化工仪表事故案例1

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1、案例 2 11. 17 ,急冷油窜入烧焦线外泄事故事故经过 :1997 年 11 月 17 日 11 时 35 分,某装置按计划停车。 11 时 35 分, 2# 裂解炉 (BA102) 由汽油分馏塔 ( DA101 ) 塔切出后,不久即发现 DA101 塔釜液位下降,室内人员联系补调质油。 11 时 55 分,室外操作人员发 现 BA102 的清焦罐上有急冷油飘出,立即采取紧急措施。将 BA102 稀释 蒸汽由放空状态切入 DA101 塔内,但此时已有少量急冷油飘落在 BA102 废热锅炉 (TLE) 上,由于 TLE 温度较高,引起急冷油的燃烧,立即通 知消防人员紧急处理,将火扑灭。在这段

2、时间内虽然及时补入调质油, 但 DA101 塔釜液位仍由 50% 降至 6% 。事故类别 : 生产事故。原因分析 : 从清焦罐冒出的急冷油来源可以有两个,一是从裂解气管线倒窜, 即急冷油从裂解气切换阀 (XV-102-51) 的塔侧返回至炉侧,由于当时 各裂解炉均已退料,且 XV-102-51 的阀体内是正压,即使反窜也应是窜 裂解气,因此这种可能性极小,予以排除。另一来源是从急冷油电动阀 (XV-102-30) 线上流出至急冷器,这条线上有一个电动阀 (XV-102-30 ), 一个手阀、两个并行的急冷器出口温度调节阀(TC102-1, TC102-2)。查操作记录, TC102-1, TC

3、102-2 于 11 时 32 分关闭,但调节阀内 漏可能性非常大 ;XV-102-30 控制室内的信号显示此阀在切炉开始即被 关闭,但跑油后现场检查发现 XV-102-30 仍有 20% 的开度,该电动阀本 身存在问题。操作规程明确规定电动阀关闭后,仍要将手阀关闭。如果手阀关闭, 不可能出现如此大的急冷油泄漏。因此,操作人员未按操作规程进行操 作是发生事故的主要原因。此外,室内操作人员不细心,判断事故能力 差。根据当时生产状况 :DA101 塔釜液位下降迅速 ;BA102 急冷器出口 温度偏低(正常应350 C左右,但当时低于 2000C ),应该能判断出有异 常情况发生,如及时正确处理,可

4、以将此次事故降低到最低限度。 整改措施 :1 、操作人员一定要严格执行操作规程,精心操作。2 、加强对设备、仪表的维护,及时发现并排除设备、仪表故障。案例 35. 12 ,锅炉给水调节阀故障致全装置停车事故事故经过 :2001 年 5 月 12 日 20 时 11 分,某装置室内操作人员发现 BA-106 炉汽包液位高报 (LICA10601PV=73. 1% ) ,当时液面调节间处于自动调节 状态。 20 时 14 分,汽包液面高高报 (LICA10601PV=80. 2% ) ,当班人员 立即现场确认汽包液面,同时室内发现锅炉给水流量达到 32455. 3KG/H, 仪表状态开路。 20

5、时 16 分,汽包液面 105. 90/ ,现场发现汽包玻璃板 液面 100% ,锅炉给水进料调节阀现场全开。在当班人员现场关闭该阀 下游阀的过程中, BA-106 出 h 高压蒸汽温度下降。 20 时 28 分,室内人 员发现丙烯压缩机 (GB-501) 和裂解气压缩机 (GB-201) 的驱动透平 (GT-501 /GT-201) 轴位移上升。 20 时 31 分, GT-201 轴位移联锁停车。20 时 32 分, GT-501 轴位移联锁停车。 GB-501 停车后,乙烯压缩机 (GB-601) 及分离系统相继停车。 21 时 40 分,新、老区裂解炉全部停 止进料。事故类别 : 生产

