135MW锅炉异常、事故处理汇总

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1、135MW锅炉历年来异常、事故处理汇总一、风机异常:1 2005年12月17日#9炉甲排后轴承温度升至73,降低出力轴承温度不再升高;2 2006年1月5日23:00接班时5#机负荷125MW,8#炉乙送电机后轴承温度50.5,负荷加至138MW后该温度升至57.5,就地测振动正常,有异音,通知检修值班,检修检查后说无异音,5#机负荷减至118MW,该温度降至40。3 #9炉甲排后轴承温度不正常升高,(1:20从38逐渐升高,至2:30升至73.3)降低制粉出力运行,后轴温度逐渐下降。后再提高出力,后轴承温度稳定在36。4 2006年1月14日3:20发现#8炉乙送电机前轴承温度65,并上升,

2、就地检查也高,汇报值长,降低该风机出力,通知一次班处理.减负荷至110MW,#5机供热倒止#3机,一次班加油,期间温度上升较快,至91后缓慢降低。5 06年1月22日06:40发现#8炉乙送电机轴承温度由26迅速上升,就地检查轴承有异味,#5机供热倒由#3机供,#5机负荷迅速减至85MW,停运#8炉乙送,轴承温度最高至261(撤风量保护)6 06年2月17日1:55许可热机工作票(0002435)#9炉甲排粉风机换轴承09:00终结工作票(0002435)#9炉甲排换前轴承,现温度正常2031。7 #8炉乙送调速跳至全速,出现故障一报警,调整炉膛负压至正常,就地检查无8 06年3月13日8:5

3、0#9炉乙送电流晃动大60A-100A,降低出力运行,电流在55A-75A晃动,汇报值长。就地检查电机有异声,其余正常09:25经电气检修处理#9炉乙送已正常9 06年3月14日22:05减负荷检修乙送电机(转子接线装头烧坏)23:20#8炉乙送电机检修结束投运,负荷加至115MW,投入风量保护10 #9炉甲引电流晃动大(65.4A115A),甲引切全速运行-#9炉甲引风切调速,电流75.2A,正常11 #9炉甲送在减负荷时切调速至95%时突然跳至全速,调整负压,通知一次班检查,(一次班检查后交待甲送不要切调速,待厂家来人检查后再投)#9炉甲送检修结束(更换内反馈模块),投调速正常12 #9炉

4、甲乙引风机由调速跳至全速,炉膛负压至-500Pa,即调整引风机入口挡板,乙引无转速,汇报值长经检查#9炉乙引测速头坏,甲引投调速13 乙侧粉位高,停甲侧制粉,通知检修,停磨过程中甲排停不下,通知热工经热工检查#8炉甲排停运14 #9炉甲引电机前轴承温度上升至70,比接班时高5,汇报值长,通知检修加油,同时降低甲引出力. 0.5小时#9炉甲引加油后,电机前轴温度降至2915 06年4月4日14:00#8炉乙引电机线圈一温度高92.2,降低出力16 06年4月8日11:30#9炉甲送调速之70%时跳闸,急减负荷,停运#9炉上、中上层给粉机,增大乙送出力至最高出力,调整负压至正常,#6机供热切至#5

5、机,#5机加负荷至120MW,检查风机无异常,通知电气检修。(故障一报警)11:52电气检修通知启#9炉甲送,正常,投入CCS,加负荷至110MW(检修通知#9炉甲送不能切调速)17 06年6月3日12:20发现#9炉乙送前轴承温度由66度迅速上升至86度,至就地检查振动声音正常,但有异味。#6机负荷由130MW减至115MW ,降低乙送出力,温度下降18 06年06月9日09:24#9炉甲引运行中跳闸(自动状态),故障一报警,炉膛负压变正至1050PA,解除甲乙送风机挡板连锁关小送风,解除风量保护,开大甲引出力至全速,拉上层给粉机,负荷123MW减至93MW,调整炉膛负压至正常,空预器吹灰一

6、次10:37#9炉甲引电气检查为内反馈故障,处理后启动正常(电气交代只能全速运行,不能投调速)19 06年06月9日10:10巡回检查时发现#9炉乙引电机有异声,且有异味,汇报值长,通知电气检查,并减负荷至95MW,撤风量30%保护,调整送风量,保持负压,停运给粉机,维持一次风压,逐步降低乙引出力,在处理过程中,乙引电流由55A跌至28A,后升至110A左右,随即又跌至28A;#8炉接令加负荷至128MW,#8炉停止降粉20 06年7月1日15:00#9炉甲送跳闸,故障1报警,汇报值长,减负荷至82MW,乙送切全速,拉上层及中上层给粉机,停乙侧磨煤机,维持一次风压,控制炉膛负压-15:20电气

