超临界锅炉炉水循环泵损坏原因探讨

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1、【摘要】某公司承建的海外EPC项目某项目采用某锅炉厂设计制造的660MW超临界变 压运行带内置式再循环泵的直流锅炉,BMCR工况下对应的压力为25.4MPa,汽温为571 C, 蒸汽流量为2115t/h,炉水循环泉为德国某公司生产的型号为LUVAK 250-300/1型循环泉, 在实际运行过程中出现了多台炉水循环泉损坏超温现象。现对炉水循环泉损坏事故进行详细 的分析,为其他项目提供借鉴和预防。【关键词】炉水循环泵;超温一、事故过程描述1.2011年11月26 口 00: 02左右启动#6锅炉炉水循环泵,发现循环家电机冷却水温 度不断上升至55C,于2011年11月26日00: 15:左右停运。

2、随后拆开循环泉滤网,发 现滤网有黑色的泥状堵塞物,清理滤网并恢复。2011年11 H 26 I I 06: 15分左右再次启 动循环泉,发现循环泉电机电流和冷却水温度上升很快,最高电流49.87A,最高冷却水温 度54.10C,于2011年11月26日06: 22停运。随后拆开循环泵滤网,发现滤网内又有 黑色的泥状堵塞物,并且电机腔室内也有褐色的泥状物。对电机腔室用除盐水进行水冲洗, 又冲洗30分钟后,水色正常;对滤网进行再次清洗,完成后恢复。2011年11月26 口 17: 25左右,启动循环泉,发现循环泉电机电流和冷却水温度波动大,最高电流56.17A,最高 冷却水温度55.85C,于20

3、11年11月26日17: 32停运。2. #7锅炉已经移交业主运行,2011年12月3日13: 15分,由于A 一次风机润滑油 站由远控切换至就地,风机跳闸,业主手动降负荷,由于汽机侧汽泵遥控失灵,导致给水量 下降,锅炉侧水冷壁垂直段壁温上升至532C, MFT动作,于2011年12月3日13: 27 分机组停运。随后业主对一次风机和汽泉遥控进行处理,处理好后于2011年12月3 I I 13: 43分左右启动炉水循环泵,发现循环泵电机冷却水温度不断上升至69C,于2011年12 月3日13: 47分左右循环泉跳闸。2011年12月3 口 14: 05分左右再次启动炉水循环泵, 发现循环泵电机

4、冷却水温度不断上升至60.18C,于2011年12月314: 06左右循环泉停运。随后拆开循环泉滤网,发现滤网有黑色的泥状堵塞物,清理滤网并恢复。2011年12 月3日16: 40左右,启动循环泉,发现循环家电机冷却水温度升高,最高冷却水温度60C, 于2011年16: 45分左右停运。判断炉水循环泉推力摭出现问题,炉水循环泉不拆解,不 使用循环泵锅炉点火机组启动,等配件到场后对炉水循环泵维修处理。3.2011年12月1在炉水循环泉厂代指导下,对#6机组炉水循环泉进行了更换,并调试合格后投用。2011年12月4日,#6机组因锅炉爆管停运,2011年12月6日,清 理循环泵滤网,于2011年12

5、月7日,化验电机冷却水(PH值6.6,固体颗粒含量0.25ppm) 合格后恢夏系统。2011年12月9 口 1: 20左右,启动炉水循环泉,发现电流稳定,温度 上升很快,于2011年12月9 U 1: 34分左右停泵,最高温度50C。判断炉水循环泉推力 盘故障,试运指挥部决定不使用循环泵启动锅炉点火机组启动,等配件到场后对炉水循环泉 维修处理。二、事故原因分析通过与国内某检修公司开展的关于炉水循环泵研讨会,结合该项目炉水循环泉的实际情 况,经综合分析,确定该公司的炉水循环泵的设计缺陷为主要原因,具体分以下三方面:1. 电机过滤器设计缺陷该炉水循环泉电机设有内置式过滤器,缺点为过流面积极小,极易

6、堵塞循环水路,堵塞 后造成冷却循环水流量减小,使得电机内部循环水温度过高而引起故障。另外在这些杂物中 含有铁质颗粒,一旦进入电机推力轴承及导轴承摩擦副间,将加速轴承的磨损,如果冷却水 流量不足造成“干磨”现象,会直接造成轴承损坏。2 .叶轮无水推力平衡孔该炉水循环泉叶轮无水推力平衡孔,运行时叶轮将给转了轴系一个向上的推力F,见下 图。在此推力F的作用下,转了轴系将向上拉动推力肃压紧上II:推块运行,因此将加剧推 力盘上承磨面及上止推块的磨损。3 .推力轴承循环水流道设计缺陷电机推力轴承冷却水流道设计偏小,同时在轴向推力F的作用下,转了轴系将向上拉 动推力盘压紧上止推块运行,致使滑动轴承表面润滑

7、水流:最减少,推力瓦表血水膜形成较困 难,推力瓦润滑条件变差,加剧推力盘上承磨面及上止推块的磨损直至损坏。三、纠正(预防)措施(一)针对该项目的炉水循环泵的技改措施:1 .增加外置过滤器,加大过滤面积,避免滤网堵塞。2. 在叶轮上钻水推力平衡孔。3. 对推力轴承循环水流道改造。(二)对公司后续项目的预防措施:1 .在设计阶段审核锅炉厂配套的炉水循环泵,如再选择该公司的炉水循环泵要求采用改 进型的循环泉型号,或选择其它公司的优良产品(要求具有成熟的技术和稳定运行的业绩)。2 .严格按照厂家要求安装和调试炉水循环泉。3. 在施工过程中控制好系统清洁度:a.对所有受热面的封曰做好监督检查,及时恢复封

8、曰措施脱落的情况。b.受热面的通球 应由安排专人管理,对通球用球统一编号,统一发放回收,建立详细的钢球收发记录。c. 对地面组合焊接后诃进行二次通球的管排要进行二次通球,检验焊M是否有内凸超标现象, 发现问题后及时处理并做好检查处理记录。d.对于管排和集箱组合件,在吊装前再次进行吹 扫以确保内部清洁无杂物。e.管道焊接过程中严禁施工人员将各种物件放入管道内,如焊丝、 焊条、锹刀、磨头等;如磨头等杂物不甚掉入管道,应及时通知处理,不得隐瞒。f.管道对 口前检查内部确认清洁无杂物。g.受热面集箱焊曰焊接结束前,应在集箱两段合适位置预留 一个手孔或2-3个管口,安排专人用内窥镜对集箱内部进行检查确保无杂物。4. 严格控制酸洗和吹管质量,并做好系统割管检查,确保系统内部清洁无杂物。5. 锅炉水冲洗合格后再启动炉水循环泵。6 .每次停炉后对循环泵滤网进行清理。

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