6、事故。原因分析 :BA-106 炉锅炉给水调节阀 FCV-106-26 阀门信号线发生故障,引 起汽包液面满, SS 蒸汽带水,导致总管 SS 温度降低,致使 GT-501 /GT-201 轴位移高联锁停车。整改措施 :1、加强联锁管理,投用新裂解炉全部联锁。2、加强职工培训,提高职工应急应变处理能力。案例 4 “1.12 ”汽包液面仪表指示偏差引发对流段锅炉给水管爆裂 事故 事故经过:1989 年 1 月 12 日,某装置 6 裂解炉处于正常操作状态, 15 时, 对流段锅炉给水管爆裂,紧急停炉。事故类别:生产事故。 原因分析: 该炉超高压蒸汽汽包的锅炉给水液面小于仪表指示液面,同时液面 调

7、节伐的实际开度小于仪表指示开度,当阀门按自动要求关小到一定程 度时,给水实际已被切断,对流段炉管过热。而当阀门增加开度时,锅 炉给水直接进入已经过热的给水管而发生冷淬,导致给水管爆裂。整改措施 :1、锅炉给水阀门检修回装前,工艺、仪表双方应确认供水调节阀 的最小流量限位,以避免炉管断水事故的发生 ;2、超高压蒸汽汽包液面应以现场玻璃板指示为准,操作工应加强 巡检,及时发现问题和解决问题。案例 7 “4.8 ”操作不当引发裂解炉燃料气压力高联锁事故 事故经过:1997 年 4 月 8 日 9 时 55 分,某装置仪表人员在检修燃料气分子量 表( 70AI002A/B/C )时,将三块表同时摘除,

8、造成 70AI002A/B/C 及 70AI002D (A、B 、C 平均值)同时回零,触发裂解炉底部燃料气压力高 高联锁( 10PSHH113 ),导致正处于高级控制的 3 台裂解炉( F1001/3/5 ) 全部停车。事故类别 : 生产事故。原因分析 :仪表同时摘除 70AI002A/B/C ,造成热值计算失控,裂解炉燃烧处 于高级控制状态下,燃料气阀迅速打开,触发压力高高联锁。整改措施 :1、仪表检修时需与工艺沟通,检修此类表时,可根据经验,对 70A 工 002D 锁定一个参考值,参与 DCS 内部计算。另外,在维护 70A 工 002A/B/C 时,须逐个进行。2、工艺人员再遇类似情

9、况,应立即摘除燃烧高级控制,用底部及 侧壁燃料气控制器 (lOPC108/lOPC105) 自动控制燃烧量。案例 16事故1. 30 ”急冷水沉降槽界面指示失灵致稀释蒸汽系统带油事故经过 :2002 年 1 月 30 日,某装置老区开车过程中发现工艺水 (PW )、稀 释蒸汽 (DS) 系统中严重带油, DS 系统压力 (PICA-150) 无法控制, 在 0. 3-0. 8Mpa 之间大幅波动,稀释蒸汽发生器 EA-123 壳程和汽包排污 阀(FV-157)排出大量汽油,稀释蒸汽包 (FA-115 )安全阀两次起跳。事故类别 : 生产事故。原因分析 :经分析检查,发现急冷水沉降槽 FA-12

10、0 界面指示 L 工一 141 失灵,水 液位指示偏高 50% 至 60% ,造成工艺水进料泵 GA-109 吸入汽油, DS 系 统无法操作。整改措施: 在装置开车及平时操作中,要定期检查油水界面表,发现偏差要及 时通知仪表来校正,保证指示正确。案例 332. 18 ”粗氢中乙烯含量超标导致甲烷化反应器飞温事故事故经过 :1991 年 2 月 18 日 6: 00 左右,某装置内操发现脱甲烷塔进料分离 罐(FA-304)液位高,就注意了 DC-301床层温度变化大,再看 FA-304 液位时,高达 80 ,此时外操到现场处理,大约 15 分钟后, FA-304 满罐,即手动按 PB停DC-3

11、01 ,但此时DC-301 床层温度已达 370 C。 事故类别:生产事故。原因分析:因液位( LV-311 )自动调节失灵,现场卡死无法动作,内操发现后 处理不及时,造成 FA-304 满罐,致使氢气甲烷分离罐( FA-308 )满, 使粗氢中乙烯含量超标,进入 DC-301 发生剧烈放热反应,引起床层飞 温。整改措施:1 、以卡片形式贴在仪表盘上,让每位操作工都知道 LV-311 卡死后 的处理步骤,以便得到及时处理;2 、内操换岗需进行上岗考核,合格后方能上岗;对操作工进行培 训提高操作水平;3 、仪表工应对仪表进行定期检查。案例 43 “4.3 ” C2 加氢反应器停进料后未完全切断

