降低装置综合能耗 提高装置综合竞争力

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1、.、八、,前言涤纶事业部 3#聚酯联合装置前身为 2#长丝联合装置,装置 建设于 1987 年,装置主体设备是由美国杜邦公司引进的二手聚 酯和长丝(FDY+POY)设备,装置设计能力为聚酯产能5.27万 吨/年,长丝产能 2.776 万吨/年。装置于 1987 年底土建开工, 1990 底建成开车。由于装置是 杜邦公司第一次利用DMT法旧设备改建的PTA法三釜流程的第 一套设备,因此开车以后一直不顺利,期间经过多次整改整修, 一直到1993 年底才进入可以运行的状态。1994年起基本正常运 行。1998 年对装置进行了更新熔体泵和增设熔体过滤器的改造; 2000年进行了装置产能由5.27万吨/

2、年提升到8万吨/年的改造; 2002 年又进行了装置产能由 8 万吨/年提升到 10万吨/年的改造; 2002年在装置内部建设了万吨/年的试验生产线CP-3。通过这几 次改造装置生产能力增加一倍多,装置生产成本大幅度下降,单 耗、能耗也同时大幅度下降,获得了良好的经济效益。但是随着国际国内的行业竞争不断加剧, 3#聚酯在能耗方面 的不足已成为进一步发展的主要障碍之一,为此解决装置能耗方 面的不足成为装置的首要任务。经过对装置各用能部位的能耗分布进行详细的分析计算,比 对近年来新建装置,认为装置热媒系统的不合理是装置能耗高的 主要因素。由此提出对装置热媒系统进行改造的方案。虽然装置几年来进行多次

3、扩能改造,但因费用的原因对热媒 系统未能进行改造,一直沿用杜邦公司原设计的热媒系统。在杜 邦公司原设计的热媒系统中,热媒炉系统只向所有热媒用户提供 同一个温度压力的气相热媒。但是在装置庞大的热媒系统中,各 个部分所需要的温度、压力、相态是按工艺要求而各不相同。酯 化反应是吸热反应,因此酯化系统消耗的热量约占6070%,其 需要的温度压力最高的气相热媒;聚合系统因其消耗热量较少对 热媒的温度压力要求较低;而齐聚物输送系统和 EG 真空泵系统 的 EG 蒸发部分只要使用液相热媒。在原杜邦热媒系统中,低能 级的热媒都是由最高能级的热媒经冷却得到;液相热媒则采用高 能级的热媒二次加热生成且分三个区域独

4、立运行;热媒凝液还分高温、低温二个部分经风冷后返回热媒炉区系统。在上述系统中 相当部分的热能在过程中无谓的损失掉了;而且返回热媒供应槽 的热媒凝液温度比较高,热媒炉提供的热能未被充分利用。在原 设计中由热媒供应槽送出的热媒送入炉子的闪蒸槽,与闪蒸槽高 温热媒混合,降低了待闪蒸热媒的能级。对策及措施:新的改造思路是按上述各反应系统对用能量和 用能能级的不同要求,分别提供不同能级的热媒介质:酯化系统 需要最高能级和最大的量,因此仍然由原设计的系统提供高能级 的气相热媒;针对聚合系统的要求,则在现场独立设置独立的热 媒闪蒸系统,向聚合系统提供较低能级的气相热媒;而齐聚物输 送系统和 EG 真空泵系统

5、的 EG 蒸发部分所需的液相热媒是利用 新设置的热媒闪蒸系统使用冷凝后产生的凝液作为加热源,实现 了对低能级热媒的二次利用,且将原三个液相热媒系统组合成一 个系统,简化流程,减少泵送能耗。同时将经过使用的低温热媒 直接送入热媒供应槽,减少过程热损。由热媒供应槽送出的热媒 直接送到热媒炉进口,做到进炉热媒温度最低,出炉热媒温度最 高,有效提高热媒炉的加热效率。与此同时,我们还对装置酯化釜部分提出了低温化节能改造 的设想:在杜邦酯化工艺中一直沿用高温短时的酯化工艺,虽然 对酯化反应有利,但对热媒的能级要求高。对此我们设想利用装 置“八改十”时更新的酯化釜容积有余量的条件,局部修改酯化 釜内部结构,

6、提高酯化釜装料量,用增加停留时间换取较低的反 应温度,进而从总体上降低对热媒的能级要求。主要工作内容:通过增加缩聚闪蒸罐,酯化气相热媒温度和 缩聚热媒温度分别控制,可以降低缩聚气相热媒使用温度,由原 来的322C降低到310C,关闭聚合系统气相热媒温度控制点的 过热降温器;增设EG蒸发器液相热媒循环系统,由原来采用322C气相 改为275C液相热媒加热;CP-1/2/3齐聚物管线加热由原来的气相热媒通过列管加热 液相热媒,改为高温液相热媒直接加热;由于降低了缩聚气相热媒使用温度和酯化气相热媒使用温 度;酯化系统和缩聚系统冷凝液温度同时降低,热媒供应槽温度 相对降低;酯化、缩聚系统热媒冷凝液直接

7、回流至导生供应槽,可停 役高温槽、低温槽热媒泵、以及相应的冷却器,减少热量重复损 失;酯化溢流堰板高度提升,增加酯化釜停留时间,降低酯化 釜控制温度;最终经济效益:依据上述改造设想,我们利用2008年 6、7 月份装置大修的机会对装置进行了改造工作。2008 年 8 月份完 成改造开车,经过一年的运行,节能效果明显,达到预期目标, 装置能耗有了明显的改善,进入比较先进的行列。经过改造前后各一年的装置能耗比较,装置能耗由改造前的 126.23Kg 标油 /吨产品降低到 98.67Kg 标油/吨产品,降低了 27.558Kg 标油/吨产品,降低了21.8%。按每 Kg 标油2.80元价 格计,每吨产品可降低成本 77.16元,年效益可达到 771.635万 元。 通过对导生供应泵、导生循环泵、切片水冷却塔、酯化蒸汽加热 浆料、溴化锂制冷机等设备改造,并充分利用 08 年节能技术改 造成果,强化工艺管理、优化工艺参数、利用计算机先进的管理 平台加强能耗监测,充分发动全体员工的积极性,力争 09 年能 耗100kg标油/t

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