有关长输管道的通球试压问题

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1、1合理的施工布局与管线通球试压在以往的长输管道施工中,是根据机组数量来划分成几段来组织施工 造成管线施工组的分散,施工的管段形不成有效的试压段落,造成通球试 压远远落后于管线组焊,所以造成先主体焊接而后再通球试压,这样往往 会要求留出一段很长时间进行通球试压,如水源(或压风机)较小时,时 间更长,从而需增加机组量,造成工期拖长,工程成本大量增加。在管道工程开工前便应结合管线的特点及地理位置等实际情况,编制 整体的通球扫线、试压的方案。尽量利用拟建泵站的水源、电源、机泵、 阀等。这样做的好处是便于抓住工程建设的主要矛盾、关键线路,将管线 施工、试压、泵站工艺设备、储罐建设、联合试运有机紧密结合起

2、来,通 盘考虑,环环紧扣,节省工期,降低成本。根据美国国家标准ASME压力管道规范B34.3.8输气和配气管道系 统中规定:在管线埋深处的地温小于或等于0C、没有合乎质量要求的 水源或水量不足时,不适合做静水试验。而采用空气作为试压介质时,如 果工作压力下的环向应力不大于管材屈服强度的 72时,可采用空气作 为试压介质。超过 72的管材屈服强度,不能采用空气介质压力试验。 但在一些大落差或严重缺水的地区,采用水压试验的确难以实现时,经设 计、业主及管材供应商的同意也可采用空气作为试压介质,但应注意安全 条件容许的情况下,优先采用洁净水作为试压介质。(ANSI/ASMEB3108- 1979明确

3、规定:当操作压力引起的环向压力大于0.2倍管材屈服极限和 试验压力达到1.2倍设计压力时,必须以水为介质进行强度试验)。2.通 球试压段落的划分根据设计管线断面图进行考虑,依据施工规范,水压试验的分段长度 不宜超过35km,且高差不宜大于30m,气压试验分段长度不宜超过18km。 但在落差较大的山区试工中,分段太多将给管道带来较多隐患。分段原则 是低点环向应力oi不大于0.9。,(管材最小屈服极限)。试验压力以 管道最高点的压力值为准,管道最低点的压力值为试验压力高点的试验压 力与管道液位高差静压之和。管道环向应力的计算公式:oi=pd/2 6式中:oi-管道内压引起的环向应力,MPap管道试

4、验压力,MPad管道内径,mmS管道公称壁厚,mm试验压力满足两项要求,管子环向应力0.68oWotW0.94。,管 线上每1 点的试验压力都不低于所在点工作压力的 1.25 倍。o管材最小屈服极限可查表,AP15L供货标准是按每平方英寸磅数 (pi)除以 1000 表示的额定屈服极限分级,表示为某42、某46、某52、 某56、某60、某65、某70 等,每个代号都代表一种强度多数钢号以此 表示,将代号的数字乘以 7.03 就可换算成国际单位制,例如某60 型钢的 ot=60 某 7.03 = 422MPa (8.4)。某 65o=448MPa扫线及试压分段时,尽量将排水点选在地势最低点处,

5、计算出分段首 尾点的压力值,便于试压的实际操作。3.通球试压主要设备的选择(1)空压机的选择。根据管径及规范要求的清管器行走速度(一般为 8km/h),选择压力,排量都较合适的空压机。上水泵的选择。泵的扬程应尽可能满足所承担管线段落的落差(高 差)上水要求,最大限度地避免打接力,从而减少设备的投入量。根据上 水时间要求及管内剩水量来确定泵的排量(Q=Vt/TT为上水时间h),如一台泵的扬程不能满足要 求时,可采用两台或多台性能相同的泵串接,同样当一台泵的流量不能满 足时,可采用两台或多台性能箱同的泵并接,功率大的泵(一般大于 45kw )需同时配备减压启动器。压力表的精度要符合要求,能测出管线

6、细 微的压力变化,最好使用压力天平。4.管线通球试压常见问题及解决方法 1水头前放置隔离球的必要性。管道试压上水的水头应有隔离球,因为有了隔离球,可以把管内的空 气清除干净,特别是管段起伏较多、较大的管线,如果不放置隔离球,则 管内的空气会聚存很多,使升压困难且耗费大量时间,把空气占去的空间 填满水,另外由于管内空气量大,若管道有轻微渗漏时,则压力降很小 (因空气的压缩性很大)而会误认为试验合格,实际上是有漏点而未发现 如果管内无空气(或很少量),则升压时会很快,在短时间内把压力升至 要求的试验压力(因水的压缩量很小),当管道有微量渗漏时,压力降会 很快显示出来,告诉人们,管道有漏点,要求尽快

