连铸车间工作总结

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1、12012 年连铸车间工作总结今年以来,在公司和厂领导的正确带领下,在相关车间、科室的大力支持下,我连铸车间充分依靠全体员工,紧紧围绕今年我司工作部署和生产经营目标,以提高经济效益、促进企业发展为核心,同心协力,真抓 实干, 奋发图强,在各 项工作中都取得了较好的成绩。截止 2012 年 9 月 31 日止,车间共生产铸坯 1237539.04 吨,比去年同期增加 326284.87 吨(今年 3#高炉提供的铁水较多);铸坯合格率99.94%,比公司要求的 99.5%高 0.44%;平均月产量 137504.34 吨,比去年每月增加 36253.87 吨;最高日产量 5581.2 吨(7 月

2、22 日 118 炉),最高月产 量 150914.9 吨(8 月份),最高班产量 964.1 吨(6 月 15 日3#连铸机丙班 20 炉);铸机台时产量 91.37 吨/小时,比去年同期增加 3.55 吨/小时;铸机作业率 69.74%,比去年同期降低 0.31%(因铁水不足,3 台连铸 机一般只生产两台机,总有一台机闲置);中间包平均包龄 52.3 炉/包,最高包龄 66 炉(30 小时);最高连浇炉数 179 炉/组;结晶器铜管平均通钢量 5340.5 吨/支,比去年增加 782.9 吨/支;月平均漏钢次数为 0.59 次/万吨钢,比去年同期减少 0.75 次/万吨钢;全流率 92.0

3、4%,比去年同期提高 1.23%;钢水收得率 98.5%。 回顾全年,我们始终围绕连铸机顺产、提高钢水收得率和降本增效扎扎实实地抓好了以下几方面工作:1、提高钢水收得率2011 年钢水收得率仅为 98.41%,最低的是去年 9 月只有97.44%。为 此车间从今年 6 月份开始从各个环节严抓细管,并出台对应的管理措施:(1)定期校核行车和轧钢炉头电子称,确保其精度。2(2)减少非计划停浇事故。(3)减少漏钢、顶坯、重接等次数。(4)确保设备运行正常,减少因设备和人为操作原因造成的非定尺坯和弯坯数量。(5)提高大包工在浇注末期分清钢水和红渣的能力,把钢水浇完。(6)控制好切头和尾坯的尺寸,并减少

4、废品。(7)制订对标挖潜奖励措施,奖好罚差,提高职工积极性。实施后效果:截止 9 月底,月平均收得率为 98.5%,其中 6 月、7月、8 月、9 月收得率分 别为 98.61%、98.8%、98.75%、98.85%,连续 4个月都大于 98.6%以上。2、提高拉速(1)6 月 15 日起,我车间在 3#机开始做提高拉速试验,单流最大拉速3.0m/min,正常最大总拉速可维持在 10.8 m/min。(2)6 月 25 日起,我车间在 1#机开始做提高拉速试验,单流最大拉速2.5m/min。(3)中包加高:(增高 20cm)。3#机去年已全部加高,9 月 13 日 2#机试验加高的中包(累计

5、已加高 5 个包),均成功。加高的好处是:随着钢液面高度增加,钢水中的夹杂物有更多的时间上浮, 钢水更干净;能储存更多的钢水;可以提高拉速,在同样的时间内产量更高,节约耐材,降低吨钢成本!3、降低万吨钢漏钢次数。攻关前状况:去年同期车间万吨钢漏钢次数为 1.34 次,漏钢次数与三钢相比仍有差距,为此车间制订了攻关目标:力争全年万吨钢漏钢次数 1 次。 为了攻关该项目,车间和其它科室共 8 人用了 9 个月时间做了大量工作:3(1)制订合理的温度制度,钢水正点率控制在 38 分钟,并确保合适的中包钢水温度:15151535(HRB 系列);15301545(HPB235);杜绝高温钢上台。(2)

6、3 台机全程跟踪设备安装精度,引锭杆对弧精确到 0.5mm 以下;流间距和外弧基准线偏差小于 1 mm 以下。(3)严格执行标准化操作规程,各岗位实行规范化操作。(4)跟踪记录保护渣使用效果,根据现场生产实际情况选用性能良好的保护渣,保证足够的液渣层厚度和合适的融化温度,减少因保护渣润滑不良造成的漏钢事故。攻关后状况:截止到今年 9 月份共有 8 个月万吨钢漏钢次数少于 1 次,最少的为 0.27 次(1 月份)。每万吨钢 1#机漏钢次数为 0.43次,2#机为 1 次, 3#机 为 0.34 次, 车间平均 为 0.59 次,比去年同期减少 0.75 次。由于漏钢次数的明显减少,连铸全流率达

