南山矿副井2#绞车平衡锤框架尾绳吊架及联接装置断落事故

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1、 南山矿副井2#绞车平衡锤框架尾绳吊架及联接装置断落事故 南山矿副井2#绞车平衡锤框架尾绳吊架及联接装置断落事故 (机电装备部整理)一、案例(2022年4月3日) 南山矿副井DMT2.254A型绞车,沟通拖动,电机功率400KW,最大提升速度6M/S,提上升度499.5米,提升容器双层单车罐笼。2022年4月3日9点副井系统检修,动力科检修井底档木,运输科检修1#绞车东侧摇台。检修完毕后,检修人员及氧气设备等从1#绞车升井,2#绞车空载从二水平提升至9.5米。12时30分开拓三片4名工人乘2#绞车入井,当绞车过了一水平进入减速时,2#绞车平衡锤框架尾绳吊架及联接装置断落落在2#罐笼上,把从西起

2、第一、三两根提升绳的悬吊油缸联接砸断,绞车消失过速,发生保险制动,罐笼停在距170米水平上方约20多米处,罐底距罐道尖3米,平衡尾绳在井底积累了近5米。罐笼报废。停产14天。 罐笼内乘坐四名工人,当时听到平衡尾绳打到罐笼顶部的巨大声响时,两人就近相枪,成两组坐到罐笼上,无一人受伤。人员从二水平中心水泵房安全出口救出。 当尾绳下坠时,信号工只观察一溜火线和听到砸罐巨响,虽然绞车已停顿运行,但是信号工打了紧急停车信号。 二、缘由分析 事故发生后,对比平衡锤图纸、架体等局部进展了具体检查和必要的分析:平衡锤框架与尾绳吊架间是螺栓联接,两侧共用M16螺栓20个。使用方向的南侧10个螺栓,有2个螺栓是新

3、断面,北侧只有1个螺栓为新断面,两侧下排10个螺栓全是陈旧断面。实际只有3个螺栓完全受力,已裂螺栓可视为不受力螺栓。已断裂螺栓锈蚀在孔内,并有脱离。 平衡锤尾绳架与平衡锤的框架联接部承受的最大静拉力是: Pmax =Qw+QcQw-尾绳架重量;Qw=650KGQc-尾绳重量 2-两根尾绳;Qc=2(4.3510)=4386KG尾绳每米重量4.3KG/M尾绳悬垂长度510米Pmax=650+4386=5036KG按煤矿安全规程规定要求安全系数不小于13的规定,平衡锤尾绳架与平衡锤的框架之间承受载荷应大于65000KG1、联接部受力状态分析:1)两个件用螺栓联接,当受与螺栓垂直力时,因螺杆与孔之间

4、有间隙,螺杆不受剪切力,载荷力被联接件接缝间由预紧的正压力所引起的摩擦力来平衡,这种摩擦联接并不行靠。尤其当载荷不稳或受变载荷时更是如此。平衡锤框架与尾绳吊架间是螺栓联接,设计上是用M16螺栓,17的钻孔,制造上既不是配钻孔也不是样板钻孔。经计算安全系数K=11.1813。不符合煤矿安全规程要求安全系数不小于13的规定。2、结论: 1)构造设计不合理; 2)设计制造工艺不合理 3)安全第一的思想不牢,点线流程检查存在死角死面 4)执行煤矿安全规程不仔细、不严厉。煤矿安全规程规定:每次更换钢丝绳时,必需对联接装置的主要受力部件进展探伤检验,合格前方可连续使用。在检查时只留意了销轴的探伤及联接板、油缸、提升绳、尾绳的检查。对联接螺栓只是目视不缺少,没有探伤5)螺栓虽被剪断,由于锈蚀严峻(井筒淋水并使用八年多),断裂后的螺栓及螺母与架体锈在一起,没有脱落,目视不缺螺栓,不用肯定手段的检查不会发觉螺栓断裂。三、预防措施:1、做好点线流程检查和隐患排查整改落实工作,对全部提升联接装置的受力部件按煤矿安全规程要求进展全面检查,不合格的马上更换。2、对检查手段不完整的要实行特别方法进展有针对性的检查,消退死角死面。

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