高硫酸盐废水处理

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1、高硫酸盐废水处理一.工业废水中硫酸盐的来源 高含硫酸根废水,按照其排放源可以分为两类:一是含硫酸 盐的采矿废水,二是一些发酵、制药,轻工行业的排水。 我国的矿山资源中多数是煤矿、硫铁矿和多金属硫化矿,在 采矿过程中,矿石中含有的硫及硫化物被氧化,形成硫酸盐。 矿山废水中SO42-浓度一般大于1000mg/L,但由于废水中有 机物含量低,不宜用生化法来处理。 另一类含有的硫酸根工业废水,常见的有:味精废水、石油 精炼酸性废水、食用油生产废水、制药废水、印染废水、制 糖废水、糖蜜废水、造纸和制浆废水。其SO42-主要来自于 生产过程中加入的硫酸、亚硫酸及其盐类的辅助原料。此类 废水在含有高浓度SO

2、42-的同时,一般还含有较高的有机质。 一般需要用生化法进行处理,并常常用到厌氧生化处理工 艺。二.含硫酸盐废水厌氧生化处理的问题 当含硫酸盐有机废水进行厌氧生物处理时,随着有机物降 解,往往伴随着硫酸盐还原作用发生。这个过程中, SO42- 作为最终电子受体,参加有机物的分解代谢。小部分被还原 的硫用于合成微生物细胞组分(称为同化硫酸盐还原作用) 大部分则以 H2S 形式释放到细胞体外(称为异化硫酸盐还原 作用)。同化硫酸盐还原作用可由多种微生物引起,而异化 硫酸盐还原作用则是专一性的由硫酸盐还原菌(SRB)引起 的。一般在厌氧生化处理系统中,由SO42-还原所产生的H2S 可能引起以下问题

3、:【1】废水中的有机物一部分要消耗于SO42-的还原,因而不 能转化为CH4,减少了厌氧反应器的甲烷产量,从而降低了 其与好氧系统相比的优势。【2】游离的 H2S 对厌氧系统中的产甲烷菌、产酸菌甚至硫 酸盐还原菌均有抑制作用,如果游离 H2S 浓度过高,势必影 响到厌氧反应的负荷和处理效率。【3】存在于厌氧出水中的H2S,体现COD,使得厌氧反应 器 COD 去除率降低。【4】由反应器和出水释放出的 H2S 气体,引起恶臭,污染 环境,并且可能造成中毒事件。【5】转移到沼气部分的H2S,会引起沼气利用设备的腐蚀, 为避免这一问题需要增加额外的投资或者使运行管理费用 显著增加。三厌氧处理中硫酸盐

4、和 H2S 的控制技术 一物理化学法【1】稀释废水中的硫酸根(不解释)【2】调高ph值:H2S的电离常数大约为6.8-7.0,接近厌氧 反应器的运行pH值,增加pH值会显著改变H2S到HS-的 电离。每提高0.3pH单位,HS-与H2S的比值增加一倍,从 而会降低气体以及液体中的未解离 H2S 浓度,最终起到降低 抑制性的作用。【3】气体吹脱法:由于pH值较低时,溶液中溶解性硫化物 的大部分将以 H2S 的形式存在。有研究者利用这一性质,在 单项厌氧处理系统中安装循环气体吹脱装置,将硫化物吹 脱,以减轻对产甲烷过程的抑制作用。主要吹脱工艺有两种:(1)内部吹脱法:在厌氧反应器中产生的沼气(甲烷

5、)通 过气提作用去除硫化物,再对沼气进行净化。其最大缺点是 吹脱气量不易控制,维持其正常吹脱有一定困难。(2)外部吹脱法:这种方法操作比较简单,只对反应器出 水进行吹脱,去除 H2S 后将部分处理水回流,可对进水起到 稀释作用。出水通过一个外部吹脱柱循环更有效,加入铁盐 对去除溶液中的硫化物十分有效。从经济角度考虑应投加三 价铁盐,这样会多去除 50%的硫化物。加入铁盐后,硫转化 为FeS沉淀,会在厌氧滤器,UASB,厌氧接触等工艺中造 成无机物积累。但是在外部吹托中采用投加铁盐并沉淀后出 水循环会减轻这一问题。有报道表明,在厌氧出水中通入氧 气,空气量相当于 10%的沼气产量,可以有效的去除

