大斜度井施工关键技术分析及应用

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1、 大斜度井施工关键技术分析及应用 摘 要:针对区块地质复杂、断层发育、钻井周期长、钻井成本高等难点,开展了岩石可钻性提取、井身结构优化、钻头类型优选和旋转导向工具、油基钻井液体系及防气窜固井技术应用等配套技术研究,并在大斜度定向井现场实践中得到成功的应用。与前期所钻井相比,钻井周期缩短10%,机械钻速提高49%,优质高效地完成1050.5m目的层井段的旋转导向施工,目的层钻遇率高100%,目的层井段没有发生任何钻井和安全事故,生产套管固井质量优秀,标志着大斜度定向钻井技术取得重大进展,并为其他区块钻井和开发提供了借鉴作用。关键词:大斜度定向井;技术难点; 井身结构设计; 钻头选型1.区块概况区

2、块主体面积1189.72 km2;区块东西长37 km,南北宽32 km;区块内泥页岩发育,有机碳含量较高,成熟度较高,具有较好的勘探潜力。钻井主要目的层最大埋深为2600m。由于储层地层孔渗性低、倾角变化大,目前只有通过沿优质页岩层走向钻大斜度定向井,加上后期储层大规模水力压裂改造的方式,才能达到商业开发的目的,所以如何优快钻井是经济性开发核心技术之一。2.基础数据(1) 难点分析井控风险。本区块预计2192.74m-2300.58m钻遇油气层。井漏风险。馆陶组底部有砾岩,沙一段有灰质白云岩、生物灰岩,易发生井漏。井塌风险。本区块最大井斜78.41,在大斜度井段由于地层垂向应力较大,易发生井

3、壁失稳。其他风险。A.二开明化段较长,造浆严重,易泥包。B.本区块最大井斜78.41,最大位移1173.86m,井斜大定向困难,易造成粘卡,返砂困难,易形成岩屑床。C.造斜点浅,起下钻易拉出键槽,尽量控制井眼轨迹平滑。(2) 各阶段施工措施一开井段。A.重点工作。开钻前砸入339.7mm导管20m,校正好天车、转盘、井口,转盘开眼;配制膨润土浆预水化24h后开钻,钻完进尺后测多点;一开垂直井段,防斜打直;打好封闭浆,确保套管顺利下入。B.钻井液配方及维护a.配制密度1.05g/cm 3 -1.08g/cm 3 、粘度30-35s的膨润土钻井液80m 3;待膨润土24h水化后方可开钻。b.一开平

4、原组地层钻进时使用CMC调节粘度(30-35s),加水时缓慢加入,严禁一次加量过猛,造成性能不稳定,确保携砂及井眼稳定。C.井眼轨迹要求。控制好井眼轨迹,确保井身质量合格,井眼轨迹未达到设计要求及时定向调整。D.通井要求。钻完一开进尺后,使用60L/s的排量循环2周,测量含砂小于0.8%,短起下至导管。配置70s以上的封闭浆60m 3 封闭全井裸眼段,起钻完准备下套管。E.下表套要求。表层管串结构:浮箍、浮鞋+套管串。表层灌浆方式:表层每根观察套管内液面情况,液面高度低于转盘面10m则进行人工灌浆。气动小绞车和游车配合好,严禁磕碰套管丝扣。上扣由套服控制上扣扭矩并连接扭矩仪做好记录,每根套管均

5、匀涂好套管丝扣油,控制下放速度,严防套管内外落物。F.表层固井措施a.固井前单泵循环20min。b.注水泥前打入清水前置液3m 3 ,注水泥过程中,连续测量水泥浆密度。c.注水泥完毕后,水泥车替清水3m 3 后,泥浆泵使用32L/s排量替浆,管内留水泥塞20m。d.若水泥未返出地面,则要在地面打水泥帽。e.候凝8h后,拆大小头。G.钻塞要求按设计要求安装井控设备并试压,试压合格后准备二开。下入螺杆钻具钻完水泥塞调整好泥浆性能后准备二开钻进。二开井段。做好通井井眼净化工作,确保套管顺利下至预定位置。大斜度井段每钻进3-5m进行测斜并及时调整,严格控制好轨迹。每钻进150-200m、纯钻时间超过2

