锅炉出力不足、排烟温度高且上升很快、天然气用量增加、腐蚀结垢毛病一招搞定

上传人:颜辉186****5386 文档编号:317716785 上传时间:2022-06-26 格式:DOCX 页数:10 大小:1.87MB
返回 下载 相关 举报
锅炉出力不足、排烟温度高且上升很快、天然气用量增加、腐蚀结垢毛病一招搞定_第1页
第1页 / 共10页
锅炉出力不足、排烟温度高且上升很快、天然气用量增加、腐蚀结垢毛病一招搞定_第2页
第2页 / 共10页
锅炉出力不足、排烟温度高且上升很快、天然气用量增加、腐蚀结垢毛病一招搞定_第3页
第3页 / 共10页
锅炉出力不足、排烟温度高且上升很快、天然气用量增加、腐蚀结垢毛病一招搞定_第4页
第4页 / 共10页
锅炉出力不足、排烟温度高且上升很快、天然气用量增加、腐蚀结垢毛病一招搞定_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《锅炉出力不足、排烟温度高且上升很快、天然气用量增加、腐蚀结垢毛病一招搞定》由会员分享,可在线阅读,更多相关《锅炉出力不足、排烟温度高且上升很快、天然气用量增加、腐蚀结垢毛病一招搞定(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 锅炉出力不足、排烟温度高且上升很快、天然气用量增加、腐蚀结垢毛病一招搞定概况安徽某制药企业系外商独资企业,主要从事片剂药品、颗粒剂药品、胶囊剂药品的生产。该企业有采用国际领先的低氮燃烧技术2蒸吨燃气蒸汽锅炉2台,锅炉生产的蒸汽通过公司内热力管网送至混合、干燥、造粒、包衣等环节为生产供热,年运行时间220天,每天8小时,共运行 1760小时。1#锅炉使用软化水作为给水;2#锅炉以收集1#和2#锅炉的蒸汽冷凝回水作为补水,蒸汽冷凝回水PH值为6.4,颜色偶尔有轻微发红情况出现。使用软化水的蒸汽锅炉炉水颜色正常,使用蒸汽冷凝回水的锅炉炉水发浑发红,炉水静置后底部有红色沉淀出现。自2016年7月锅炉

2、投入使用以来,使用软化水的1#锅炉排烟温度逐年升高;到2020年8月,使用软化水的锅炉100%燃烧功率下平均排烟温度为204摄氏度,每次点炉后排烟温度上升很快,最高达到过221,平均汽气比为12.64KG/m。锅炉排烟温度逐年升高,说明锅炉老化出力不足,燃烧热能吸收降低,燃气用量增加,汽气比低锅炉效率下降。使用蒸汽冷凝回水的锅炉也有出力不足、排烟温度高、燃气用量增大类似情况出现,但是没有使用软化水2#锅炉的情况那么严重。颜色轻微发红的蒸汽冷凝回水水样(左),静置后底部有红色沉淀出现炉水水样(中),使用蒸汽冷凝回水的锅炉炉水发浑发红(右)颜色对比各位同行,如果遇到这种类似问题,你准备怎么解决的。

3、颜辉随时欢迎各位同行一起交流探讨l86OO47538拿出你的解决方法,我们一起探讨学习!现象及原因分析现象一、锅炉排烟温度高。该药企2吨蒸汽锅炉设备使用4年,从低压蒸汽锅炉全使用寿命周期来看,锅炉排烟温度高,燃气用量增加,汽气比低锅炉出力下降,这些表象不足说明是锅炉设备老化效率降低带来的。如果能提高锅炉热交换效率,降低锅炉排烟温度,那么减少天然气用量,提升锅炉汽气比就是顺理成章的事情。2现象二、2#锅炉炉水发浑发红,炉水静置后底部有红色沉淀;蒸汽冷凝回水颜色偶尔有轻微发红情况出现。这些红色都是三价铁铁离子引起地,是钢铁腐蚀后的产物,说明1#和2#锅炉蒸汽系统及凝水回收系统存在较严重地腐蚀现象。

