精益生产推进汇报

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1、2012年DES推进汇报,2012年12月,项目名称:DES推进 项目责任人:XXX 完成期限:2012年12月,确定DES目标与理念; 建立DES架构; DES体系文件开发; 编制DES推进路线图。,1、所在部门对项目管理实际的推动,营造精益氛围,确保全局性,营造精益氛围,绘制DES蓝图,确保系统性,开展示范线评价,确保有效性,加强研究分析,体现融合性,实践沟通:提高员工理念认同程度; 示范线研讨会:提升员工能力; 示范线交流:促进知识共享; 精益考察激励:增强员工参与度。,DOS管理表单汉化; 现场管理表单精简; 结合DDAC实际案例编写DES教材; 交付管理流程业务领域培训。,制定示范线

2、评价标准; 示范线评价标准培训; 职能部门参与的评价模式; 开展示范线评价。,2、组织架构,3.DES推进路线图,全面实施,阶段3,试点,推广,阶段1,阶段2,供应商辅导,时间,2011年9月2012年,2013年,2014年,5条公司示范线 工厂展开示范线,示范车间 示范工厂 (厦门分公司),开展范围,工厂级DES整合 业务领域价值流改善,价值流图 标准化作业 快速换模,过程质量控制 布局优化 看板 物流管理 QRQC(自主) 分层审核(自主),主要模块,2015年,里程碑,证明可行性,固化效果并证明推广性和拓展性,全面推进、整体培育自主能力,自主改善,向供应商拓展,阶段4,班组长建设 拉动

3、系统 停止&问题解决,均衡生产(自主) 全数品质保证(自主),A级供应商辅导,1、目标管理,目标,DES体系文件开发,初版编制完成,制定示范线评价标准,标准发布,开展DES推进示范试点活动,计划执行率100%,开展业务领域培训活动,总部SME:1人/部,子项,示范线管理表单精简,管理表单下降50%,组织XF工厂搬迁布局研讨活动,精益布局SME:3人,2、实施过程管理,2、实施过程管理,评价总结,年度启动,研讨培训 现场改善,经验交流 知识分享,1,2,3,4,DES推进方案讨论,统一思想 推进计划确定,达成共识 DES推进日历发布,明确目标,结合8次示范线研讨培养SME 现场改善计划制定与实施

4、监控 示范线月报信息反馈,及时把握示范线动态 参与示范线改善跟踪会,现场服务跟踪,5条示范线评价,摸清现场竞争力水平 项目组总结研讨,回顾成果,坚定信心,3次工厂示范线建设报告会,分享示范线成果 1次DANA标杆工厂考察,借鉴思路方法,逐步实施,目标,DES体系文件开发,初版编制完成,制定示范线评价标准,标准发布,开展DES推进示范试点活动,计划执行率100%,开展业务领域培训活动,总部SME:1人/部,子项,示范线管理表单精简,管理表单下降50%,组织XY工厂搬迁布局研讨活动,精益布局SME:3人,目标达成情况,体系文件已完成编制,待工厂试点试运行后正式发布;教材完成率78%,剩余部分待开展

5、实践后编制,实际执行率83%,因DANA暂缓支援,SY及XY工厂QBIS研讨会暂停,4月开展了交付管理流程研讨会,5月24号组织业务部门对问策对策表进行再次研讨。8部门设定了专项推进员,5月开始启动,通过3S原则及现场职能职责梳理,最终现场管理表单下降54%,4月中旬组织了XY工厂搬迁布局研讨会,精益布局SME制造工程部3人,工厂3人。,5月中旬收集整理完毕,6月标准制定完成并下发征求意见,7月中旬标准发布,1、项目分项结果,SY工厂中后桥生产线,安全 SAFETY (负担Burden),生产率 PRODUCTIVITY (JPMH),质量 QUALITY (返工 Rework),库存 INV

6、ENTORY (在制品WIP),占地面积 FLOORSPACE (M2),2、示范线关键绩效指标完成情况1,未达成原因:新配备的定扭扳手处于调试阶段,尚不稳定,故未将预估减负计算在内。,XY工厂中后桥装配生产线,XY工厂桥壳三线,安全 SAFETY (负担Burden),生产率 PRODUCTIVITY (JPMH),质量 QUALITY (返工 Rework),库存 INVENTORY (在制品WIP),占地面积 FLOORSPACE (M2),安全 SAFETY (负担Burden),生产率 PRODUCTIVITY (JPMH),质量 QUALITY (返工 Rework),库存 INV

7、ENTORY (在制品WIP),占地面积 FLOORSPACE (M2),2、示范线关键绩效指标完成情况2,SYCP13T轮毂总成桥生产线,XIAAP装配生产线,安全 SAFETY (负担Burden),生产率 PRODUCTIVITY (JPMH),质量 QUALITY (返工 Rework),库存 INVENTORY (在制品WIP),占地面积 FLOORSPACE (M2),安全 SAFETY (负担Burden),生产率 PRODUCTIVITY (JPMH),质量 QUALITY (返工 Rework),库存 INVENTORY (在制品WIP),占地面积 FLOORSPACE (M

