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墨西哥湾深水地平线井喷着火爆炸事故分析及启示PPT课件

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墨西哥湾深水地平线井喷着火爆炸事故分析及启示PPT课件_第1页
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墨西哥湾BP海上钻井平台,井喷着火爆炸事故分析,及给我们的启示,二一年六月,,,,,,分析报告提纲,一、基本情况,二、事故经过,三、应急处置措施,四、事故原因分析,五、教训与启示,,,,一、基本情况,当地时间2010年4月,20日晚上22:00左右,BP公 司位于墨西哥湾的“深水地 平线(Deepwater,Horizon)”钻井平台,Missssippi Canyon 252#- 01井发生井喷爆炸着火事 故,造成11人死亡, 17 人受伤,大面积海域受到 严重污染1. 作业者与承包商,区 块:Mississippi Canyon Block 252 位于美国路易斯安,那州海洋Maconda探区,股 份:BP拥有占65%的权益,美国Anadarko石油公司和日本,三井物产公司分别拥有25%和10%的权益,作业水深:1524米 离岸距离:77公里,油 公 司:英国BP公司,钻井承包商:越洋钻探公司(Transocean) 固井服务公司:哈里伯顿公司 防喷器供应商:Cameron公司,一、基本情况,,,,2. 平台情况,第五代深水半潜式钻井平台 建造者:韩国现代重工 建成日期:2010年,最大作业水深:2438米。

额定钻深能力:9114 米 工作吃水:23米 定员:130人一、基本情况,,,,尺寸:长112米,宽78米,型深,41米隔水管外径:21英寸,平台重量:32588吨,排水量,52587吨定位方式:DP-3动力定位 事故井作业日费:53.3万美元 服役时间:2001年,甲板最大可变载荷8202吨,DP- 3系统有8个推进器,最大航速4 节(7.41公里/小时)一、基本情况,,,,3. 人员情况,该平台可容纳130人 事故发生时,平台上共 有126 人,其中越洋钻 探公司的员工79 名,英 国石油公司(BP)员工6,名,承包商人员41名一、基本情况,,,,3. 水下防喷器,该井配套的水下防喷器为喀麦隆生产,最大工作压 力15000psi(103Mpa )下部配有一个双闸板、两个 单闸板,两个环形两个单闸板中,一个为剪切闸 板,一个为变径闸板一、基本情况,,,,一、基本情况,,,,4. 井的情况,井号:MC252号1-01 井别:探井 井型:直井,设计井深:20000英尺/6096米 实际井深: 18360英尺,5596米,作业区域水深:5067 英尺/1544米,一、基本情况,,,,5. 井身结构,该井在钻至井深5486米完钻。

采用低密度水泥浆固井 完井井身结构为:,365321英尺(1622米)+286217英尺(1622 米)+227937英尺(2419.8米)+188969英尺 (2734.5米)+1611585英尺(3532米)+135/8 13145英尺(4007.6米)+117/815103英尺(4604.5 米)+97/817168英尺(5231.2米)+797/8 18360英尺(5597.6米)一、基本情况,,,,一、基本情况,,,,队长- Jayson Anderson 司钻Dewey Revette 副司钻Donald Clark 副司钻Stephen Curtis 吊车司机Dale Burkeen 井架工Roy Kemp,钻工Karl Kleppinger 钻工Shane Roshto 钻工Adam Weise MI Swaco(泥浆服务商)- Gordon Jones MI Swaco(泥浆服务商)- Blair Manuel,一、基本情况 6. 事故影响 11人在事故中死亡:,,,,公司形象、声誉受损 股价暴跌,面临巨额罚款,美国暂停发放新的深水钻探许可,美国总统奥巴马宣布成立独立的总统委员会对事故 展开深入的调查,半年内暂停发放新的深水钻探许可,一、基本情况,,,,2010年4月19日,下入97/8 *,7复合完井套管 (18360英尺) 5598米,固井后坐密封总成,后,侯凝16.5小时后,正向试压 10000psi (68.97Mpa)合格。

