制炼车间1011榨季生产工作总结.doc

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1、广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司2010/2011榨季制炼车间生产工作总结2010/2011榨季于2010年11月28日正式落蔗生产,于2011年3月11日顺利结束。在公司经营班子的正确领导下,我车间全体员工团结一致,艰苦奋斗,紧紧围绕公司制定的“两率”目标展开工作,基本完成了本榨季的各项生产任务,现将我车间在10/11榨季中的生产工作情况做如下总结:一、榨季生产指标完成情况本榨季共榨原料蔗49.71万吨,产白砂糖61182.55吨,糖粉170.05吨,赤砂糖1975.75吨,产品合格率100%,实现混合糖产率12.71%,等折白砂糖产率12.65%,其中内控一级A/B糖占25.91%,煮炼收回

2、率93.76%,总收回率90.78%。桔水折成90Bx与蔗比约3.3%(含桔水塔内库存桔水)。内容 项目公司指标实际完成完成情况1人身安全率100100完成2食糖产品安全率100100完成3消防安全率100100完成4设备安全率99.90%100完成5产品质量内控一级A/B糖比率75%内控一级A/B糖占总糖量25.91%未完成6等折白砂糖产率12.7%12.65%未完成7产品合格率100%100%完成8煮炼收回率89.00%93.76%完成9折90Bx桔水产率3.5%3.3%完成从上表可以看出,本榨季产品质量未完成公司所下达的指标,其余指标已完成,现对指标完成情况作如下分析:1、人身安全、食糖

3、产品安全、消防安全:本榨季我车间高度重视人身、食品、消防等方面的安全,坚持预防为主的原则,经常组织检查,一旦发现隐患立即整改,把隐患消灭在萌芽状态。严格按三级培训对季节工进行安全培训,坚持在班前班后会强调人身、设备安全操作注意事项,树立以人为本的安全理念。2、设备安全率:生产安全率较高,主要是(1)设备检修技改工作做得较扎实、到位;(2)认真组织落实设备巡检制度,将每一台设备落实到个人,从岗位工、班长到工段长、值班长,人人巡检,层层把关,确保设备安全运行;(3)员工的操作技能和经验得到进一步提高,操作得当;(4)糖修人员对车间设备的巡检和抢险责任心较强,保障有力。3、产品质量:整个榨季产品质量

4、不尽人意,一级A/B糖占总糖量只有25.91%,相比上个榨季降幅较为明显。尤其是高榨量时,产品质量波动较大。经分析,原因主要有以下几个方面:(1)榨量不稳定,且波动较大;(2)进厂原料蔗新鲜度不高,霜冻蔗、火烧蔗较多;(3)去年检修期技改的2#中和器达不到预期效果,换用改中和器时抽吸力不足,硫熏强度波动较大,中和PH难控制,严重影响中和反应效果;(4)调整榨量时,添加磷酸有时没能及时调整,磷酸值不稳定;(5)汽压波动大,蒸发操作不稳定,各级加热温度、糖浆锤度波动较大;(6)煮糖工的操作还未能很好的适应高浓度煮糖,应尽量避免冲砂、不正常煮水等不良操作的发生;(7)甲糖的颗粒度及均匀度有待提高;(

5、8)稀释箱存在一定缺陷,进高纯度物料时会带入一定低纯度物料,影响产品质量;(9)在用套种法处理物料时员工操作起来比较抽象,加上贯彻“两高一低”的煮糖理念时,员工在短时间内没能适应。4、产糖率:本榨季实现混合糖产率12.71%,等折白砂糖产率12.65%,由于今年的甘蔗蔗糖分普遍较去年的偏低,因而产糖率未能实现榨前制定的12.7%的目标。尤其是在“12.12”事件以后,进厂料蔗的砍运工作受到了较大影响,但在公司领导的正确领导和直接部署下,我们今年仍取得了集团第一,来宾市第二的好成绩,主要工作在于:(1)压榨抽出率较高,为实现产糖率奠定了基础;(2)通过改变絮凝剂配置的搅拌方式、稳定物料箱液位的控

6、制、对应不同榨量规范使用快速沉淀池等,提高清净效率;(3)加强煮糖煮制管理,安排煮糖工段长及煮糖工到先进糖厂学习取经,掌握高浓度、高真空、低用汽煮糖的煮制操作技能;(4)充分发挥外聘煮糖师傅的作用,对物料调配、甲乙丙糖的煮制、放糖锤度把好关;(5)赤砂糖直接洄溶上煮糖楼或装包出产,为提高收回和提高产糖率创造了条件;(6)提高了乙种及乙膏纯度,确保种子质量;(7)规定了丙膏的煮制时间,提高丙糖颗粒度,提高丙膏质量,降低桔水重力纯度;(8)实行试筛制度,根据甲膏质量调整分蜜打水时间,减少了甲洗回煮量,提高了提糖包数;(9)对煮糖罐、蒸发罐的洗罐水进行充分回收,减少各类跑冒滴漏现象;(10)实行助晶