4、2#锅炉炉水中铁离子主要来自锅炉蒸汽系统的氧腐蚀和二氧化碳引起的弱酸性腐蚀,锅炉系统水中的氧来源于给水大气中21%氧的溶入和无除氧器或除氧器效率不高;锅炉给水中的二氧化碳来源于给水大气中0.04%二氧化碳的溶入或给水中有碳酸氢根离子,碳酸氢根受热分解成二氧化碳。又由于蒸汽冷凝回水接近蒸馏水,非常纯净而缓冲性差,少量二氧化碳溶入蒸汽水PH值便会大幅下降。有实验表明,1升蒸馏水中溶入1毫克二氧化碳,蒸馏水的PH值就从7直降至5.5,这也是本例药企出现蒸汽冷凝回水PH值为6.4的原因。PH值为6.4的蒸汽冷凝回水是酸性水质,加上氧腐蚀,会造成锅炉蒸汽系统腐蚀及蒸汽冷凝水中不显色的二价铁离子或显色的三

5、价铁离子超标,这就是本例药企蒸汽冷凝水颜色偶尔有轻微发红情况的原因。不显色的二价铁离子随蒸汽冷凝水回用到锅炉后,在炉内受热氧化成三价铁,随着炉水不断蒸发浓缩三价铁离子浓度变高,炉水颜色就开始变红,这也是本例药企炉水出现发浑发红的原因。如何解决问题关于锅炉排烟温度高问题怎么解决。有人支招说:清除锅炉炉管盘管外壁积灰。锅炉长期使用后,锅炉燃料燃烧后的灰尘会累积在炉管盘管外壁上,炉管盘管积灰都会因烟气侧的放热热阻增大,导致炉管盘管换热效果大幅降低,传热恶化使烟气的冷却效果变差,导致排烟温度升高。有人支招说:炉管节能器盘管换热面积不够,加装个空气预热器,烧热风 。炉管节能器盘管是提高锅炉热效率的重要因

6、素,炉管盘管换热面积越大就越能吸收更多的烟气排放的热能,从而起到节能减排,降低排烟温度的作用。 有人支招说:天然气风门调节不到位。天然气风门调节不到位会导致锅炉风气配比不合理,供风量过大也会造成排烟温度上升。有人支招说:检查锅炉给水管管径变化或给水泵功率变化。锅炉给水泵功率的变化,以及锅炉给水管的管径直接影响锅炉的给水量大小。由于锅炉长期使用,可能会造成水泵功率下降或给水管管径内壁产生水垢,管径变细,影响锅炉的给水量,导致给水量变小。 有人支招说:检查温度传感器。 温度传感器位置不对,或者温度传感器有误差。也有人支招说:锅炉炉管盘管内壁有水垢。炉管盘管经过长时间使用后,可能会有水垢、杂质,在炉

7、管盘管内凝结成的水垢,水垢传热速率低,影响锅炉炉管盘管的换热效率,导致锅炉排烟温度高。 关于2#锅炉炉水发浑发红,炉水静置后底部有红色沉淀,蒸汽冷凝回水颜色偶尔有轻微发红PH低偏酸性;1#和2#锅炉蒸汽系统及凝水回收系统存在较严重地腐蚀问题怎么解决。有人支招说:向炉水中加入氢氧化钠NaOH提高炉水PH值。通过加氢氧化钠NaOH来调节锅水碱度、pH值需要注意的四个问题是:是因为调整PH值加氢氧化钠NaOH会造成锅水中碱度增大,氢氧化钠NaOH是强电解质,电导率增长比较大;是碱度过高可能会使炉水产生泡沫而影响蒸汽品质;是氢氧化钠NaOH又是强碱,调节水的PH稳定性较差,锅炉中加入强碱,锅炉会发生碱