6、沼气中 90%的H2S,而且所需费用很低。但是该方法对设备和空气 管的设计要求很高。厌氧脱硫出水气提分离过程,受溶液 pH 影响很大,当废水 pH 条件控制在 6.6 以下时,废水硫化物 分离效果可达到84%以上;而溶液pH维持在7.0-7.5时,气 提效果还不足 65%。由于厌氧出水基本呈中性,通过投加酸 调整pH值是不实际的,可以用净化脱硫处理后富含CO2的 沼气为吹脱气源,借助CO2形成缓冲系统使系统的pH维持 在一个比较理想的环境。试验条件下,废水硫化物气提去除 效果可达 80%以上。但是,以吹脱法去除硫化物的厌氧工艺 并没有彻底消除硫酸盐还原对产甲烷菌(MPB)的抑制作用, 因为反应

7、器中仍有相当量的 H2S 存在。(3)预吹脱法:对于来水中既含有H2S或者SO32-的废水, 可以直接通过气体吹脱来去除,但是在大多数情况下, SO32- 不能得到完全的吹脱。【4】投加化学药剂:(1)投加铁盐:英国水研究中心研究表明,锌铜钙铁锰可 以与硫化氢形成沉淀物,有效去除H2S。用来沉淀硫离子最 常见的重金属是铁,加入铁后可以使反应其中的硫离子浓度 保持在很低的水平。该方法优点是:可以直接投加,不需要 另加投药设备,二价铁盐对降低系统的氧化还原电位效果明 显,而且铁盐是 MPB 所需的重要微量元素之一;缺点则是: 降低污泥VSS/TSS的值,使污泥产量增大,减少反应器有效 容积,运行成

8、本较高。在任南琪、王爱杰的著作中提到:采 用铁盐去除硫化氢,会使硫酸盐还原菌(SRB)的硫酸盐还 原反应生成物被大量转化为沉淀,因此造成硫酸盐还原的生 化反应随之增强。虽然该方法降低了反应其中 H2S 浓度,减 少了 H2S 毒性抑制;但是却促进了 SRB 的代谢能力,可能 会加重 SRB 对 MPB 的抑制,应该慎用。(2) 投加 SRB 抑制剂:目前研究较多的是钼酸盐,其对 SRB 具有较强的抑制作用,并且认为对 MPB 没有抑制,反而还 有激活作用。其机理推测为:MoO42-的化学结构与SO42- 相似,可通过竞争作用被 SRB 吸收,抑制硫酸盐还原过程中 焦磷酸化酶的产生。由于这种酶是

9、硫酸盐还原过程中所必需 的,从而可以抑制 SRB 还原硫酸盐的能力。国外研究表明, 把Na2MoO4浓度控制在0.6-1.0mmol/L,能够有效的抑制 SRB,同时能促进MPB的活性。但是所有的长期过程研究 表明钼酸盐对产甲烷过程也有抑制作用,厌氧反应器中投加 10-20mmol/L 的 Na2MoO4 时,不但 SRB 的生长代谢受到限 制,MPB的活性也大约下降50%左右。而且钼酸盐价格昂贵, 会使运行费用太高。(3) 投加Mg(OH)2碱度:根据Stover等人的研究,用NaOH 作为碱度的反应器,没有硫化物的沉淀;而在使用 Mg(OH)2 的反应器里,硫化氢浓度降低一半。他们认为 M

10、g(OH)2 可 以沉淀硫化氢。采用 Mg(OH)2 控制碱度的一大好处是 Mg(OH)2 缓冲能力强,不会引起 pH 值的剧烈变化。(4) 投加石灰:生产上排出的含SO42-,往往是因为车间生 产中使用了大量的硫酸,这类废水其 pH 值可能较低,在进 入厌氧之前需要调节 pH 值。调节时可以使用钙盐(即石灰), 在调解pH值的同时,Ca2+可以与SO42-形成CaSO4微溶沉 淀,在预处理过程中消减 S O42 -含量。这一方法的最大缺点 在于钙盐的大量投加,在预处理不彻底的情况下可能造成后 续生化处理工艺的结垢,在厌氧中大量结构可能导致反应器 容积减少,颗粒污泥钙化等;在好氧的生物膜法工艺

11、中则可 能影响生物挂膜。同时,CaSO4沉淀法只能对SO42-进行一 定量的消减,处理后很可能仍有大量的SO42-进入后续厌氧 工艺。而且在石灰乳的配置中,容易出现两个问题:溶药池 沉积物多,需要频繁人工清理;加药泵容易堵塞损坏。二生物处理法【1】采用两相厌氧工艺:厌氧反应可以分为水解酸化和产甲烷两个过程,根据两个反 应的微生物种群差异,设立两个独立的反应器,通过控制运 行条件,保证两类群的细菌在各自的反应器中获得最佳的生 长条件,使整个系统获得较高的处理能力和运行稳定性。在 两相厌氧工艺的启发下,有学者试图将硫酸盐还原作用控制 在产酸阶段,与普通的产酸过程同时完成,然后将出水中的 硫化物全部

