QC成果报告-提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率(共13页)

上传人:des****85 文档编号:217461576 上传时间:2021-12-02 格式:DOCX 页数:13 大小:56.03KB
返回 下载 相关 举报
QC成果报告-提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率(共13页)_第1页
第1页 / 共13页
QC成果报告-提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率(共13页)_第2页
第2页 / 共13页
QC成果报告-提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率(共13页)_第3页
第3页 / 共13页
QC成果报告-提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率(共13页)_第4页
第4页 / 共13页
QC成果报告-提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率(共13页)_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《QC成果报告-提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率(共13页)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《QC成果报告-提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率(共13页)(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率XXQC小组目录一、课题背景XX排涝站重建工程包括包括:拆除现状泵房及清运、地基处理、基坑支护、施工监测、泵房重建、河道护坡、护底、清淤泥及棚屋拆除清运、绿化种植养护、道路工程等施工内容,其中地基处理、基坑支护、道路工程等工作中水泥搅拌桩施工为本工程重点和难点所在,搅拌桩桩径为600mm,喷粉法施工,其质量控制对总体质量至关重要。二、小组简介表1:小组简介表课题名称提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率小组名称XXQC小组注册登记号课题类型现场型,指令型接受TQM教育情况48小时成立时间2015年4月活动时间2015.042015.07小组人

2、数9人活动次数8序号姓 名性别职称职 务组内职务任务及分工1组长策划组织2副组长策划组织、协调管理3副组长策划组织、协调管理4组员分析总结、对策实施5组员活动记录、对策实施6组员信息收集、成果整理7组员信息收集、成果整理8组员信息收集、对策实施9组员信息收集、对策实施三、课题选择项目部要求施工现状前期施工中统计发现水泥搅拌桩施工质量一次合格率偏低。具体统计数据如下:项目检测项次合格项次不合格项次一次合格率水泥搅拌桩质量43281565%由以上数据可见,已完成水泥搅拌桩施工质量一次合格率在仅为65%,不满足项目部不低于90%的要求。本工程水泥搅拌桩施工质量一次合格率不低于90%,有效保证水泥搅拌

3、桩成桩质量和工程进度要求。提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率为使水泥搅拌桩施工质量一次合格率满足项目部要求,保证成桩质量及工程进度,我们以“提高水泥搅拌站施工质量一次合格率”为课题成立了QC小组开展活动。四、目标设定根据项目部要求,我们将目标设定为:将水泥搅拌桩施工质量一次合格率从65%提高到90%。五、目标可行性分析小组对本工程中水泥搅拌桩施工质量检验记录进行了统计,按照质量缺陷数据进行分类、整理,制成调查表如下:水泥搅拌桩施工质量缺陷调查统计表序号缺陷类型频数(点)频率(%)累计频率(%)1强度不足746.7%46.7%2桩体不均匀533.3%80.0%3垂直度差16.7%86.7%4桩径不

4、足16.7%93.3%5桩长不够16.7%100.0%合计15100.0%依据调查表,小组成员绘制了了水泥搅拌桩施工质量缺陷排列图:水泥搅拌桩施工质量缺陷排列图从排列图中可以看出影响水泥搅拌桩施工质量一次合格率的主要症结是强度不足和桩体不均匀,占到总因素的80%。对于目标是否可行,小组成员做了以下调查分析:强度不足和桩体不均匀占到总因素的80%,如果能够解决这两个关键问题,则可提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率至:(28+12)/43=93%90%;由以上分析,小组人员认为目标是可以实现的。六、原因分析针对水泥搅拌桩施工质量一次合格率偏低的主要症结强度不足和桩体不均匀,QC小组成员对施工记录及相

