可控气氛热处理

上传人:人*** 文档编号:470125709 上传时间:2023-12-15 格式:DOCX 页数:8 大小:226.46KB
返回 下载 相关 举报
可控气氛热处理_第1页
第1页 / 共8页
可控气氛热处理_第2页
第2页 / 共8页
可控气氛热处理_第3页
第3页 / 共8页
可控气氛热处理_第4页
第4页 / 共8页
可控气氛热处理_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《可控气氛热处理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《可控气氛热处理(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、可控气氛热处理先进制造工艺*优质低耗洁净热处理技术1. N2-CH3OH氮基气氛N2-CH3OH是最具代表性的氮基气氛,可广泛地应用于保护加热和气体渗碳工艺。热 力学上,当温度超过700C进,甲醇按下式进行:CH3OHC0+2H2实际应用时,可根据具体的工艺要求,通过改变N2/CH3OH的比例来调整气氛的基本 组成。当按照40/60的氢气/甲醇裂解气配制气氛时,炉气的基本组成分40/40/20(N2/H2/CO) 型,因其与吸热式气氛的基本组成相似,也被称为合成吸热式气氛(Endomix)。其碳势控 制方法、渗碳均匀性、参碳速度等方面与吸热式气氛相似。用于制备氮基气氛的氮气纯度除某些特殊工艺要

2、求高纯度外,N2-CH3OH型氮基气氛 用于渗碳载气时,95%99.5 (体积分数)的氮气在相同的渗碳时间内,表面碳含量、渗层 深度以及内氧化程度与高纯氮的效果是相似的。但在较低的工作温度时,随N2纯度的降低, 气氛的恢复时间延长;并由于工作区内较高的甲烷含量,导致产生炭黑的趋势增加,尤其是 在气氛流量较大的情况下。另一方面采用较底纯度的氮气时,富化气需要量增加。据报道, 在密封箱式炉中渗碳时,当碳势为 1%时,采用纯氮气情况下,天然气需要量在标准状态下 为0.4m3/h;而采用纯度为95.5%的氮气时,贝懦要lm3/h的天然气。此外,从安全方面考 虑,密封箱式多用炉采用前室和预冷室冲氮时,氮

3、气中氧的体积分数应小于1%。鉴于上述 因素,目前生产上采用的氮气纯度多在 99.5%以上。1 .空气分离制氮技术近 20 年来空气分离制氮技术取得了十分明显前进步。传统的空分制氮法是利用液氮和 液氧具有不同蒸发温度的特点,采用将空气深冷液化,然后再分离的方式获得纯度很高的液 氮。变压吸附制氮(PSA )法是空分制氮技术的一大进步,其优点是设备大为减化,能耗明 显减少,生产成本明显降低。我国经近十多年的努力,PSA制氮技术水平有了明显提高, 但分子筛制造技术有待于进一步研究,以提高其性能和寿命。80年代由美国Dow Chemical Co.开发的膜分离制氮技术问世并获得应用。膜分离系统 由几个分

4、离的单元组成,每个单元装填有许多比人的头发还细的聚烯烃空心纤维,其分离原 理是利用氧气和氮气不同的渗透性,典型的氮气纯度为95%99.5%。膜分离技术的优点 是能耗低、投资少、结构简单,并可对现有系统增加额外的单元以满足扩大生产的需求。2甲醇分解的研究从热力学角度,在700C以上,甲醇将全部分解成H2和CO,但实际情况是900C以 下,甲醇裂解气仍是非平衡气氛。当采用简单的往炉内直接滴入液态甲醇时,一旦滴入器结 构或滴入位置不当,极易产生不均匀裂解,导致炭黑产生。尤其是在甲醇需求量较大时和炉 内温度降低时,甚至连及时气化的程度都难以实现,根本无法保证N2和CH3OH的充分混 合和气氛的精确控制

