变频调速与液力偶合器调速的节能比较分析

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1、高压大功率电动机变频调速与液力偶合器调速运行比较一、变频调速与液力偶合器调速的工作原理电动机采用变频调速后,电动机转轴与负载直接相连,但电动机不再由电网直接供电,而是由变频 器供电,变频器通过改变电动机的供电频率改变电机转速,因此可以实现相当宽的频率范围内无级调速, 而且在全范围内具有优异的效率和功率因素特性。采用变频调速后,异步电动机转速n=60f(l-s)/p,其中f为变频器输出频率,s为异步电动机转差 率, p 为电动机极对数。液力偶合器是通过控制工作腔内工作油液的动量矩变化,来传递电动机能量并改变输出转速的,电 动机通过液力偶合器的输入轴拖动其主动工作轮,对工作油进行加速,被加速的工作

2、油再带动液力偶合 器的从动工作涡轮,把能量传递到输出轴和负载,这样,可以通过控制工作腔内参与能量传递的工作油 多少来控制输出轴的力矩,达到控制负载的转速的目地。因此液力偶合器也可以实现负载转速无级调节。 如采用液力偶合器调速,则电动机转轴连接到液力偶合器,而负载连接到液力偶合器,电动机仍由电网 供电,电动机仍全速运行。二、变频调速与液力偶合器调速的节能比较1 、功率损耗的原因电动机本身功率损耗除外,无论是变频调速还是液力偶合器调速,均存在额外的功率损耗,液力偶 合器从电动机输出轴取得机械能,通过液力变速后送入负载,其效率不可能为1;变频器从电网取的电 能,通过逆变后送入电动机电枢,其效率也不可

3、能是1。而且在全转速范围内,两种方式的效率曲线也 不一样。效率0.9C.S0.70.50.4”为变频调速效图1 “两种调速方式效率曲线禺合器的效率基随着输出转速的降低,0.2液力率约0.72, 20%转速时效率约0./1 率0.97, 75%以上转速时合器效马厂勺液力偶合器和变频器(高额定转速时效率0.95, 75%转速时效高变频器)的效率一转速曲线,本上正比降低(例如),而变频器在乙大于0.95,20%以上车输出转速下专速时效率大于o.9)仍然较高(例如:额定转速时效从曲线数据看,当俞出转速降低时,液力偶合速的低速特性比液力耦合器要好。当器的效率比变频调速的效率下降快得多,因此变频调 就是用

4、于贞机撅负载时,由于其轴功率与转速的三次方成正比,当转速下降时,虽然液力偶合器效率正比下降,但电动机综合轴功率还是 随着转速的下降成二次方比例下降,因此也能起到节能作用。变频调速通过电力电子整流和脉宽调制逆变技术改变电动机电枢的电压和频率,除本身控制所需很 少一部分能量消耗保持不变外,电力电子器件的损耗基本上与输出功率成正比,因此变频调速可以在全 转速范围内保持较高效率运行。而液力偶合器依靠泵和涡轮传递能量,在低速输出时,泵和涡轮的效率均下降,因此综合效率随转 速下降而下降。2、理论计算节能比较从理论上进行计算,举例说明如下:1000KW风机风量从100%降低到70%,由于流量与转速一次方成

5、正比,因此转速可以降低70%,负载功率理论上降为34.3%,如果采用直接高高变频调速,其效率按0.95 算,再考虑电动机效率在低功率时有所下降、和管道系统效率有所下降, 电网总输入功率约: 34.3%/0.95/0.85/0.95=44.71%,即447.1KW,节能55.29%,全年按300 日计算,年节电398 万度。如果 采用液力偶合器,其效率按0.665计算,电网总输入功率约34.3%/0.665/0.85/0.95=63.87%,即638. 7KW, 节能36.13%,年节电260 万度。因此变频调速每年多节电138 万度。列表如下:1000KW 高压风机电动机降速70%时液力偶合器

