机组因煤质差,炉掉大焦,炉膛负压高保护动作,MFT动作,机组跳闸

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1、机组因煤质差,炉掉大焦,炉膛负压高保护动作,MFT动作,机组跳闸事件经过: 9 时, #1 机组负荷由570MW 升至 600MW ,协调方式, 6 台磨煤机运行,其中1A、 1F 磨煤机磨制的是义马矿贫煤,1E、 1C、 1B磨煤机磨制的是郑煤集团贫煤,1D 磨煤机磨制的是晋城无烟煤;1A、 1B、 1C、1E、 1F 磨煤机均带39t/h 自动运行, 1D 磨煤机带 32t/h 手动运行;主汽温度564 ,主汽压力24Mpa ,炉膛氧量 3.8 4.0,负压在 100 +50pa 之间,机组运行正常。3 月 5 日 9: 4540, 1 炉掉焦,炉膛负压剧烈增大至 400pa ,氧量升至

2、5.6, 1A、 1F磨煤机燃烧器火检同时剧烈摆动,9: 48,值班员投入1A 层油枪、 9:47 35,投入 1F 层油枪, 9: 48 16,炉膛压力达到 4300pa,炉膛压力高保护动作MFT,汽机跳闸、发电机自动解列。就地检查发现捞渣机人孔门被落焦砸开,水封破坏。9: 50 , 1 机做停机处理;9: 51,联系检修处理捞渣机人孔门;11: 52, 1 炉上水; 15 : 00 分, 1 炉捞渣机人孔门处理好,注水;15:38, 1 炉点火; 18: 45, 1 机冲车; 19: 07, 1 机与系统并列; 21: 32 ,投协调、断油、负荷带至400MW 。原因分析:由于1 炉掉焦严

3、重将捞渣机人孔门砸开,捞渣机密封水大量外泻,水封破坏,炉膛正压,同时引风机挡板自动开大,大量冷空气进入炉膛,锅炉燃烧区温度下降,燃烧恶化,除 A2、 F1、 F2 煤火检之外其余 21 个煤火检全部无火,因 F 层 4 只点火油枪运行,所以全炉膛灭火保护没有动作。 9: 4959,炉膛压力达到 2000pa ,炉膛压力高保护启动, 9:5002,炉膛压力高保护动作 MFT,炉膛压力最高达到 4300pa 。暴露问题:1燃煤灰熔点过低,运行人员对不同煤种的风量控制经验不足。不利于保护炉膛设备。2炉膛压力保护延时设计过长,防止措施: 1、将炉膛压力高及压力低保护延时 3 秒改为 0.5 秒,提高保护动作的反应速度,更好地保护炉膛设备。 2、对来煤的灰熔点进行分析,对变形温度比较低的煤种确定合理的掺烧方案。 3、加固捞渣机及人孔门,将捞渣机的部分人孔门封死。 4、尽快做燃烧调整试验准确判断结焦部位,制定防范措施。 5、考虑增加在燃烬风区域炉膛蒸汽吹灰器数量。 6、改进灭火保护逻辑,原逻辑为当本煤层所有点火油无火且少于 3 个煤火焰检测时,认为本煤层无火,当所有煤层无火时,锅炉失去全部火焰保护动作;建议取消点火油火检逻辑。7、当炉底水封破坏时,调整炉膛压力在+400pa +500pa 之间运行,根据炉底负压及时调整炉膛压力

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