生产安全事故案例汇总

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1、1、 河南平顶山“525”特别重大火灾事故 (一)事故简介: 2015年5月25日19时30分许,河南省平顶山市鲁山县康乐园老年公寓发生特别重大火灾事故,造成39人死亡、6人受伤,过火面积745.8平方米,直接经济损失2064.5万元。 (二)直接原因: 1.老年公寓不能自理区西北角房间西墙及其对应吊顶内,给电视机供电的电器线路接触不良发热,高温引燃周围的电线绝缘层、聚苯乙烯泡沫、吊顶木龙骨等易燃可燃材料,造成火灾。 2.造成火势迅速蔓延和重大人员伤亡的主要原因是建筑物大量使用聚苯乙烯夹芯彩钢板(聚苯乙烯夹芯材料燃烧的滴落物具有引燃性),且吊顶空间整体贯通,加剧火势迅速蔓延并猛烈燃烧,导致整体

2、建筑短时间内垮塌损毁;不能自理区老人无自主活动能力,无法及时自救造成重大人员伤亡。2.陕西咸阳“515”特别重大道路交通事故事故简介: 2015年5月15日下午3时27分,西安相伴商贸有限公司一辆载有46人的大巴车,在陕西淳化境内发生坠崖。当晚,陕西省淳化县特大交通事故现场透露,目前,事故共造成35人死亡,其中15男20女,含1名司机,另有11人受伤,直接损失2300余万。直接原因:陕B23938号大客车制动系统技术状况严重不良,行经下陡、连续急弯路段时,因制动力不足造成车速过快,在离心力作用下出现侧滑,失控冲出路面翻坠至崖下。3.山东石大科技石化有限公司“716”着火爆炸事故事故简介: 20

3、15年7月16日7时30分左右,山东省日照市山东石大科技石化有限公司(以下简称石大科技公司)液化石油气球罐区在倒罐作业过程中发生着火爆炸事故,造成2名消防员轻伤、7辆消防车毁坏、部分球罐以及周边设施和建构筑物不同程度损坏,罐区周边1公里范围内居民房屋门窗被震坏。直接原因: 石大科技公司在进行倒罐作业过程中,违规采取注水倒罐置换的方法,且在切水过程中无人现场值守,致使液化石油气在水排完后从排水口泄出,泄漏过程中产生的静电放电或消防水带剧烈舞动金属接口及捆绑铁丝与设备或管道撞击产生火花引起爆燃。4.鄂尔多斯市九鼎化工有限责任公司“628”爆炸着火事故事故简介:2015年6月28日上午10时04分,

4、内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区伊东九鼎化工有限责任公司发生一起氢气泄露爆炸事故,造成正在附近施工的3名工人死亡,6人受伤。直接原因:该企业净化车间三气换热器发生氢气泄漏造成闪爆,闪爆引发小范围起火并被迅速扑灭,未致化工区其他装置受损。5.中石油庆阳石化公司“726”泄漏着火较大事故事故简介:2015年7月26日,中石油庆阳石化公司第一联合运行部300万吨/年常压蒸馏装置发生泄漏着火事故,造成3人死亡,4人受伤。直接原因:事故直接原因为换热器E-117/D浮头丝堵泄漏,高温渣油(约340-360)喷出,遇空气自燃着火。 渣油/原油换热器E-117/D位置图6.腾龙芳烃(漳州)有限公司“

5、46”爆炸着火重大事故事故简介: 2015年4月6日18时56分,位于漳州古雷的腾龙芳烃(漳州)有限公司二甲苯装置发生爆炸着火重大事故,造成6人受伤(其中5人被冲击波震碎的玻璃刮伤),另有13名周边群众陆续到医院检查留院观察,直接经济损失9457万元。直接原因: 在二甲苯装置开工引料操作过程中出现压力和流量波动,引发液击,存在焊接质量问题的管道焊口作为最薄弱处断裂。管线开裂泄漏出的物料扩散后被鼓风机吸入风道,经空气预热器后进入炉膛,被炉膛内高温引爆,此爆炸力量以及空间中泄漏物料形成的爆炸性混合物的爆炸力量撞裂储罐,爆炸火焰引燃罐内物料,造成爆炸着火事故。即:有焊接缺陷的管线41-8-PL-03

6、040-A53F-H受开工引料操作波动引起的液击冲击,21号焊口断裂,是本次事故的直接原因。7.天津港“812”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故事故简介:2015年8月12日23:30左右,位于天津市滨海新区天津港的瑞海公司危险品仓库发生火灾爆炸事故,造成165人遇难(其中参与救援处置的公安现役消防人员24人、天津港消防人员75人、公安民警11人,事故企业、周边企业员工和居民55人)、8人失踪(其中天津消防人员5人,周边企业员工、天津港消防人员家属3人),798人受伤(伤情重及较重的伤员58人、轻伤员740人),304幢建筑物、12428辆商品汽车、7533个集装箱受损。截至2015年1

7、2月10日,依据企业职工伤亡事故经济损失统计标准等标准和规定统计,已核定的直接经济损失68.66亿元。直接原因: 瑞海公司危险品仓库运抵区南侧集装箱内硝化棉由于湿润剂散失出现局部干燥,在高温(天气)等因素的作用下加速分解放热,积热自燃,引起相邻集装箱内的硝化棉和其他危险化学品长时间大面积燃烧,导致堆放于运抵区的硝酸铵等危险化学品发生爆炸。8.“1231”上海外滩踩踏事件事件简介:2014年12月31日23时35分,正值跨年夜活动,因很多游客市民聚集在上海外滩迎接新年,上海市黄浦区外滩陈毅广场东南角通往黄浦江观景平台的人行通道阶梯处底部有人失衡跌倒,继而引发多人摔倒、叠压,致使拥挤踩踏事件发生,