5、。国外在密封箱式多用炉上多采用专利结构的喷射器以保证均匀稳定的液体流量,并有利 于甲醇的分解。喷射器的安装位置及伸入炉内的深度非常重要,理想的位置是置于靠近炉顶 风扇处、伸入 50100mm。先将甲醇低温蒸发,然后和N2按比例混合,在保持蒸气温度前提下通入火炉内是 LINDBERG公司开发的称为“SATURATORS”的氮基气氛供给系统。该系统如图1所示,在 蒸发器内甲醇温度给定时,氮气与甲醇蒸气的比例是一定的,而与通入蒸发器内的氮气流量 以及流速无关。当蒸发器温度控制在39C时,N2与甲醇裂解气的比例为40/60型,炉内气氛基本组成(体积分数)为CO20%、H240%、N240%。蒸发器内温

6、度越高,炉内气氛中 CO和H2的含量越高。3氮基气氛快速渗碳渗碳气氛的碳传递系数与气氛中的pCO和ph2。的乘积成正比,根据这一原理,美国 空气和化学公司提出了氮基气氛快速渗碳法。即在强渗期采用几乎 100%的甲醇作载气,当 工件表面合碳量达到气氛碳势设定值时,载气换以40/60型的N2-CH3OH气氛。据介绍, 采用快速渗碳法时,渗碳周期可缩短lh,节约能源17%。CHjQH人护水ffi 1甲2直生式气氛 在开发载气技术和引入碳势控制技术之前,将燃料气和空气直接通入工作炉内进行渗碳 还仍是一种主要的气体渗碳方法,只是没有控制,仅凭经验进行生产。直到 80 年代初, Gohring 等人对直生

7、式气氛重新进行了试验研究。结果表明,尽管直生式气氛的组成远不能 达到热力学平衡,尽管气氛中含有较高的甲烷(CH4),但这种非平衡气氛仍然是可以控制 的。在碳传递过程中,起主导作用的仍是CO的分解,即COiCOadTC+Oad碳活度仍可表示为:此后,此项技术在许多国家引起重视,并进行试验研究。到目前为止,该项技术已开始 应用工业生产,并逐渐显示出其节能、高效等优势。1. 直生武气氛特性(1)燃料种类 工业上应用的燃料包括气体和液体,典型的有以下几种:天然气;丙烷;丙酮;异丙醇。(2)气体成分 直生式气氛的组成与燃料种类、燃料与空气的比例以及炉内温度等有关。表1分别为950C、1.15%碳势和85

8、0C、0.90%碳势时的气氛组成。衷1耳雄式,象殂底ret汨诰魏)直式生气氛中含有较高的CH4,气氛组成尤其是CH4含量受温度影响较大。天然气/空气类型的直生式气氛由于过高的CH4含量,在850C以下已无法获得实际应用。(3)碳传递系数950C不同类型气氛中CO和H2含量以及碳传递系数()如表2所示。衰2 rj(中如也吉良砥饕迅茶裁鰻式FI岳議|401.2523.7311. 15甲3(+厲煜4M2)0401.25IT. 5也Si1,30再烷;空2435.51.34321.67甜41.5i.7e屯怖的百甘常n力時舟脅,直生式气氛比其他气氛类型具有较高的碳传送系数,这意味着在相同碳势气氛条件下,

9、直生式气氛可以使工件表面获得较高的碳浓度,并使表层获得较高的碳浓度梯度,从而使渗 碳速度增加,渗层深度提高。在连续或推杆炉气体渗碳的情况下,当推料周期为15min时, 采用吸热式气氛渗碳,工件的有效层深为1.09mm。而采用天然气/空气型直生式气氛渗碳 时,工件的有效层深可达到1.17mm,提高7.3%;当要求有效层深相同时,采用直生式气 氛渗碳的推料周期可减少为14min,每年可节省时间约400h。(4)碳可用量 直生式气氛比传统的吸热式气氛具有更高的碳可用量,其主要原因是直 生式气氛中含有较高的CH4。高的碳可用量保证了渗碳均匀性,尤其是对零件形状比较复 杂和工件装载密度较大、气氛的循环状