6、和变频调速节能比较变频调速液力偶合器电网总输入功率447.1KW638. 7KW调速装置效率0.950.665节能55.29%36.13%年节电398万度260万度3、实测节能比较以某电力设计院实测一台20 万千瓦机组引风机改装液力耦合器及变频调速为例:该异步电动机额定值为1250KW, 6KV、142A、额定效率95%、额定转速742RPM、额定功率因素0.85。三种调节方式在不同发电机负荷下的输入电流如下:调节方式不同发电机负荷(MW)下的输入电流100MW120MW140MW160MW180M W200MW挡板调节73A78A82A85A89A102A液力耦合器41A45A49A51A6

7、1A63A变频调节12A17A20A23A32A39A三种调节方式的电动机综合输入功率如下:调节方式不同发电机负荷(MW)下的电动机综合输入功率100MW120MW140MW160MW180M W200MW挡板调节650KW690KW720KW760KW800KW840KW液力耦合器280KW310KW350KW380KW480KW510KW变频调节110KW130KW200KW220KW320KW380KW三种调节方式的日耗电量预计如下:调节方式不同日发电量下的风机电机日耗电量3469MW2667MW2910MW挡板调节17575 KWH15843 KWH16474 KWH液力耦合器8920

8、 KWH6696 KWH7437 KWH变频调节5134 KWH2738 KWH3499 KWH按机组年运行300 日7200 小时计,应用变频调速年节电385 万度,而应用液力耦合器年节电268 万 度。虽然电动机功率不一致,但实测的节电比例与理论计算值基本一致。三、变频调速与液力偶合器调速的其他性能比较 变频调速与液力偶合器调速除了节能方面的差别外,还在功率因素、起动性能、运行可靠性、运行 维护、调节及控制特性、投资及回报等方面有较大差异。1、功率因素 变频调速可以在很宽的转速范围内保持高功率因素运行(例如20%以上转速时功率因素大于0.95%),而液力偶合器低速运行时功率因素低于电动机额

9、定功率因素,如果在70%以下转速时,功率因素将低于 0.7。采用液力偶合器如果需要提高功率因素,则需另加功率因素补偿装置。2、起动性能采用变频调速时,如电动机保持额定转矩起动,电网输入起动电流小于电动机额定电流的10%,对 于风机泵类负载,其起动电流更小。而且起动的全过程可控,起动点和爬坡时间可设置。而液力偶合器 不能直接改善起动性能,起动电流达到额定电流的5-7 倍,即使是绕线型转子,采取转子串电阻方法需 改善起动性能,需增加起动装置,但起动电流仍将是额定电流的2 倍以上,是变频起动的20 倍以上。起动对电动机和电网的冲击相当大,对电动机来说,造成转子鼠笼断条和定子绕组开焊,据统计, 约15

10、%的电动机故障由直接起动引起。对于电网来说,直接起动造成电网电压短时下降,干扰其它设备 运行。3、运行可靠性、运行维护 液力偶合器机械结构和管路系统复杂,要长期可靠运行,系统维护工作量增大,如果出现故障,无 法直接定速运行,必须停机检修。高压变频装置电子线路比较复杂,但目前技术已趋成熟,尤其是单元 串联多电平方式的高压变频装置具有单元自动切换和冗余运行特性,在单元故障时可不停机连续运行, 可靠性得以保证,而且检修维护相当容易,只需定期更换进风滤网即可。4、调节及控制特性 液力偶合器依靠调节工作腔油量大小改变输出转速,因此响应慢,可能跟不上控制的需要,而变频 调速的频率改变速度相当快,完全可以以系统允许的最高速度进行调节。液力偶合器的速度调节精度较 低,而变频调速属于数字式控制,其稳频精度达到0.1%以上,因此可以实现精确控制。5、投资及回报 目前,液力偶合器初期投资比变频调速低,但变频调速节能效果及其它方面均明显优于液力偶合器,从前面的例子可知,1000KW电动机,应用变频调速比应用液力偶合器每年多节电138万度,如果变频 调速需多投资60 万元,则1 年多即可收回。以后的运行情况是:变频调速比液力偶合器每年节省数十 万元的开支,因此总体投资回报效果更佳。

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