门机故障案例分析,培训电工

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1、案例一故障名称:门机变幅变频器故障(安川G7+OMRONC200HE)故障现象:变幅突然无动作,变频器报CPF23故障故障分析:断电复位,故障依旧,检查通讯卡接线正常,将通讯卡 重新插拔,故障消失。总结:CPF21-CPF23 -般为变频器通讯卡故障,主要原因是通 讯卡与主板接触不良或者是通讯线断开。碰到此类故障 首先考虑断电再上电,如果故障依旧,则需要检查通讯 卡接线,将通讯卡重新插拔,实在不行需要更换通讯卡 或者主板。案例二故障名称:起升变频器故障(安川G7+OMRONC200HE)故障名称:重载时起升到3挡有时变频器会报“UV1”故障分析:“UV1”故障为主回路直流母线电压过低,测量直流

2、母线电 压的确低于正常水平,测量进线电源电压仅有360V左右, 测量岸电箱电压在360V左右波动,判断为电压不稳,让 司机换个稍微小的抓斗后故障消失。总结:变频器对电网质量要求很高,此类故障我们通过正面办法 无法彻底解决,只能从侧面寻找解决办法。案例三故障名称:门机起升2变频器故障(安川G7+OMRONC200HE)故障现象:起升经常无动作,变频器报CPF01故障故障分析:将数字操作器重新插拔,运行一段时间后故障重现,检查 数字操作器和主板的接头没有发现异常,将主板参数初始 化后再重新设置还是不行,最后更换主板一块,故障消失。总结:CPF00-CPF01 一般是数字操作器故障CPFOO:变频器

3、通电5S后,主板不能和数字操作器通讯CPF01:主板与数字操作器通讯过程中,发生了 2S以上 的通讯故障出现此类故障如果常规办法无法解决,则应先记下变频器 内部参数,将主板参数初始化。如果故障还不能解决,则 需要考虑更换主板。案例四故障名称:门机行走变频器故障(安川G7+OMRONC200HE)故障现场:一动行走,变频器就报LF故障故障分析:LF故障为变频器输出侧发生缺相,从变频器柜内行走接 触器下端测量发现C相缺相,从行走柜内热继电器下端 测量正常,判断为中心集电器出有问题,检查发现滑环处 有碳刷接触不良,调整碳刷接触面后行走正常。故障总结:出现此类故障,要细心去查线,从上至下,依次排除。需

4、要注意的是,在从热继电器下端测量时,要将三相线脱开 测量,否则无法准确测量。案例五故障名称:门机旋转故障(安川G7+OMRON C200HE)故障现场:踩旋转刹车后,旋转无动作,变频器面板显示“BB”故障分析:此现象为变频器基极封锁,检查旋转刹车限位,发现限位 动作后无法还原,更换限位后旋转正常。总结:基极封锁是安川变频器的一项可选功能,通过多功能输入 端子接入,主要用于旋转机构。当踩旋转刹车的同时触动 脚踏限位,执行基极封锁功能,切断变频器输出,保证旋 转机构平稳停车,防止电机堵转。案例六故障名称:门机起升2变频器故障(安川G7+OMRONC200HE)故障现场:一动起升手柄,起升2变频器就

5、报PGO故障故障分析:PGO故障是变频器检测不到编码器秒冲,修改变频器参 数A 1-02=2,开环运行起升正常。检查编码器发现编码器连 接轴断,恢复连接轴后起升正常。总结:碰到此类故障首先考虑开环运行试试,如果开环运行正常, 则一般是编码器和编码器卡故障。需要注意的是,当修改 A1-02之前要注意留意一下E1组、E2组、D1组参数,因为修改控制模式参数时,这些参数可能会变化,特别要注意El-04,El-6 组参数。案例七故障名称:门机起升2有异响(安川G7+0MR0N C200HE)故障现象:起升2电机刚启动时变速箱和联轴器处有异响故障分析:检查机械部分无异常,检查变频器参数没有发现问题,修

