采油0上半年单元目标化管理效果分析课件

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1、采油0上半年单元目标化管理效果分析目目 录录一、单元指标完成情况二、单元上半年主要开发工作量三、存在的主要问题四、下步工作河口采油厂二矿二队河口采油厂二矿二队二队 采油202队位于邵家油田的西部,东营与沾化的交界地带,目前管理着邵家油田沾27-10块、沾27-12块、邵26块、邵543四个区块,含油层系分别是馆上段、沙一段、沙四段。含油面积为7.0Km2,共上报地质储量为591万吨地质概况一、单元指标完成情况河口采油厂二矿二队单元目标完成情况2013年上半年单元目标完成情况表含水上升率2.62.2目标值完成值-0.07%4.2%8.6%目标值完成值4.4%自然递减%目标值2011年配注符合率%

2、1.31.24目标值完成值老井产油(万吨)1.31.24目标值完成值-0.07年产油(万吨)80-0.0687完成值7%一、单元指标完成情况单元指标一季度上半年对比目标值完成目标值完成202队单元年产油,万吨0.66 0.63 1.315 1.242 -0.073 老井年油,万吨0.66 0.63 1.300 1.240 -0.060 自然递减,%2.67 7.30 4.21 8.60 4.39 含水上升率3.2 13.3 2.6 2.2 -0.40 配注符合率,%75.0 81.2 80.0 87.0 7.0 新井年油,万吨0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 措施年油,万吨

3、0.00 0.00 0.015 0.001 -0.014 河口采油厂二矿二队实际比规划低0.07万吨实际比规划低0.06万吨实际比规划低0.01万吨 采油202队上半年累计生产原油1.242万吨,比规划值低730吨,其中老井产量完成1.24万吨,比规划低600吨,措施共实施2口井,效果不理想,比规划低130吨。一、单元指标完成情况河口采油厂二矿二队开发现状时间开油井日液水平日油水平含水平均动液面采油速度采出程度开水井日注月注采比自然递减综合递减201212367007689.17180.477.648389.61.218.376.8220130636708.772.489.88310.217.

4、968426.11.6016.4616.28对比08.7-3.60.7113-0.260.32036.50.398.099.46生产指标对比表699.576.089.1389.6708.772.489.8426.1一、单元指标完成情况河口采油厂二矿二队实际比规划高4.4%分单元开发指标对比表 单元年月开井数日液水平日油水平含水自然递减综合递减沾27-10块2012.12 7226.124.88910.57102013.067228.722.290.317.2417.24对比02.6-2.61.36.677.24邵26块2012.12 9103.36.393.923.5123.512013.06

5、9111.98.992.0-79.75-79.75对比08.62.6-1.9-103.26-103.26沾27-12块2012.12 16306.435.288.5-13.82-13.822013.0617283.732.388.616.3516.35对比1-22.7-2.90.130.1730.17邵543块2012.12 230.5873.8/2013.06331.66.679.1/对比11.1-1.45.3/202合计2012.12 36699.875.889.28.376.822013.0636708.772.489.816.4616.28对比08.9-3.40.68.099.46从分

6、区块对比看,采油202队各区块单元开发指标呈现“一个上升,三个下降”态势,与去年底相比,邵26块日油增加2.6吨,其他三个断块产量均下降。沾27-10块受边底水影响,油井含水上升导致日油减少2.6吨;沾27-12块主要是边底水及平面矛盾影响产量2.9吨;单井拉油井邵543因能量不足日油下降1.5吨。一、单元指标完成情况目目 录录一、单元指标完成情况二、单元上半年主要开发工作量三、存在的主要问题四、下步工作河口采油厂二矿二队河口采油厂二矿二队 油井工作量汇总二、单元上半年主要开发工作量 水井工作量汇总类别实施井次有效井次累注,方调配5510969类别井数措施前措施后对比目前累油日液日油含水日液日

7、油含水日液日油含水日液日油含水新投17.80.0399.67.80.0399.64.60.197.72补孔231.50.598.443.30.997.911.80.4-0.527.21.793.876热采139.92.593.639.84.788.1-0.12.2-5.561.55.890.4175调参391.412.985.9 13212.590.5 40.6-0.44.6 13314.589.1 938维护384.710.387.8 98.37.692.3 13.6-2.74.4 93.89.689.8 1180合计10247.526.289.4 321.225.7 92.0 73.7-0

8、.5 -2.6 320.131.790.1 2371河口采油厂二矿二队(一)邵543块投产新井1口邵543-2邵家油田邵543-1块沙四段方案部署图该井5.13日新投,生产层位:S4,射孔井段:2791.22-2813.17,水样分析结果:水型:CaCl2,总矿化度:29485.13mg/l。初期日液5.8t/d,含水99.5%。由于地层能量不足,目前实施间开,日液2.3t/d,含水97.7%。液面:1843m套压:0.4MPa二、单元上半年主要开发工作量间开邵543-2油井生产曲线 河口采油厂二矿二队(二)优化措施选井,挖掘层间潜力注 灰补孔上返酸化单采生产层位S1,该井2.27-3.11挤

9、注灰、补孔上返、酸化单采,补开层段2218.8-2220.5、2221.9-2223.8,目前该井日液6.1t/d,日油1.0t/d,含水82.1%。水样分析结果:水型:Na2SO4,总矿化度:7515.96mg/l.油样分析结果:粘度:871.5mpa.s,密度:0.9629g/cm3,凝固点:31 。地层能量不足,液量较低,与作业前对比日增油0.7t。液面:测不出套压:0.4MPa6.11.082.1二、单元上半年主要开发工作量+0.7吨河口采油厂二矿二队S1,该井一直高含水,4.21-6.11卡封、挤灰、补孔上返、防砂单采,补开层段1283-1285,封堵井段2146.5-2147.5,

