浅析三烧梭式布料器的改进

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1、浅析三烧梭式布料器的改进【 摘 要】本文对炼铁厂三烧旧的梭式布料器的缺陷进行了分析研究,指出了原设计缺陷对烧结生产带来的问题,提出了 改变原有结构形式 ,从而根本上解决了布料时料层严重偏析的问题。【 关键词 】 横向偏析 烧结温度 厚料层 低速烧结 透气性1. 前言炼铁厂三烧的烧结机于 2004 年元月初建成投产,梭式布料器由于设计不合理,导致布料器故障频繁,无 法满足生产,于 2004 年 3 月取消,取消后就采用梭料槽从矿槽中部直接下料。 2006 年 3 月由于烧结工艺 发生改变, 要求厚料层低速烧结, 混合料在料层中的粒度偏析均匀合理, 减少混合料在布料时的横向偏析, 达到料层上、中、

2、下部烧结温度基本相同。从 2006年 5 月开始出现烧结矿产量和质量下降,严重影响高 炉生产顺行, 增加能耗。 为了彻底解决这一问题和节约成本, 于 2006 年 9 月 14 日对此项目展开改造攻关。2. 旧的梭式布料器的介绍2.1 旧的梭式式布料器大车驱动是由摆线针轮减速机带链轮传动,皮带是由内置式电动滚筒带动,由于布 料器在 24 小时之内不停的往复运动,导致链轮磨损严重,链条经常脱链,布料器空间狭窄,增加更换摆 线针轮减速机时间,内置式电动滚筒也无法适应往复运动的工艺要求,皮带经常打滑和滚筒烧坏,每月都 要停机五个多小时以便清理矿槽,无形增加检修停机时间,从而导致作业率降低和产量减少,

3、由此可以看 出在 2004年 3月取消老式布料器,采用梭料槽直接从矿槽中部下料,满足了生产,保证了烧结的作业率 和产量。2.2 在 2006 年由于烧结工艺发生变化,要求厚料层低速烧结,以增加产量和质量。由于烧结下料方式为 梭料槽直接从矿槽中部下料,混合料在矿槽中的粒度偏析不合理,大颗粒的在矿槽两边,小颗粒却堆积在 矿槽中部,导致混合料在烧结机台车上分布不均匀,台车中间为小颗粒的混合料,台车两边为大颗粒的混 合料,中间没有合理的间隙,混合料在布料时产生严重横向偏析,透气性差,不能形成一定的负压,导致 烧结矿烧不透和边缘效应明显,出现烧结矿产量和质量下降,严重影响高炉生产顺行,增加能耗。为此急

4、需对旧的梭式式布料器进行改造。3. 新的梭式布料器的介绍3.1 在 2006 年 9 月到达钢、重钢学习先进的经验,两个钢厂的梭式布料器能够解决混合料横向偏析和透 气性差等问题,并且烧结矿各项指标均达到较好水平。对此,细心观察、认真听取意见,对烧结公司要解 决的问题两个钢厂是如何处理的一一作好记录,而且对两个钢厂的不足之处也予以记录,以免今后改造工 作多走弯路。回公司后立即进行改造攻关,并对每个阶段的任务在规定完成时间,炼铁厂高度重视此次改 造并把该项目做为技术攻关和节约成本的头等大事上报钢铁公司。3.2 在现场仔细观察 , 了解老式布料器的不足之处,提出将梭式布料器的皮带由内置式电动滚筒带动

5、改为 电机和减速机带动,并将前驱动改为后驱动,避免皮带打滑和电动滚筒烧坏。为了满足工艺要求布料器行 走速度为每秒 0.15 米。如采用变频电机投资过高,故采取立式减速机和皮带轮四级减速以达到工艺要求, 由于时间紧,无法定做立式减速机,只能在集团公司内部调配,在炼钢调回有一台相同的减速机,保证了 设计图纸于 2006年10月 14日全部完成,并于当天送到机制公司进行加工制造,在制造过程中和检修工 一起对不足之处进行改正,于 2006年 11月 25 日在预装组内初步调试成功,各种接口工作也准备就绪, 在 2007 年 2 月中修时全部安装完毕,于 2007 年 2 月 5 日正式投入使用至今,通

6、过这 5 个多月的观察,完 全满足生产要求,改造取得圆满成功。4. 新的梭式布料器改造总结 在各级领导的正确指导思想下,克服畏难情绪,勇于探索,较好的完成了此次攻关任务,为了巩固攻关成 果,在以后的工作中,必须做好如下几方面的工作:4.1 梭式布料器的易损件和材料要备足,并在现场堆放,以减少出故障时的检修时间。4.2 由于是新设备,操作工必须在现场操作和调整皮带跑偏现象,发现问题及时停机和报告。操作工还不 够熟练, 技术人员编写出操作规程下发到烧结车间, 检修工必须每四小时巡检一次, 以保证及时处理问题。4.3 梭式布料器还有待改进的地方,下料口归料槽上的皮带离布料器皮带距离有点大,导致有点溢

7、料,待 小定修时增加固定挡料板,尽量减少溢料问题,以减轻操作工的劳动强度。4.4 梭式布料器运行可靠,故障率几乎为零,节约了检修时间,减少了返矿率,提高了烧结矿的产量和质 量。4.5 产生直接效益: 节约新购买一套梭式布料器费用 12-15 万元,盘活旧的一套梭式布料器费用 3-5 万元, 制做该梭式布料器仅花费不到 2 万元,产生直接效益为 13-18 万元。4.6 年产生间接效益:a、 每个月减少停机按 5个小时计算,月增加产量735吨;成品矿小粒级减少而使槽下返矿减少1%月产量增加1000吨左右,节约加工成本:1735X 36元/t=6.2 万元。b、 布料更均匀,边缘效应有一定程度抑制,内部返矿减少35%相当于利用系数增加 0.05t/m2 h, 节约加工成本(包括焦粉):0.05t/m2 hX 24hX 0.9 X 105m2X 30dX 70元/t=23 万元/月。c、 年净效益:(23+6.2 )X 12-5 ( 35+10)X 20%=344万元 /年176

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