电力系统事故案例

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1、、福建厦门电业局人身灼伤事故报告一、事故简要经过2006年2月24日12时34分47秒,福建厦门电业局 220kV安兜变10kV江头H回906 接于10kV H 段母线线路故障,906线路保护过流H段、过流m段动作,开关拒动。12时34分49秒安兜变2号主变 10kV侧电抗器过流保护动作跳# 2主变三侧断路器,5秒钟后10kV母分备自投动作合 900断路器成功现 场检查906线路上跌落物烧熔,故障消失。#1、#2站用变发生缺相故障。值班长洪x x指挥全站人员处理事故,站长陈x x作为操作监护人与副值班工刘x x处理906开关柜故障。洪XX、陈XX检查后台监控机显示器:906开关在合位,显示线路

2、无电流。12时44分在监控台上遥控操作断906开关不成功,陈乂点日刘 力到开关室现场操作 电动紧急分闸按钮后,现场开关位置指示仍 处于合闸位置;12时50分回到主控室汇报, 陈XX次检查监控机显示该开关仍在合位,显示线路无电流;值班长洪XX操作人员去隔离故障间隔,陈 2、刘上 手动紧急分闸按钮专用操作工具准备出发时, 变电部主任吴 z赶到现场,三人一同进入开关室。13时10分操作人员用专用工具操作手动紧急分闸按钮,开关跳闸,906开关位置指示处于分闸位置,13时18分由刘XXB作断9062隔离开关时,发生弧光短路,电弧将操作人刘。、监护人陈。及变电部主任吴X制伤。经厦门市第一医院诊断,吴XX烧

3、伤面积72%其中III 44为;刘XX烧伤面积65% 其中III 33为;陈X蜓伤面积II 10%二、原因分析1 . 906开关分闸线圈烧坏,在线路故障时拒动是造成#2主变三侧越级跳闸的直接原因。2. 906断路器操动机构的 A、B两相拐臂与绝缘拉杆联接松脱造成A、B两相虚分,在断开 9062刀闸时产生弧光短路;由于906柜压力释放通道设计不合理,下柜前门强度缺乏, 弧光短路时被电弧气浪冲开,造成现场人员被电弧灼伤。开关柜的上述问题是人员被电弧灼伤的直接原因。3. 综自系统逆变电源由于受故障冲击,综自设备瞬时失去交流电源,监控后台机通讯中断,监控后 台机上不能自动实时刷新 900开关备自投动作

4、后的数据。给运行人员判断造成假相,是事故的间接原因。4. 现场操作人员平安防范意识、自我保护意识不强,危险点分析不够,运行技术不过硬,在处理事 故过程中对已呈缺陷状态的设备的处理未能采取更谨慎的处理方式。5. 该开关设备最近一次在2002年4月7日小修各工程合格,虽然没有超周期检修,但未能确保检 修周期内设备处于完好状态。三、防范措施1. 对同类型开关开展专项普查,立即停用与故障开关同型号、同产家的开关。2. 对与故障开关同型号、同产家的开关已运行5年以上的,安排厂家协助大修改造,确保断路器可靠 分合闸,确保防爆能力符合要求。3. 检查所有类似故障开关柜的防爆措施,确保在柜内发生短路产生电弧时

5、,能把气流从柜体反面或顶部排出,保证操作人员的平安。对达不到要求的,请厂家结合检修整改。4. 检查各类运行中的中置柜正面柜门是否关牢,其门上观察窗的强度是否满足要求,不满足要求的立即整改。5. 高压开关设备的选型必须选用通过内部燃弧试验的产品。6 .检查综自系统的逆变装置电源,确保逆变装置优先采用站内直流系统电源,站用交流输入作为备用, 防止事故发生时交流电源异常对逆变装置及综自设备的冲击,进而导致死机、瘫痪等故障的发生。7. 运行人员在操作过程特别是故障处理前都应认真做好危险点分析,并采取相应的平安措施。8. 结合 爱心活动、平安工程,加强生产人员危险意识和自我保护意识的教育及业务培训。二、