5、关资料进行收集审查,开展头脑风暴,利用关联图进行了原因分析。最终找到了11个末端因素。七、要因确定我们对因果分析图中列出的11个末端因素进行分工,确定验证方法和标准,如下表所示: 末端因素确认分工表序号因素验证方法验证标准验证人验证时间1人员培训不足调查、分析应按要求对作业人员进行技术交底培训合格才能上岗2015.05.232叶片和喷嘴设置不合理调查、分析应能保证土体内任意一点搅拌20次以上,并保证出灰均匀2015.05.233设备性能不足调查、分析应能满足压力、转速、钻进速度、提升速度等要求2015.05.254钻头磨损过大现场测量钻头直径磨耗量不得大于1cm2015.05.245喷灰量不足

6、调查、验证土体含水量W50%,喷灰量60kg/m;50%W70%,喷灰量65kg/m,W70,喷灰量6570kg/m,要求5kg/m以内2015.05.252015.05.286输灰管堵塞现场调查输灰管长度不大于60m,防止因长度过长而堵塞,并应经常检查不得堵塞2015.05.267复搅不到位调查、分析应在设计范围内全桩复搅2015.05.232015.05.278喷灰频率与搅拌提升不匹配调查、分析边提升边喷射边搅拌,尽可能搅拌均匀,使软土与固化料充分混合,喷射量与提升速度应匹配,如一次喷灰不能达到设计要求,应采用两次喷灰2015.05.2405.289水泥受潮结块强度不足调查、验证水泥进场应

7、检验合格,受潮结块后的水泥不得使用2015.05.2510转速与提升速度不匹配调查、分析每提升20mm,钻头搅拌不少于1圈2015.05.2405.2811钻进、搅拌速度控制不当调查、分析搅拌速度30转/min,钻进速度1.21.5m/min2015.05.2405.28依据已定的验证方法和验证标准,小组成员对上表中的11个末端原因进行了逐一验证,具体验证过程如下:要因确认1:人员培训不足现场检查技术交底记录,已按要求对全体作业人员进行了各项技术交底,经过考核合格后上岗作业,抽查了3个作业人员对施工工艺参数进行了询问,能准确掌握。由此可见,本条为“非要因”。要因确认2:叶片和喷嘴设置不合理现场

8、使用的搅拌叶片为2层4片,不能保证土体内单点搅拌次数均达到20次,易造成土体搅拌不均匀。另外出灰口位置在搅拌轴上,水泥多集中在喷灰口的桩轴附近,叶片外缘缺灰,造成喷灰不均匀。从而造成桩体不均匀和强度不足。由此可见,本条为“要因”。要因确认3:设备性能不足现场使用的PH-5A、PH-5B型粉喷桩机,主要参数为:地基加固深度19m,成桩直径700mm,提升速度0.32.7m/mi。进场设备性能良好,配备了能显示钻杆钻进时电流变化的电流表,显示管道压力的压力表和计量水泥喷入量的电子秤或流量计。设备性能能满足本工程需要。由此可见,本条为“非要因”。要因确认4:钻头磨损过大现场及时对磨损的钻头进行更换,

9、小组成员对钻头分不同时间段共检查了5次,钻头直径磨耗量分别为:0.5cm、0.7cm、0.2cm、0.1cm、0.4cm,钻头直径能满足要求。由此可见,本条为“非要因”。要因确认5:喷灰量不足小组成员对现场施工记录进行了调查,根据土体含水量按照要求调整喷灰量,如一次喷灰量不足时,采取了二次喷灰,现场调查了20组喷灰量均能满足要求。由此可见,本条为“非要因”。要因确认6:输灰管堵塞现场使用的输灰管长度未超过60m,搅拌施工前仔细检查搅拌机械,供粉泵,送气(粉)管路,接头和阀施门的密封性,可靠性,有效避免了输灰管堵塞的情况发生。由此可见,本条为“非要因”。要因确认7:复搅不到位小组人员调查了施工记

