锅炉MFT后恢复步骤1、锅炉灭火后的确认:全部磨煤机、给煤机已跳闸;磨煤机出口门、热风关断门、混合风门已关闭;两台一次风机已跳闸;燃油快关阀、各油角阀均已关闭,关回油快关阀;检查所有火检无火且火焰电视看不到火焰2、检查过热器减温水、再热器减温水电动调门、电动隔离门已关闭,减温水流量到03、打跳一台汽泵,检查电动给水泵联启正常,否则应手动启动;水位回升后打跳另一台汽泵(若双机运行,关闭剩余汽泵出口电动门,由临机开大辅汽联络门,维持1台小机备用)4、检查机组白动快速减负荷,否则应在DEH上快速降低机组负荷至10MW5、手动减负荷方法,协调未退出时在,在协调画面,手动按大箭头减负荷,协调退出时在DEH上使用阀位减负荷,减负荷速率设为20~100之间,具体减负荷速率根据主汽压力变化随时调节,维持主汽压力不变或缓慢下降6、机组负荷小于15MW时,检查汽轮机白动反切缸,若机组未白动反切缸,立即手动切缸,并检查高压缸抽真空阀及阀前电动门开启7、检查高旁白动开启、低旁关闭,控制再热汽压力1.5MPa,必要时高旁切手动控制负荷最低可减至5MW,防止发电机逆功率保护动作8、关闭主蒸汽母管疏水门,关闭A、B侧主蒸汽管道疏水门,关闭再热蒸汽管道疏水门。
注意监视主再热汽温下降速度关闭连排系统调整门,通知化学关闭各取样门9、锅炉MFT后,主再热汽温10分钟下降50C保护将白动投入根据情况可手动退出主再热汽温10分钟下降50C保护按钮10、双机运行时开启1、2号机辅汽隔离门11、单机运行时检查冷再供辅汽调整门白动开启,并通知启动炉点火,关闭辅汽至除氧器调整门,只保留辅汽供轴封,关闭辅汽系统其它所有用户12、适当降低轴封压力、关小轴封减温水13、关闭1、2段抽汽电动门、逆止门,关闭2号高加疏水至除氧器隔离门14、关闭3段抽汽至除氧器电动门,关闭三段抽汽电动门,关闭三段抽汽供小机隔离门15、解列引风白动,手动调整炉膛负压正常,负压稳定后投入引风白动16、手动关小送风机动叶控制风量在420-450T/H之间17、确认MFT首出,若非锅炉主设备原因,应立即调整风量〉30%(风量420T/H)额定风量,执行吹扫程序18、副值应到就地关闭各跳闸磨煤机润滑油站冷却水,并检查其他跳闸设备正常19、锅炉吹扫结束后MFT白动复位,检查辅助风挡板白动关闭至点火位,否则应手动关至点火位(SOFAI、SOFAn、SOFA山至30%,AA、A、AB至30%,其余挡板开度10%)。
20、调节送风机动叶,满足二次风箱与炉膛差压0.3-0.4KPa21、恢复油系统(开回油快关阀、回油调节门开度大于10%,然后再开来油快关阀)22、开炉前回油调整门40-50%,调整油压2.8MPa,投入油压白动,燃油流量大于6T/H,通知油库23、投BC层对角两支油枪点火24、投入空预器连续吹灰(用本体汽源),疏水温度不满足时手动投入25、启动一台一次风机,调节一次风压7.5KPa26、检查等离子系统正常,等离子拉弧正常后,启动A磨煤机,严禁投入等离子模式27、调节A磨煤机风量40T/H,出口温度75-80C,煤量加至14T/H28、若等离子拉弧不成功时,应立即将AB或BC层油枪全投,启动A磨运行29、A磨煤机启动正常后启动另一台一次风机,启动前确认风机不到转,否则联系检修制动后再启动30、开启高低旁时,应通知调整水位人员,注意水位调整31、开启主蒸汽母管疏水门,A、B侧主蒸汽管道疏水门,再热蒸汽管道疏水门32、A磨煤机煤量加至25T/H以上且运行稳定5min后,启动B磨煤机就地开启B磨煤机润滑油站冷却水33、若由于增压风机跳闸引起锅炉MFT,应联系热控退出增压风机跳闸触发MFT保护,增压风机跳闸联跳引送风机保护,确认增压风机出入口挡板及动叶全开,尽快启动引送风机通风,其他操作同上。
锅炉点火后带最低负荷(控制脱硫出口烟温不大于55C)。