6、4h进行短起下一次(大斜度井段视拉力情况加密短起下次数),清除岩屑,确保井下安全。定向钻进时送钻均匀、本着少放、勤放的原则,保证工具面的连续和稳定,确保造斜率。每次定向控制好滑动钻进段长和比例,在保证造斜率的同时尽量使井眼平滑。(3) 完井阶段通井措施。钻井液性能与完钻时的大致相同,原则上不做大的调整。如遇井漏、溢流等复杂情况重新制定完井措施。下套管措施。下套管前准备,要检查到井的套管,对套管进行通径、丝扣检查清洗、本体检查、套管丈量精确到三位数字、油漆编号。检查地面设备,特别是动力系统、刹车系统、提升系统、传动系统、循环系统、死活绳头的固定、气路、自动与电动压风机等关键部位,确保设备正常运转

7、。固井措施。A.水泥浆体系。华银G级。B.防声幅遇阻措施a.单独隔开一个泥浆罐用于配优质浆30m 3 ,加有机磷酸盐100kg,加稀胶液,粘度控制在35-40s,控制坂含小于70g/l,固相小于8%。b.向现场固井单位提供100kg有机磷酸盐用作配压胶塞液用。c.注水泥前用配好的优质浆清洗上水管线。3.A井技术划眼复杂报告(1) 基本情况井号:A井(新靶点)。井别:生产井。井型:定向井。井口坐标:纵(X):4262770.5,横(Y):20516605.1。开钻时间:2019年4月12日。复杂发生时间:2019年5月3日17:00。解除时间:2019年5月8日17:00。损失时间:5天。复杂井

8、深:稳斜段:611.45-1300.00m,侧钻点:1300.00m,侧钻终点:1403.85m,增斜段1755.69m-2249.63m,增斜至83.19,稳斜段2249.63-2363.00m。(测深:2210.00m,井斜:79.40,方位:278.38,垂深:1844.01m,位移:276.36m)。(2) 发生经过.2019年5月3日17:00下钻至2210m遇阻,开泵顶通,开泵排量3.33L/S(10冲),泵压5MPa,返浆后泵压突然涨至13.0MPa,无法开泵循环。18:30用方钻杆带出7个单根,带至第8个单根时,开泵憋压至13.0MPa,泵排量3.33L/S(10冲),上提遇卡

9、,下放遇阻,钻头所在井深2143m,垂深:1826.84m,井斜:70.10,井径:256mm-265mm,20:10开转盘施加扭矩20KNm解卡。层位:沙河街组;岩性:泥岩页岩互层。钻具组合:215.9mmHTA2465+165mm浮阀+127mm加重钻杆15根。划眼参数:钻压20KN,转速30r/min,排量32L/s,泵压8MPa。(3) 处理过程5月3日20:45用方钻杆带出8个单根,至井深2074m循环,循环返出大量细砂,无掉片。23:30振动筛无砂子返出,起钻准备简化钻具通井,起钻过程中拉力正常。从遇阻井深2210m(垂深:1844.01m,井斜:79.40,地层:沙河街,岩性:灰

10、质泥岩、灰质页岩互层)至正常循环井深2074m(垂深:1797.26m,井斜61.90,地层:沙河街,岩性:灰质泥岩),总计甩15个单根,单根总长:143.43m。5月4日14:00下钻至2050m遇阻,接方钻杆顶通循环,至5月7日16:30划眼至2286m,19:00短起下10柱后继续划眼,5月8日17:00划眼至2337m,冲划困难,与甲方协商同意后,本井后续不再电测,可直接下套管,复杂解除。划眼期间开泵循环,返出大量细砂、掉块,调整泥浆性能,密度从1.17g/cm 3 提至1.26g/cm 3 ,稳固下部地层,粘度从50s提至120s提高携砂性能,控制钻压,冲划下钻至2337m。(4)

11、原因分析直接原因。设计泥浆密度低,造成下部地层缩径、垮塌,导致井壁掉块泥饼剥落至井内,形成砂桥,划眼困难。间接原因。由于本井沙一地层岩性为灰质页岩和泥岩互层,容易缩径、垮塌,至通井下钻过程修整井壁使大部分砂子和掉块堆积至2210m使下钻遇阻。(5) 经验教训本井设计密度1.17g/cm 3 比较低,钻进过程中密度可以平衡地层,但是不能使大段泥页岩地层井壁稳定。划眼前应适当提高钻井液密度,提高井壁支撑能力;提高钻井液粘切,提升钻井液携砂能力。加强对泥浆监管力度以及页岩井段划眼的风险识别能力,并提前做出有效的针对性措施。参考文献1大斜度定向井钻井设计优化及应用实践J. 吴德山,董振国,崔春兰.煤炭科学技术.2018(04)-全文完-

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