高空作业不系安全带 皮带联锁不清出事故

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1、本篇文档为Word文档,下载即可全文编辑。高空作业不系安全带 皮带联锁不清出事故 事故经过:2021年3月8日9时30分,安钢集团永通铸管公司球团车间原料工段7号上料皮带导向轮突发设备事故,需要抢修处理。球团车间组织修理工进行抢修,10时左右停车后,修理工段工段长黄某、副组长郭某带领人员到现场。黄某、郭某带领修理工乔某、曹某、李某、赵某、袁某在皮带通廊上边更换导向轮,修理工李某、贾某、王某3人在7号皮带下边坠砣处协作检修,车间主任助理贺某在现场协调,期间因坠砣提升需要,割掉了坠砣支架上的一根槽钢。10时28分,导向轮更换好后,坠砣下落复位。黄某对原料工段工段长刘某说:“上边的活已经干好了,预备

2、开车吧”。随后,黄某往下走去查看坠砣处理状况。此时,李某、贾某和王某正在恢复焊接坠砣支架上的槽钢。刘某接到黄某的指令后,来到7号皮带机尾对7号皮带运行工张某说:“预备开车吧”,于是张某就到8号皮带1号料仓处喊8号皮带运行工王某说:“预备开车了啊”。然后返回7号皮带,王某听到张某的喊叫后,就走向皮带掌握开关箱启动8号皮带(因7、8号皮带掌握开关处于自动状态,上下道工序联锁,启动8号皮带7号皮带自动运行)。此时,张某走到7号皮带机头处看到郭某在整理工具,就问郭某“能开车不能?”,郭某答“不能”。与此同时,7号皮带突然动作,走到7号皮带操作箱处的张某抓紧关掉皮带,7号皮带运行约1米,将站在坠砣轮上预

3、备焊坠砣支架槽钢的李某卷入坠砣轮与皮带之间。现场人员用倒链吊起坠砣,将7号皮带割断,把李某救出后送往永通公司职工医院全力抢救,李某于当日13时10分抢救无效死亡。事故类别:机械损害事故直接经济损失:16万元事故缘由分析:1、受害人李某安全意识差,高空作业未系安全带,冒险站在坠砣轮上焊坠砣支架槽钢,是造成本次事故的直接缘由。2、现场职工对各皮带的联锁掌握状况不清晰,运行工在启动8号皮带时引起处于自动联锁状态的7号皮带突然动作,造成损害,是这次事故的又始终接缘由。3、球团车间修理工段工段长黄某、原料工段工段长刘某和7号皮带运行工张某、8号皮带运行工王某未进行安全确认,黄某、郭某未尽到安全监护职责,

4、是造成本次事故的主要缘由。4、临时检修没有落实安全措施,皮带机停车后没有切断电源、挂警示牌和支配专人监护,车间安全管理存在漏洞,是造成本次事故的管理缘由。事故性质认定:联合调查组通过对事故的调查、分析,认为这是一起安全制度不落实、违章冒险作业造成的责任事故。预防措施:1、针对“3、8”工亡事故,马上召开生产骨干和中层干部会议,通报事故经过和缘由,快速将本次事故及教训传达至全体职工,马上进行全面彻底的隐患排查整改和危险因素辨识掌握,在全体职工中开展大争论,对事故进行深刻反思,仔细吸取教训。2、狠抓制度落实,强化检修、临时性工作的安全管理,严格落实停电、挂牌、监护和“工作票”制度,加强安全确认,落实“九不检修”和检修作业“六严禁”、“六必需”,加强检修现场管理,切实抓好过程掌握。3、加强本质化安全整改,对皮带运输机及其掌握系统进行全面检查,完善安全联锁和警示报警装置,检修时由修理人员对开关按钮进行上锁,提高技防水平和安全保障力。4、落实“以人为本”的安全方针,抓安全文化和职工素养,强化职工“有规定必需按规定办事”的规定意识,把安全制度变为职工的自觉行为。 - 3 -

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