8、造成36人死亡,49人受伤。事件原因: 对事发当晚外滩风景区特别是陈毅广场人员聚集的情况,黄浦区政府和相关部门领导思想麻痹,严重缺乏公共安全风险防范意识,对重点公共场所可能存在的大量人员聚集风险未作评估,预防和应对准备严重缺失,事发当晚预警不力、应对措施不当,是这起拥挤踩踏事件发生的主要原因。 9.临沂市兰陵县兰陵顺天运输有限公司“5.9”挡土墙重大坍塌事故 事故简介: 2015年5月9日15时45分左右,兰陵县鲁城镇的兰陵顺天运输有限公司驻地院内一在建挡土墙工程,在施工过程中发生坍塌事故,造成 10人死亡,3人受伤,直接经济损失721.5万元。 直接原因: 1.兰陵顺天运输有限公司对挡土墙未

9、进行正规设计;张宝振施工队对未经正规设计的挡土墙进行非法施工,施工管理混乱、施工工序不正确,砌筑质量不符合施工规范要求,挡土墙偏心距、抗弯承载力未达到国家设计规范要求,且未设置伸缩缝、泄水孔,事故前期降雨导致回填土结合力下降,挡土墙侧向水土总压力增大,超过挡土墙极限承载能力,导致墙体瞬间坍塌。 10. 陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿“7.6”较大煤与瓦斯突出事故 事故简介: 2015年7月6日凌晨4:18,陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿,3314下回联掘进工作面在清理打钻煤屑及片帮煤过程中,发生煤与瓦斯突出。突出煤量500吨,瓦斯量11200m3。事故造成4人死亡,直接经济损失约600

10、万元。 直接原因: 1.3314下回联掘进工作面布置在突出煤层中,且该处上下应力叠加,工作面出现突出预兆后,未及时调整防突措施,煤与瓦斯延时突出,导致事故发生。 2.防突措施执行不到位,出现突出预兆后,消突泄压孔钻深达不到设计要求。 3.现场作业人员对煤与瓦斯突出认识不够,防突意识淡薄。 4.监管部门对现场出现的突出预兆失察,对消突泄压措施调整、监督落实不到位。11.陇南吉庆烟花爆竹有限公司“91”较大爆炸事故事故简介:2015年9月1日15时许,陇南吉庆烟花爆竹有限公司马街礼炮厂(以下简称吉庆马街炮厂)发生较大爆炸事故,共造成3人死亡,23人受伤(其中重伤1人,轻伤22人)。直接经济损失29

11、9.5万元。 直接原因: 吉庆马街炮厂封底材料车间工人赵路有在存放有黑火药的工房内使用铁锨,引爆了黑火药,是造成事故发生直接原因。12.山东省东营市利津县滨源化工厂“831”爆炸事故 事故简介:2015年8月31日23时18分,山东滨源化学有限公司(以下简称“滨源公司”)新建年产2万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间混二硝基苯装置在投料试车过程中发生重大爆炸事故,造成13人死亡,25人受伤,直接经济损失4326万元。 直接原因: 1.车间负责人违章指挥,安排操作人员违规向地面排放硝化再分离器内含有混二硝基苯的物料,混二硝基苯在硫酸、硝酸以及硝酸分解出的二氧化氮等强氧化剂存在的条件下,自高处排向

12、一楼水泥地面,在冲击力作用下起火燃烧,火焰炙烤附近的硝化机、预洗机等设备,使其中含有二硝基苯的物料温度升高,引发爆炸,是造成本次事故发生的直接原因。 13.山东滨州滨阳燃化“1.1”中毒事故 事故简介:2014年1月1日23时20分,山东滨州阳信县滨化滨阳燃化有限公司储运车间由石脑油储罐向重整装置送料过程中发生石脑油泄漏(泄漏时间从 22时30分至23点40分,泄漏量约240立方米) ,在处置过程中发生硫化氢中毒事故,造成4人死亡,3人受伤。 直接原因: 维护人员为防冻防凝拆开倒罐管线上的一处法兰排水后未及时复原,在向生产装置送料(经事故后检测,硫化氢含量在3800ppm)时,操作人员错误开启

13、倒罐阀门,造成石脑油泄漏,在处置泄漏过程中,现场人员未佩戴个体防护用品,释放出的硫化氢气体致使人员中毒。(管理、人的问题)14.安徽亳州康达化工 “1.9”较大中毒事故 事故简介:2014年1月9日9时许,安徽省亳州市康达化工有限公司(以下简称康达公司)发生一起非法违法较大中毒事故,造成4人死亡,2人轻伤。 直接原因:异丙醇溶剂泄漏到泵池内,其中溶解副产物硫化氢、氰化氢气体逸出,聚集在泵池内,技术人员未经过进入受限空间审批、未做任何气体检测进入池内造成中毒,其余3人未佩戴防护用品盲目施救,造成伤亡扩大。15.吉林通化化工股份有限公司“1.18”爆炸事故 事故简介:2014年1月18日14时20分左右,通化市通化化工股份有限公司合成车间甲醇工段水洗岗位供水泵房发生爆炸,造成3人死亡,5人轻伤。 直接原因: 操作人员打开净醇塔底部去精醇工段阀门后,未同时开启稀醇罐的补水阀门,导致净醇塔底部稀醇液位低于300的控制线,净醇塔底出料管口暴露在塔内高压(12MPa)气体中,高压气体沿着出料管线窜入常压的稀醇罐,罐内压力急剧上升,将罐顶掀开,净醇塔至稀醇罐的管线断裂,大量工艺气体(氢气约占75%)释放到泵房,达到爆炸极限,由于高压气体在释放过程中产生静电引发爆炸。

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