综采工作面提高放顶煤回采率的技术分析

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1、 综采工作面提高放顶煤回采率的技术分析 摘要:从综放开采来看,具有开采产量大、开采效率高,顶板管理较为简单,巷道掘进率较低,开采成本节约明显的优势,因此,在当前综采工作中,取得了较好的使用效果。本文以某工程作为实际案例,对该工程开采过程中出现的回采率不高的问题进行了深入分析,找出了其中导致回采率不高的问题原因,并针对性提出了提升煤炭资源回采率的相关措施,从工程实践来看,取得了较好的回采率提升效果。关键词: 提升 综采放顶煤 回采率 方法 分析0 引言综放开采方式较好解决了厚煤层开采效率问题,较好提升了开采质量。但是从当前综放开采情况来看,回采率相对不高的问题明显,影响到综放开采整体效果。特别是

2、当前煤炭行业正处于转型升级的关键时期,更好提升综放开采回采率非常关键。但是从当前综放开采的实际情况来看,虽然优势较为明显,但是工艺自身也带有明显的粗放性,特别是回采率不高的问题突出,对综采工作带来了非常大的影响。因此,对提升综采放顶煤回采率的方法进行分析有着较为重要的意义。1 工程概况某煤矿工作面所采煤层厚度较厚,平均接近7 m,煤层倾角在38,煤层埋深在422489 m之间,设计工作面走向长度为540 m,倾斜长度在110200 m之间,设计采用综合放顶煤方式进行开采,顶板管理方法设计采用全部垮落法。从开采情况来看,工作面开采的是10号煤层,煤层厚度整体变化较大,不稳定性明显,瓦斯相对涌出量

3、为0.51 m3/t,属于低瓦斯煤层,不具有煤与瓦斯突出风险。从煤层结构来看,整体结构较为复杂,包含有3层夹矸。从当前工作面开采情况来看,煤炭整体回采率偏低。2 导致煤炭资源损失较为严重的原因分析2.1 开采工艺导致损失从当前综放开采来看,由于在顶板大面积垮落过程中,存在各种类型的危险因素,因此,应当采取留煤方式对顶板垮落问题进行有效控制。特别是在端头支护、末采、初采等位置,带来的煤炭资源损失问题明显。首先,在初采阶段,随着工作面的不断推进,可能出现随着大面积空顶问题,随着空顶范围的增加,也可能出现面积相对较大的来压情况,因此,对上部煤炭,立即放出的方式不能采用。一般情况下,回采超过10 m后

4、才可进行放煤,这就导致有部门煤不能放出,最终形成了初采损失。其次,末采损失。在与工作面停采线距离15 m的范围内,技术人员应当做好拆除准备,在进行支架的移动时,需要将金属网铺上。因此,顶部的煤炭不能放出来,这就形成了煤炭资源损失,也就是末采阶段带来的资源损失。最后,端头支护损失。为了保证巷道整体稳定性,确保人员的安全,在回采过程中,工作面两个端头的支架上部的煤炭不能放出,从本次工作面的回采来看,大约在3 m左右,运输巷道的宽度为4.3 m,回风巷道的宽度为3.8 m,这就导致了11.1 m的煤炭资源不能放出,也就是沿着工作面的走向,形成了一个宽度较宽的煤炭资源不能放出,也就是端头支护损失。2.

5、2 放顶煤产生的煤炭资源损失在综放开采中,放顶煤环节产生的损失,是放顶煤开采产生损失最大的环节,根据本次放顶煤开采来看,由于放顶煤环节带来的煤炭资源损失量,超过了70%。分析导致问题出现的原因,主要有三个方面。首先是安息脚出现了减少,根据本次工程开采发现,煤炭资源自然滑落的安息脚在45左右。在支架前移的过程中,由于在煤矸石的冲击作用下,导致安息脚出现了减少,这就在中间夹角区域形成了一个混合的煤矸损失区,导致的损失较为明显。另外,存在煤层较难冒放的问题。从开采情况来看,部分顶煤由于硬度较大的问题,不能随着工作面的推进而自由冒落,煤炭表现出45的稳定角,但随着支架的不断移动,上层的煤矸石会出现一定