10、目前该井产量20.6/0.8/96.1%,水样分析结果:水型:Na2SO4,总矿化度:8091.01mg/l。作业后日增油0.5吨,累油21吨。液面:测不出套压:0MPa二、单元上半年主要开发工作量+0.5吨(二)优化措施选井,挖掘层间潜力河口采油厂二矿二队 沾27-平4注汽转周,6月下旬调参23次,目前产量62/5.7/90.7%,与措施前产量对比含水下降2.9%,日油增加3吨。单井累增油213吨。转周+22.2吨+3吨-2.9%二、单元上半年主要开发工作量(二)优化措施选井,挖掘层间潜力39.85.790.7%调参23次622.793.6河口采油厂二矿二队(三)优化油井生产参数,提高单井产

11、能油井调参效果对比表 井号调参日期调参前调参后对比目前备注液量油量含水液量油量含水液量油量含水液量油量含水SIZ27-102013.1.811.5464.815.54.967.940.93.18.13.161.50.51次SIZ27-P32013.6.2140.14.289.2563.892.915.9-0.43.763.45.691.123次SIZ27-P42013.6.2539.84.788.160.53.893.720.7-0.95.661.55.890.423次合计91.412.985.9 13212.590.5 40.6-0.44.6 13314.589.1 今年上半年实施参数优化3

12、井次,合计日增油1.6t/d。+23.3+1.4+1.9%二、单元上半年主要开发工作量下步计划提液河口采油厂二矿二队(四)加强油井维护工作量,恢复油井产能井 号作业时间作业原因作业前作业后目前日液t日油t含水%日液t日油t含水%日液t日油t含水%SIS26-P11.6-1.9抽油杆断脱11.30.892.117.80.497.59.70.891.3SIZ27-243.1-3.4抽油杆断脱53.84.491.8511.197.855.33.693.3SIZ27-284.8-4.13抽油杆断脱19.65.173.829.56.179.128.85.281.5合计84.710.387.898.37.

13、692.393.89.689.82013年上半年实施油井维护3口井,恢复日油9.6吨。二、单元上半年主要开发工作量沾27-24单井生产曲线沾27-28单井生产曲线61.2%河口采油厂二矿二队(五) 加强水井精细调配,解决注采平面矛盾。 今年以来实施注采调配5井次,对应油井见效明显。典型井组SIS16-14,于6.27日配注由50方下调为10方,对应油井邵16-13含水呈下降趋势,含水下降2.3%。二、单元上半年主要开发工作量目目 录录一、单元指标完成情况二、单元上半年主要开发工作量三、存在的主要问题四、下步工作河口采油厂二矿二队河口采油厂二矿二队(一)SIZ27-10块边底水稠油油藏综合含水上

14、升,稳产基础薄弱生产产油井日液日油综综合平均动动液面采油 速度采出 程度综综合自然日期开井水平水平含水递递减递递减2012.127238.42589.52431.118.9210.0010.572013.068268.322.891.5405.71.019.4110.6310.63对对比129.9-2.22.0162.7-0.10.49三、存在的主要问题开发指标对比表-2.22.0河口采油厂二矿二队(一)SIZ27-10块边底水稠油油藏综合含水上升,稳产基础薄弱沾27-10块为2009年新区,主要生产井为热采水平井,层系单一,油井井数少,且该块热采水平井已进入第五年生产,因措施井少和转周效果差

15、,该块共有生产井8口,2013.6综合含水高于90%的油井6口,占总井数的75%。2013年综合递减和自然递减高于去年同期水平。三、存在的主要问题4吨2.5吨河口采油厂二矿二队(一)SIZ27-10块边底水稠油油藏综合含水上升,稳产基础薄弱三、存在的主要问题+6-3.2+9.5沾27-10块动态图-39.7-3.2-0.4-21河口采油厂二矿二队三、存在的主要问题生产产油井日液日油综综合平均动动液面采油 速度采出 程度开水井日注月注采比综综合自然日期开井水平水平含水递递减递递减2012.121731235.288.715150.498.4553000.94-13.82-13.822013.06

16、17272.33288.31272.60.458.6752791.08.548.54对对比0-39.7-3.2-0.4-242.4-0.040.220-210.06(二)沾27-12块因平面矛盾、油井工况变差等导致开发形势变差开发指标对比表河口采油厂二矿二队三、存在的主要问题(二)沾27-12块因平面矛盾、油井工况变差等导致开发形势变差工况变差油井-泵漏失:液降水升,井口憋压不起-2.6-2.3+14%河口采油厂二矿二队三、存在的主要问题工况变差油井- 游动凡尔漏失:-6.3-0.7-0.5(二)沾27-12块因平面矛盾、油井工况变差等导致开发形势变差河口采油厂二矿二队三、存在的主要问题工况变差油井- 固定凡尔漏失 :(二)沾27-12块因平面矛盾、油井工况变差等导致开发形势变差洗井恢复河口采油厂二矿二队三、存在的主要问题边底水- 含水上升SIZ27-81.3-2.613.7(二)沾27-12块因平面矛盾、油井工况变差等导致开发形势变差河口采油厂二矿二队三、存在的主要问题SIZ27-12块沙一段油藏顶面构造图平面矛盾- 含水上升SIZ27-12块东部井组平面非均质性较强,平面矛盾突出,

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