qcc-降低精密铸件的不合格率.ppt

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1、降低精密铸件的不合格率,发布人:刘 晶,概 况,存在的问题,结论:五个月的平均不合格率为: (11701+16511+6781+11559+5612)(53190+61380+32600+44458+27512)23.8% 同行业9%的指标!,五、课题目标 THE GOAL OF THE ACTIVITY,选择课题: 降低精密铸件的不合格率,目标分析,2001年8月12月不合格品分类统计表:,目标一定能实现,目标分析,累计频率(%),91.17,0,N=52164,3292,1221,2754,100,频数件,96.45,98.79,抛丸喷砂不合格品,氩焊整修不合格品,酸洗钝化不合格品,0,2

2、000,4000,40479,3787,一次毛检不合格品,研磨浇口不合格品,84.86,50,40000,45000,50000,55000,热处理不合格品,77.60,631,经理论计算: 23.8%(23.877.60%)%=5.33%,如能将这个主要问题彻底解决,铸件的不合格率将会下降到5.33%。比课题目标还要低3.67个百分点。,不合格品分类排列图:,六、原因分析,一次毛检不合格率高,内漏,缩孔,气孔,外漏,变形,冷隔,夹渣,欠铸,干燥 不当,浇注 断流,浇注速度慢,型 壳 温度低,浇注温度低,腊模 变形,钢水里有空气,环境湿度低,取模过早,封浆 不均,裂壳,锫烧温度低,射腊温度高,

3、射腊压力低,射腊时间长,浇注速度块,环境温度高,环境温度低,环境湿度高,取模过晚,腊模 脆断,射腊时间短,确认一:1.环境温度高2.环境温度低3.环境湿度高4.环境湿度低,2001年8月12月环境温、湿度抽样纪录表:,2002年2月10日不同铸件的射腊温度、压力和时间抽样调查表:,确认二:5.射腊温度高 ;6.射腊压力小 7.射腊时间长; 8.射腊时间短,确认三:9.取模过早10.取模过晚,2002年2月12日,对不同铸件的取模时间现场抽样检查如下表:,确认四: 11.锫烧温度低,确认五、12.型壳温度低,确认六:13.浇注温度低,2001年2月13日,产生冷隔、欠铸、缩孔和夹渣的不合格铸件的

4、浇注温度抽样分析表:,浇注温度低产生不合格铸件饼分图 :,夹渣9.5%,冷隔43.7%,缩孔17.9%,欠铸28.9%,确认六:13.浇注温度低,确认七:14.浇注速度快 15.浇注速度慢,通过以上的原因确认过程,我们得出精密铸件不合格率高的主要原因有:,1.环境温度高; 2.环境温度低; 3.环境湿度高; 4.环境湿度低; 5.取模过早; 6.取模过晚; 7.浇注温度低; 8.浇注速度快; 9.浇注速度慢。,制订对策,对策计划表,对策实施一,3制订定时检查制和不定期抽查制:,4酌情调整干燥时间。,1室内配置标准温度计和湿度计;,2配置空调和除湿机;,以上措施实施后,我们对3月2日31日间的工

5、作间温、湿度就上午、下午、晚上和阴、雨天进行了平均统计调查:,环境温、湿度不当,对策实施二,1总结不同铸件的取模时间,2进行专题试验,确定取模时间,2001年812月不同铸件取模时间和浇注温度汇总调查表:,对策实施二,3制订浇注温度标准工艺卡。,3月1631日期间的铸件的取模时间和浇注温度抽样调查表:,对策实施三,1进行专题试验,确定不同结构类型铸件的浇注速度:,2制订浇注速度标准工艺卡。,3月1631日的铸件的浇注速度抽样调查表:,活动前、后不合格铸件数量对比表:,效果对比一,效果对比一,结论一:由实施前后的统计表和排列图,我们可以看出:一次毛检不合格品数量高的问题已经从实施前的主要问题降为

6、实施后的次要问题。,根据不合格品分类统计分析表,做出排列图:,实施前后铸件产量和不合格率对比统计表:,效果对比二,效果对比二,不合格率(%),活动前,预 期 目 标,23.8%,9%,活动后,5.71%,结论二: 铸件产品的不合格率已经由活动前的23.8%下降到了活动后的5.71%,不仅达到了预期目标,而且还好于目标!,实施前费用,¥ 22.207万元,¥2.1572万元,¥ 5.328万元,直接经济效益实施前费用实施消耗费用实施后费用 ¥14.722万元,实施后费用,消耗费用,经济效益分析,巩固措施一览表:,每次活动平均时间,巩固效果柱状图,每次活动平均时间,活动前、后铸件不合格品率折线图:

7、,30 20 9,时间(月),指标,22.0,26.9,20.8,26.0.,20.4,23.8%,8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,23.9,24.3,23.7,10.5,6.2,4.9,5.2,5.7,5.69,5.06,5.02,4.89,活动前,活动中,活动后,巩固期,结论:通过严格执行巩固措施,2002年9月12月间,铸件的不合格率良好的保持了活动后的不合格率,并且还有持续下降的好趋势!,1.通过开展QC活动,促进了小组成员在质量意识、成本意识和经济意识等方面的提高,也增强了班组成员的团结协作的精神,培养出了一支懂技术、勤学习、爱思考、会分析的员工队伍。 2.由于精密铸造的工艺流程很长,影响铸件质量的因素非常多,我们将继续用科学的全面质量管理的程序和方法,更好的控制各个环节的因素,进一步降低铸件的不合格率,铸造出一流的精密铸造产品!,十二. 体会和打算,

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