7、制度,减少糖份损失;(11)对各原料箱进行消毒,减少细菌滋生造成的蔗糖转化损失。5、蔗渣打包率:今年的蔗渣打包率由去年的7.89%提升至9.53%,并超越都安公司,取得了较大的飞跃。陈总给我们带来了制糖生产节能降耗的新理念,我车间在生产工艺控制及管理上做了重大变革,主要工作有:(1)稳定澄清各岗位操作,确保清净效率;(2)提高蒸发糖浆锤度(6570Bx),提高了甲膏的进料浓度,大大减少了煮糖耗汽;(3)要求煮糖操作不能带水进料,减少煮水耗能,对煮糖用水作严格考核;(4)转变了煮糖工的操作习惯,实现高浓度、高真空、低耗气煮糖;(5)严格限定和规范煮糖用汽,甲膏煮制由原来的进甲洗可转用一效汁汽提高

8、至收浓放糖阶段才能使用一效汁汽;(6)乙糖糊、丙糖回溶、糖粉回溶由原来用热水回溶改为用清汁回溶,大大减少了蒸汽的消耗;(7)加大打罐力度,延长烘罐时间,严格落实检查通罐验收签字制度,对打洗不合格的罐要求重打,保证蒸发罐清洁度,提高蒸发罐效能;(8)加强岗位联系,加强统一协调调度,保证煮糖罐时、抽用汁汽及分蜜筛糖汽、电平衡,减少蒸发汽压波动,保证效水入炉使用;(9)预先做好停榨处理物料方案,断槽停榨及收榨时,以最快的速度澄清蒸发过完流程及煮糖处理完物料,减少蔗渣损耗;(10)严格控制吸滤机打水量,提高石灰乳波美度,减少中间流程带入的水量,以减轻蒸发负荷,降低蒸汽消耗量。二、设备运行情况(一)技改

9、设备运行情况在09/10年检修期间,我车间上了较多技改项目,对一些重大设备进行了改造,这些技改设备大多在榨季生产中运行良好,达到了预期的效果,但也有部分设备没能实现良好的生产效果,具体使用情况如下:1、平流沉降器改为快沉本榨季使用情况看,絮凝剂与滤汁在絮凝剂混合桶内能充分混合,滤汁系统抗波动的能力有明显的提高,滤汁出汁浮渣大大减少,残硫由2.0cc以上降到1.6cc以内,质量明显提高。2、石灰乳化系统改造石灰乳经过曲筛后较大颗粒的石灰渣被过滤除去,石灰乳在搅拌桶内的停留时间可达8小时以上,稳定了石灰乳浓度。经本榨季使用情况看,清汁pH值滞后反应相对减少,清汁钙盐含量由上榨季的0.44%以上降至

10、0.35%以内;清汁残硫也由3.0mg/l以上降至2.5mg/l以内,清净效率明显提高。3、增加混合汁板式换热器利用80左右的汽凝水对24左右的混合汁进行加热,使汽凝水的温度下降到55时能加热混合汁温度到30左右,平均能提高混合汁的温度为46,具有一定的节能效果。4、2#中和器改造使用新的硫熏器和立式的反应箱后,蔗汁硫熏基本正常,可以满足指标的生产需要。但清汁质量没有明显改善。存在问题:a、泵送的混合汁压力相对于1#硫熏器高0.12MPa以上才能达到相同的指标要求。b、自动喷嘴安装位置偏离大,使用不同一组的自动喷嘴时硫磺炉的负压变动较大。5、新增硫气列管冷却器在高榨量时,硫气温度基本可以按要求

11、任意调节,但在较小榨量时,硫气温度较低,很难达到所需的温度。同时也存在有腐蚀穿孔现象。6、赤砂糖着色料煮制锅改造着色料浓度、色泽及产量基本能满足生产需要。存在的主要问题:因抽汽凝结的水量也比较大、附着糖水多着色锅风机震动大不利于设备安全运行,也影响周边环境卫生。7、增加桔水累计秤经榨季生产运行投入使用,设备运行正常,为桔水生产、指标考核提供量化依据,设备精准可靠,维护简单。8、增加丙糖套种设备本榨季使用时间较少,具备了丙糖套种功能,为灵活调整煮制方案打下基础。存在问题:只有两台分蜜机筛套种丙膏,高榨量时种子紧张,影响煮糖物料平衡,计划在今年检修期进行整改。9、糖粉分类与输送系统改造改造后可以灵