6、的冲击,降低了煤炭资源的稳定角。因此,形成煤矸损失区,带来的资源损失情况较为严重。同时,还出现了煤炭资源较难放的问题,在顶煤硬度相对较大时,随着工作面的不断推进,出现了冒落较难的情况。因此,必须采取人工弱化的方式进行干预,虽然采取了弱化措施,取得了一定的效果,但是也存在不能完全弱化的情况,这就造成煤炭资源损失。此外,还有放煤步距带来的损失,在回采过程中,会出现波浪形的损失,表现出条带状。2.3 煤柱损失因素由于在进行工作面的设计时,上下山巷道、采区巷道均需要设置护巷煤柱、隔离煤柱等,这些煤柱的存在虽然保证了回采工作的正常进行,提升了回采工作的安全性,但是由于留设煤柱也带来了非常突出的煤炭资源浪

7、费的问题,也直接影响到煤炭资源的回采率。2.4 施工管理因素在对巷道的具体布置情况进行设置时,对各个操作环节进行把控时,难免出现操作没有严格按照流程进行的问题,导致每个割煤工序出现了损失,特别是底煤损失的问题突出。此外,从施工的情况来看,部分施工人员在施工的过程中,并没有严格的执行规定的动作,带来了明显的煤炭资源遗留问题。3 提升煤炭资源回采率的相关措施3.1 降低采煤工艺损失从工程实践来看,由于采煤工艺方面的原因,导致的采煤损失量非常大,剖析问题出现的根本原因主要是,工作面布置不够科学,根据计算表明,随着倾向长度的增加,走向长度的不断延长,放顶煤开采所带来的回采率会明显的提升。所以,在本次工

8、作面回采时,在地质条件、设备条件均满足的基础上,最大限度的将工作面长度有效地延长,这对于提升回采率非常有益。3.2 对顶煤进行全面弱化在本次回采时,施工人员综合结合工作面的实际情况,选择使用了深孔爆破,同时也使用了水力压裂技术,有效提升煤炭资源的裂隙发育程度,较好提升顶煤开采效果。从本次工程实践来看,通过选择注水的方式对顶板进行弱化,不仅有助于提升了顶煤冒放的效果,同时也有效提升了煤体含水率,在采煤过程中,工作面粉尘的浓度也有效地降低。3.3 科学确定放顶煤步距参数本次开采过程中,选择使用的采煤机截深为0.6 m,因此,为了提升煤炭资源的回采率,设置了三种类型的放煤步距,分别为1.8 m、1.

9、2 m、0.6 m,也就是设置采用了三采一放、两采一放、一采一放的方式,并对在不同放煤步距下,所取得的回采率进行了统计分析。通过对比不同放顶煤步距对回采率的影响发现,选择使用“一采一放”的方式,虽然可以取得较好的回采率,但是该种方式下,含矸率也非常好,灰分也偏大,整体的煤质也偏差。选择使用“三采一放”和“两采一放”的方式,虽然回采率较为接近,但使用“三采一放”的方式所消耗的放煤时间较短,回采效率也较高,因此,在本次开采时,是本次开采的最优选择。3.4 对巷道布置情况进行优化在设置工作面初期,煤矿企业对煤柱留设情况、矿压显现情况等进行综合考虑,最大限度的降低煤柱留设所占的比例,有效提升煤炭资源的

10、开采率。3.5 全面强化施工管理在本次回采过程中,对工作面推进的速度进行严格的控制与管理,保证支架之后的顶煤可有充足时间进行破碎、垮落。同时,从现场的实际情况出发,决定是否采取平行作业的方式。同时,本次对采煤机司机也进行了强化培训,在割煤过程中,对现场情况也加强管理,最大限度推动整个割煤的过程,能够沿着底板进行割煤,增强工序施工质量。在放煤时,对放煤的顺序、步距等严格执行,有效降低了底板煤炭带来的损失。4 结语综上分析,当前在综放开采过程中,制约采出率的因素相对较多,因此,这就需要煤矿企业充分认识到提升综放开采采出率的重要性,从综放开采的实际工艺出发,采取针对性的措施,更好提升综放开采的使用效率,进一步增强综放开采的采出率。参考文献1贾湛永.大倾角松软厚煤层综放开采顶煤运移规律及试验研究J.能源与环保,2020,42(09):224-229.2王小朋.单一厚煤层综采放顶煤工作面瓦斯涌出量预测方法研究J.能源技术与管理,2020,45(03):38-40.3冯洪涛.两柱掩护式放顶煤液压支架在云盖山煤田的应用实践J.山东煤炭科技,2019(11):127-129. -全文完-

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