2炉汽包吊装方案探究摘要:西固电厂2X330MW以大代小改扩建工程,配套锅 炉为武汉锅炉厂生产的WGZ1165/17. 5-1型,汽包吊耳在原纸尺寸(距汽包横向中心线5400mm)基础上向两侧平移 3200mm,即8600mm我公司历来成熟的汽包吊装方案和吊装 机具不能满足吊装需要,本文针对现场实际,结合理论计算, 对原140T卷扬机提升系统进行改造,从而满足吊装关键词:汽包吊装方案探析1、工程概况武汉锅炉厂生产的WGZ1165/17. 5-1型锅炉汽包材质为 BHW35,吊杆材质为19Mn6,锅筒中心线安装标高为65500mm 运输重量:175T (卸车、运输重量),外径①2033画,壁厚 为145腿,筒身长为20000腿,总长为22194腿,汽包总重量 为186. 65T,其中锅筒重量为152. 72T,吊架重量为 20409. 2kg,汽包内部装置重量为13520.09kg吊装使用厂 家安装在筒体上的吊装耳板,距汽包横向中心8600mm起吊重量计算:锅筒重量152. 72T,汽包内部装置重量 13. 52T,两“U”型吊杆重量:4. 78T, 140 T滑车组重 0.9TX2=1.8T,索具共重1.6TX2=3. 2 T,吊装重量合计: 176. 02T。
2、汽包吊装方案汽包长L=22. 194m,钢架H7-H27. 4柱中心间距20. 4m, GO. 5与H柱之间横梁宽:300mm, H7-H27. 4柱间净距: 20. 4-0. 3=20. lm<22. 194mm,这样汽包无法水平起升吊装, 只能倾斜35〜40上升,当汽包高头(左端)越过63.97m 层横梁时,两机联合配合,左降右升,调整汽包由倾斜变成 水平状态,然后用两台10T倒链牵引移运器向炉前平移汽包3. 8m至就位点,塔吊配合回转,再提升调整至65. 5m标高处 就位、穿销轴吊装时,由一台140T卷扬机提升系统与QTS3150塔吊 联合吊装作业,140T卷扬机提升系统吊高头即左端,QTS3150 塔吊吊低头即右端,整个吊装、平移、就位过程QTS3150塔 吊最大负荷97T,就位时最大回转半径R=22m,额定起重量 Q=125To在DL-1、DL -15板梁之间布置两个箱形梁,箱形梁上 方布置小坦克及140T卷扬机提升系统,具体布置位置见图3在吊装过程中为了解决由于水平分力造成的汽包向左 位移,在锅炉零米布置一台5T卷扬机进行水平向右牵引, 保证吊装顺利进行3、双机抬吊受力分析汽包外径:02033mm汽包受力图:(图1)3.1双机抬吊时,取动载系数K=l.lP=l. 1X 176. 02=193. 6T&194T当汽包倾斜角最大40时,C=1227. 5Xtg40 =1030mm a= (8600-1030) Xcos40 =5799mmb= (8600+1030) Xcos40 =7377mm Pl=PXb/ (a+b)二 194X7377/ (5799+7377)= 108. 6T〈140T (140T卷扬机提升系统)P2=194-108. 6:85. 4T140T卷扬机提升系统系公司成熟的汽包吊装机具,其强 度满足吊装,在此不做强度校核计算。
3.2 QTS3150塔吊受力情况分析 在起吊期间塔吊负荷为85. 4T,调整至水平状态及平移 就位期间塔吊负荷97T,就位时回转半径最大,为R=22m, 额定起重量Q=125T,满足要求塔吊钢丝绳选用:6X37-052 L=16m 4股使用 每股受力24. 25T,破断拉力:Sb=170. 5T 安全系数:K=170. 5/24. 25=7 (倍)3.3导向滑轮轴强度计算:加工图见附 轮轴选用4)159X16无缝管加工而成,加工后外径 小158mmo(图2)卷扬机抽头拉力取最大Q=12T计算得P=6T Mmax二PL/8二6x103x156/8=117000Kg.cmW=l/32 jtD3 (1-a 4) =185. 87cm35 =Mmax/W=l17000/185. 87=629. 5Kg/cm2〈1600 Kg/cm2 因此强度满足要求4、本方案与以往方案的比较4. 1卷扬机的布置位置 4.2方案优劣比较<4)3)(1) 以往方案吊点位置在汽包正式吊耳区域,因此在 汽包就位前炉后吊杆支座梁不能安装,吊杆支座不能找正, 造成汽包吊装时间较长,以往经验约需14-15小时而本方 案在汽包吊装前所有吊杆梁已安装找正完,汽包到位后只需 穿销轴,实际吊装时间4. 5小时,大大提高了劳动效率。
2) 我司制作的汽包吊装卷扬机提升系统在吊装过程 中存在钢丝绳与主大梁磨绳的现象,在本方案中增加了 2个 导向滑轮,彻底解决了磨绳问题,减少了安全隐患5、结语本方案与以往方案比较,优点明显,应该做为将来汽包 吊装的首选方案,因此要求在工程初期极早与锅炉厂联系, 更改起吊吊耳位置。