10、录,并跟踪了5次复搅,现场施工时已按照要求对全桩进行了复搅,现场监理人员也对复搅进行了记录,复搅深度及次数均能满足要求,未发现复搅不到位的情况。由此可见,本条为“非要因”。要因确认8:喷灰频率与搅拌、提升不匹配小组人员调查发现喷灰与搅拌、提升工作存在不协调,主要表现为:1、存在灰自泵出之后尚未到达喷灰口时(该过程耗时称为走灰时间)就已经开始提升、搅拌工作的情况,造成该段喷灰量不足。2、提升速度、喷灰压力、流量存在不稳定的情况,造成部分节段喷灰量不均匀。3、喷灰复搅提钻后,桩头部分没有进一步拌和夯实。以上均会影响桩体强度及均匀性,由此可见,本条为“要因”。要因确认9:水泥受潮结块强度不足小组成员

11、现场检查了水泥进场、存放及使用情况,进场水泥均经检验合格,各项技术指标满足国家技术标准,水泥已入库堆放整齐,底部架空,仓库四周设置排水沟,防止水泥受潮结块,现场未使用受潮结块的水泥。由此可见,本条为“非要因”。要因确认10:转速与提升速度不匹配现场使用的粉喷桩机已考虑提升速度与搅拌头转速的匹配,钻头约每搅拌一圈提升15mm,满足要求,从而保证成桩搅拌的均匀性。由此可见,本条为“非要因”。要因确认11:钻进、搅拌速度控制不当 小组人员现场对搅拌速度及钻进速度分别测量了30组,搅拌速度及钻进速度均能满足要求。由此可见,本条为“非要因”。通过以上验证,我们得出结论为:导致强度不足和桩体不均匀问题产生

12、的主要原因是叶片和喷嘴设置不合理和喷灰频率与搅拌、提升不匹配。八、制定对策针对这两个要因,我们小组组织讨论会,对相关问题展开头脑风暴法,制定了以下对策表:对策表序号要 因对 策目 标措 施地点完成时间责任人1叶片和喷嘴设置不合理改变叶片结构和喷嘴位置土体内单点搅拌次数均达到20次,并出灰均匀1、增加叶片数量,改变叶片夹角。2、改变出灰口位置到搅拌叶片中部。施工现场2015年6月10日2喷灰频率与搅拌、提升不匹配根据走灰时间控制搅拌提升时间,控制喷灰压力、流量、提升速度稳定,开始搅拌提升的时间与走灰时间匹配,喷灰频率与搅拌提升速度稳定、匹配,停灰后桩头及时合理处理1、固化剂从料罐到喷灰口有一定时

13、间延迟,严禁在没有喷粉的情况进行钻机提升作业。2、控制工艺,稳定喷灰频率及提升搅拌速度。3、停灰后及时处理桩头。施工现场2015年6月10日九、实施对策9.1对策实施1:针对叶片和喷嘴设置不合理1)将搅拌叶片由2层4片增加至3层6片。各层叶片间互成60夹角,将下面2层叶片沿旋转时的切土方向适当倾斜,使土体内单点搅拌次数均达到20次,并保证切土搅拌均匀。2)将出灰口改到搅拌叶片中部,以克服搅拌轴底出灰方式易引起的搅拌不均,确保出灰均匀。3)对策目标验证:对策实施后,切土搅拌均匀,且未出现水泥在桩轴出灰口附近集中而叶片边缘缺失的情况,出灰均匀,对策1目标实现。9.2对策实施2:针对喷灰频率与搅拌、

14、提升不匹配1)搅拌机每次下沉和提升的时间安排有专人记录,时间误差不大于5s,提升前要有等待送粉到达桩底的时间,防止出现已提升却未喷粉的情况,具体时间随机械类型与送灰管长度而变化。2)检查、检定喷灰压力罐及压力表、电子秤,确保喷灰压力稳定,喷灰量稳定。配置自动流量计,电脑控制喷灰频率达到要求,借鉴试桩各阶段记录的施工技术参数,确定转速、提升速度参数,严格按参数值控制施工,保证搅拌、提升速度与喷灰频率的匹配。3)按要求停灰后及时安排专人处理桩头,复拌回填夯实。4)对策目标检查:对策实施后开始搅拌提升的时间与走灰时间匹配,未出现钻头已提升而灰未到的情况,喷灰压力、流量、搅拌提升速度稳定,喷灰频率与搅拌提

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 教学/培训

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号