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优化精炼炉渣系组成

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优化精炼炉渣系组成_第1页
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一、背景介绍 二、现状主题:精炼渣系优化1、精炼成渣速度慢,精炼渣料加入量大,不仅提高了精炼效果,而且提高了炼钢 工序成本; 2、精炼炉脱氧剂是AD粉和铝粒,精炼前期埋弧效果差,吸氮量和增碳量不稳定; 3、LF和VD过程是高碱度渣,不仅溢渣量大而且不利于细小夹杂物的上浮; 4、低磷低硫高端钢在精炼存在回硫,回磷现象,制约高端品种的开发1、转炉渣洗效果差,物料加入顺序有待于优化; 2、精炼炉脱氧剂之后AD粉和铝粒,精炼前期埋弧效果差,吸氮量和增碳量不稳定; 3、LF完毕后没有调渣,VD溢渣严重; 4、低磷低硫高端钢在精炼存在回硫,回磷现象,制约高端品种的开发;三、目标设定 基准值: 1、精炼平均时间33分钟,白渣保持时间10分钟; 2、Q345E精炼过程增碳为0.042% 3、VD平均每16炉清理一次; 4、 VD回硫率量最大0.004(Q345E),最小0.001%,平均回硫率33%; 目标值: 1、精炼平均时间30分钟,白渣保持时间15分钟 2、精炼过程增碳量≤0.02%; 3 、 VD≥40炉炉清理一次; 4、 VD回硫率量为≤0.001% ; 5、精炼炉造渣成本降低2元/吨(通过新造渣料试验代替对比)。

目标值设定理由: 为了提高钢水的质量,降低钢水中磷、硫和氮,降低夹杂物级别,降低造渣料的 成本四、要因分析(要因分析图)序 号问题点对策研拟预期目标实际完成责任人期限1增碳量不稳 定通过精炼前期使用碳 化硅或者电石脱氧, 提高精炼渣发泡指数 降低精炼过 程增碳量 ;精炼过 程增碳量<0.02%电石进行试 验了,吨钢节 省1元;通过对 LF配电制度的 调整,LF增碳 量≤0.02李宏波 焦雪城 4月30日通过LF精炼配电制度 (便挡操作)的调整 ,降低精炼过 程增碳 量;李宏波 焦雪城 王利科5月30日2精炼时间长 ,白渣保持 时间 短通过对转 炉放钢过 程 加料顺序和渣洗料加 入量进行优化,延长 精炼白渣时间 ;平均精炼时间缩 短≥3分钟; 白渣保持时间 延长≥5分钟( 数据参照《转炉出钢过 程渣 洗工艺》等资料)方案完成范富华 焦雪城 王利科6月30日3冶炼低硫钢 时VD炉存在 回硫现象; VD过程溢渣 影响连续过 VD生产通过LF完毕(VD之 前)调渣,降低VD溢 渣量,解决冶炼低硫 钢时 VD回硫问题 ;VD≥40炉炉清理一次; VD回硫率量为≤0.001% ;VD回硫率量 为≤0.001% ; VD溢渣控制 效果不明显。

李洪波 焦雪城 王利科6月30日五、对策拟定序 号问题点对策研拟预期目标实际完成责任人期限4冶炼低磷钢 是LF过程回 磷通过精炼炉试验 碳酸 钡,降低精炼过 程回 磷量(空白炉回磷量-试验 炉回磷量)/空白炉回磷 量〕≥50%没有推进李宏波 焦雪城 王利科7月30日5目前精炼炉 使用预熔型 精炼渣成本 较高通过使用铝矾 土代替 预溶型精炼渣,降低 精炼顶 渣造渣成本( 原理:预溶型精炼顶 渣是铝矾 土和石灰加 工的12CaO·7Al2O3 )节省1元/吨钢(参照3月 份物料价格计算)方案已经 完成李宏波 焦雪城 王利科8月30日五、对策拟定。

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