工厂电气设备关键改善培训教材.ppt

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1、工厂电气设备关键改善,方案背景,工厂目前共有5条线生产线。 1、2线是新美星灌包装加全冠吹瓶机。 3线也是新美星灌包装加达意隆吹瓶机。 4线从原深圳工厂搬迁过来的。由于生产线是96年的设备,后经几家供应商改造,搬迁后设备操作人员又不熟悉设备,造成生产效率很低,很长时间PE都在60%左右徘徊。特别是电气方面的故障率很高。所以,我们12年对4线的改善力度较大。 5线采用新美星灌装机,包装采用永创设备,加达意隆吹瓶机。,1,龙门生产线电气介绍,龙门5条生产线,电气控制方面大部分采用德国西门子s7-300PLC控制系统,全冠机采用日本三菱FX2N系列PLC,SIDEL和3线吹瓶机采用s7-400PLC

2、。 目前全厂共有s7-300PLC 40台,s7-200PLC 5台,s7-400PLC 2台,三菱PLC15台,欧姆龙PLC4台,施耐德PLC 2台。共计使用PLC大约70多台左右。使用变频器、伺服驱动器共计300多台。 系统控制方面,既有单一控制系统,还有以太网控制系统,ASI总线控制系统,Profibus总线控制系统,MPI总线控制系统。,2,方案论证,根据龙门生产线的特点,我们结合DMW解决问题的方法,近几年对生产线进行了许多行之有效的改善,由于改善较多,不易一一叙述,下面仅主要介绍2012年5个典型电气改善案例: 1.4线无压力输送带倒瓶改善 2.4线码垛机层数改善 3.4线灌装机液

3、位问题改善 4.4线装箱机缺陷改善 5.5线灌装机控制改善,3,鱼骨图分析,4,5Y分析,5,长期解决方案,6,1.4线无压力输送带改善,7,无压力输送带是这条生产线问题最严重的地方之一。曾经有时候用2、3个操作工专门负责解决倒水问题。我们主要采取的措施有几个方面: (1)原设计堵水停机功能不完善,经我们反复分析原程序,提出了新的解决方案,增加了堵水自动停机功能。(具体程序见后) (2)反复调整原生产线的无压力输送带变频器速度,加、减速时间等形成从前往后逐渐递减的方式,减少了倒瓶的可能性。 (3)调整输送带光电开关、接近开关等有关传感器位置,达到最佳控制状态。,无压力增加程序1,8,无压力增加

4、程序2,9,无压力增加程序3,10,2.4线码垛机改善,对码垛机的改善主要有以下几方面: (1)原码垛机600ml为6层。我们根据物流要求,改为7层码垛。刚开始采用人工修改层数,后经过分析原程序,修改为自动码7层,无需人工调整。(具体程序见后) (2)更换继电器,解决拖箱板减速不准问题。,11,码垛机改造前程序,12,码垛机改造后程序,13,3.4线灌装机改善,对灌装机主要做了两个改善: 1.加装了模拟量输出模块,给水处理提供灌装机液位信号,满足水处理自动控制比例阀进行PID调节,实现恒水位供水。 2.原PLC的CPU自带模拟量输入模块已损坏,没有液位和灌装机速度信号输入,根据公司现有模块,将

5、原有两位模拟量输入模块更换为8位模拟量模块,满足生产需求,为公司节约一个CPU费用,大约一万多元。,14,灌装机硬件组态1,15,灌装机改善程序1,16,灌装机硬件组态2,17,灌装机改善程序2,18,灌装机改善程序2,19,灌装机模拟量输入模块接线图,20,灌装机模拟量输出模块接线图,21,4.4线装箱机改善,对装箱机的改善主要有两个方面: 1.装箱机改善1-漏抓检测:原装箱机工作台输送带上瓶还没有完全满的时候,也会抓瓶,这样容易造成漏抓。经过改善基本消除了这种现象。 2.装箱机改善2-抓瓶头架限位保护:原机没有抓瓶头架限位保护,正常运行时会造成箱架还没有降到下限,抓瓶头就放箱,这样很容易撞

6、坏抓瓶头架。,22,装箱机改善1-漏抓检测,23,装箱机改善2-抓瓶头架限位保护,24,5.5线灌装机堵瓶解决方案,5线灌装机出口没有堵瓶检测停机装置,经常会造成出口输送带堵瓶,灌装机无法及时停机。造成大量废瓶和水。 据统计,每班平均有10多个以上废瓶。 每次处理废瓶需15分钟左右时间,假设每班影响2次生产,影响效率8%左右。,25,设备介绍及方案,5线输送带控制系统采用德国西门子s7-200PLC进行控制。 5线灌装机控制系统采用德国西门子s7-300PLC,并配备操作触摸屏。 方案:利用现有输送带停止按钮,实现灌装机堵瓶停机。 缺点:1.需人工操作,有在线质检根据实际情况进行。 2.控制复

7、杂,需要在输送带和灌装机两台控制柜之间进行信号控制,需要在两个PLC上更改程序。 优点: 1.由于输送带没有缓冲,人工操作对连续生产影响较小. 2.不影响贴标机运行状况。 3.控制可靠。,26,控制方案及实施步骤,1.根据两台PLC的I/O点状态,确定有多余的点数。输送带输出Q2.0,通过加中间隔离继电器,输入到灌装机PLC输入点I5.0,控制灌装机在自动状态下的停止。并选择DC24v继电器作为中间继电器。 2.绘制控制原理电路图。 3.根据电路图布线、接线。 4.分别对两台PLC进行编程。 5.两台机送电调试,验证结果正确无误。 6.正式生产时还要进行观察,是否对两台机的运行状态有无影响。,

8、27,控制原理电路图s7-300,28,控制原理电路图s7-200,29,输送带增加程序,30,灌装机增加程序,31,总结,通过我们的不断努力,龙门工厂5条线的效率不断提升,1、2线效率目前已稳定在90%以上。3线效率也接近90%。4线PE由元月份的40.60%提高到最高的十月份86.19%,5线PE由46%提高到90%以上,效果是明显的,并且较稳定,再经过今年的大修,效率达到90%以上应该没有问题。下面三个图表是3、4、5线12年全年PE变化情况: 从曲线变化可看出,后期的效率非常稳定。,32,3线PE曲线,33,4线PE曲线,34,5线PE曲线,35,改善分享,下面是2010-2012年度龙门工厂一些电气方面的重点改善案例,供大家参考。,36,2010年电气方面主要改善汇总,37,2011年电气方面主要改善汇总,38,2012年电气方面主要改善汇总,39,结束语,谢谢!,40,

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