G89-1块注CO2驱效果分析(油水井分析用)课件

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1、 二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析 三、存在问题和下步工作计划三、存在问题和下步工作计划 一、基本概况一、基本概况目目 录录地层西南高东北低,在西部形成局部鼻状构造,地层西南高东北低,在西部形成局部鼻状构造, 地层倾角地层倾角5-85-8度。度。一、基本概况一、基本概况高高89-189-1块块的的构构造造与与原原构构造造基基本本一一致致, , 仅仅在在断断块块内内部部增增加加了了两两条条小小断断层层。高高89-189-1块块沙沙四四段段含含 油油 面面 积积 4.1km4.1km2 2, , 有有 效效 厚厚 度度10.5m,10.5m,地质储量地质储量247

2、10247104 4t t, 目目前前G89-1G89-1块块共共有有油油井井1212口口,注注气气井井4 4口口,日日液液水水平平74.574.5吨吨/ /天天,日日油油水水平平7373吨吨/ /天天,综综合合含含水水2%2%,平平均均动动液液面面19111911米。米。油油 藏藏 基基 础础 数数 据据 表表油藏埋深 m 2900原油地下密度 g/m30.7386含油面积 Km211.4原油地下粘度 mPa.S1.59地质储量 104t 559原油地面密度 g/m30.8623渗透率 10-3m24.7原油地面粘度 mPa.S11.83孔隙度 %10.9凝固点 34原始地层压力 Mpa41

3、.8气油比 m3/m360.9压力系数 Mpa/100m1.42地层温度 126饱和压力 Mpa11.61温度梯度 /100m3.8油藏类型:常温高压、低孔特低渗透、构造油藏类型:常温高压、低孔特低渗透、构造- -岩性油藏岩性油藏一、基本概况一、基本概况弹性开发:递减大弹性开发:递减大高高8989块产量递减情况块产量递减情况从从G89G89块、块、G891G891块投产初期的递减情况来看,平均月递减为块投产初期的递减情况来看,平均月递减为5.735.73,折算年递减为,折算年递减为38.438.4,总体上递减较大,对提高该类油藏,总体上递减较大,对提高该类油藏采收率不利。采收率不利。从上面分析

4、可以看出,对于特低渗油藏,注水开发受到较大程度的从上面分析可以看出,对于特低渗油藏,注水开发受到较大程度的制约,依靠弹性能量开发,压力下降快,产量递减快。因此,必须寻找制约,依靠弹性能量开发,压力下降快,产量递减快。因此,必须寻找新的能量补充方式,以期提高特低渗透油藏的采收率。新的能量补充方式,以期提高特低渗透油藏的采收率。一、基本概况一、基本概况 二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析 三、存在问题和建议三、存在问题和建议 一、基本概况一、基本概况目目 录录二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-16G891S1G89-17 高高

5、8989块作为采油厂滩坝砂特低渗油田实验开发的主力区块块作为采油厂滩坝砂特低渗油田实验开发的主力区块, ,在在0808年对年对G89-4G89-4井实施注井实施注COCO2 2混相驱油技术,混相驱油技术,0909年进一步扩大二氧化碳注气规模,由年进一步扩大二氧化碳注气规模,由0808年的年的1 1口增加到目前的口增加到目前的4 4口。注气对应油井口。注气对应油井5 5口(口(G89-1G89-1、-9-9、-10-10、-11-11、G891-7G891-7)。)。含油面积(含油面积(Km2)0.88平均动液面平均动液面(m)1746地质储量地质储量(104t)51.7日注水平(日注水平(t)

6、70油井数(口)油井数(口)5累计采油累计采油(104t)10.02气井数(口)气井数(口)4采出程度(采出程度(%)19.4日液水平(日液水平(t/d)42.0累计注气累计注气(104t)3.3日油水平(日油水平(t/d)41.2累计注采比累计注采比0.36综合含水(综合含水(%)2.0二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组G G 8 8 9 9 - - 4 4注注 气气 日日 度度 曲曲 线线二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组G G8 89 9- -1 16 6注注 气气 日日 度度 曲曲 线线

7、二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组G G 8 8 9 9 - - 5 5注注 气气 日日 度度 曲曲 线线二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组G G8 89 9- -1 17 7注注 气气 日日 度度 曲曲 线线二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组注注气气指指示示曲曲线线从各井注气指示曲线可以看出,从各井注气指示曲线可以看出,G89-17G89-17井启动压力最高,主要是该井井启动压力最高,主要是该井未压裂直接转注气,未压裂直接转注气,G89-4G8

8、9-4井启动压力最低,吸气能力也是最强。井启动压力最低,吸气能力也是最强。吸气指数:吸气指数:13.0t/d.Mpa13.0t/d.Mpa吸气指数:吸气指数:12.9t/d.Mpa12.9t/d.Mpa吸气指数:吸气指数:8.87t/d.Mpa8.87t/d.Mpa吸气指数:吸气指数:6.63t/d.Mpa6.63t/d.Mpa二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组p地层能量逐步恢复地层能量逐步恢复地层压力、油井动液面逐渐上升地层压力、油井动液面逐渐上升高高89-489-4注入井底压力测试流压由注入井底压力测试流压由20082008年年3 3月的月