6、 “5.11 10kVII段YH故障导致工作人员轻伤的事故通报5月11日西安供电局调通所保护二班在处理110kV盐张变10kVII段YHC次电压不平衡问题时,10KVII段YH A相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起A、B相短路,紧接着开展为 10KV母线三相短路,致使现场工作人员五人受到烟雾及弧光的熏燎,导致人身轻伤伤势认定以医院最终诊断为准 。一、事故经过1、事故前运行方式:110kV盐张变由330kV草滩变供电,1、2号主变压器并列运行,带 10kV I、II段母线各馈路负荷, 211母联开关运行,10KVI段YH运行,10KVII段YH检修。2、工作安排原因:5月10日10kV II段

7、YH新更换投运,投运后二次电压不平衡A: 156V、B: 96V、C: 60V , 10kV II段YH转冷备用,5月11日安排II段YH检查消缺。3、事故经过:14: 10分10KVII段YH冷备用转检修;14: 15分许可调通所保护二班张 XX工作;保护班工作人员经现场停电对二次回路接线检查无异常后,为进一步查明原因需对10KVII段YH进行带电测量,判断是否由于YH本身原因引起,要求将 10KVII段YH插车刀闸推入运行位置,带电测量YH二次电压;14: 29分变电站值班员王 XX梁XX撤除10KVII段YH两侧地线,将10KVII段YH插车进车,保护 人员开始测量 YH二次电压;值班员

8、梁 XX回到主控室,王 XX留在工作现场配合14: 38分保护班人员正在测试过程中,10KVII段YHA相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起A、B相短路,紧接着开展为 10KV母线三相短路,致使现场工作人员到位干部黄XX,保护班张XX靳X、张XX及值班员王XX共五人受到烟雾及弧光的熏燎;同时2号主变后备保护动作,10KV母联211开关及2号主变低压侧102开关跳闸,10KVII段母线失压。经现场检查,10KVII段YH A、B相有裂纹,高压侧三相保险爆炸,BLQ计数器爆炸;受伤人员随即送往医院,诊断为轻伤,目前在医院进行治疗。二、事故原因分析1、10KVII段YH LDZX9-10, 2007

9、年4月出厂内部绝缘不良击穿,是事故发生的主要原因;2、消弧线圈未投时,熔断器0.5A安装没有采取相间绝缘隔离措施,在弧光接地及过电压情况下引 起相间短路,是事故发生的直接原因;3、技术管理人员对设备故障没有进行全面分析,没能分析出电压不平衡的真正原因,安排保护人员 进行带电电压测量,是事故发生的管理原因。三、暴露问题1、 对新安装的YH试验结果分析不到位。4月28日在新YH到货后西安局试验班对其进行了试验,其他试验数据合格,但是发现 B相YH感应耐压数值偏大109V/3min , 3.1A虽在合格范围内,针对这一问 题未引起高度重视,未进行深入分析,造成该设备在5月10日投运带电后发热,缺陷进

10、一步开展从而引发了本次事故;2、 对消弧线圈的运行管理重视不够。盐张变10kV系统长期存在过电压,电容电流达84A,两台消弧线圈补偿容量2X600KVA因故障未投入,未引起高度重视,管理存在漏洞;3、现场作业人员未按规定使用工作票,图省事使用了事故抢修单,现场危险点分析不全面。四、防范措施1、各单位要认真贯彻落实国家电网公司、省公司“关于开展反违章、除隐患、百日平安活动的要 求,强化各级实平安生产岗位职责,严格执行平安生产“五同时,落实平安工作“三个百分之百的要 求,扎实做好“两消灭,实现全方位、全过程的生产平安;2、加强设备缺陷的管理与综合分析,对设备缺陷情况做出准确评估,根据评估结果合理安

