280)烧结机常见故障处理及维修常见故障及异常的处理1 台车跑偏1.1 台车跑偏的原因:a 烧结机两侧有温度差b 台车运行轨道的磨损和变形c 密封滑道磨损d 台车车轮工作面、轮缘的磨损e 台车卡轮的磨损f 台车两端面防磨板的磨损g 头尾星轮齿板工作面的磨损h 头尾星轮轴心线的偏移i 移动架两侧移动不一致,或重锤重量不一致j 水平轨道两侧不等高1.2 台车跑偏的处理 a 更换已磨损的零部件 b 打开或关闭厂房的窗户,尽是减小烧结机左右两侧的温差 c 测量并调整水平轨的标高在许可范围内 d 检查尾部移动架左右两侧移动量是否一致,若不一致,则应进行以下项目的确认: (a) 是否有异物或某个部位阻碍移动架的移动b) 平衡重锤中链轮是否被卡住或转动不够灵活c) 两侧平衡重锤重量是否不一致d) 平衡重锤链条是否有一侧被拉断e 对头尾星轮轴心线按原设定基准进行校正f 由头部轴承座移动调整装置进行调整经过上述几项处理后,仍发现台车长时间地往同一方向偏斜,且情况比较严重,则可移动调整装置来改变头部星轮自由侧轴承座的位置,以纠正台车跑偏此项调整需慎重对待,一般情况下不宜作此调整2 烧结机过载2.1 产生过载的原因:a 尾部移动架移动量不一致。
b 平衡重锤过重c 头尾弯道和水平轨道变形、移位,致使台车运行受阻d 台车掉轨e 风箱端部密封的活动板调整不当或浮动不灵活,与台车梁底面干涉f 台车密封装置中的游板不游动,与固定滑道摩擦阻力大g 检查驱动装置的主电动机的制动器是否未松闸或失灵h 台车塌腰或其它变形i 其它运行部位有异物干涉j 台车进入头尾弯道的运行轨迹是否与原设计吻合k 密封滑道接头处是否平滑,滑道的螺栓连接有无松动现象l 防止风箱上浮梁的间隙是否合乎设计要求2.2 过载的处理:a 对尾部移动架移动量不一致按1.2d办法处理b 适当减轻平衡锤的重量c 更换已变形、损坏的零部件d 校正头尾弯道和水平轨道e 若有掉轨的台车,查明台车掉轨的原因并作相应处理f 检修或重新调整风箱端部密封装置g 清除台车密封装置中堵塞的物料或更换密封装置h 检修驱动电机中的制动器,或排除电气方面的原因i 检查并调整头尾弯道与星轮齿板间的相对位置j 紧固滑道连接的螺栓,保证滑道接头处的平滑性k 调整防止风箱上浮梁的间隙使其符合设计要求l 清除各部位的异物干涉3 尾部移动架超极限3.1 超极限的原因:a 移动架两侧移动量不一致b 行程开关的位置有误。
c 混合料中的焦粉比例过高或机速设定不合理,导致烧结矿饼过烧,温度过高,热膨胀量增大d 台车的长度尺寸超差,如篦条、隔热件露出台车体外e 平衡重锤的重量过轻,造成台车拉缝3.2 超极限的处理:a 移动架两侧移动量不一致按前述办法检查处理b 按图纸要求重新调整行程开关的位置c 改变焦粉的比例或调整好机速d 更换不合要求的零部件e 适当增加平衡重锤的重量4 驱动装置中的安全保护装置动作报警4.1 动作报警的原因:a 烧结机过载b 极限值设置不当4.2 动作报警的处理:a 属过载的现象按过载的办法处理b 按柔性传动装置和定扭矩联轴器说明书的有关内容执行5 圆辊给料不畅5.1 给料不畅的原因:a 混合料仓内产生架桥现象:(a) 长期停车时混合料未全部排空b) 混合料冻结c) 混合料中的水分控制不良b 混合料中有大块或异物堵塞在闸门的开口处c 混合料仓的主闸门开度不够5.2 给料不畅的处理:a 长期停车时排空全部混合料b 调整混合料中添加的水量c 将冻结或粘附在料仓和料斗排料口部位的粘土状原料清除d 通过操作手动闸门或手动重锤式闸板将大块或异物排出c 检查微调闸门的电液推杆及其电控装置维护与检修1 给料装置1.1 经常检查摆动漏斗、混合料仓中衬板的磨损情况,磨损严重的衬板应及时更换。
