【2017年整理】气力除灰点检分析

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1、摘要 气力除灰对于每个电厂来说是很重要的设备,一但出现问题不及时处理,很容易造成停炉这样重大的后果。最近我厂气力除灰不断出现故障,我们班组在李班长的带领下进过不断的进行完善和改进,现气力除灰运行非常稳定。针对以上发生的情况并制定相应的对策以及防范措施。分析如下: 一、事情经过在前段时间#5 炉气力除灰不断出现各种故障,导致气力除灰输送困难,一、二、三、四电场的灰斗不断出现高料位现象,为了排除缺陷我们班组每天都安排四到五人,来解决气力除灰出现的各种缺陷,经过大家几天的努力,气力除灰输送得到很大的改善。但是随着天气变冷,送灰的三根灰管上的膨胀节都有部分损坏,形成气力除灰输送全面瘫痪。经过全班所有人

2、员的抢修,气力除灰现已恢复正常运行。二、原因分析导致气力除灰输送困难的原因主要有以下几个方面。1、 热工信号的影响由于气力除灰仓泵内所输送的是灰,所以在输送的管道上所有的阀门都有可能被灰卡主,导致热工信号不到位, (运行一段时间后灰脱落了,阀门又恢复正常)从而影响了气力除灰的运行。2、 硫化床的影响硫化床透气效果差,直接影响了输送的时间。由于压缩空气中含有一定的水份和杂质,使硫化床部分堵塞,还有就是当我们拆下硫化床时发现,硫化床两边的孔板不对齐,使的压缩空气在通过硫化孔板时,不能完全通过。大大降低了压缩空气的压力,同时也降低了输送的能力。3、 煤燃烧的灰分影响前段时间一直烧的是印尼媒,印尼媒燃

3、烧后灰分高达到 30%以上,而四个电场的输送能力不变,从而慢慢形成灰斗的高料位。4、运行调整不及时影响在运行过程中,我们更换了硫化床,通气性增强了,有很多数据没能及时的调整。比如在没有更换硫化床时输送结束时的压力为 0.1,但在更换了硫化床,通气能力增强了,输送结束时的压力往往会大于 0.1。还有就是电除尘电流的调整,为了使除尘效率提高,(而从脱硫这边看除尘效率并没用提高)就随意提高一电场电除尘的电流(最高达1800 左右) 。在输送能力不变的情况下,时间一长一电场灰斗就会形成高料位,这时一电场灰斗只能停止进灰,这时的灰大部分就进了二电场灰斗,时间一长,二电场的灰斗就又形成了高料位,如此就形成

4、了恶性循环,时间一长三、四电场灰斗也会变成高料位。5、膨胀节的损坏在更换膨胀节时,我们发现管道变形错位比较严重,这就形成了灰管应力较大,还有就是看到有部分膨胀节上面有敲打的痕迹,也就是说在安装的时候工艺很粗糙。这样时间一长膨胀节就容易损坏。三、采取的对策1、应根据需要,热工信号适当弄长一点,这样就可以避免了信号不到位。还有就是把阀门开不到位信号延长。 (当阀门开不到位,阀门会自动关闭)2、硫化床要及时更换,在更换时要注意硫化孔板要对孔,经常给压缩空气储气罐排污,保证压缩空气的品质。3、在可能的情况下提高燃煤的质量。4、在我们检修更换了硫化床时,运行人员应及时的调整相应的数据,同时应根据负荷的高低来调整各电场电除尘的电流。5、在更换膨胀节的同时调整管子对位,再把管子进行固定,来减少管子上的应力。6、加强对气力除灰定期维护和检查,检修与运行同时做好每天巡查工作。及时发现问题及时处理,要重视气力除灰所发生的各种缺陷。避免气力除灰发生异常情况。

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