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1、,一、前言,烧结厂是天津天铁冶金集团有限公司主体厂之一,承担着为炼铁提供烧结矿的加工任务。一烧环冷轴流风机是冷却烧结矿的主要设备。它通过抽风的方式,将烧结矿的热量沿轴流风机轴向抽出,通过空气的循环降低烧结矿的温度。一烧现有轴流风机6台,分布在1#环冷机和2#环冷机。,小 组 简 介,冷空气,热空气,热空气,1 问题的提出:,鼓风式冷却,三、课题选择:,抽风式冷却,1 问题的提出:,从表中可以看出,轴流风机工作在高温状态下。,1 问题的提出:,烧结矿冷却过程温度表,1 问题的提出:,1 问题的提出:,轴承使用寿命参考数值表,轴承使用寿命低主要是由于加油不及时,造成润滑不良,如要加油必须配合检修工
2、作一起进行,其加油过程如下图:,1 问题的提出:,加油流程,1 问题的提出:,加油流程,1 问题的提出:,2 调查分析:,2002年烧结矿总产量为451万吨。一烧的烧结产量为224万吨,比设计生产能力160万吨超出了64万吨。随着近几年烧结矿产量的不断增加,环冷机的冷却任务也直线上升,无形中增加了轴流风机的工作压力。为保证烧结矿冷却到规定温度,就必须保证轴流风机的正常运转,但由于轴流风机长时间处于高温下工作,轴承润滑质量较差,平均使用寿命只有6000h。频繁的设备检修,不但加剧了备品备件的消耗,而且降低了对烧结矿的冷却效果,同时造成下道工序成品皮带烧损,平均每条成品皮带使用寿命仅3个月。,3
3、寻求解决方案:,针对这一问题,我小组提出以下5种解决方法:,增加润滑次数;,增加冷却设备;,改变密封方式;,增加自动润滑系统;,抽风式冷却改为鼓风式冷却。,3.1 提出解决方案:,3.2 方案分析:,方案分析表,润滑系统改造,确定课题:,目标值:,1. 随时对6台设备进行加油,保证润滑质量;,2. 每台设备加油时间不超过10min;,3. 改善作业人员的工作条件,减少劳动强度。,四、确定目标:,五、 提出对策及可行性分析:,在确保课题目标的前提下,实施低成本战略,我小组针对课题进行分析,找出以下三种具体方案:,5.1 提出对策:,对策验证分析表,5、2对策验证分析:,1. 在12月份完成课题选
4、择分析、方案对策的确定; 2. 在34月份完成对策的实施; 3. 在59月份进行试车和现场效果检查。,六、活动计划,对策表,七、 对策实施:,实施一:干油枪加油,实施一:轴承座加油孔改造,14,实施一:供油油路联接,验证结果:,1、能够随时进行加油,润滑效果良好;,2、仅两个人就可以完成加油任务,降低了劳动强度;,3、加油时间每台2小时。,实施一实验验证:,存在的问题:,相差太大。,实施一:干油枪加油,每台轴流风机加油约用2h,与目标值,“每台设备加油时间不超过10min”,结论:,实施一未能达到预定目标,由于干油枪贮油量少,供油次数多,工作效率低,造成每台轴流风机供油需2h。因而与目标值 “
5、每台设备加油时间不超过10min”相差太大。,分析:,实施一:干油枪加油,对策:,加设电动供油系统,1、制定对策:,对策表,实施二:电动供油系统润滑,ZGZ-500型电动干油站,公称压力为10MPa, 贮油量200L, 给油量500ml/min, 主供油管路内径为30mm,根据压强公式: P=gh P=24843 Pa 系统压力为: F2=PS=17.4 N 系统阻力为: F3=A=0.17 N 合计压力为: F1=F2 + F3 =17.57 N 干油站公称压力为: F =PS=700 N F =700 N ,F1=17.57 N FF1 油泵公称压力大于系统的阻力。 所以我们选取的ZGZ-
6、500型电动干油站 符合实际要求。,实施二:系统设计验证,干油站加油系统实施:,1#,2#,实施二:供油系统主体架设,实施二:供油系统调节,调查(P):,由于各加油点距离不相同,因而在供油时距离干油站近的润滑点先加满后由于系统的压力,使得油脂从密封处挤出来,造成了供油的流失,只要在每个分油路和主油路的联接处加上截油阀,当润滑点加满油后,关闭截油阀,切断油路,避免了润滑脂从结合处挤出。,实施二:PDCA小循环,实施(D):,在每台轴流风机上的分油路前分别加截油阀。,实施二:PDCA小循环,检查(C):,当对某一个润滑点进行加油时,关闭其它润滑点,4min即可将该润滑点注满,可以任意对每个润滑点进
7、行加油,灵活方便。,实施二:PDCA小循环,结果(A):,每一个润滑点加油不超过4min,杜绝了油脂从密封结合处挤出,避免了二次浪费。,实施二:PDCA小循环,、能够在轴流风机不停机的情况下直接加油;,、单点供油时间仅用4min;,、轴承座内润滑油量充足;,、仅两人就可以完成任务,、工作温度为常温,实施二:实验验证,验证结果:,效果检查表,由表中可以看出,每隔2个月以后,轴承的润滑脂油量便开始减少,但是轴承没有出现磨损现象,经过补充后运行,轴承使用良好,无磨损。因而确定每2个月加油1次。,八、效果检查:,根据改造后的轴承磨损情况进行分析,改造后工作5个月的轴承几乎无磨损发生,这就说明只要及时加
8、油,保证润滑质量,轴承就能按正常情况磨 损。在这种状态下,以轴承使用寿命的最小值的计算,轴承使用寿命应为: 50000/(24*365)=5.7(年),按轴承使用寿命的60%的保守值计算,轴承使用寿命至少应为: 50000*60%/(24*365)=3.4(年),八、效果检查:,现作效果对比表如下表:,改造前,改造后,轴承寿命,工作量,8个月,3年,10多人6h,2人 8min,250,30,工作温度,按每个轴承使用寿命为3年计算,则:,节约经济效益为: (58824+108000-7000)/3+77400=130674元,九、效益计算:,1、经济效益:,2、社会效益:,1、极大的改善了职工的工作条件。,2、提高了工作效率。,3、大大缩短了润滑时间。,为了使我们的成功经验更好的服务于生产,经有关部门审核纳入设备维护标准。,十、标准化:,、加油周期为2月/次;,、每个轴承润滑点加油时间 不得超过min;,、加油后应关闭分油路截油阀。,证,明,本次改造解决了以往环冷轴流风机人工加油效率低、劳动强度大的问题,对与以前那种低效率的加油方式是一次飞跃,是向自动化生产的一次迈进。 由于现场灰尘较大,对风机转子磨损比较严重,降低了转子的使用寿命,我小组准备在以后针对转子的磨损现象进行攻关,解决这一问题。,十一、 总结回顾及今后打算:,