IE七大手法--冲压厂案例

上传人:丰*** 文档编号:233057204 上传时间:2022-01-01 格式:PPTX 页数:43 大小:4.10MB
返回 下载 相关 举报
IE七大手法--冲压厂案例_第1页
第1页 / 共43页
IE七大手法--冲压厂案例_第2页
第2页 / 共43页
IE七大手法--冲压厂案例_第3页
第3页 / 共43页
IE七大手法--冲压厂案例_第4页
第4页 / 共43页
IE七大手法--冲压厂案例_第5页
第5页 / 共43页
亲,该文档总共43页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《IE七大手法--冲压厂案例》由会员分享,可在线阅读,更多相关《IE七大手法--冲压厂案例(43页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、IE七大手法沖壓廠案例防 呆 法后窗遮片無方向限制易裝反改善前:在治具上增加導柱,后窗反裝則裝不進, 避免后窗裝反改善后:案例1沖模具開發中設計在零件設計上考慮了防呆.加工設備上的指示燈及顯示屏同時發出視覺及聽覺上的信號。以便于判斷。案例2案例3增加一個按鈕防止單手操作出現危險案例3這是沖床的操作的按鈕其中紅色為緊急停止按鈕左右按鈕雙手同時按下機器才能啟動,防止出現手受傷案例4這是沖床的sensor區(圖中白色部分)其作用是在有物體or人體再通過其中間的空隙時機台不動作從而起到了很好的保護作用。案例5 左圖為富葵廠區電動沖床,共35台, 用於軟版沖型.2006年11月14日,一名操作員在衝型作

2、業時不慎手指被機台模具壓傷,導致工傷事故發生。經工務部和工安聯合調查. 主要原因為: 1.操作員未按照標準作業規定作業. 2.機器無徹底防呆措施改善前案例6如果雙手行動受到控制,在沖床合模期間被定位於一處安全地點,則一定能消除工傷事故. 我們在PLC原有的程序中增加一段程序,設定危險期為點動操作,操作員必須連續按下啟動按鈕;當沖床過了危險期, 沖床連續運動,操作員可放手讓機器自行運轉,直至0o位置停止運行防呆法分析案例6改善後经过多次实验,此安全防呆措施完全有效.案例6抽 查 法 LCD產品扭力變化不穩定導致測試時間長短不一為調查扭力測試工序人力利用率使用抽樣調查進行分析 1預觀察決定空閑率工

3、作空閑合計利用率空閑率次數小計次數小計作業員1正正正正20正正正正224247.6%52.4%作業員2正正正正正26正正正174261.4%38.6%案例1 2計算觀察次數 要求觀測精度的絕對誤差為0.05,可靠度為95%,則需要的觀察次數作業員1 n=P(1-P)Z2/E22/0.082 =382(次)作業員2 n=P(1-P)Z2/E22/0.082 =365(次)案例13決定觀察時刻 隨機對作業情況進行觀察為提升效率希望在兩天得出結果。 所以每天觀察次數分別為 作業員1191 作業員2183 則兩天統計次數如下表案例1天數工作空閑合計利用率空閑率平均工作率作業員119810019849%

4、51%48%29010519546%54%作業員21959018551%49%53%21008618654%46%觀測統計案例1觀察結論 1.雖然在某個時間段產線上的工作顯得比較緊張但是總體上卻是空閑的。 2.根據觀察結果得知可以將兩個人的工作安排給一人從而節省1人作業。案例1五 五 法挂架料到後處理去后處理段提升 環鍍3#4#線在生產時,交接處每周出現4次以上撞击故障, 造成停機維護6小時以上,停產8小時以上,嚴重影響生產計划進度,給公司造成巨大經济損失.交接處推杆架撞击地点改善前案例1問題:鍍銅時出料到后處理段,在交接銅靶时撞击. 五五法五五法分析出分析出真因真因銅靶卡住橫梁WHY?銅靶沒

