电厂小指标对标分析汇报

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1、电厂小指标对标分析汇报小指标对标分析汇报为落实集团公司节能减排工作得深入开展,全面分析和查找火电机组运行小指标与设计值、先进值存在得偏差,我公司接到集团公司要求进行小指标对标分析得通知后,公司领导高度重视此项工作,组织专业人员认真按照对按照中国大唐集团公司火电机组能耗指标分析指导意见运生2022(45号文)相关规定和要求全面开展能效对标工作,对标挖潜,对小指标进行对标分析工作,现就对标工作过程及结果做如下报告:一、对标整体情况徐塘发电有限公司四台300MW机组三大主机分别由上海三大电站主机厂生产,公司四台机组所配锅炉为上海锅炉厂采用美国燃烧工程公司得转让技术设计制造,5号炉型号为SG-1025

2、/17.44-M。 850,7号炉型号为SG-1036/17.44-M876,炉型为亚临界压力中间一次再热控制循环炉,单炉膛型露天布置,全钢架悬吊结构,固态排渣。 4号炉于2022年3月投产,7号炉与2022年12月投产。 徐塘公司四台机组所配汽轮机为30016.7/537/537型汽轮机,由上海汽轮机厂引进美国西屋公司技术制造。 它与SG1025/17.448型亚临界、中间再热、强制循环、汽包式锅炉及QFSN3002型汽轮发电机配套成单元制系统发电设备。 根据机组实际情况,徐塘公司在开展小指标对标活动中,将机组定位于国产300MW、纯凝汽发电机组得行列中,我公司对标情况总体良好。 二、对标情

3、况分析2.1.目前影响。 我公司锅炉效率得主要是排烟温度和飞灰含碳量,对于排烟温度,4台炉设计值是129,我公司4台炉排烟温度分别达到134,135,132和128。 影响供电煤耗分别为.0.78克/千瓦时,1.02克/千瓦时,0.44克/千瓦时和-0.2克/千瓦时,对于飞灰含碳量,我公司4台机组分别为3.37%,3.22%,3.39%,3.48%,都高出设计值2%,分别高出1.1.1.1.48个百分点,影响供电煤耗分别为1.4克/千瓦时,1.24克/千瓦时,1.42克/千瓦时,1.51克/千瓦时.2.1.空预器漏风率,我公司空预器漏风率设计值是8%,而在实际运行中,4号炉空预器得漏风率达到9

4、.08。 %,影响供电煤耗0.2268克/千瓦时,7号炉空预器漏风率和设计值相当,对供电煤耗影响较小。 2.1.锅炉补水率,我公司统计得不是锅炉补水率而是机组补水率(包含汽机侧损耗,锅炉连续排污率设计值是小于等于1%,而机组补水率未查到设计值,但它得基准值是1.5%,我公司4台机组得补水率分别为1.14%,1.15%,1.24%,1.09%,由于运行人员精心调整,加强连排、定排得管理,我公司4台炉得补水率都较好。 2.1.主汽温度,徐塘4台机组设计值是538,我公司4台机组分别是538.6,537.9,537和536.4,由上述数据可知,我公司得主汽温度基本达到设计值。 2.1.再热温度,。

5、4台机组设计值为538,7号机组再热温度分别为533,534,532,531,可见我公司再热温度达不到设计值得要求。 分别影响供电煤耗0.24克/千瓦时,0.19克/千瓦时,0.29克/千瓦时,0.33克/千瓦时.2.1.由于我公司给水温度得设计值为273,是指在额额定负荷下,我公司得符合率为80%左右,所以给水温度低于设计值是正常。 2.1.凝汽器段差设计值为7-12,7号机分别为4.68,4.71,3.51,4.09,比设计值都要低,这与运行人员每天坚持投胶球,是凝汽器保持清洁有关系。 2.1.凝结水过冷度设计值是2,7号机组分别为1.39,1.0。 7,1.27,1.04,都比设计值2要