12、去处,最后令其进入产甲烷反应器进行产甲烷反 应。这一设想,已经由多位研究者的实验结果证实为可行。 比如:Postgate曾通过实验指出,在酸性条件下,产酸作用 和硫酸盐还原作用可以同时进行;Czako和Reis等人的研究 结果也表明了这一点。将硫酸盐还原作用控制在产酸阶段具 有以下优点:(1) 发酵型细菌比产甲烷菌(MPB )能忍受较高的硫化物 浓度,所以产酸作用可以与硫酸盐还原作用同时进行,不会 影响产酸过程。(2) 硫酸盐还原菌(SRB)特别是不完全氧化型硫酸盐还原 菌本身就是一种产酸菌,它可以利用普通产酸菌的某些中间 产物如乳酸、丙酮酸、丙酸等,将其进一步降解为乙酸,故 将硫酸盐还原作用

13、与产酸作用控制在一个反应器中进行,在 一定程度上有利于提高产酸相的酸化率,使产算类型像乙酸 型发展,有利于后续的产甲烷反应。(3) 产酸相反应器处于弱酸性状态,生成的硫化物主要以 H2S 的形式存在,有利于其进一步去除。(4) 硫酸盐还原作用与产甲烷作用分别在两个反应器内进 行,避免了 SRB 和 MPB 之间的基质竞争。硫酸盐还原作用 的最终产物硫化物,如设法在两相之间去除,可不与 MPB 直接接触,不会对 MPB 产生毒害作用。而且大部分硫 酸盐已在产酸相中被去除,同时又有充足的甲烷前体物来产 生甲烷,保证了较高的产甲烷率,形成的沼气中 H2S 含量少 回收利用方便。【1.1】生物种群空间

14、分离的工艺: 主要是通过生物截留技术使不同类型的菌种在厌氧处理的 流程中合理分布,使得SRB先还原SO42-, H2S部分脱除后 渐渐开始产甲烷。其基本原理与两相厌氧相同,但是微生物 种群的分布是渐变的。如厌氧折流板工艺(ABR),下向流 生物滤池,在水流向的前端,完成SO42-还原后部分H2S可 以脱出水相,水流向后端的MPB不会或较少受到H2S的影 响。【1.5】两相厌氧+微电解组合工艺:利用SRB在第一厌氧反应器中将SO42-还原为H2S,再经过 铁碳微电解反应池使之与Fe2-离子结合形成FeS沉淀沉淀去 除大部分硫酸盐,使第二厌氧反应器中的产甲烷过程不受抑 制。同时可以增加微电解之后到

15、第一厌氧反应器之前的回 流,在高含硫酸盐废水中,回流可以使进入第一厌氧反应器 的SO42-浓度大为稀释,从而避免硫酸盐还原过程中H2S对 SRB的抑制,以增加SO42-去除率。工程中的问题在于,铁 碳微电解技术应用尚不十分广泛,其本身的板结,铁泥积累 等问题有待更好的解决。【2】采用高温厌氧工艺:Speece 提出可以采用高温厌氧工艺减少硫化氢的抑制作用。 这种考虑基于两点:首先是在高温下, H2S 溶解度低,不易 在水相中积存,从而减少了对MPB的抑制。另外,Parkin 推测缺少高温的SRB菌属。Speece等人在高温厌氧条件处 理高浓度硫酸盐的橄榄油废水,观察到在气相的H2S浓度很 低,

16、并且出水中很难检测到 SRB 菌。但是 Parkin 的推测与 高温条件下硫酸根可以得到还原的事实是不一致的。Visser 等人观察到,55 C产生的H2 一般被SRB完全利用,它们 也与 MPB 竞争乙酸,有 60%的 COD 被 MPB 利用, 40%被 SRB 利用。【3】部分高含硫酸根废水超越厌氧:把生产中水量较少,COD浓度低但是SO42-含量高的废水直 接引入好氧,或者是采用高效的好氧反应器与二级好氧工艺 结合,避免SO42-还原成为H2S。【一】.水解车间排水(水解水):水量 2.0-2.5m3/(h 木糖),pH 值 2-4, COD:000-13000mg/L,平均 10500 mg/L 。水中含有大量的玉米芯渣,在渠道自然沉淀后仍可达 1800 mg/L 以上。硫酸根含量高,浓度约在 1500mg/L 左右。【二】.离交车间排水(离交水):水量5.5-6.0m3/(ht木糖),根据洗柱

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