11、排检修人 员,确定缺陷处理方法,并对现场工作存在的危险点进行深入的分析并采取充分的防范措施,制定现场标 准化作业卡,标准现场人员作业行为;3、严格检修和消缺方案管理,严格执行“两票三制,防止因怕麻烦、图省事,不标准的使用事故 抢修单,应严格事故抢修单的使用和审核;4、进一步加强入网设备验收把关,对于存在缺陷的新安装设备坚决不能投入运行,同时加强技术监 督工作,对设备试验中的异常数据一定要加强技术分析;5、 认真贯彻执行国家电网公司预防110 66 kV500kV互感器事故措施?国家电网生2004641号、?110 66 kV500kV互感器技术监督规定?国家电网生技 2005174号、国家电网

12、公司十 八项电网重大反事故措施?国家电网生2005400号和省公司防止电力设备重大事故的八项重点要求?等有关规定,防止互感器等“四小器损坏事故,提高平安运行水平。各单位应根据电缆出线的变化 情况,对消弧线圈的运行情况进行普查、校核,必要时进行电容电流测试,对电压互感器熔断器的安装尺 寸进行检查,消除装置性隐患。当前事故仍在进一步深入分析中,各单位要结合本次事故举一反三,吸取事故教训,制定防范对策。三、湖南省电力公司常德电业局触电人身死亡事故5月15日,湖南省电力公司常德电业局在进行110千伏桃源变10千伏设备年检时,发生一起检修人员误入带电间隔触电人身死亡事故。5月15日,常德电业局检修人员进

13、行110千伏桃源变10千伏n段母线设备年检,主要作业内容为10千伏桃建线314、桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜小修、例行试验和保护全检以 及桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜温控器更换和 3X24TV小修和例行试验等工作。 上午8: 30,桃源变运行人员罗XX许可工作开工,检修工作负责人谭XX对刚X等9名工作人员进行班前“三交后作业开始。9: 06,刚X失去监护擅自移开3X24TV开关柜后门所设遮拦,卸下 3X24TV开关柜后柜门螺丝,并翻开后柜门进行清扫工作时,触及3X24TV开关柜内带电母排,发生触电,送医院抢救无效死亡。四、重庆万州

14、供电局梁平供电分局“ 6.30农电重大人身伤亡事故事故经过:2006年6月30日,重庆市电力公司万州供电局梁平供电分局装表计量班、线路检修班在 梁平县平山镇兴隆村按照方案进行10kV梁丝线兴隆中街公变低压# 4杆T接兴隆一组支线供兴隆村一组、四组改造工作。在完成A、C相两根边导线施放任务后,10: 50分左右,开始施放中间两根导线 B相和零线导线。12时左右,当B相和零线两根导线拖放至# 7 # 8杆时,由于#1杆处施放的B相新导线 与原#1杆上开断并包扎好的 A相带电绝缘导线发生摩擦,A相带电绝缘导线绝缘磨坏,带电芯线与新施放的B相导线接触带电,致使正在#7-# 8杆之间拉线的施工人员、#1

15、杆附近线盘处送线的多名施工人员触电。事故造成5人死亡均为临时工,事故发生时正赤脚站在水稻田中拉线,10人受伤2名供电局职工,8名临时工。事故原因:新施放线路的 B相新导线与#1杆上A相绝缘导线带电在施放过程中发生摩擦,使带电 导线绝缘破坏,新施放的B相导线和带电芯线接触带电,导致施工人员触电;施工放线方案针对性差,对#1杆上带电绝缘线未采取妥善、可靠处置措施,致使其与新施放的导线发生摩擦。现场未严格落实工作票、派工单所列平安措施,均未挂接地线。五、湖南省火电建设公司“ 7.4重大人身伤亡事故事故经过:根据湖南省火电建设公司生产任务安排,金竹山电厂工程部2X 600MW 机组新建工程将于近期拆卸现场 60t门吊转运其他工程。2006年7月4日,下午2时40分,金竹山电厂工程部机运处会 同总调度陈XX、质安部安监主管谢XX,组织全体门吊拆卸参与人员在机运处维护租赁班进行平安技术 交底,同时对龙门吊的撤除具体进度作了要求。交底后,全部参与交底人员均在交底记录上签字确认。下 午下班前完成了主钩撤除及钢丝绳收卷、场地清

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