8、2),2、示范线关键绩效指标完成情况3,生产管理,工程设计,现场管理,得分: 87分 理想状态:145分,亮点:1.通过价值流及标准化作业改善,有效降低了作业负荷,提升了作业均衡率。 2.MES系统的使用,促进小时产出管理提升。 3. 零件和工位器具放置手边化理念得到体现,1PITCH化率较高。,不足:1.悬链节拍慢于装配线节拍,制约了效率提升; 2.制动器总成,轮毂总成等工位器具难以满足伸手可取要求,导致走动转身也较多,建议该类器具小型化; 3.悬链上桥总成从打半轴工位旁通过,有安全隐患,3、示范线评价结果1-SY工厂中后桥装配线总体评价得分,生产管理,工程设计,现场管理,得分: 66分 理

9、想状态:145分,亮点:1.道程表工具的推进,提升成品库存控制水平。 2.通过价值流及标准化作业模块的学习,作业充实度上得到提高。,不足:1.直线工艺布局影响多项评价要素达成,搬迁项目需重点考虑; 2.弧光泄漏较多,应列计划逐步整改; 3.质量重发问题多,需形成完整闭环。,3、示范线评价结果2-XY工厂桥焊三线总体评价得分,生产管理,工程设计,现场管理,得分: 70分 理想状态:145分,亮点:1.本质化安全重视程度高,控制有效; 2.MES系统的使用,提升了生产相关信息的传递响应速度。,不足:1.现场多使用大型转运器具,造成现场物料拿取搬运动作浪费,应建立循环取货的AGV小车改善; 2.半轴

10、劳动负荷改善未落实处; 3. 扫描零件防错装未体现效果,需从管理及技术层面改进。 4.半轴装配等工序风枪难保证力矩要求,3、示范线评价结果3-XY工厂中后桥装配线总体评价得分,生产管理,工程设计,现场管理,得分:87分 理想状态:145分,亮点:1.通过进行QCD现场改善,现场管理的基础工作已经夯实, 2.通过今年的价值流图及布局优化,作业步行数量及作业负荷有极大改善,接近理想状态;,不足:1.铸件供应商物料质量问题,对稳定化生产形成很大障碍。 2. 设备稳定性差,故障率高,CPK值较低,需强化TPM管理;,3、示范线评价结果4-SYCP工厂13T轮毂线总体评价得分,生产管理,工程设计,现场管

11、理,得分: 77分 理想状态:145分,亮点: 1.精益料架的使用,是零件工具手边化理念得到体现。 2.贴近客户的环境,促使管理人员对现场的反应速度更快。 3. 通过DES改善,合理作业编程,员工作业充实度达到94%。,不足:1.人工按小时报产出,需制造执行系统支持管理; 2.11月关联工厂件的质量问题影响109根,返工返修率4.8%; 3.工艺要求100%检测项目缺乏相应的手段保证; 4.工人操作随意性较大,作业动作,作业时间都存在不稳定性。,3、示范线评价结果5-XIAAP装配线总体评价得分,下降20%,提升16%,下降29%,下降40%,下降45%,安全 SAFETY (负担Burden

12、),生产率 PRODUCTIVITY (JPMH),质量 QUALITY (返工 Rework),库存 INVENTORY (在制品WIP),占地面积 FLOORSPACE (M2),SYCP一车间关键绩效指标完成情况,3、水平展开进展,布局改善前现场“I”型布局,行走距离长、作业组合难、过程浪费多;操作工50人。,改善前,4、改善案例-车间布局优化,改善后,多出空地:18*24=432m2 作集配、线边仓库,布局改善后现场“U”型布局,减少行走距离,利于开展作业编程;操作工39人。,4、改善案例-车间布局优化,改善前,改善后,自动感应装置,问题点: 人为控制攻丝数量和深度等自工程不良情况发生

13、,改善效果: 消除了人为控制攻丝数量和深度等自工程不良情况发生,目前已水平展开到工厂14道工序,改善措施: 对立钻电路改造、设计安装自动感应报警装置,5、改善案例-降低自工程不良防呆报警改善,改善前,改善后,问题点: 生产轮边系列桥总时,装配内轴承采用手工敲击套筒将轴承打靠到位,改善效果: 取消手工敲击作业,安全负担降低5000Kgm/班,改善措施: 设计制作轮边系列轴承压装机,6、改善案例-内轴承装配方式改进,建立生产线评价标准体系,标准化工作,减少生产现场标准管理表单,具体举措,依据公司文件编制标准,结合体系文件编写要求,制定编写标准。,通过3S原则及现场职能职责梳理,最终现场管理表单下降

14、54%。,明确生产线评价目的、周期、评价构成要素、评价等级及对应标准、评价组织与实施等具体内容。,示范线月报信息标准,工厂向综合管理部提交示范线月报信息,包括示范线5大KPI进展,改善计划进展,近期改善对比,需支持事项。综合管理部对信息汇总,并及时处理需支持事项。,发布DES理论体系文件及教材编写标准,对DES理念不够理解和认同,推进机制不明朗,缺乏总部其他部门的参与,存在问题,人员优化后,下阶段改善工作难开展,实施建议,年度回顾邀请厂长座谈,高管会上对DES理念及推进路线进行宣讲,寻求高层建议与支持; 建立改善成果交流及成果发表机制,取得中层及广大员工的认可,建议DES项目组增补人力资源部一名成员,协调解决现场改善的人员优化及薪酬问题,建议依据DES模块,结合各部门职能职责确定公司DES组织架构,确保推进效果固化并可持续,

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