6、改变频器参数也无法解决,重新做静态自学习故障依旧, 测量变频器输出电压三相平衡,怀疑电机有问题,更换电 机重新做旋转型自学习后,异响消失。总结:此故障为电机老化所致,有时有些故障表明上是机械问题, 实际上也是电气引起的。案例八故障名称:门机起升不同步(安川G7+OMRON C200HE)故障现场:起升过程中,支持绳明显快于开闭绳,并有开斗现象。故障分析:首先检查支持变频器和升闭变频器参数,主要是B2组、C1组、D1组、E1组参数,参数均相同。考虑修改B7-01, 将支持绳B7-01=5%修改为B7-01=8%,不同步现场消失。总结:B7-01是安川变频器的一个非常有用的参数,仅在矢量 控制中才

7、有用,一般用于起升双机负载平衡,平时碰到 迫绳不好、起升不同步等现象,调节此参数有立竿见影的效果。B7-01调大,速度会相应会变慢。案例九故障名称:变幅变频器故障(安川G7+OMRONC200HE)故障现象:门机无变幅,变幅变频器报PUF故障故障分析:用万用表测量发现三相IGBT均烧坏,更换IGBT 6块, 快熔2个,驱动板1块,变频器恢复正常。总结:PUF故障为装在主回路的快熔熔断。一般都伴随着IGBT 和驱动板的损坏。一般情况下,更换快熔和IGBT的同时 也要更换驱动板,必要时要更换主板。修复变频器后检查 无问题后方可通电,投产前务必在空载下用5HZ给定频 率进行运行,测量三相输出电压是否

8、平衡,如果不平衡则 需要断电重新检查。案例十故障名称:起升1变频器故障(安川G7+OMRONC200HE)故障现象:起升突然无动作,变频器报VCF故障故障分析:VCF故障为主回路电容器中性点失衡过大,常见原因是 变频器输出缺相。从变频器下端测量,发现电机A相缺 相,打开电机接线盒检查发现A相接线柱烧断,重新压 鼻子处理后恢复正常。总结:此次故障原因可能是电机接线松动,所以要求我们在平时注意定时维保,防范于未然。案例十一故障名称:起升自动开闭斗故障(安川G7+0MR0N C200HE)故障现象:作业中突然没自动升闭斗故障分析:与自动开闭斗有关的是编码器、编码器卡、高速计数器。 检查编码器、编码器

9、卡、高速计数器及其接线,发现高速 计数器CH1通道上一个A相秒冲指示灯一直不亮,顺着 线路检查发现端子排上一根从编码器卡到高速计数器的 接线脱落,重新接上后正常。总结:碰到故障时不要盲目下手,要分析跟故障相关的部分,然 后逐个检查排除。案例十二故障名称:门机旋转故障(安川G7+OMRON C200HE)故障现象:门机旋转1热继频繁跳故障分析:热继频繁跳说明旋转电机1有过载现象,正常情况下旋转 电机1和旋转电机2应该是负载平衡的。检查发现旋转1 电机温度很高,而且旋转1变频器输出电流很大,明显高 于旋转2变频器,这说明旋转1电机和旋转2电机负载失 衡。通过面板本地运行旋转1变频器,旋转动作,本地

10、运 行旋转2变频器,旋转未动作。检查发现旋转2连接轴断, 旋转2电机空转,旋转1电机承担全部负载导致过载。总结:有时候我们判断故障要有技巧,特别是当我们无法断定是 机械故障还是电气故障时,可以考虑用一些有技巧性的方 法来帮助确定我们的判断。案例十三故障名称:10#门机行走风机故障(安川G7+OMRON C200HE)故障现象:10#门机行走电机风机一直吸合故障分析:检查发现行走风机中继和接触器一直吸合,但是PLC输 出模块相应输出灯没有亮,检查程序风机输出条件也不满 足。用万用表测量PLC远程输出模块,发现行走风机对应 的输出点与模块电源负极短路。更换远程输出模块 B7A-R6C31后故障消失

11、。总结:对于PLC模块故障,有时要用替换法来判断,但是如果 能通过万用表简单测量出来,更能提高我们处理故障的效 率。案例十四故障名称:10#门机起升自动开闭斗故障(安川G7+OMRON C200HE) 故障现象:自动开闭斗设定后,在使用约40分钟后在闭斗结束信号 到时,抓斗闭不到设定位置,用的时间越长斗开的越大 故障分析:设置自动开闭斗后,使用一段时间后开闭斗的位置会发生 偏差,说明肯定有一台电机编码器的秒冲有增减现象,并 且使用时间越长越严重,分析可能是干扰造成的,将高速 计数器与旁边相同门机替换后故障依旧,将屏蔽线重新接 好后自动开闭斗还是有偏差,注意到高速计数器上CH1 通道的A相LED

