【2017年整理】汽轮机抽气改造后合理投入的分析

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1、俄制机组供热改造后供热负荷合理优化分析 摘要:我厂的汽轮机供热改造后,供热时如何合理分配两台机组对外的供热量的分析主题词:改造后汽轮机 供热负荷 合理分配1.0简介:盘山发电厂两台汽轮机都是是列宁格勒金属制造厂生产的K-500-240-4型汽轮机为超临界压力,一次中间再 热、单轴、四缸、四排汽、凝汽式汽轮机。2013年我厂对1#、2#机组进行了供热改造,机组的热网加热蒸汽系统采用单元制,热网供汽汽源为汽轮机中低压联络管引出的供热抽汽,供热抽汽管道上装有安全阀,逆止阀,液压快关阀,电动调节阀,确保机组安全运行。抽汽参数为:流量300400t/h,压力0.2501MPa(绝对压力),温度 193.

2、5。,接入热网首站后,每根热网抽汽母管分成2路进入2台热网加热器,加热热网循环水。为保证循环水系统安全以及居民不断暖,增设一路双机供热停运条件下热网事故供汽,事故供汽由二期供一期厂用汽ORQ1500门后接一路至#2机供热蒸汽管道,供汽参数:温度280-300,压力 0.8-0.9MPa。 进汽量、供热抽汽流量和发电机端功率曲线: 但是两台机组即使是相同的机型,但是在抽气供热时,在两台机组的向外供热温度、机组负荷相同的情况下,2号机组的小指标系统的汽耗率有不合格的现象,说明机组改造后,向外供热对于热负荷的分配存在可优化的部分,下面就将这一现象进行分析、探讨。2.0分析过程:以下就是机组热网首站对

3、外网温度对外供热温度变化,我厂两台机组的汽耗率统计。外网供水温 机组负荷度 1#机组汽耗率 2#机组汽耗率55-56 300 合格 合格350 合格 合格400 合格 合格55-58450 合格 合格59 300 合格 合格350 合格 不合格400 合格 不合格60-65450 合格 不合格通过比较发现在向外网供热温度60度的情况下,1#.2号机组平均分配对外的供热量的情况下,2#机组汽耗率不合格,如果1机组热网首站温度63度,2机组热网首站温度58度,就能保证两台机组的汽耗率都合格。虽然热电联产能源转换效率具有明显优势,因此,供热抽汽机组得到了大力的发展,我厂由纯凝汽式的机组改为抽汽供热机

4、组向用户提供电力和采暖用热,受控于热用户和电用户的需求,对于确定的热电负荷,电负荷是受中调的控制,但是供热的两台机组的分配就应该何根据机组的类型以及机组效率的差异,在各机组间进行热电负荷的分配使整个电厂的热耗率最低,使整个电厂的经济效益最好。这就需要对电厂供热抽汽机热负荷进行分配优化,确定每台机组的热负荷为最佳, 通过供热抽汽机组的变工况理论计算,得到不同电负荷和热负荷时的机组热耗值关系曲线的结构和形式, 设计合理的运行方式。热耗功率热负荷 1功率 1功率 2功率 3功率 41 热负荷1情况下,功率热耗曲线热耗热负荷功率 1热负荷 1热负荷 2热负荷 32 功率1情况下,热负荷热耗曲线热耗热负

5、荷功率 4热负荷 1热负荷 2热负荷 3功率1情况下,热负荷热耗曲线汽机热耗是影响煤耗的重要指标。机组设计热耗值为7796kj/kWh,当热耗值高于设计热耗时100 kj/kWh 时,影响煤耗 4.26g/kWh。公司两台汽轮机的热耗值:(不带抽汽供热的参数)时间 #1机热耗值 #2机热耗值1月份 8386.41kj/kWh 8412.89 kj/kWh2月份 8748.24 kj/kWh 8237.28 kj/kWh3月份 9302.29 kj/kWh 8928.33 kj/kWh4月份 8476.71 kj/kWh 8397.08 kj/kWh5月份 8548.69 kj/kWh 8327

6、.79 kj/kWh6月份 8853.01 kj/kWh 8796.08 kj/kWh7月份 8466.21 kj/kWh 8789.94 kj/kWh通过历史数据分析,目前MIS系统上的汽轮机热耗值计算可能存在误差,但是汽轮机热耗高于设计值是实际存在的问题。以下是历次我厂两台机组热耗电科院给出的数据。试验时间 单位 设计值 1号机投产考核 2号机 2007 2009试验 投产考核试验大修后试验大修后试验试验功率 MW 500.0953 508.55 505.01 508.7 494.902主蒸汽压力 MPa 23.54 23.72 23.7 23.64 23.6757主蒸汽温度 MPa 54

7、0 542.73 538 541 538.885调节级压力 16.95 高排压力 MPa 3.92 4.1657 4.03 3.91 3.9077高排温度 290 295.73 293 291.4 287.6648再热压力 MPa 3.51 3.68 3.52 3.58 3.5342再热温度 540 544.54 541 541.52 540.8653背压 KPa 4.27/5.44 8.05/8.85 5.6/6.34.55/6.176.9742最终给水温度 279.6 272.33 263.3 269.5 289.9885主蒸汽流量 t/h 1528 1583.2641573.8131556.41561.9293试验净热耗kJ/(kWh)8124.4 8256.01 8275.8 8066.338368.9369修正后净热耗kJ/(kWh)8124.4 8214.23 8284.5 7972.138169.3156因为我厂1号机新近大修低压缸改造,机组的热耗实验数据没有更新,但是相同的机组热耗的不同,在供热方式的合理优化方面要考虑到这一因素。尽量让机组热耗、汽耗在相同负荷下,在合格范围运行。3.0结论:机组供热后,相同的机组应该根据汽耗(热耗)的不同,合理分配抽气供热的热负荷,使机组达到经济运行的目的。

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