7、检修通知启#9炉甲送,启动后电气检修就地用事故按钮停-17:15#9炉甲送抢修结束,启甲送,运转正常21 06年7月#9炉乙引电机前轴承温度经多次加油现温度基本稳定(88度,最高93度)22 06年7月3日19:35检查发现#8炉甲引电机滑环处冒烟,内反馈故障1报警,电流异常变化,有时过电流,汇报值长,按事故按纽停运,减负荷至90MW,提高乙侧引风机最大出力,撤风量30%保护,调整送风量,保持负压,停运部分给粉机,#9炉加负荷至120MW23 06年7月3日20:05检查发现#9炉甲引电机滑环处冒烟,电流异常变化,汇报值长,按事故按纽停运,减负荷至90MW,提高乙侧引风机最大出力,撤风量30%

8、保护,调整送风量,保持负压,停运部分给粉机,#8炉加负荷至95MW.#9炉停运乙侧制粉系统24 06年7月3日21:30#5机组负荷减至70MW时,发现#8炉乙引风机电机滑环处冒烟,按事故按钮停运,#8炉MFT动作(首出原因全部引风机跳闸),炉膛负压至+815Pa,甲乙送风机未跳停(双吸联跳甲、乙送保护投入),立即停运送风机,通知汽机开旁路,停运各电场,关闭连排,给粉机闸板.25 #8炉启甲引风机试运,启动后即跳闸(约30秒)26 06年5月23日09:26发现#8炉甲排电机后轴处冒烟,紧急停运甲侧制粉系统27 06年7月8日21:10#9炉乙引由调速跳至全速,故障1报警,通知电气检查,电气检

9、查原因为#9炉内反馈室屋顶漏水引起28 #8炉乙送跳至全速,故障1报警,无转速,汇报值长,就地检查为检修打扫卫生时,把测速头弄坏.29 06年4月8日11:30#9炉甲送调速之70%时跳闸,急减负荷,停运#9炉上、中上层给粉机,增大乙送出力至最高出力,调整负压至正常,#6机供热切至#5机,#5机加负荷至120MW,检查风机无异常,通知电气检修。(故障一报警)11:52电气检修通知启#9炉甲送,正常,投入CCS,加负荷至110MW(检修通知#9炉甲送不能切调速)30 发现8炉乙送入口挡板反馈指示回零,风量无变化,就地指示为全开,汇报值长,通知热工经热工检查,乙送为反馈指示输出坏,需更换板子(暂无

10、备品),但目前不影响运行,仍可操作,只是无开度指示31 #8炉甲排粉机跳闸(后轴承温度高80跳闸,跳闸前温度由50迅速上升,跳闸后最高升至91),甲磨、甲给煤机联锁跳停,就地检查除油位1/3偏低外,无其它异常,汇报值长,关闭甲侧各风门。32 06年7月30日20:00#9炉乙吸电流晃动较大(在25A至180A左右之间),就地检查电机滑环有火星及焦臭味,立即停运#9炉乙吸,启#2供油泵,#6机屺亭供热倒由老厂供,速减#6机负荷至105MW,关小排粉机入口门降低出力,保持一次风压,#5机加负荷至138MW(#9炉炉膛压力最高至1100Pa.)电气检查6KV室开关及内反馈装置均无异常及报警信号33

11、#9炉乙引停不下,显示外绿圈内红圈。后电气按就地电动跳闸按钮分闸成功#9炉乙引静态试验不能启动,查为内反馈控制板烧坏经热工、电气检修处理,跳过内反馈启动#9炉乙引正常(靠背轮已连)34 06年8月1日18:10#9炉甲吸电流晃动较大(在40A至104A左右之间),就地检查电机滑环有火星及焦臭味,立即停运#9炉甲吸,撤MFT中风量30%保护,启#2供油泵备用,#6机撤供热,负荷速减至105MW,全开乙引入口挡板,调整送风量,调整炉膛负压(炉膛负压最大至800Pa),维持一次风压,拉上层给粉机,停运甲侧制粉系统,#5机加负荷至138MW,(处理过程中#3角二次风总风门失电,通知电气送电,但合不上,