6、好。 2.1.真空度设计值为94.68%,我公司7号机真空度分别为94.11%,93.68%,93.98%,93.85%,由于统计期内温度较高,所以真空比设计值要低。 2.1.真空严密性小于400kPa/min为合格,100kPa/min为优秀,4567号机分别为80.54kPa/min,120.4kPa/min,208.37kPa/min,98.14kPa/min7号机达到优秀值,6号机也都是合格。 2.2.1厂用电率情况:2.2.2厂用电率先进值为4.71%,平均值为5.82%,徐塘7号机厂用电率实绩。 分别为5.5.5.5.32,与先进值比分别增加0.0.0.60.59,与平均值相比分别

7、减少-0.64%、-0.72%、-0.43%、-0.5%。 2.2.3引风机耗电率全国先进值为0.54%,全国平均值为0.67%,徐塘7号机引风机耗电率实绩分别为0.63%、0.56%、0.57%、0.53%,比先进值分别高0.09%、0.02%、0.03%、-0.01%,比全国平均值分别低-0.04%,0.11%、0.1%、0.14%。 2.2.4送风机耗电率全国先进值为0.17%,全国平均值为0.24%,徐塘7号机送风机耗电率实绩分别为0.14%、0.1。 5%、0.12%、0.14%,比先进值分别高-0.03%、-0.02%、-0.05%、-0.03%,比全国平均值分别低0.1%、0.0

8、9%、0.12%、0.1%。 2.2.5一次风机耗电率全国先进值为0.53%,全国平均值为0.57%,徐塘7号机一次风机耗电率实绩分别为0.69%、0.46%、0.57%、0.52%,比先进值分别高0.16%、-0.07%、0.04%、-0.01%,比全国平均值分别低0.12%、0.13%、0%、0.05%。 2.2.6磨煤机耗电率全国先进值为0.45%,全国平均值为0.67%,徐塘7号机磨煤机耗电率实绩分别为0.47%、0.5%、0.44%。 、0.47%,比先进值分别低-0.02%、-0.05%、0.01%、-0.02%,比全国平均值分别低0.2%、0.17%、0.23%、0.2%。 2.

9、2.7给水泵耗电率机组指标对标统计上指电动给水泵得耗电率,徐塘4台机组基本不用电泵,耗电率基本为0,但给水系统得耗电率主要指前置泵得耗电率,徐塘7号机给水系统耗电率实绩分别为0.17%、0.18%、0.17%、0.17%。 2.2.8凝泵耗电率全国先进值为0.19%,全国平均值为0.21%,徐塘7号机凝泵耗电率实绩分别为0.17%、0.18%、0.17%、0.17%,比先进值分别低0.02%、0.01%、0.02%、0.02%。 ,比全国平均值分别低0.04%,0.03%、0.04%、0.04%。 2.2.9循泵耗电率全国先进值为0.62%,全国平均值为0.81%,徐塘7号机循泵耗电率实绩分别

10、为0.63%、0.62%、0.59%、0.66%,比先进值分别高0.01%、0%、-0.03%、0.04%,比全国平均值分别低0.14%,0.19%、0.22%、0.15%.2.2.10电除尘耗电率全国先进值为0.17%,全国平均值为0.18%,徐塘7号机电除尘耗电率实绩分别为0.11%、0.1%、0.13%、0.14%,比先进值分别低0.06%、0.07%、0.04%、0.03%,比全国平均值分别低0.07。 %,0.08%、0.05%、0.04%.2.2.脱硫耗电率全国先进值为0.79%,全国平均值为1.09%,徐塘7号机脱硫耗电率实绩分别为1.2%、1.23%、1.28%、1.34%,比

11、先进值分别高0.41%、0.44%、0.49%、0.55%,比全国平均值分别高0.11%,0.14%、0.19%、0.25%.2.2.除灰、除渣耗电率全国先进值为0.18%,全国平均值为0.18%,徐塘7号机除灰、除渣耗电率实绩分别为0.14%、0.16%、0.18%、0.18%,比先进值分别高-0.04%、0.02%、0%、0%,比全国平均值分别高-0.04%、0.02%、0。 %、0%.2.2.13输煤耗电率全国先进值为0.07%,全国平均值为0.08%,徐塘7号机输煤耗电率实绩平均为0.16%、比先进值分别高0.09%,比全国平均值分别高0.08%。 2.2.14化学制水耗电率徐塘7号机

