OQC检测前不良改善报告

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欢迎您阅读并下载本文档,本文档来源于互联网,如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档!OQC 检测前不良改善报告 oqc 检验前三大不良改善报告 不良原因分析:1)在线材剥头焊接时,端子浅压,以致端子将线束中的部分铜丝阻断,只 有部分或几根铜丝连接,引起通信不可靠。当线束摇晃时,线束中的铜丝处于时断时通的状态,造成外连接的 led 不亮或闪烁。2)端子焊接至了线材的外皮绝缘部分,端子深压,端子未与线束中的铜丝存有可信的电气相连接,端子极容易与线束断裂。当摇晃线束时,端子与线束中的铜丝处在时断时通或全然断裂的状态,导致外相连接的 led 闪光或哪知。3)按键板的测试工装保养不够,针座存在较大磨损,尚在使用,导致部分线束不良导致的 led 闪烁判定为线束未与工装针座未接触好,经员工再次插入,发现 led 亮,就判定为产品合格,致使存在不良的按键板出货。提升措施:1)要求制线时,做如下调整:调整刀具,掌控端子压着质量.端子压着后,压好的端子要全数检验,并用抽检办法确认全数检验的效果,确保端子压着不良的不合格线束不流入下道工序 2)创建按键板测试工装档案,调整产品测试工装,对工装上的针座建议每 500-1000次更新一次,并搞好记录。保证测试的工装状态较完整。3)按键板测试时,要对线束来回摇晃 3 次,若发现指示灯闪烁,立即将产品判为不良品,并对此不良品分析,做纠正预防。4)强化线束供应商管理,对来料的线束按标准抽查,并提取 0.5%搞破坏性检验,检验端子的压着与否存有深压和浅压问题。建议供应商提供更多备货检验报告。5)加强按键板成品检验,产品入库时,除对其做原定项目的检验外,在抽取 0.2%做破坏性检验,检验端子的压着是否存在深压和浅压问题。
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