常简单 的,除了回火没有其他问题,因为引进装置都是顶烧。至于国内搞出来的侧烧(华 鲁恒升)是怎么做的本人尚没机会去看过。从图上看,这个烧嘴似乎是没有带冷却盘管的,想知道这烧嘴是双流还是三 流,氧气是怎么配的?通过烧嘴中心管吗?升温是升到900度左右吗?incolly-800合金应该是合适的,不过现在倾向使用incolly625、617或 haynes214,如果氧气走烧嘴中心管的话,雾化特性非常重要(这和设计有关), 给料通道回火也有可能造成烧嘴头部烧坏,此外据伊斯曼的报道,Texco炉曾经 出现过incoll

7、y-800的腐蚀事故,原因似乎是金属粉末化,细节不清楚。但国内 倒没出现过。根据我的经验判断,该烧嘴的名称应该是开工烧嘴。其损坏原因可能为短时 间内的氧油比严重失调,导致氧过量,局部超温,损坏烧嘴。我的解决办法是采 用富氧开车,不要使用纯氧,用高压氮气将纯氧稀释到 50%。避免氧过量,局 部超温,损坏烧嘴。我做过水煤浆气化,遇到的情况跟MP4有所不同。水煤浆气化的烧嘴分预 热烧嘴和工艺烧嘴,预热烧嘴结构简单,价格便宜,材质为碳钢,仅有两种物料: 驰放气和空气,利用抽引器抽负压形成倒挂火焰。MP4的Texco炉的升温是先 用LPG,主要起养护作用(耐火砖干燥),500度以后改用柴油升温(包括开车

8、 前恒温)到1000度下。借助蒸汽吸引抽真空用空气助燃,其结构是非常简单的, 除了回火没有其他问题,因为引进装置都是顶烧。至于国内搞出来的侧烧(华鲁 恒升)是怎么做的本人尚没机会去看过。我们是一直用驰放气烘炉的,恒温时 候也是如此,用仪表调节阀调节蒸汽和驰放气流量(必要时人工调节现场阀门) 控制升温。所以在德士古水煤浆气化投料前,没有楼主说的这种问题出现。此种情况,本人怀疑可能是材质有问题,或者是点火的时候过氧、氧流速过 快引起。但是三家都出现同样问题,楼主能否询问一下国外装置的开车投料情况 做为参考!今天的厂方正在研究讨论方案,实际的动作暂时还没有。今天传来的消息是: 其他两家正在等这一家开

9、车状况定下一步的行动方案。此外本人在主题帖中有一点疏漏:三家企业在岳阳,安庆,枝江,没有应城。 特此说明。现在上传内喷头图片(铜制),供大家参考。燃料油从12个圆孔喷出,与氧气在内喷头与外壳之间的空隙混合,然后自 12个槽型孔喷出,在喷出之后燃烧。中心通冷却水。现在的情况是:内喷头没有损坏,而是外壳严重损坏。(此图片暂时本人还 没有)这个内喷头的最大直径约为40mm。长度120mm。外壳直径90mm (目 测)。至于李重光说的借鉴国外案例,其中一家就是与shell合资的,他们也不成 功啊。燃料油从12个圆孔喷出,与氧气在内喷头与外壳之间的空隙混合,然后自 12个槽型孔喷出,在喷出之后燃烧。中心

10、通冷却水。现在的情况是:内喷头没有损坏,而是外壳严重损坏。(此图片暂时本人还 没有)这个内喷头的最大直径约为40mm。长度120mm。外壳直径90mm (目 测)。至于李重光说的借鉴国外案例,其中一家就是与shell合资的,他们也不成 功啊。回MP4的问题。起初,本人也猜测是回火所致,只是连自己都说服不了。(请参看喷头)由于此炉在点火时,炉内接近常压,在点火时,油压及气压都接 近设计值,也就是说,喷射压差超过4.0mpa。那么按照这个数据核算,至少氧 气在喷射时处于过临界状态,那么氧气的喷射速度肯定是临界喷射速度,那么速 度应该在350m/s左右,油气混合物的喷射速度超过300m/s,这么高的

11、喷射 速度,怎么回发生回火呢,本人无法理解。由于本人以前只接触空气助燃油料,没有接触过氧气助燃油料,或许两者的 计算方法不一样吧。楼主的这个问题很有意思,难度也是很大的。不过有些操作参数还是不齐, 这里提出几点,以供参考:1. 冷却水采用的是高压水还是低压水?压力和温度是多少?现场操作时这 两个参数有无记录?2. 按理,这样的烧嘴冷却水需专门的冷却水联锁装置,以保护烧嘴不被烧坏。 现场操作时的联锁投运了吗? 10秒钟的时间都记录了下来,那么说明DCS或者 PLC系统的记录数据应该是相当完善的。3. 这样的烧嘴第一次见到,以前接触过一点shell的渣油气化装置的烧嘴, 那种共环式的烧嘴,但是没有

