复混肥料比色方法检测项目的运用及其探讨

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1、廖鹏,侯泽吐,秦哲,张兴中,仇圣桃(钢铁研究总院连铸技术国家工稈研究中心,先进钢铁流稈及材料国家重点实验室,北京100081)摘要:通过现场试验,研究了在同一转炉内进行前期脱磷倒渣后,中后期少渣脱碳以冶炼 超低磷钢的工艺,即复吹转炉双渣吹炼脱磷工艺。结果表明:在铁水磷质量分数为0.11% 0.14%条件下,半钢和终点渣碱度控制在2.02.3和3.63.8, TFc质量分数控制在14%16% 和16%18%,半钢倒渣量40%60%,可以使转炉终点磷质量分数控制在0.007%以下。 关键词:复吹转炉;脱磷率;磷分配比;炉渣成分磷对于绝大多数钢种来说是有害元素,磷偏聚在晶界上会降低钢的低温韧性和引起

2、冋火 脆性,磷还降低钢的力学性能、可焊性、抗裂纹性、不锈钢的抗腐蚀性。目前,由于世界 各国国防、交通、石油和汽车等行业的发展和技术的进步,对钢铁材料的使用性能要求越来 越苛刻,对钢中磷含量提岀更高要求。一些低温用钢、海洋用钢、抗氢致裂纹钢(用作长期 野外作业的重轨,天然气、石油输送管道以及石油精炼设备等)要求w(P)小于0.01%或 0.005%叫顶底复吹转炉冶炼技术是提高产品质最、扩大品种、降低成本、减少喷溅和提高 炼钢生产能力的重要手段之一囚。其中,复吹转炉双渣吹炼脱磷法是在铁水预处理过程中, 利用复吹转炉吹炼前期低温的有利条件实现充分脱磷,半钢倒掉40%60%脱磷渣后进行少 渣吹炼,并出

3、钢胡脱碳渣作为下一炉前期脱磷渣,以提高脱磷效果。这样在不增加冶炼设备 的条件下,不仅使转炉热效率提高,而且降低生产成木,提高生产效率。本文根据新钢(低温保碳出钢)现场试验结果,通过计算脱磷率和磷在渣/钢间分配比,研 究它们与温度、炉渣组成、半钢w(C)/u(P)比值的关系,确定了复吹转炉脱磷期控制温度范 围,以及前期脱磷和后期脱碳过程相关的工艺参数。1研究方法及试验结果1.1研究方法在新钢120t顶底复吹转炉上,采用复吹转炉双渣吹炼脱磷法讲行试验。造渣料主要包括 石灰、烧结矿、门云石。前期氧枪供氧流童为1500018000rrr7h, I】作氧FR0.801.05MPa, 相对枪位1.501.

4、90m;中后期氧枪供氧流量为2000023000n?/h,工作氧压0.801.05MPa, 相对枪位1.401.70m;底吹供气流量140160m3/h,底吹供气压力1.00l.lOMPa。原料铁 水的化学成分(质量分数)及平均温度见表1,废钢比约为15%o I铁水限分及厚均91度lallr I Aernsr trmprrlrv andof hH mcUl $Mn/ %1 2丄0 270381.2试验结果试验总共20炉,表2列出了其中5炉半钢及终点钢、渣成分和脱磷效果,以及20炉试验的 相应平均值。由平均值可知,脱磷期脱磷率49.83%,磷分配比为17.60;脱碳期脱磷率85.71%, 磷分配

5、比为154.05;整个转炉炼钢过程平均总脱磷率92.57%。I ahlr 2 EHrct of dephiphnn/ailhBn in I be mollm %lrrlCaOMigAlfhPiI (b X 分配比图|温度对半钢脱审效果的彩响Fig. I EfTwt of lmi|MTaturc (b) 2 分配比.992块点洱度对脱确效果的影响Fi. 2 Effect of lemperaturr on I he effect of dephosphorization in lhe mollrn sled为了获得较好的脱磷效果,半钢温度应该控制在14001440C较为合理,终点温度控制 在15

6、801600C较为合理。而李建新等通过理论计算,得出当半钢温度小于1320C时, AG0,转炉熔池中P优先于C氧化,认为此时可以在C大量氧化前,并且温度没有升高 的时候,倒炉排脱磷渣时机最好。导致理论计算和新钢现场试验结果的旁异的原因是:脱磷 是强放热反应,升高温度脱磷,平衡常数KP值减少,会使磷分配比降低,对磷从金属向炉 渣的转移不利;但炉内铁水温度还要满足渣料熔化的要求,低温难于获得碱度高、流动性好 的均匀渣,温度升高降低了炉渣的黏度,加速了石灰的熔解,从而有利于磷从金属向炉渣的 转移。炼钢过稈是一个复杂的综合过稈,温度过低不仅对脱碳段的升温和终点温度控制不利, 而且影响脱磷期碱度和脱磷动

