废水处理方式对脱硫系统杂质离子含量影响的研究

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1、废水处理方式对脱硫系统杂质离子含量影响的研究(北京源深节能技术有限责任公司北京市海淀区100142)摘要:石灰石/石膏湿法脱硫工艺是目前世界上应用最广泛、技术最成熟的SO2 脱除技术,约占全部烟气脱硫工艺(FGD)安装容量的70%。其中脱硫废水系统 对整套系统的处理能力影响最大。木文以某电厂脱硫废水处理系统为例,建立了 两个模型,详细计算了杂质离子在整个FGD系统中的转移过程,并分析该电厂 废水处理系统改造前后对废水的处理能力。木文对现场技术人员的分析杂质离子 在整个FGD系统中的转移、分析废水水质严重偏离设计值和新改造的废水系统 处理杂质离子的能力只有一定的参考价值。关键词:脱硫;废水;改造

2、;杂质离子引言:某电厂1000MW机组脱硫系统在运行过程中,经常出现吸收塔浆液起泡、脱硫效率下降等现象。经分析,其原因主要是因该电厂煤质变差、 电除尘效果不理想导致整个脱硫系统超负荷运转,同时脱硫用石灰石粉质量差, 其中酸不溶物成分超标,造成脱硫废水系统压力大,远高于废水系统设计对杂质 离子(主要括Mg2+、Cl-、Fe3+、F-等)处理能力,导致浆液中起泡、脱硫效 率下降。为此该电厂委托脱硫厂家对脱硫废水系统进行了改造。1 .脱硫废水系统改造方案 1.1改造前废水系统:改造后脱水系统新增一个滤液箱及滤液泵,将石膏脱水系统的气液分离 罐下端管道联入新增滤液箱,使石膏通过脱水皮带产生的滤液直接流

3、入新增滤液 箱,再通过新增的滤液泵将滤液输送至废水三联箱,即将石膏滤液直接引入三联 箱进行处理。木次实验通过对改造前后废水处理系统进行大量取样和检测,并进行数据分析,详细讨论了改造前后两套废水处理系统对杂质离子的处理能力。2. 实验方案2.1根据FGD入口烟气流量、S02浓度、部分月份FGD部分运行数据、 石灰石、石膏、浆液等化验数据及废水处理设备的运行参数,核算改造前后设备 对杂质离子的处理能力;2.2设定二种工况:A工况:在当前工况,按照废水处理系统改造前状况运行;B工况:在当前工况,按照废水处理系统改造后状况运行。3. 实验模型及计算结果在FGD正常运行的过程中,浆液中对脱硫系统有害离子

4、主要有CI-、Mg2+ 以及其他少量杂质离子,如AI3+、Fe3+等。CI-在FGD系统设计吋己经作了深入 的讨论,CI-主要造成金属管道或设备的氯腐蚀,但对吸收塔内S02吸收反应影 响较小。在FGD运行的过程中,反而因Mg2+浓度过高造成的影响比比皆是,例 如引起浆液起泡、石灰石反应速度受限以及石膏脱水差等现象。本文重点讨论废 水系统对Mg2+处理的能力,其他杂质离子(如Cl-、AI3+、Fe3+等)的处理效果 与Mg2+相同。3.1假设模型式中:=石灰石消耗量,kg/h;=烟7气流量,kNm3/h,见表1;=原烟气中S02含量,mg/Nm3,见表1;=脱硫率,设计值96.3%;=CaC03

5、 的摩尔量,100.09kg/kmol;=S02 的摩尔量,64.06kg/kmol;=石灰石纯度,经化学检验为89.62%;=钙硫比,设计值为1.03。结果:在A、B工况下:机组石灰石耗量为6308Kg/小吋,即151.4t/天。每天进入FGD系统的Mg2+质量 即计算消耗石灰石中实际Mg的含量。式中:为每天进入FGD系统的Mg2+质量,Kg/天;为每天所耗石灰石的量t/天;为石灰石中MgC03的含量,经化学检验为5.39%;为MgC03摩尔质量,84g/mol;为Mg24摩尔质量,24g/mol。结果:在A、B工况下:每天进入FGD系统的Mg2+质量为2331Kg/天。(2) 石膏游离水中

