注汽管线与扩容器存在问题及整改措施

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1、注汽管线与扩容器存在问题及整改措施摘要:河南油田某稠油开发区块随着75吨燃煤过热蒸汽注汽锅炉 的投用,注汽管线存在合格率较低的问题。整改措施:应按照新规范稠 油注汽系统设计规范SY/T0027-2007进行每一项设计,根据过热蒸汽 参数重新确定注汽干线壁厚;扩容器则存在容积较大,排放能力较弱, 能耗较高等问题。整改措滋:减小扩容器进、出口直径比,降低扩容器 的入口压力。由于扩容器入口无减压装置,因此应在进气口前加设减压 装置。试验区块注汽干线按照上述措施整改后已100%合格,扩容器整改 后能及时排放不合格蒸汽,并且由于扩容器出口变大,降低了振动和噪 声。每台扩容器造价由11万元减到约4万元。获

2、得了较好的经济效益。 应加强扩容器的Excal计算程序软件开发工作。关键词:稠油开发;注汽管线;扩容器;合格率;容积; 整改措施河南油田现有井楼、古城、杨楼、新庄、下二门浅层系五大 稠油区块,目前年稠油总产量60万吨以上。随着稠油的不断开 发,注汽管线及注汽站的扩容器均出现一些问题需要整改。2009年,河南油田投产了世界首台75吨燃煤过热蒸汽注汽 锅炉及其配套设施,输送介质由饱和蒸汽改变为过热蒸汽,导致 部分注汽管道不符合注汽的要求。而且该油田还存在注汽系统老 化、注汽干线“超龄服役”及注汽管道保温层脱落等问题,某些 区块注汽管线合格率仅为84%,给稠油生产带来了诸多安全隐患。 因此现有的注汽

3、管线能否传输过热蒸汽,必须对其有准确地了解 与认识。目前河南油田移动式注汽站的扩容器存在的主要问题是: 由于装置体积大。造成生产和运输困难,运输成本高;扩容器排放蒸汽的能力弱,蒸汽排放不及时。1注5气干线存在的问题及采取的措施1.1注汽管线存在问题的原因注汽管线不达标的原因,可能有以下几个方面:设计过程缺少计算;操作工素质较低;设计计算方法有误;注汽管 线使用年限过长;蒸汽质量较差;蒸汽类别改变;设计规范的变化。规范的变化,会导致设计与后期生产中出现一系列的问题,因此必须引起高度重视。1. 2采取的措施(1) 设计单位要按照新规范稠油注汽系统设计规范(SY/T0027-2007)进行设计。根据

4、过热蒸汽参数,确定注汽干线壁厚,为改造提供依据;(2) 编制注汽干线改造工程方案。河南油田井楼某稠油区块新建注汽管线均将过热蒸汽作为介质,设计压力为11.27MP/设计温度为400 C;(3) 更换壁厚不能满足输送过热蒸汽的部分管段;(4) 配套和完善注汽站的水处理系统、除氧器和蒸汽排放系统,以提高出站蒸汽质量。2扩容器使用飪问措施目前河南油田拥有固定式注汽站8座,移动式注汽站4座。作为注汽站内排放不合格蒸汽的必需设备,每一座注汽站内都有 配套的扩容器。移动式注汽站扩容器的使用情况及其技术参数见 表1、表2。由表1、表2可以看出,扩容器工作压力大(1721MPa)体积大(1123m3),而整齐

5、温度都在350。C以上。地点数量锅炉蒸发量出口压力古城油田古61008井1台9. 2t/h17. 2MPa井楼八区L121井1台9. 2t/h17. 2MPa古城油田B123区1台9. 2t/h17. 2MPa古城油田BQ45区G7412井1台9. 2t/h21MPa表1河南稠油区块移动式注汽站扩容器的使用情况注:锅炉型号均为SG20-NDS-27表2 扩容器技术参数直径(m)设计压力(MPa)设计温度(C)高度(m)体积(m3)量g) 重(k2.81.64006.9162823. 03125002.41.23526. 281615.4539521.64006. 7862011.0453002

6、.1扩容器存在问题的原因根据对外油田的调研考察结果,结合河南油田的现状,并经 过大量的计算可知,造成河南油田扩容器排放蒸汽能力弱、蒸汽 排放不及时的原因如下:(1)扩容器的进、出口直径比较大。如进气口为DN150, 出气口为DN250,直径比为0.6。这导致扩容器的排放能力较弱, 因为进、出口直径比越小,扩容器的排放能力越强。 对策措施是:(1)减小扩容器进、出口直径比。将扩容器的入口直径定 为DN100,出口直径定为DN350o目的是使扩容器能在较短时间内完成排放。具体方法是:减小扩容器入口直径,增大出口直径;在扩容器内部蒸汽的直接冲击处加装防冲板。(2)降低扩容器的入口压力。河南油田现有的

7、扩容器入口处均为设置减压装置,高压蒸汽进入扩容器后,对其造成巨大冲 击,扩容器剧烈振动,特别是容积较小的扩容器,此现象尤为明 显,因此,减小扩容器容积后,需要在其进气口前加设减压装置。加设Y43Y-250减压阀和减压孔板的示意图见下图1所示。图1扩容器进气口前加设Y43Y-250减压阀和减压孔板的示意图3结论及建议河南油田某稠油区块注汽干线按照上述措施整改后已100% 合格,此管线现已利用过热蒸汽为其沿线的22 口油井注汽。每 口井日增油1.5吨左右,每日增加收益约11.6万元。扩容器整 改后能及时排放不合格蒸汽,并且由于扩容器出口变大,降低了 振动和噪声。每台扩容器造价由11万元减到约4万元,获得了 较好的经济效益。目前国内热工专业设计人员针对扩容器的设计 缺少Excal计算程序,故从业人员应根据规范加强扩容器的设计 软件开发工作。参考文献1耿作孝,郑琦.大庆油田地面工程科技创新五十年J油气田地面工程,2010, 29(9): 1一5.

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