7、力学条件的提高。因此,现场实际脱磷要选择一个比理论计算 值偏高的、合适的温度范围,同时保证熔池温度平稳上升。市此可见,冶炼初期要根据铁水温度采用不同的操作制度。铁水温度低,要采川低枪位 操作以提高熔池温度,加速石灰的熔解,迅速形成初期渣,充分利用前期炉渣(FeOn)高、炉 温低的优势,快速脱磷。若铁水温度过高,冶炼初期要适当采用高枪位操作,并加入部分矿 石,抑制炉温的快速升高,同时也有利于石灰的溶解,延长冶炼在低温区(14001440C)的 运行时间。前期脱磷后,倒掉40%60%高SO、高PO的炉渣,在中示期脱碳阶段,造高碱度炉 渣,以保持前期的脱磷成果,但也要求转炉熔池温度升高,炉渣流动性变

8、好的同时,高温返 磷会影响终点脱磷效果。因此,终点温度也要控制在-个合适的温度范亂 脱碳处理麻的渣 胡在炉内,作溅渣护炉使用,也可在下一炉脱磷处理时作为脱磷渣使用,利用其高碱度、高 氧化性和物理热,加速前期化渣,提高前期脱磷率。2.2炉渣氧化性对脱磷效果的影响脱磷过稈中P与O结合生成P2O5后,与石灰中的CaO作用生成3CaOP2O5或 4Ca0P205o炉渣高氧化性有利于脱磷,(FcOJ在脱磷过稈中起双重作用,一方面是作为磷 的氧化剂起氧化磷的作用,(FeOJ含量高可以促使铁水中的P更好地与固定剂结合;另一方 血充当把(P2O5)结合成(3FQP2O5)的基础化合物的作用。此外,(FeOJ升

9、高会促进氧化钙在 渣中的溶解,但过高的(FeOJ会造成铁损失率高。图3和图4分别表示半钢渣和终点渣中TFc含量对脱磷效果的影响。由图3可知,当半钢 渣中TFe质量分数在8%19%,随TFe含量的增大,脱磷率和磷分配比均呈增加趋势。其 中,最大脱磷率为68.50%,对应TFe质量分数为13.81%,磷分配比最大为39.17,对应TFe 质最分数为18.89%0 rfl图4可知,当终点渣中TFe质量分数在12%24%,随TFe含最的增 大,脱磷率和磷分配比近似呈增加趋势。其中,最大脱磷率为93.48%,对应TFe质量分数 为20.19%,磷分配比最大为346.38,对应TFe质量分数为20.19%

10、。20TFc)e(n股Q”,(i g分配比.图J半创渣中含对肢皆效果的影响Kijt 3 Effect of lYc h|)hn in Ihv MmiskTlhsphorizatin in the molten Meel炉渣TFe |主要成分为(FeO),脱磷反应中O的高低实际上是由熔渣中(FeO)的活度决 定的。随肴炉渣(FeO)含最的增加,(FeO)的活度增大,有利于脱磷。炉渣(FeO)含量越高, 磷在渣/钢间的分配比越大。可见,要提高磷分配比,即提高熔渣的脱磷能力,必须提高熔 渣(FcO)的活度。在转炉冶炼前期低温、低碱度条件下,(FcO)的活度系数变化不大,增加渣 中(FeO)的浓度是增

11、大(FeO)的活度的主要手段。另外,(FeO)含量高可以增加熔渣的流动性, 对改善脱磷的动力学条件也是有利的。但(FeO)含量过高,将稀释(CaO)的脱磷作用,在生产 实际中,渣中(FeO)含量还必须满足其他条件,如不造成大的喷溅等。考虑中后期脱碳处理 后,提高终点渣的氧化性以减少钢水冋磷,以及终点渣留在炉内,在下一炉脱磷处理时作为 脱磷渣使用,因而可以适当提高终点渣中TFe含量。因此,为了获得较好的脱磷效果,半 钢渣中TFc质量分数保持在12%16%,转炉终点渣中TFe质量分数保持在16%20%。 2.3炉渣碱度对脱磷效果的影响图5和图6分别表示半钢渣和终点渣碱度对脱磷效果的影响。市图5可知,当半钢潰碱度 在1.72.7,随碱度的增大,脱磷率和磷分配比均呈增大的趋势。其中,最大脱磷率为68.50%, 对应碱度2.02,磷分配比最大为39.17,刘应碱度2.61。由图6可知,当终点渣碱度在2.24

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