6、的Mg2+ 每天产生纯二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)的量计算原则:按照石灰石中纯碳酸钙的量,排除1.03的余量,按照反应 方程式计算生成的CaSO4·2H2O的量。式中:为石膏产生量,t/天;为石灰石每天耗量,t/天;为化学检验统计石灰石中碳酸钙含量,89.62%;为CaCO3的摩尔质量,lOOKg/Kmol;为 CaSO4·2H2O 的摩尔质量,172Kg/Kmol;为钙硫比,1.03。结果:在A、B工况下:CaSO4·2H2O产量为227t/天。 计算石膏中外带游离水的量式中:为石膏带走游离水分的量,t/天;为理论 CaSO4&m

7、iddot;2H2O 产量,t/天;为干石膏中二水硫酸钙所占比例,化学检验统计量为90.57%;为湿石膏中游离水所占比例,化学检验统计量为11.43%。结果:在A、B工况下:石膏中外带游离水分为32.3t/天。(3) 因石膏中残留MgCO3所含Mg2+的量因石膏中所带石灰石量较大,须计算该石灰石中携带的Mg2+( MgCO3)的量。可根据生成的CaSO4·2H2O的量计算产生石膏的量,再计算出石 膏中石灰石的量,进一步计算出Mg2+的量。式中:为因石膏中石灰石所带走的Mg2+的量,Kg/天;为 CaSO4·2H2O 产量,t/天;为干石膏中二水硫酸钙所占比例,化学检

8、验统计量为90.57%;为干石膏中碳酸盐所占比例,化学检验统计量为5.27%;为碳酸盐中MgCO3所占比例,化学检验统计量为5.67%;为MgCO3摩尔质量,84g/mol;为Mg24摩尔质量,24g/molo结果:在A、B工况下:因石膏中石灰石所带走的Mg2+的量为214.0Kg/ 天。(4) 废水中Mg2+的浓度假设每天进入的Mg2+均能够通过废水处理系统处理,计算废水中Mg2+的浓度。式中,为Mg2+浓度,mg/L;为每天进入FGD系统的Mg2+质量,Kg/天;为因石膏中石灰石所带走的Mg2+的量,Kg/天;V为废水处理量,t/天;为石膏带走游离水分的量,t/天。结果:在A工况下:可通过

9、废水处理Mg2+浓度为16950mg/L;在B工况下:可通过废水处理Mg2+浓度为9902mg/L;计算结果即为该种工况下吸收塔浆液中Mg2+浓度所能达到的最大值。即便0前吸收塔浆液中Mg2+浓度未达到该值,但是随着吋间的推移,Mg24浓度 逐渐积累达到该值后,进出FGD的Mg2+达到平衡,Mg2+浓度将达到该值并且不 再变化。3.讨论通过计算可见,该废水处理系统,改造后B工况效果(Mg2+浓度 9902mg/L) <改造前A工况效果(Mg2+浓度16950mg/L),即废水改造后效果明显好于改造前效果。根据经验,如果在浆液中Mg2+、Fe3+、Cl-、F-浓度较大的情况下,易 导致如下

10、情况:(1) Mg2+浓度过高,易导致氧化系统出现问题,出现石膏不易脱水, 效率下降等现象。(2) 过高浓度的Mg2+、Fe3+、F-将使得浆液中硫酸根浓度增大,石膏 结晶能力增加,引发结垢或石灰石活性变差等情况。(3) 过高浓度的Mg2+、Fe3+、CI-,易在石膏结晶时掺杂进晶体内,破 坏石膏晶体的形态,使得石膏晶体粒径偏小,易出现石膏不易脱水等问题。(4) 过高浓度的杂质离子可使浆液表面张力增加,可能引发浆液起泡等情况。因此,在原废水处理系统基础上增加新的滤液缓冲箱,将滤液引入三联 箱进行处理,增强了废水处理系统对杂质离子的排放能力。参考文献:1】柳杨,刘德志.脱硫废水深度处理方法.电站系统工程,2007年5月,第23 卷第3期:49-50.2】徐宏建,潘卫国,郭瑞堂,金强,冷雪峰,张晓波.金属离子对石膏结晶时间 及粒径分布的影响儿动力工程学报,2010年8月,第30卷第8期:628-632.3】徐宏建,潘卫国,郭瑞堂,金强,冷雪峰,张晓波.石灰石/石膏湿法脱硫中温 度和金属离子对石膏结晶特性的影响j】.中国电机工程学报,2010年9月15日, 第30卷第26期:29-34.

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