8、性腐蚀,对碳钢形成碱脆,影响锅炉的安全运行,所以要严格控制氢氧化钠NaOH浓度和量;最主要的是加入氢氧化钠NaOH并不能提高蒸汽凝结水PH值,锅炉蒸汽和凝结水系统腐蚀还是在进行。有人支招说:向炉水或蒸汽冷凝回水中加入碳酸钠Na2CO3提高炉水PH值。由于碳酸钠Na2CO3在水溶液中水解,电离出的碳酸根离子与水中氢离子结合成碳酸氢根离子,导致溶液中氢离子减少,剩下电离的氢氧根离子,所以溶液pH显碱性。加入碳酸钠Na2CO3并不能提高蒸汽凝结水PH值,锅炉蒸汽和凝结水系统腐蚀还是在进行。有人支招说:向炉水或蒸汽冷凝回水中加入磷酸三钠Na3O4P提高炉水PH值。磷酸三钠Na3O4P在水中会显现成碱性

9、,可以提高炉水PH值。磷酸三钠Na3O4P属于阻垢剂,本例2#锅炉炉水发浑发红的锅炉补水是蒸汽冷凝水并无硬度成分,况且炉水中加入磷酸三钠Na3O4P并不能提高蒸汽凝结水PH值,蒸汽和凝结水系统腐蚀还是在进行。有人支招说:向炉水中加入氨NH3提高炉水PH值。氨水是最常用的PH调节剂,采用氨水作为PH调节剂有很多优点,最主要是氨NH3是弱碱性,投加的氨NH3浓度一般都很小、成本价格低廉,当pH值大于8时氨NH3能将水中二氧化碳完全中和,生成碳酸氢铵NH4HCO3。加氨NH3的方式来调整蒸汽及凝水的PH值缓解腐蚀除铁需要注意的4个问题。加氨NH3问题氨水有一定的腐蚀作用,又易挥发出氨气, 氨NH3具

10、有燃烧和爆炸性。氨气NH3的燃点为651,氨水有挥发性,当氨气NH3与空气混合时,情况就变了,其爆炸极限浓度约为1625%,氨气NH3最易引燃浓度为17%,当氨气在空气中的含量达到上述浓度范围,遇明火就会燃烧和爆炸,液氨的储存和使用是一个危险源。加氨NH3问题氨气NH3液相比不佳,氨NH3加入炉水中受热易挥发不稳定,气相侧多液相侧少;氨水调节PH值保持时间不长,要提高蒸汽冷凝水PH值往往要加大投量。加氨NH3问题当给水中加入氨量过大时,在溶解氧O2的参与下,对铜的腐蚀比较强,铜质金属换热器及仪表附件设备易发生腐蚀。加氨NH3问题加氨NH3控制蒸汽冷凝液回水中铁离子超标是个假命题。加氨NH3只能

11、调整CO2引起弱酸性腐蚀,不能控制氧腐蚀,又由于氨NH3受热易挥发不稳定,气相存量多,液相存量少,且又不能长期高剂量添加,所以加氨NH3只能部分缓解蒸汽系统腐蚀状况,降低蒸汽冷凝液回水中铁离子含量很有限。有人支招说:向炉水中加入除氧剂。一般锅炉供热系统中都有除氧器,除氧器的除氧效率不高时,添加除氧剂除去水中氧气以保证供水品质,一般是作为除氧器效果不佳的补充。传统除氧剂联氨效果好但是有毒,容易挥发;亚硫酸钠Na2SO3是一种较强的还原剂,价格便宜但易氧化失效;新型除氧剂丙酮肟C3H7NO、碳酰肼CH6N4O、乙醛肟C2H5NO毒性小效果好,但是价格高。最主要的是只能解决锅炉O2氧腐蚀,不能解决锅

12、炉系统弱酸性腐蚀。有人支招说:提高除氧器除氧效率。锅炉系统除氧器设备一经安装启用,作为设备的效率提高水平有限。也有人支招说:给蒸汽冷凝回水末端装上高温除铁过滤设备。设备除铁达标,蒸汽冷凝水安全回用锅炉,但是高温除铁过滤设备不能控制蒸汽生产系统设备及管线腐蚀,蒸汽凝结水中铁离子来源一直存在,属于治标了没治本。高温过滤除铁设备造价不菲,2-3年滤料更换占到总造价20-30%以上,加上水电及设备额外运行成本,不太经济有缺陷。还有人支招说:以上各种参考解决方法,可以多种组合逐一调试,直到找到合适解决方案。1#锅炉炉管内壁的钙镁垢,炉管结垢严重,水垢传热速率低,锅炉出力差、排烟温度高解决办法1要实现降低