然后反向试压1400psi,(10.3Mpa),二、事故经过,,,,4月20日,计划在井筒,内8000多英尺打水泥塞, 进行暂时弃井,将来再进 行二次完井在打水泥塞的施工方案 上,是先打水泥塞,再替 海水还是先替海水再打水 泥塞,BP公司和越洋公司 产生分歧,经过协商,最 终同意BP公司的意见,先 替海水,再打水泥塞二、事故经过,,,,二、事故经过 侯凝16小时后,用海水 替出8000多英尺的泥浆根 据资料分析: 20:00 开始注海水 20:10 泥浆出口液量增加, 泥浆罐液量增量增加 已经发生溢流 21:10 停泵,立压由 1200 psi (8.27MPa) 升高到 1700 psi ( 11.72 MPa),压力增 加趋势平缓,估计是 关闭了环形防喷器井喷爆炸前综合录井仪记录曲线,,,,21:14 再次开泵,立压继续上升出口流量较小泥浆罐液量,增量减小21:18 停泵,立压轻微下降后,继续上升21:20 再次开泵,隔水管液量增加,出口流量为零,泥浆罐液量,增量变化很小,说明发生井喷,井筒流体从井口喷出21:30 停泵,立压轻微下降后,继续上升,然后突然下降,可能,是胶心发生刺漏。

隔水管流量和出口流量均为零,可能是 井筒中充满气体二、事故经过,,,,21:38 可能关闸板防喷器,立压上升后,立即下降,说明闸,板防喷器未发挥作用21:42 关第二个环形防喷器,立压上升, 21:47 立压迅速上升21:49 立压继续迅速上升,泥浆出口流量突然增加发生,强烈井喷失控,天然气携带原油强烈喷出平台充 满油气,柴油机房首先发生爆炸着火由于过高的 立压,使泥浆泵安全凡尔憋开,油气从泵房喷出, 引发泵房爆炸着火二、事故经过,,,,本次井喷爆炸着火事故是美 国最近50 年以来所发生的,最严重的海上钻井事故之一 爆炸发生后的黑烟高达数百 英尺4月22日,经过一次 大爆炸的重创后,钻井平台 在燃烧了36个小时后,沉入 了墨西哥湾三、应急处置措施,,,,之后,每天有5000桶的原油源源不断地流入墨西哥湾,,造成大面积海洋环境污染三、应急处置措施,,,,BP事故处理指挥中心,Florida,Department of Interior,BP公司快速在休斯 顿设立了一个大型事故指 挥中心从160家石油公 司调集了500人参与其 中,成立联络处、信息发 布与宣传报道组、油污清,理组、井喷事故处理组、 专家技术组等相关机构, 并与美国当地政府积极配 合,寻求支援。

三、应急处置措施,,,,海岸警卫队架护栏拦截原油,2. 动员各方力量、采取各种措施清理油污,,,,目前,在清污现场使用的主要方法包括: 围堵清理、 化学制剂分散法、撇油法、可控 燃烧法、收集法等化学制剂分散法是从泄 漏原油上空喷洒化学分散剂,将浮油分解成 更小的油滴混入水中,被洋流冲走或自然降 解但效果有待后续测试证实三、应急处置措施,,,,撇油器和收集罩:前者是在浮油分解后,,撇取浮油沫,并将其收入桶中收集罩则用于 在海底收集石油,并泵至海面的石油储存装置 中可控燃烧法:即就地燃烧原油法,用防火,浮油栅将泄漏石油中成团的油聚集在一起,将 它们转移到别的地方,然后烧掉三、应急处置措施,,,,4. 聘请道达尔、埃克森等公司专家制定井喷漏油治理措施,三、应急处置措施,,,,ROV正在启动BOP控制系统,失事平台上使用的防喷器,水下防喷器组合,三、应急处置措施 5. 设法启动水下防喷器关井 4月26日出动多台水下机器人(ROV),尝试关闭水下防喷器来实现关 井,没有成功 ROV显示防喷器可能有物体卡住,,,,,,,漏点二,漏点三,漏点一 大型控油罩,三、应急处置措施 6. 采用大型吸油罩吸油。