7、找到漏点而进行清除修 理。当实测进水量与理论进水量比值如大于1.08时则管线中空气含量超 标,需排水后重新上水,这是规范的要求(不同规范有不同的比值要求)如长输管线起伏变化很大,在遇到下坡时,应在清管器邙隔离球) 的前端外加一定压力(控制终端排气阀来实现),以防水头与隔离球脱离 (因水重而加快隔离球的前进速度,水量供不上)。水压试验后进行通球扫线时应注意:为了缩短扫线时间,经常会放 入两个(种)球于管内进行清扫,橡胶球与皮碗清管器走的速度是不一样 的,胶球因密封性比皮碗清管器差,而其速度慢,因此在通球扫线时需把 皮碗清管器放于前面,隔一段时间后再放入一个胶球,这样可避免两球挤 在一处而引起卡球

8、现象。通球扫线空压机排量的选择:一般应选用排量 较大的空压机,因为在正常通球过程中,如在背压达到一定值时,清管器 的皮碗会张开把支架托起,清管器在管中螺旋前进。如果空压机排量太小 在清管器背部形不成足够压力时,清管器下部始终处于受压位置,偏磨现 象十分严重,很快降低了清管器的密封性,过量磨损而漏风,造成通球受 阻。由于设备条件所限,不可能每个工地(段)都配备大排量的压风机, 可采用相邻管线预先储气来补充排量不足的问题。水头前清管器的重复 利用在给管线充水时,放在水头前的隔离球(清管器),水压试验时是不 拿出来的,放在管内待试压完后再割去封头,把清管器取出,但往往是卡 死在封头短管内,用很大的拖

9、力也取不出来,最后只好割下封头,这样封 头及清管器都变废而浪费,解决问题的办法是:焊封头前,在储存清管器 的小段短管内壁涂上一层润滑脂(如黄油),可减小摩擦力,很容易便把 清管器拉出再利用。管段间临时连通管设置的注意事项:管线充水时, 一般是把两段或多段管用临时管连接起来,而在连接管上往往只安装一个 阀门,这样在试压时如果遇到阀门内漏时,便很难判别,更难处理,因此 连通管上应设置两道阀门,两阀门间设一短管,试压时把阀门间的短管拆 除,便于观察检查是否阀门内漏,如有,则用盲板法兰封死,这样即可解 决临时阀门影响水压试验的问题。小口径管通球需注意的问题:小口径 管的壁厚随使用压力的大小而变,使用清

10、管器时,必须注意清管器外径与 管道内径的比例问题,一般清管器外径比管内径大5是最合理的、如果 大于 5则很容易不均匀摩损而使清管器跑歪,摩损更大而导致漏风,清 管失败,有些清管器甚至皮碗脱落,因此必须选择好清管器的规格外径。 管径越小清管器的适应性越差,皮碗的软性越差,越容易损坏。附录:目前国外一些大石油公司管线强度试验压力大致有4种取强度试验压力为90%的材料最低屈服极限。取强度试验压 力为100%。用压力一容积图控制强度试验压力,当该图呈现非线性时,即停止 升压。取强度试验压力为110%。我国强度试验压力为操作压力的1.5倍。操作压力按GB50253-93规 定,输油站外取 0.72。,站

11、内取 0.6。有些国外公司取管子试压环向应力0.72。0.94。管线每一 点强度试验压力均不得低于所在点工作压力的1.25倍。在落差大的管线分段试压,参照国外经验,建议(与设计单位协商) 尽量以截断阀室间距划分段落,分段原则是一般高点水压引起环向应力 ot不低于0.9。(管线屈服应力),低点水压引起的ot不高于。 例如某60,则高程差约为420m (突破了 SY/T4062-93规定管段试压长度 以10-15km为宜,高差不应超过30m的规定),这样做的好处是高点达到 了试压要求,低点又不超过屈服极限,极大地便于阻水、导水方便施工, 减少通球扫线时的跑水量,节省工期。分段试压后,不宜再采用整体强度试压。因为段间连头的焊缝已经 100%射线检查合格,不采用重复强度压力试验,可减少承压能力逆转值, 使非穿透裂纹不会扩大及增加。因此美国ANSI/ASMEB31.4规定管线分段 试压,且死口处环焊缝100%射线检查后,不必再进行整体试压。

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