1.2 混合料给料漏斗非排料侧设置有防漏橡胶板,此橡胶板磨损后,要松开紧固螺栓,调整橡胶板,使其压于圆辊上,磨损严重时应予以更换1.3 圆辊的非排料侧设置有粘料清扫器,当橡胶板磨损时,则应调整弹簧或松开紧固螺栓,将橡胶板紧贴在圆辊上,磨损严重时予以更换1.4 定期检查圆辊面上的不锈钢衬板,磨损严重时予以更换1.5 定期检查九辊辊子表面的粘料情况,粘料严重时予以清除2 烧结机本体2.1 定期检查紧固台车、栏板、防磨板的连接螺栓和固定车轮轴的紧定螺 钉,建议运转之初的1个月内每周检查一次,然后每月检查一次,对松动的螺栓予以紧固 2.2 定期更换已损坏的台车隔热件、篦条、栏板,当损坏数量较少时,可在台车的返程轨道上进行更换当数量较多时,可将台车从上部轨道吊出检修,台车的取出方法如下: 2.2.1 先使烧结机停机 2.2.2 操作设在尾部骨架上地螺旋千斤顶,使千斤顶向尾部顶开移动架,即解除平衡重锤对的挤压作用 2.2.3 通过行车将台车取出 2.2.4 清除密封滑道上的散料2.2.5 将备用台车或维修好的台车吊入2.2.6 操作尾部的螺旋千斤顶,使移动架恢复到原来的位置2.3 台车密封装置的更换 因台车密封装置中游板的磨损、弹簧失效、灰尘堵塞而使其动作不灵活时,应及时进行更换,更换的顺序如下:2.3.1 先使烧结机停机。
2.3.2 在台车的返程轨道上,逐台检查其密封装置,将失效的密封装置拆下 2.3.3 卸下定位轴,使游板与游板槽分离 2.3.4 清除槽内的灰尘及异物 2.3.5 更换失效的弹簧或磨损的游板 2.3.6 将检修合格的密封装置装入台车 2.4 台车隔热件、篦条是烧结机中的易损件,当换上新的隔热件和篦条时,一定要按图纸要求留出足够而又合适的热膨胀间隙 2.5 定期检查定扭矩联轴器,当过负荷或其它原因使定扭矩联轴器打滑而烧坏摩擦片时,应换上新的摩擦片在安装前,应彻底清除摩擦片上的油脂(用三氯乙烯脱脂剂脱脂),并避免安装过程中的油渍沾污摩擦片,运转时也不允许油脂进入,否则会影响定扭矩联轴器的效用 定扭矩联轴器的扭矩设定是通过调整弹簧来实现的,更换摩擦片后,应按原设定值调整好在实际运行过程中,需要调整原设定扭矩时,应注意参阅有关资料,不可将此处的设限等级调整超过柔性传动装置的安全设定值 有关定扭矩联轴器的详细使用情况应参阅其说明书2.6 柔性传动装置的维护与检修见供货厂家编制的说明书2.7 定期测定轨道的轨距和标高,其数值与允差为:轨距(两轨道内侧)5210±1.0mm两侧轨道高度差0.5mm以内。
2.8 定期检查尾部移动架两侧的移动是否灵活、一致,根据运行的实际情况,可对平衡重锤的重量作适当的调整,并作好调整前后的记录 2.9 烧结机(除台车外)各部位的连接,在最初的六个月内,每个月拧紧一次 2.10 每次定修时,应对风箱上的密封滑道进行磨损量的检查,磨损超过10mm,应予以更换 2.11 风箱端部密封装置中的密封板与台车梁底部的间隙安装时已调至0~3mm,运行一段时间后复检此间隙是否超标,如超标通过调节螺杆可将此间隙调整到设计确定的0~3mm 在需要烧结机反转时,必须将密封板的高度降低,尾部移动架增设约束 2.12 对点火炉下及W9、W10、W16、W17、W18风箱阀门应通过检查门或观察孔定期检查,是否有散料或异物堆积在阀门处,若有,就及时清除定期手动操作电动执行器,检查阀门的动作情况,若有损坏,应及时更换 电动执行器的润滑脂,应在每年拆开检查时更换3 附属装置 3.1 定期检查刮油装置中刮板的磨损状态,磨损严重时予以更换 3.2 每班应检查各种灰斗、溜槽的排料情况,发现堵塞时,应及时清除 3.3 每班应检查各润滑部位的润滑情况,人工给脂部位定期补充油脂集中供脂部位应视给脂量的多少,对给脂周期及给脂量通过分配器进行合理调节。
集中供脂润滑的调整详见其产品说明书 轨道中心线为5280(轨道内侧距离为5210)±0.5mm水平轨道标高差为±0.5mm,两水平轨道对应点的标高差为0.5mm头尾弯轨侧面到星轮齿板的间距为85±1mm内外弯轨间距离,头部弯轨上口为362±1mm,中部为366.5±1mm,下口为370±1mm;尾部弯轨上口和中部为370±1mm,下口为362±1mm,弯轨进出口标准高差为±0.5mm,两侧弯轨对应点的高度差≤1mm 。