10、况较差的情况下,碳的可用量是渗碳均匀性的决定因 素。试验证明,在密封箱式多用炉采用直生式气氛渗碳时,同炉次渗碳深度最大差距约为 0.12mm 左右。高的CH4和高的碳可用量有助于气氛的迅速恢复和碳势的迅速调整。一台装炉量为1t 的密封箱式多用炉采用直生式气氛时,重新开炉的稳定时间不超过1.5h,而采用吸热式气 氛时,通常需要 3h 以上。2直生式气氛的碳势控制试验证实,天然气/空气、丙酮/空气和异丙醇/空气在8501000C范围内均具有较好的 可控制性。丙烷/空气型气氛在较低温度范围(800880C)具有较好的可控制性,但在常规温度渗碳下有产生炭黑的趋势。直生式气氛碳势控制系统如图1所示,采用

11、O2-CO-t三参数微机碳势控制。通常采用调节空气流量比调节燃料流量具有更好的碳势控制效果,一方面是气氛成分变化对空气流量比较敏感;另一方面是调节燃料流量时,产生炭黑的危险较大。控制直生式气氛碳势,需要采用特殊的氧探头,其结构如图 2所示。由于直生式气氛含 有较高的CH4,而常规氧探头中的电极材料(如铂电极)对CH4的分解具有较强的催化效 应,从而导致过高的输出毫伏值。特殊探头采用了特殊的合金电极及补偿电极。直生式气氛碳势控制用氧探头使用时应定时吹洗探头测量端析出的炭黑。合竝电极/ 内屯膿晴抚空弋I 图2辄探头结构示意图补偿电板3直生式气氛对设备的要求直生式气氛适用于密封箱式多用炉、井式炉、连

12、续式炉及其他热处理炉型。但采用直生 式气氛时,热处理炉的设计应考虑以下因素:一是应具有足够的加热能力以满足燃料和空气 反应时吸热所消耗的额外能量;二是应加强炉内气氛的循环,并选择合适的气氛注入结构及 人口位置,以保证进入炉内的气氛充分混合;三是保证气氛在接触到工件之前已经过较充分 的反应。一种用于连续护的进气结构如囹 3 所示。具有较高压力的空气从中间的细管进入,两管 端相距约300mm,管端封死,迫使气流改变方向以达到充分混合的目的。利用密封箱式炉内马弗的导向作用(图 1),使进入炉内的气氛经充分混合后,先经过 加热元件,然后再接触到工件。北京机电研究所在普通多用炉上通过控制气氛流量延长气氛

13、在炉内的停留时间,使其反 应得以充分进行,也起到了较好的碳势控制和渗碳效果。4气氛消耗及经济性 直生式气氛的燃料消耗量显著减少,下面是来自实际生产的几个实例。炉膛尺寸为760mmx1220mmx760mm,装炉量为1000kg的多用炉,采用传统的吸热 式气氛时,在标准状态下需要消耗12m3/h的吸效热式气氛加上1.0m3/h的天然气。采用直 生式气氛时,仅需要1.3m3/h天然气或0.7m3/h丙烷或1.0L/h丙酮,原料消耗降低70% 75。直径约 2m 的转底炉,热处理为保护加热,采用吸热式气氛时,气氛消耗量(标态下) 为15m3/h。采用天然气/空气型直生式气氛时,天然气消耗量为1.5m

14、3/h,节省91%。 北京机电研究所在普道多用炉上进行直生式气体渗碳的试验结果,和吸热式气氛相比,可节 约原料气 89%,生产成本降低49%。5. 直生式气氛的局限性综上所述,直生式气氛在许多方面都具有明显的优势,但也不难看出,在850C以下, 直生式气氛(尤其是天然气/空气型)中含有太多的CH4, CO含量也因CH4和02的反应 受阻而降低,其应用受到限制。而许多工艺如碳氮共渗、保护加热、工件入炉时的温度都是 850C左右。为了解决850C以下的供气问题,德国Ipsen公司开发了如图4所示的气氛系 统。即在原有系统中增加甲醇供给系统,并通过检测炉内CO含量控制甲醇的供给。6.燃料/CO2型直生式气氛用CO2代替空气制备直生式气氛时,气氛中的CO将大幅度提高。其传递系数、渗碳 速度也将随之提高。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号