12、化学制水耗电率实绩分别为0.05%,和全国平均耗电率基本相当。 三、对标结果供电煤耗全国300MW纯凝机组共209台(含空冷机组),2022年供电煤耗前20%先进值为322.05克/千瓦时,平均供电煤耗333.29克/千瓦时。 实际值最优为华润江苏徐州315克/千瓦时,徐塘供电煤耗实绩分别为330.12克/千瓦时、332.08克/千瓦时、328.69克/千瓦。 时、327.15克/千瓦时,供电煤耗指标在全国300MW纯凝机组中分别排名89650位。 发电厂用电率国产同类型机组共209台,厂用电率平均为5.82,前20%先进值为4.71;最优为安徽皖能安庆电厂得1号机组3.44%。 徐塘上半年发

13、电厂用电率为5.24,较最优值差距1.8,安徽皖能安庆电厂得1号机组脱硫耗电率为0%,所以徐塘与之不具有同类可比性。 高于前20%先进值0.53,但比平均值5.82低0.58。 徐塘7号机厂用电率实绩分别为5.5.5.5.32,在全国公司300MW纯凝机组中分别排名764位,发电厂用电率指标对标比较好。 油耗。 大唐集团300MW纯凝机组平均发电用油11.3吨/亿千瓦时,最优值为0.48吨/亿千瓦时,。 徐塘7号机发电用油实绩分别为18.84吨/亿千瓦时、13.66吨/亿千瓦时、9.91吨/亿千瓦时、7.14吨/亿千瓦时,情况不太理想,仍需加大节油措施,努力挖潜。 水耗徐塘2022年发电综合水

14、耗为2.13kg/kWh,与全国平均水平2.14kg/kWh基本相等,由于我公司5号机组电除尘改为干式除灰不久,目前对水耗得影响还不明显。 四、保障措施排烟温度偏高,保障措施:A、煤质不能偏离设计值太多(设计值发热量为5150大卡,哈氏可磨系数70)B、磨煤机要及时维护,保证能达到额定出力。 。 C、运行人员要及时根据负荷和煤质情况停运磨组。 飞灰可燃物偏高保障措施:A、煤质不能偏离设计值太多(设计值发热量为5150大卡,哈氏可磨系数70)且要保证煤质相对稳定。 B、完善经济煤种掺烧规划,完善飞灰、炉渣、煤粉取样分析制度,定期取样分析比对,通过燃烧调整试验,调整磨组煤粉细度,寻找最佳运行方法完

15、善运行绩效办法,在考核办法中减少煤种变化对飞灰含碳量不利影响得份额.再热汽温偏低保障措施:A、完善经济煤种掺烧规划,通过合理掺配,减少断煤。 B、利用绩效考核系统,加强运行调整;空预器漏风率保障措施:A:影响锅炉排烟温度得主要因素有锅炉负荷、空预器入口温度、保持空预器换热面积得清洁,保证换热。 效果、加强吹灰,使受热面及尾部烟道不能大量积灰、加强风量得最优配风以及燃烧调整。 再热温度保障措施:A、完善经济煤种掺烧规划,通过合理掺配,减少断煤。 B、利用绩效考核系统,加强运行调整真空度保障措施:A:根据真空泵得各项参数值,及时分析真空泵得工作性能,选择合适得冷却水温度(尤其是夏季),提高真空泵得出力。 厂用电率保障措施:A:要点分析主要辅机得耗电率,分析引起主要辅机电耗升高得各类因素;B:要点分析电机设计功率与设备出力是否匹配,是否存在较大裕度;如发现不匹配得情况,及时进行设备改造。 C:分析辅机运行方法是否最优化;主要辅机是否选用高效能设备或进行了高效能改造;一次风机耗电。 率保障措施:A:及时根

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