研究提出采用大型吸油罩将漏油处罩上并抽油设计出一个重约 125吨的大型水泥控油罩下沉至漏油点,打算罩住泄漏石油,随后用泵 抽出但大量天然气水合物晶体聚集罩内,形成堵塞,令控油罩无法发 挥功用5月8日BP公司宣布控油罩方案失败小型控油罩,小型控油罩安放示意图,三、应急处置措施 7. 采用小型控油罩吸油 由于天然气水合物堵塞了水泥罩的抽油口,BP公司将水泥罩从主漏油 点挪开,设计了一个较小的金属罩放置到放到主漏油点8.,安装吸油管吸油,BP公司5月14日开始尝试在海底油井漏油口安装类似虹吸管的装置吸 管经过多次艰难的尝试后,工程人员16日遥控水下机器人,在水下约 1600米处成功将吸 油装置连上海底输 油管,开始将部分 漏油输往一艘油轮 BP公司5月19日 宣称,每天可以回 收约3000桶泄漏原 油,是泄漏原油总 量的60三、应急处置措施,,,,9. 顶部压井法,BP公司5月26日宣布启用 “Top Kill”封堵墨西哥湾漏油从井眼顶部向破损油井 注入重钻井液和水泥以封堵这口油井该技术曾在陆地油井使用,此次是首次用 于深海油井这一方案的成功把握在6070之间实施过程需要23天时间5月30日宣布,顶部压井法失败。

三、应急处置措施,,,,10. 打救援井,在东西两个方向各打一口泄压救援井,2口 救援井均已开钻计划打穿9-7/8尾管,在油 层顶部挤水泥封井,2口救援井需要23个月5月2日,第一口救援井开钻 5月16日,第二口救援井开钻三、应急处置措施,,,,打救援井,,,,11. 清理原井口、重装井口、抽油 继5月30日用顶部压井法(Top Kill) 宣告失败后,BP提出最新处理方案,将 在水下防喷器组顶部安装隔水管接头和 隔水管总成盖(LMRP Cap),用于将漏 油引流到钻井船上,减少原油向海里泄 漏方案:第一步是切断原有倒塌的隔 水管,并将它从水下防喷器组上移开 切割过程由远程操作液压剪完成,然后 远程控制将那段隔水管拆除再用金刚 石线锯将靠近防喷器组顶部的那段隔水 管切掉(见图1)隔水管总成将与 Discoverer Enterprise号钻井船的隔 水管连接(见图2)作业的过程中该 设备连接有专门的甲醇管线,用于防止 水合物的形成目前该方法基本成功三、应急处置措施,,,,(一)井喷的直接原因,1. 在固井侯凝后,替海水过程中,套管外液柱,压力降低,是发生井喷的一个直接原因 该井完井泥浆密度约16ppg(1.9g/cm3 ),海 水密度为1.03 g/cm3。

海水深5067英尺(1544.8 米)在替水过程中,隔水管内1544米的泥浆液 柱替换为海水液柱,使套管环空上部液柱压力降 低,导致发生溢流,直至井喷;,四、原因分析,,,,2. 未及时发现溢流,以及发现溢流后采取措施不当是井喷,失控爆炸着火的直接原因发生溢流初期,现场人员可能没有发现溢流在大量溢流 的情况下,仍然坚持开泵循环直到井筒天然气到井口,才停 泵,观察4分钟后关井然后两次开泵排气,井筒已全部为天然 气,再次关闭其他防喷器,由于喷势太大,防喷器也发生刺漏 最后,发生强烈井喷,爆炸着火四、原因分析,,,,(二)间接原因,1. 固井质量不合格,是造成井喷的一个间接原因该,井曾发生过循环漏失,为了防止在固井中漏失,该井采用了 充氮气低密度水泥浆有报道讲,该水泥浆体系获得固井成,功的难度很大,有可能该井的固井质量存在问题同时81/2,井眼内的小间隙固井也使得固井质量难以保证,导致下部高 压油气的侵入四、原因分析,,,,2. 固井后,没有按要求测固井质量,检验固井质量, 违章进行下部作业,是造成井喷的另一个间接原因有报 道讲,该井在发生事故前,有斯伦贝谢公司测井人员在平 台待命,但是BP公司通知他们该井不用测井,他们就提前 离开了平台;,四、原因分析,,,,3. 水泥返高存在缺陷,可能也是引发事故的一个间接 原因。

根据该井的井身结构图,完井套管固井水泥浆没有 上返至上层技术套管内,完井套管固。

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