9、的23.2MPa23.2MPa上升到上升到20092009年年1 1月的月的27.4MPa27.4MPa,上升,上升4.2MPa4.2MPa;高;高89-489-4井静压由井静压由0707年年1212月的月的14.78MPa0914.78MPa09年年1010月月的的25.203MPa25.203MPa,上升,上升10.423MPa10.423MPa,平均每月上升,平均每月上升0.474 0.474 MPaMPa。二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-4井组井组井井组组平平均均动动液液面面上上升升243米米二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效

10、果分析效果分析G89-4井组井组p注气减缓产量递减,产量稳步上升。注气减缓产量递减,产量稳步上升。第一阶段:增油第一阶段:增油5020吨吨第二阶段:第二阶段:增油增油1348吨吨注气注气见效见效G89-1检泵检泵G89-5转注转注影响日油影响日油4t井组特征变化井组特征变化配注配注40604060间注间注10h10h0808年年1212月、月、0909年年1 1、5 5月分别月分别停注停注2828、1414、2424天天二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析p井组气油比大幅上升井组气油比大幅上升井组特征变化井组特征变化自自08年年3月伴生气中见二氧化碳以来,井组气油

11、比大幅上升,导致气油比大幅上月伴生气中见二氧化碳以来,井组气油比大幅上升,导致气油比大幅上升主要原因是升主要原因是G89-11、G891-7井发生气窜,伴生气中二氧化碳含量大幅上升。井发生气窜,伴生气中二氧化碳含量大幅上升。二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析井号井号G89-1G89-1G89-5G89-5G89-9G89-9G89-10G89-10G89-11G89-11G891-7G891-7取样日期动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点动力粘度(50)凝固点2008-1-715.7233

12、16.853617.403611.223318.183412.45322008-3-314.2912.743216.943313.40338.802912.34322008-5-114.513014.733113.413011.50328.3772711.46312008-7-512.50299.9382810.733012.492812.893511.42292009-2-2612.213513.523614.63410.123510.76352009-5-2717.533414.873511.523514.6332009-9-914.713612.163311.123112.0934从油井

13、取样的化验结果来看,各井原油的动力粘度和凝固点都呈下降趋势,从油井取样的化验结果来看,各井原油的动力粘度和凝固点都呈下降趋势,其中其中G89-11、G89-9井下降幅度最大。井下降幅度最大。p原油物性变好原油物性变好井组特征变化井组特征变化二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析p油井伴生气中二氧化碳含量大幅上升油井伴生气中二氧化碳含量大幅上升井组特征变化井组特征变化G891-7 、G89-11、G89-1、G89-9井井G89-10井井1类类见效显著井见效显著井2类类见效一般井见效一般井 通过对现场录取的各项资料分析,以及通过对现场录取的各项资料分析,以及5 5口对

14、应油井受口对应油井受效程度不同,把单井受效情况分为效程度不同,把单井受效情况分为2 2类:类:单井受效特征分析单井受效特征分析二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效不一。不一。二、受井网井距的影响,目前注气井组井距二、受井网井距的影响,目前注气井组井距331-596m331-596m,据概念模型计,据概念模型计算井距在算井距在300m300m以后的累换油率随着井距的增加快速降低。以后的累换油率随着井距的增加快速降低。一、受人工压裂裂缝方向(一、

15、受人工压裂裂缝方向( NE69NE69)控制,注入)控制,注入COCO2 2沿着东部、南部方沿着东部、南部方向推进较快。向推进较快。 分析认为造成各井受效不一的主要原因受以下三个方面分析认为造成各井受效不一的主要原因受以下三个方面的控制。的控制。单井见效特征分析单井见效特征分析二、二、G89-1G89-1块注块注COCO2 2效果分析效果分析G89-16G89S1G89-17NE69一、受人工压裂裂缝方向(一、受人工压裂裂缝方向( NE69NE69)控制,注入)控制,注入COCO2 2沿着东部、南部方向推进较快。沿着东部、南部方向推进较快。 G89-1G89-1井井G89-4G89-4间注间注

16、配合配合G89-17G89-17钻井停注钻井停注G89-11G89-11井井注气见效明注气见效明显日增油显日增油4t4t动液面动液面 2393 2224 220216121976118512031828112912941280 1202 12921287检泵,下毛细管压力装置检泵,下毛细管压力装置气窜,气窜,G89-G89-4 4间注间注二、受井网井距的影响,单井受效情况不同,井距小,受效程度好;相二、受井网井距的影响,单井受效情况不同,井距小,受效程度好;相反,受效程度变差。反,受效程度变差。G89-16G891S1G89-17450m450m700m700m350m350m630m630m644m644m高高891891-7-7井井产产量量变变化化曲曲线线注气见效G89-16停注,日油、日产气下降CO2含量大幅上升,井口出现结霜G891-7G891-7井井G89-16G891S1G89-17 1 1、该该井井产产量量大大幅幅上上升升主主要要受受G89-16G89-16注注气气井井的的影影响响,两两井井连连通通性性较较好;好; 2 2、G89-16G89-16井井二二氧氧化化碳碳气气

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