5、有推到位WHY?掛架變形推動間隙小阻力大,推動銅靶行程不夠.WHY?推块松動,運行時未推掛架,提升機就上升.WHY?推块和橫梁磨損,運行失靈。WHY?DirectorDirector:案例1 增加限位開關,只要掛架在推動的過程中銅靶沒有推到位提升時就會撞限位開關,系統接到命令,提升機立即停止,整個系統停止運轉,就可以避免撞擊.限位開關 銅靶未推到位就會撞限位開關停止改善後案例1 1、鐳雕制程產品種類多,需要頻繁切換治具 2、治具切換每次需要時間多大7h 治具切換過程可以運用5W1H及流程分析法分析,通過ECRS改善達到快速切換機種。一 背景介紹治具底板CCD及鏡頭治具和底板直接相連治具底板和C

6、CD及鏡頭直接相連 當更換治具時必須將底板和鏡頭都卸下 裝好治具后再裝上極大的浪費時間案例2二 問題分析1.為什么更換治具要花費這么長的時間?答卸裝CCD和鏡頭及治具底板花費時間太長。2.為什么要卸治具底板?答更換和安裝治具啊3.那為什么要卸 CCD和鏡頭啊 ?答因為CCD和鏡頭直接裝在治具底板上的。4.可不可以不卸 CCD和鏡頭 只卸治具底板啊 ?答可以在CCD和鏡頭與治具底板中間加塊模板應該就可以了。案例2三 改善歷程改善前治具更換流程分析紅色部分為 無價值動作,可以取消和簡化案例2四 改善后狀況 改變治具與 CCD鏡頭連接方式治具底板模板治具標准孔 以符合多治具底板治具底板改善后 增加模

7、板。將模板固定在機台上 CCD及鏡頭固定在模板上。當更換治具時 只卸下治具底板即可。大大接生裝卸時間。案例2四 改善后狀況時間縮短355分鐘改善後治具更換流程分析案例2流 程 法上工單結束xA等等待待換換模模下工單開始10B領領取取模模具具C2尋尋找找刀刀具具D3拆拆下下舊舊模模E2拆拆下下排排線線3F裝裝上上新新模模G5裝裝上上排排線線K5首首件件調調試試I5調調試試程程式式J3上上料料作作業業H5導導入入程程式式外部作業內部作業流程法案例分析改善前電測作業流程案例1B領領取取模模具具C尋尋找找刀刀具具D拆拆下下舊舊模模E拆拆下下排排線線F裝裝上上新新模模G裝裝上上排排線線K首首件件調調試試

8、I調調適適程程式式內部作業經流程分析把內部作業轉化為外部經流程分析把內部作業轉化為外部外部作業B領領取取模模具具C尋尋找找刀刀具具I調調適適程程式式1.在上一工令做晚之前5分鐘就準備好模具和刀具.2.在更換模具的過程中作業員自行調試好程序.流程法案例分析案例1標準換模程序標準換模程序D3拆拆下下舊舊模模E2拆拆下下排排線線3F裝裝上上新新模模G5裝裝上上排排線線K5首首件件調調試試上工單結束下工單開始流程法案例分析改善後案例1人 機 法摘自:WLBG 趙美平空閑空閑工作工作由分析可知由分析可知 設備利用率僅設備利用率僅3/7=43%人機操作分析人機操作分析改善前改善前 案例1摘自:WLBG 趙

9、美平改善后改善后 (兩人一機作業圖兩人一機作業圖 )改改善善前前 改善改善后后 安全防護安全防護罩罩安全方面案例1摘自:WLBG 趙美平改善后改善后 (人機聯合操作分人機聯合操作分析析)結果顯示結果顯示 設備利用率提升至設備利用率提升至6/7=86%空閑空閑工作工作案例1物料架YAMAHAYAMAHAYAMAHAYAMAHA物料架改善前一人機法案例分析案例2對對現場現場YAMAHA PNL衝孔機進行人機分析進行人機分析(90(90孔孔/PNL)/PNL)重新考量調整人機比一人機法案例分析案例2改善後二人機法案例分析案例2再次再次對現場對現場YAMAHA PNL衝孔機進行人機分析進行人機分析(90(90孔孔/PNL)/PNL)人的利用率提升了31%三人機法案例分析案例2改善前改善前案例3SHZBG模具專案改善后改善后案例3SHZBG模具專案動 改 法動改法案例分析撈型墊板原用330*1230MM裁切,撈型墊板需求寬度為315MM,需裁兩刀改善前案例1動改法案例分析現用315*1230MM裁切新增砌板315MM寬副規格砌板,一刀搞定改善後案例1

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 系统集成

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号