12、只能到就地手动)35 06年8月18日20:30巡检中发现#9炉乙送电机滑环碳刷有连续蓝色火花冒出,几乎成环火,汇报值长,通知电气,解除#9炉MFT中风量30%保护,立即停用乙送,手紧乙送入口挡板,关小乙空预器进口烟气挡板,负荷减至90MW,#6机倒供热,#5机负荷加至137MW,启#2供油泵备用,开大甲、乙侧一次风热风门,拉上层及中上层给粉机,关小乙磨热风门,降低其出力,维持一次风压23:25#9炉乙送电机滑环碳刷由检修更换结束,启乙送,检查正常后,#6机逐加负荷至115MW,#5机减负荷至122MW36 06年8月26日14:20巡检发现#8炉乙送电机前后轴承温度异常升高(85.3、87)

13、,线圈温度均120,且各温度呈上升趋势,即提高甲送出力至最大,降低乙送出力。检查为电机风扇故障停运,汇报值长及部门领导。电机风扇处通压缩空气进行冷却,撤除风量小于30%的保护,各点温度呈下降趋势。17:10由于电气一次班拆#8炉乙送电机冷却风扇,#8炉停甲侧制粉系统,负荷减至100MW,关小#8炉乙送入口挡板;#9炉负荷加至120MW18:00电气一次班拆下#8炉乙送电机冷却风扇,现用一扬谷扇加压缩空气冷却#8炉乙送电机(检修交待密切注意扬谷扇和压缩空气运行情况,如电机温度上升可开大压缩空气),#8炉加负荷至110MW,#9炉减负荷至110MW37 06年8月27日16:08继保要求#9炉甲引

14、风机投调速,投调速后电流晃动较大,就地检查发现电机滑环处冒火,立即按事故按钮停运,调整炉膛负压,调乙引出力至最大,负荷减至85MW,且乙引电流也晃动(全速最大有15A)汇报值长18:40#9炉甲引风机滑环更换结束,启甲引(电流、滑环正常)38 06年9月5日13:40电气发现#8炉甲送电机冷却风扇不转,查为已烧坏,现接临时风扇39 06年9月13日01:30发现#8炉乙送电流晃动大,有10A-14A,且DCS中乙送转速反馈有1%左右晃动,转速有10转左右晃动,就地检查无异常,调整DCS中调速输入,仍无好转,汇报值长,通知电气检查02:00#8炉乙送电流晃动增大,增至20A左右,向值长要求切全速

15、,#8炉乙送切全速后,挡板开度65%,电流稳定在48.5A左右40 06年9月22日13:53发现#9炉乙送电机碳刷冒火,快成环火,#6机负荷由113MW减至109MW,诸桥供热倒由老厂供,关闭联通3,#9炉甲、乙送切全速,甲送出力调至最大,关小乙送入口风门,电流晃动达10A,通知一次班,一次班方工检查共有三只碳刷冒火严重,后更换碳刷及压簧(7只碳刷,2只压簧),电机恢复正常。41 06年9月29日18:30发现乙引入口档板连杆弯曲,全开正常,关至20%以下时开始弯,汇报值长、专工42 #8炉冷却风机切换试验,解除联锁,启动乙风机正常,停运甲风机,乙风机跳闸,然后启动甲风机启不起重新启动正常,

16、电气检查乙风机熔丝烧断,现已更换。43 调整#9炉甲送转速(从82.5%调至85%)时发现调速反馈自行上升至99.6%,立即由调速切全速(切至全速后电流仍有56A晃动),汇报值长,通知电气,检就地检查有碳粉冒出,经电气一次班检查#9炉甲送有一刷握破裂,取下该碳刷,另滑环绑带断裂,待停机处理,一次班交代#9炉甲送暂时放在全速运行44 电气检查发现#8炉乙送电机冷却风扇停运,调整#8炉甲、乙送风机负荷,16:05DCS画面出现#8炉乙送电机线圈温度高报警,查第5点温度75.145 检查发现#9锅炉乙引出口烟道与至烟囱烟道连接处漏46 发现#8炉甲送滑环室冒火,立即将甲送调速切全速,关小甲送入口挡板,撤#5机调压器,通知一次班检查,打

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