12、听说10秒钟就烧坏的啊,这个速度也太快了。如果按楼上ZSX朋友的计算,如此高的流速下,虽然燃烧助剂是纯氧,但烧 嘴的温度应该不会高于空气烧嘴的温度,且有冷却水保护,即使要烧坏,也能坚 持10秒啊,所以我认为6楼的朋友说的有道理,可能的原因大概几点:1. 投料后氧油比例严重失调,导致局部过热,如果有现场的操作记录数据, 则更能说明问题。2. 外壳部分的材质和焊接、热处理等的质量和制造问题。3. 操作时的方式,是否严格按外方的技术要求进行?要以现场操作数据为 准,调出实际的记录数据,仔细分析。4. 燃料闪点是否做了检查?符合外方技术要求吗?要是闪点过低,有可能造 成火焰黑区过短,使端部过热,以至损

13、坏烧嘴。5. 冷却水的压力是否过大?按理冷却水的压力应该和气化炉压力同步升压, 并且保持一定的压差,停车时也要和气化炉同步泄压,损坏的外壳是如何进行冷 却的?希望能提高简单的结构图。6.10秒钟烧坏的这个现象是只出现一家还是三家都如此?三家企业所用燃 料、纯氧是否都类似或者相同?如果操作条件和燃料、纯氧等外部条件三家企业 都大致吻合的话,毛病必定出在烧嘴外壳的材质上,也就是说这种材质与其提供 的工况严重不符,外方需重新提供新的烧嘴。回wrhg88的问题,你是管理员,可以查我的IP就可以知道我不在上述3地。 所以一些数据的获得需要一定的时间。这个问题是面对一个新出现的东西,这种 干煤粉气化炉目前

14、国内没有使用经验,大家在这里进行分析,只能根据一些片段 及相关经验加上猜测。所以难度自然不小。由于是新东西,介绍给大家,让大家 认识一下。现对问题分别给予回答:1:冷却水采用的是高压水,水压45bar,进口温度45C(或43C),出口 温度 49C(或 47C)。2:国外进口的控制系统是相当完善的。烧嘴冷却水有专门的冷却水联锁装 置,以保护烧嘴不被烧坏。现场操作时的联锁投运。3: 10秒钟就烧坏,我本人也十分惊讶。有位技术人员说是象气割割的一样。如果按楼上ZSX朋友的计算,如此高的流速下,虽然燃烧助剂是纯氧,但烧 嘴的温度应该不会高于空气烧嘴的温度,且有冷却水保护,即使要烧坏,也能坚 持10秒

15、啊,所以我认为6楼的朋友说的有道理,可能的原因大概几点:1:本人的计算显示(油与氧气的压差过大),氧油比例严重失调,油严重 过量,氧气量不足,致使油气混合物的流速非常低,发生回火,使得油雾在混合 室内燃烧。本人计算,这个的理论燃烧温度非常高,虽然燃烧不完全,但完全可 以在短时间内损坏喷嘴。所以本人支持这一观点。2、外壳部分的材质和焊接、热处理等的质量和制造问题。这个可以完全排 除,本人对这一点还是佩服老外的。3:操作严格按外方的技术要求进行。4、燃料闪点是做了检查,符合外方技术要求。5:不是压力保持同步。至于图纸,我想办法弄。6:三家均损坏。材料问题可以排除。这一点我可以保证。以下是引用zsx

16、在2006-11-18 19:37:27的发言:回wrhg88的问题,你是管理员,可以查我的IP就可以知道我不在上述3地。现对问题分别给予回答:2:国外进口的控制系统是相当完善的。烧嘴冷却水有专门的冷却水联锁装 置,以保护烧嘴不被烧坏。现场操作时的联锁投运。1:本人的计算显示(油与氧气的压差过大),氧油比例严重失调,油严重 过量,氧气量不足,致使油气混合物的流速非常低,发生回火,使得油雾在混合 室内燃烧。本人计算,这个的理论燃烧温度非常高,虽然燃烧不完全,但完全可 以在短时间内损坏喷嘴。所以本人支持这一观点。6:三家均损坏。材料问题可以排除。这一点我可以保证。嗯,你本人不在现场我估计到了,因为要是在现场,当有烧坏的相片上传的, 至于IP,一般不锁定用户,很少去看的,呵呵既然有联锁,

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