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1、燃机燃料供应压力低保护动作停机 一、事件经过2007年8月16日16时,1燃机负荷300MW,16时40分天然气供气压力3.72MPa,燃机单元长通知天然气调压站值班工准备启动压缩机(按规定3.7MPa启动压缩机)。17时,调压站值班工投入后冷却器,启动压缩机,压缩机运行正常后,单元长派另外2名值班工协助调压站值班工关闭旁路门。17时34分25秒#1机控制室“燃料气功气压力低”报警,34分36秒“燃机燃料气供应压力低跳闸”保护动作,1燃机解列。二、原因分析检查发现压缩机调压撬出口电动门2410关闭,造成1燃机供气压力低,机组解列。检查操作记录发现,调压站值班工在准备检查调压撬压力设定值时,在电
2、脑操作画面上误开调压撬相邻设备调压撬出口电动门2410的操作界面,此时应点击“退出”按键退出2410门的操作界面,但值班工直接点击“关闭”按键,将压缩机调压撬出口电动门2410关闭(注:“打开”和“关闭”按键操作截门状态,“退出”键关闭操作界面);误操作后,值班工未能及时发现,没有采取补救措施,致使燃机入口燃气供应量不足,“燃机燃料气供应压力低跳闸”保护动作。故2410门关闭原因确认为人员误操作。三、防范措施1.要求运行人员熟悉系统设备,操作前认真核实设备和操作步骤。2.加强岗位培训,重视辅助岗位的人员培训工作,提高全体运行人员的安全意识、技术水平。3.完善操作规程和系统图,规范压缩机启停操作票,规范操作步骤。举一反三,各专工规范其它操作规程步骤。