风力发电机组振动分析方法

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1、摘要:风力发电机组振动超限类故障较为常见,不仅因为风电机组结构,细 长的叶片及塔筒,沉重的机舱容易产生振动。还有多环节的传动链及偏航系统; 复杂的控制策略,开关过程、控制过程,加之一系列动态载荷,如:阵风、湍流 波浪(海上风机)、地震、叶轮转动等;都有容易激发机组的强烈振动;另外测 量回路中测量本体,线路虚接及干扰问题造成的测量信息错误引发故障也占了该 类故障触发相当大的比重。本文主要通过描述一个真实振动案例分析和解决的过 程,寻求一个该故障的普遍解决办法,为解决风力发电机组振动故障提供参考和 借鉴。关键字:风力发电机组;振动;控制;1 引言风电机组振动超限类故障是一个非常常见的故障,因为涉及

2、电气、传动、控 制、结构、环境很多因素,使得该类故障分析及处理有一定难度。本文通过一个 真实案例,详细阐明机舱加速度超限故障分析过程,为该类故障提供解决方案。二、测量回路引发故障2.1 检测回路基本原理为防止机组振动引发严重后果,一般风电机组会配备加速度传感器计量机舱 振动情况,有些机组厂商还会增加摆锤作为后备保护串入安全链中,通过调节摆 锤的重心高度,达到相应的加速度限值要求。加速度传感器主要通过对内部质量 块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值,根据传感器敏感元件的 不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。2.2 检测回路故障处理无论使用哪种加速度传

3、感器,都会不同程度的受到其测量本体可靠性、传输 线路可靠性、接收信号模块故障及干扰问题的影响从而引发故障。因测量本体、 接收信号模块以及线路虚接问题,经细致检查或替换备件的方法可以找到故障点 另在新投入风电场可能出现设计算法过于敏感,特殊天气导致机组误报振动加速 度故障。信号干扰问题,风力发电机组使用的振动模块,更加注重低频段测量精度, 模块本身就具备滤波及抗混频功能。为防止机组误报,主控程序中还会再次对有 效值进行滤波,所以一般情况下不会发生信号干扰引发故障。如果排除真实振动 引发故障及测量本体及线路问题,可针对干扰问题,对信号通道屏蔽层进行接地 (必须保证接地点可靠);远离强电场或增加屏蔽

4、管;找到干扰源。三、实际振动引发故障机组实际振动触发限值并不多见,即便发电机及齿轮箱轴承、主轴轴承发生 异常,一般不会引发机舱加速度超过限值。除非严重失效,但也因此故障点已十 分明显,本文不做讨论。实际振动故障特点:(1)发生在相对高风速段或启停过程;(2)能够感受到机组运行声音异常及高能振动;(3)从加速度数据(毫秒级)看幅值存在渐变过程,不存在跳变。导致实 际振动的原因有:(1)塔筒基础或结构刚性未达到设计要求,导致固有频率下降,与叶轮转频过于接近引发共振;2)机械传动链的某一异常振动频率与系统固有频率重合;(3)控制系统设计缺陷,导致机组在启停过程中没有很好的避开大部件固 有频率。(4)

5、控制系统异常;(5)叶轮转矩波动导致共振。下面通过 1 个真实案例,详细说明实际振动 分析过程。四、案例解析4.1 基本情况概述某风场数据库故障日志查询,截至 2018 年2 月该机组报“机舱加速度超限 故障”频次达到642次,查看故障数据见图3 (采集间隔20ms,故障前90s,故 障后30s)在故障0时刻,机舱加速度有效值滤波后为0.146g,达到故障触发值 观察故障特点,故障时均处于额定风速(12m/s )区,故障时刻感受晃动明显。图 3 故障 B 文件机舱加速度有效值4.2 故障分析通过观察振动数据及实地勘查,明确该机组为实际振动,排除检测回路问题 导致误报的可能。对机组机械部分进行检