12、H2 致飞温事故 事故经过:1990 年 4 月 3 日,某装置 C2 加氢反应器( DC-401 )由 B 切至 A 台时,由于 A 台内残留有水,导致物料出反应器后冻堵,为解冻, 停 DA-401 的回流,提高 DA401 的塔釜加热量,使 DA401 底大量物料 从塔顶进入后系统,致使 DA404 塔无进料( FRCA454 无量),使 DC-402B 处于临时停车状态,室内关 FFRC-456,457 。室内切断 Hz ,当 DC-401A 解冻以后, DC-402B 开始进料,发生飞温。事故类别 : 生产事故。原因分析 :DC402B 中存有大量的 H2 ,当 DC-402 停止进料

13、后,没有按操作 法切断去 DC 一 402 系统的 Hz 根部伐,仅室内关闭了 H: 的两个流量 调节伐,致使 Hz 从 FA-409 的充压管线以及两个流量调节伐泄漏至 DC-402B 之中,当 DC-402B 开始进料时, Hz 浓度较高,从而发生飞 温事故。整改措施 :反应器停车后,无论时间长短,均应按照操作规程,切断 Hz 的 总根部伐,仪表调节伐门是不能代替切断伐门的。案例 50 2. 6 ,急冷油外泄引发急冷器着火事故事故经过 :1992 年 2 月 6 日,某装置 BA-107 炉急冷器突然起火,烧毁部分仪 表电缆,操作工在切 32 、14 “阀时,大量急冷油从烧焦罐中喷出, 险

14、些酿成恶性事故。事故类别 : 火灾爆炸事故。原因分析 :BA-107 炉急冷器调节阀由于焦粉冲刷造成磨损,出现裂纹,致使 阀内的急冷油外泄,遇炉子明火燃烧。操作工处理时,由于火势较大, 没能关闭现场两道急冷油闸阀,只从室内关闭急冷油调节阀,由于此时 急冷油调节阀控制电缆被烧毁,室内无法控制,该阀(气关 )实际上处于全开位置。而操作工经验不足,误以为该阀关闭,物料已经切断,在 进行 32, 14 ”阀切换时,大量的急冷油从烧焦罐中喷出。整改措施 :1、停炉后,对调节阀阀体进行检查,避免因阀门磨损出现裂纹, 导致急冷油泄漏 ;2、在急冷油总管上较安全的部位再加一道闸阀,一旦发生类似情 况,可紧急处

15、理。案例 53 “9.1 ”联锁管理不严导致炉膛爆燃事故事故经过:1988 年 9 月 1 日 10 时 13 分,某装置 BA-109 炉送风机(底部、侧 壁烧嘴空气输送设备)在正常运行中突然停车。操作工重新启动送风机 后,炉膛内发生爆燃,部份炉墙被炸塌。半月后修复投用。 事故类别:火灾爆炸事故。原因分析: 送风机停运停炉联锁 MAK 109 1 未投用,当送风机突然停车时, 联锁未动作,因而未切断燃料供给。而送风机停运后,燃料气进炉未断, 造成燃料燃烧不完全。短时间内启动送风机,由于炉膛内高温,燃料气 及大量新鲜空气的进入造成了这次爆燃。整改措施 : 加强联锁管理,无特殊情况,联锁必须全部

16、投用。案例 70 9. 4 ”甲醇厂丙烯压缩机跳车事件(一)事件经过2013 年 9 月 4 日 4 时 9 分 35 秒,甲醇厂二套管网 2. SMPa 压力由 2. 7MPa 缓慢下降, PV-8303 自动打开。 4 时 10 分 20 秒, PV-8303 开至 80% ,管网压力下降至 2. 34MPa , 操作人员发现后将调节阀 PV8303 由“自 动”切至“手动”操作并逐渐开大至 95%0 4 时 11 分 25 秒,管网压力 下降至 1. 64MPa ,丙烯压缩机因蒸汽压力低喘振。 4时11 分45 秒,管 网压力突然上涨至 3.12MPa, PV-8303A 自动打开泄压,同时操作工将 PV-8303 由 95% 关至 60%0

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