13、锅炉排烟温度,提高锅炉热交换效率,从该药企锅炉系统现场使用环境来确定找出需要检查6个因素,分别是锅炉炉管盘管外壁积灰;炉管节能器盘管换热面积不够;天然气风门调节不到位;锅炉给水管管径变化或给水泵功率变化;温度传感器;锅炉炉管盘管内壁有水垢。经过认真仔细检查各项影响锅炉排烟温度因素并分析确认:锅炉炉管盘管外壁积灰。锅炉炉管盘管外壁有积灰,但是积灰不多,应该不是引起锅炉排烟温度升高的主要原因。炉管节能器盘管换热面积不够,加装个空气预热器,烧热风。锅炉安装当初各项指标都满足设计使用标准,这个因素不存在直接排除。天然气风门调节不到位。经检查天然气风门调节到位,风气配比合理。锅炉给水管管径变化或给水泵功

14、率变化。经检查锅炉给水管无水垢,管径无变化;给水泵功率正常无变化。检查温度传感器。温度传感器位置正确,用用红外测温枪进行测温对比,将测得的温度与显示温度进行比对,确认结果是温度传感器误差在许可范围之内,温度传感器测温正确。锅炉炉管盘管内壁有水垢。经检测1#锅炉炉管盘管内壁结垢严重,锅炉炉管盘管内壁附有平均厚度约1.5毫米mm灰白色水垢;2#锅炉炉管盘管部分内壁有厚度均匀不一的氧化铁垢,红色的铁锈垢分布不规则。使用软化水作为补水的1#锅炉炉管盘管经过长时间使用后,给水中有成垢物质及杂质,在炉管盘管内凝结成的灰白色水垢,水垢传热速率低,影响锅炉炉管盘管的换热效率,导致锅炉排烟温度高。 使用蒸汽冷凝

15、回水作为补水的2#锅炉炉管盘管经过长时间使用后,蒸汽冷凝回水中超标的铁离子在锅水中不断浓缩,在2#锅炉炉管盘管上附着结垢,形成红色的铁锈垢,红色的氧化铁锈垢传热速率是钢的几百分之一,导致2#锅炉排烟温度高。由此,基本可以判断,造成锅炉排烟温度高、天然气用量增大的原因是:1#锅炉炉管内壁结垢严重平均厚度约1.5毫米mm灰白色地钙镁水垢。2#锅炉炉管部分内壁有厚度均匀不一的氧化铁锈垢。要解决2#锅炉炉水发浑发红,炉水静置后底部有红色沉淀,蒸汽冷凝回水颜色偶尔有轻微发红问题,必须要解决1#和2#锅炉蒸汽冷凝回水、2#锅炉炉水铁离子超标问题。要解决铁离子超标问题,必须要先解决1#和2#锅炉蒸汽系统和冷

16、凝回水系统氧腐蚀和二氧化碳引起弱酸性腐蚀。前面解决方式无论加入氢氧化钠NaOH、碳酸钠Na2CO3、磷酸三钠Na3O4P、氨NH3提高炉水PH值,还是加入除氧剂,给蒸汽冷凝回水末端装上高温除铁过滤设备都不能同时满足解决1#和2#锅炉蒸汽系统和冷凝回水系统氧腐蚀和二氧化碳引起弱酸性腐蚀。解决方案要解决该药企锅炉排烟温度高、燃气消耗增大问题,必须同时解决1#锅炉炉管盘管内壁平均厚度约1.5毫米mm灰白色地钙镁水垢,2#锅炉炉管盘管部分内壁的氧化铁锈垢,1#和2#锅炉蒸汽系统和冷凝回水系统氧腐蚀和二氧化碳引起弱酸性腐蚀这3个问题。针对以上三个条件, 经过市面上通行的各种解决方案比对,选择采用投加BF-31T凝结水系统保护技术和BF-30A防腐阻垢剂技术。蒸汽锅炉全系统整体防腐保护

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 造纸印刷

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号