6、查,包括桨距平衡度、基础水平度、塔 筒螺栓连接、轮毂内部螺栓情况、主轴承情况、叶轮锁定销、叶轮锁定闸、塔筒 连接螺栓、偏航刹车盘、偏航轴承、偏航余压,叶轮空转、机舱偏航、均未发现 异常情况。其中桨距平衡度检查包括:机械 0 度与电气 0 度校核;机械 0度与合 模线校核;录制机组空转及运行中叶片扫风声音,捕捉音频异常。至此故障排查 渐入僵局。通过傅里叶变换,观察机舱加速度振动频谱,振幅最大频率为 0.45赫兹,该频率为塔筒(前后、左右)一阶模态固有频率(来自机组厂家主要部件固有频率仿真结果)。可确定某一个振源与塔筒发生了共振。母线电流(boost电流)、母线电流给定值(boost电流给定值)、

7、二极管整流 后电压(不可控直流电压),y轴机舱加速度值。可见在故障触发前有一段明显的震荡过程,同时加速度幅值不断扩大,最后 达到限值触发故障,经过计算该震荡频率为 0.45HZ 左右,与捕捉到的最大振幅 频率相同。可基本确定导致塔筒共振原因是叶轮转矩波动引发。4.3 故障处理通过以上分析,一是确定导致塔筒共振原因是叶轮转矩波动;二是叶轮转矩 波动是由桨距角变化造成的。疑问在于为什么该机组桨距变化不同于其他机组 (其他机组没有因桨距角变化引发振动),通过 TwinCATScopeView 软件检测其 他机组桨距变化发现,在额定风速至切出风速之间,每 10 秒变化周期在 7 个以 上,完全可以避开

8、共振频段。机组进入额定风速以后,通过桨距角调节控制转速,然而桨距角变化必定带 来叶轮升力和阻力(大部分为前后推力)变化,如果可以将这个量引入发电机转 速-叶片桨距角控制环路中,为振动提供阻尼适应风速变化,将大大降低塔架 疲劳载荷。从 PID 控制可以看出加阻后变桨机构动态特性是受到加速度(前后)影响的 当湍流越大,为了抑制振动直接表现为响应速度越滞后。通过对比该机组附近的 其他机组,桨距角变化速率并没有变化,说明实际情况中并没有遇到较强湍流。那么机组启动加阻的原因是什么呢,将排查重点放到机组 fore-aft 方向塔架加 阻闭环控制中。最后通过排查发现加速度模块(如图1), X (前后)与Y

9、(左右) 信号反接。这就导致了发电机转速-叶片桨距角控制环路中引入的其实塔架左 右振动的加速度,实际控制就变成了非闭环控制,控制桨距角变化的量没有得到 真实反馈,将持续变化,直到桨距角变化频率与塔筒一阶固有频率发生共振导致 机组停机。五、总结机舱加速度超限故障可以把握以下几个基本方法,让我们有的放矢。判断是 否为真实振动,查看故障时机组运行状态。例如:风机处于停机或维护模式下报 出很有可能和测量回路有关;观察振动加速度时域图,查看是否有振动放大过程, 而非突然变化。如果判断为实际振动,观察振动频域,振幅较大频段是否集中, 对应该频段找到与此相近的大部件各阶各模态固有频率,同时通过频段推测震源 所在位置。例如:故障时叶轮转速为10T5rpm,对应转频为0.1670.25Hz,共 振频率如果在该频段内,很有可能因气动不平衡引发振动。注意观察,特殊异响 发生是否有规律,每只叶片的扫风声音,周边环境是否具有一定特点,故障发生 时是在哪种特定情况下等。例如:如果机组处于并网过程或功率控制过程那么很 有可能和控制策略有关。参考文献:1邱锦英风力发电机组振动分析及加阻控制研究D.哈尔滨工业大 学,2010:.36-38.

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