12、灯有闪动,检查发现有一根线虚接,重 新接上后正常。案例十五故障名称:门机整机无动作(安川G7+OMRON C200HE)故障现象:门机运行中经常突然整机无动作,CPU不运行故障分析:CPU不运行原因主要是PLC模块故障、电源故障、CPU 自身故障等等。检查PLC模块正常,测量PLC电源模块 输入电压仅为180V左右,控制变压器输出电压也为180V 左右,测量总断路前端AB、BC相间电压仅340V,顺着线 路检查,在岸电箱内测量AB、BC相电压为正常电压 380V,从岸电箱到总空开经过卷筒滑环和中心滑环,检 查中心滑环无异常,检查卷筒滑环发现有一接线柱严重烧 糊,更换接线柱,重新压鼻子接上后量电

13、压正常,此后再 没出现CPU不运行的情况。总结:平时维保要注意不留死角,做到滴水不漏故障名称:门机变幅故障(安川G7+OMRON C200HE)故障现象:变幅滑幅,手柄回零后变幅制动器仍旧吸合故障分析:手柄回零后,变幅制动器中继仍旧吸合,接触器线圈有电压,这就排除了接触器粘合的可能。怀疑是PLC程序问 题,联机发现变幅制动器输出前面的条件未满足,但是却 有输出。怀疑模块跟底板接触不良,将输出模块重新插拔 后恢复正常。总结:模块接触不良经常出现一些奇怪的现象,通常将CPU模 块、输入模块、输出模块重新插拔就可以好。案例十六故障现场:起升不能开斗,手动开斗也不行故障分析:现场观察发现当手柄进行开斗

14、动作时,开闭绳和支持绳一 起动作,但是支持绳抱闸没有打开,判断是支持抱闸松。 因为当抓斗开斗时,支持机抱闸闭合,支持绳不通电,开 闭绳向下动作实现开斗。支持抱闸松的话,支持机和开闭 机一起动作,不能形成绳差,斗自然就打不开。总结:只要熟悉抓斗开闭斗的工况,碰到这样的问题很容易就能 解决。故障名称:A4#旋转无动作故障(ABB ACC800+GE 9030)故障现象:A4门机旋转制动器控制柜空开经常跳,电池经常没电。故障分析:A4门机旋转制动器为长沙三占制动器。首先我们需了解 其故障现象:在制动器控制盒上按下停止后(即停止状 态),控制直流电机的空开跳。通过空开的电流很大导致 空开跳。而电机堵转

15、或是阻力过大引起电机电流过大,故 很可能就是存在机械卡死的现象。这就要求我们熟悉制动 器机械方面的专业知识。仔细观察,手轮拧紧/松开的工 作过程,发现在“退距限位开关”旁与手轮相连的轴上有 一当板,刚好可在固定槽内随手轮的松开/拧紧来回移动。 但由于机修人员在更换闸皮时,未调整好安装尺寸。导致 挡板卡在槽外,在停止时制动器抱闸,而挡板在槽外卡住, 不能回位,而引起了电机堵转。从而导致了通过空开的电 流过大,使空开跳闸。总结:对于一些电气故障,我们要学会从机械角度上寻找答案。故障名称:A4#门机整机无动作(ABB ACC800+GE 9030)故障现象:整机无动作,所有变频器面板均无显示故障分析

16、:对于ACS800-04变频器,操作面板供电是由RDCU-02C 供电,而RDCU板有两种供电方式:内部供电和外部供 电。此门机变频器供电方式为外部DC24V供电。首先检 查直流电源输出是否为24V,从其输出端测得电压为3V。 此时可判断变频器面板不显示是因为电压不足24V引起 的,但我们必须分析电压为3V的原因有:第一,直流电 源模块损坏;第二,电源模块输出端有短路或是接地现象。 这样就可以判断其真正的故障原因。更换直流电源模块故 障依旧,最后发现:所有的变频器插上外部24V的电源 端子后,直流模块测量就短路。而拔下变频器上24V的 外部接线端子,则测量正常。查不出原因,最后直接将变 频器控制电供

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