12、活选择糖粉装包或糖粉洄溶,同时解决糖粉在输送过程中引起的环境问题;减少糖粉的装包与运输费用。设备运行良好,能够满足实际生产的需要。(二)其他设备运行情况本榨季车间大部分设备总体运行良好,工况基本正常,岗位工对所负责设备的巡检和维护也基本到位,糖修人员对出故障的设备能及时快速进行抢修,榨季期间没有出现影响生产安全率的事故。但由于经历了四个榨季,设备的零部件出现了不同程度的磨损或某部位裂损,因此在生产中也有部分设备事故发生,(例如白糖7#振筛底座钢架时常出现裂痕,12#助晶箱轴承磨损等。)虽然没影响正常生产,但也在这方面为我们敲响了警钟。我们将在今后的检修期内做好各设备的检修、保养、维护工作,使设

13、备达到较好的运行工况,确保生产安全率。三、生产工艺管理本榨季车间实行工艺技术人员跟班的制度,重点监督澄清工段的工艺指标完成情况、监督煮糖各段糖膏煮制情况,并进行关于工艺指标的二次考核,抽糖浆上浮岗位正式工,专门负责监督检查各加热温度稳定、絮凝剂的配制、石灰乳浓度的稳定控制。1、加强澄清工艺管理。澄清效果是否良好取决于中和硫熏强度、各级加热温度及各种辅助材料的添加量是否稳定及控制的稳定等。澄清效果是影响产品质量的最重要的因素,本榨季我们严抓澄清工艺的管理,要求跟班工艺技术员定期测定磷酸值、絮凝剂等的添加量,保证辅助材料的添加稳定。保证各岗位能按工艺小组下达的工艺指标进行控制,并对生产中出现的质量

14、问题及时进行跟踪分析,找出问题产生原因并及时调整生产工艺指标。2、抓好各种辅材的配制工作,采用空气搅拌取代机械搅拌后,絮凝剂溶液的配制质量得到了提高。并及时对各种辅材的使用效果进行跟踪比较,并做相应调整,保证澄清效果。3、根据产品质量和甘蔗质量,及时调整中和硫熏强度和PH值,加强中和指标的控制。4、加强蒸发岗位与煮糖工段、锅炉的沟通联系,严格执行“五定”操作,减少汽压波动及转罐对糖浆锤度的影响。稳定控制各级加热温度,为各种添加的辅助材料反应提供良好条件。5、加强硫气管道及硫气冷却器的检查,及时抢修补漏,稳定硫气浓度。6、稳定吸滤机岗位的操作,提高滤汁质量,在保证滤泥转光度的同时,减少打水量,以

15、减少蒸汽消耗量。7、加强丙糖煮制的管理,提高丙种纯度,提高丙糖颗粒度,保证赤砂糖着色装包质量。8、加强对筛乙糖和筛丙糖的管理,禁止在乙糖分配槽加水,减少回煮量,控制筛丙糖的加水量,减少桔水量。9、采取多项措施,严格控制外排污水及循环水COD浓度在600mg/l,要求蒸发洗灌水化验含糖分达标后才能外排,澄清、蒸发、分蜜当班班长及时跟踪其地沟水COD情况,一发现问题便及时处理,将跑冒滴漏的隐患消灭在萌芽状态。加强细节管理,保持蒸发、煮糖的汽压、真空及液面稳定,减少跑糖情况的发生。四、现场管理本榨季我车间按照“四标一体”各项管理体系的相关要求,规范生产流程各个关键控制点的相应工作,完善资料表格记录和现场标识、卫生、设施;严格执行产品质量、食品安全、职业健康与安全、节能环保标准文件,虽然内审时发现存在一些小问题,但及时采取措施进行整改;车间全员参加“四标一体化”工作,按照“四标一体化”相关文件资料规定开展工作,持续运行“四标一体化”体系。积极配合公司“6S”检查小组检查工作,车间进行不定期内部自查,并将检查结果通报道各个工段,限期整改。在抓好生产控制的同时,抓好现场管理工作,实现清洁生产。五、下榨季的工作计划和目标(一)加强人员培训车间员工经过去年的培训,岗位操作技能、对设备的维护及对生产指标的控制等都有了长足的进步

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