7、到 92.04%,设备损耗减少, 钢坯质量上了一个台阶,同时可以加快生产节奏。 4、减少废品,提高钢坯合格率。实施前:去年分别对 1#机和 2#机进行了技术改造,把原来的 6 米弧改为 7 米弧、铸坯断面由 150mm150mm 改为 160mm160mm,对于新的断面和新的铸机弧度本车间都是没有接触过的,属于新课题,为此不得不重新为其制订新的技术操作规程和合理的连铸工艺制度(温度制度、拉速制度、配水制度),在摸索过程中断断续续有零星废品出现,尤其是 9 月中、下旬 2#机在生产 HPB235钢种时出现批量废品,废品达到 109.19 吨。针对这种情况我们今年主要采取了以下措施:(1)调整二冷

8、室各段喷嘴型号;调整二冷水比水量和各段比例,1#机、3#机零段增加一排角喷,效果比较好;2#机正试用新喷嘴(喷淋角度由 65 增大到 70 ),目前仍在跟踪当中。4(2)钢液面高度增加到 400mm 以上,钢水中的夹杂物有更多的时间上浮,钢水更干净。(3)稳定中间包钢水过热度。(4)利用购买的测振仪测量各流振动台数据,有异常的及时处理和调整(主要是更换偏心轮);振幅统一为5mm,2# 机振动频率为 80V,1#机、3#机均为 75V。(5)加大对二冷室的管理力度。每次停浇后及时检查二冷设备并试水,杜绝掉喷嘴现象和确保喷淋管对中良好。对相关人员奖勤罚懒。跟踪各个结晶器(包含铜管)的使用情况。(6

9、)浇钢过程实行全程保护浇注,并延长大包长水口工作时间,减少钢水二次氧化。(7)技术员对每一组 HPB235钢各流取小块样观察铸坯内部质量情况,发现异常及时处理,并定期取样做低倍和金相实验。(8)更换浸入式水口实行标准化操作;P4 岗位对钢坯实行巡检制度,有异常的铸坯则挑出、割除。实施后效果: 今年 19 月份连铸废品总量为 592.1 吨,比去年减少 150 吨。 2#机在生产 HPB235钢种时出现大批量废品的情况已经很少,基本能满足轧钢生产的要求。截止到今年 9 月底,铸坯合格率为 99.94%,比公司要求的 99.5%高出 0.44%,其中 3、5、6、7、8、9 月合格率均大于 99.

10、5%,9 月份更是达到了 99.98%。5、提高钢包自开率。去年 10 月中旬率先在 2#机安装和试用马鞍山博威公司的钢包液压机构,并取得成功。今年 2 月底推广应用到 1#机和 3#机,自开率达到 96.97%,比去年同期提高 3.58%。6、新品种试生产(1)2 月 20 日起,2#机进行新钢种 HPB300试生产,共计生产 3053.75吨,全部符合公司标准。(2)3 月 30 日,进行新钢种 HRB500E试生产 10 炉,共计生产 449.2 吨,全部符合公司标准7、增加结晶器铜管的通钢量。今年车间继续使用首钢长白和齐齐哈尔厂家的结晶器铜管。在使用过程中跟踪铜管的磨损、刮伤情况,上、

11、下线时测量锥度、水缝。我们还依据工艺数据科学制订了各厂家铜管下线炉数规定,使得铜管的平均通钢量为 5340.5 吨/支,比去年增加 782.9 吨/支,节约铜管36 支,节省 25.2 万元。8、员工培训工作。我车间一贯重视对员工的培训工作。今年投入使用钢包液压新设备, 为此我 车间邀请厂家技术员和设备科、技术科等对车间 109 名工人进行理论培训和现场实际操作,并指定师傅带徒弟,通过传、帮、带的方式让新工人尽早熟悉本岗位的操作。9、强化安全管理,把安全工作落到实处。安全工作重于泰山,安全工作一向是我车间工作的重中之重。今年向各班组提供了看火镜 500 副、平光眼镜 40 副、手电筒 60 把

12、和防护透明面罩若干,维护好中间包烘烤器旁边和操作室共 14 个煤气报警器。这些物品、设备 的投入使用不仅提高了员工的个人防护能力,也为减少安全事故起到了积极的作用。与此同时,我车间完善了各岗位安全操作规程,出台了安全生产考核规定、 劳保用品穿戴标准和各种突发事件应急预案,并且成立安全联合检查小组,每个月不定期进行不少于 3 次的安全检查,发现安全隐患马上整改。由于我们制度到位,责任落实到位,检查工作到位,从而保证了我车间的各项工作都能安全的开展。截止到今年 9 月底我车间未发生过重大安全事故和人身轻伤事故。今年还对新进车间人员共 9 人进行了班组级6和车间级安全教育。存在问题与不足:1、极个别

13、员工劳动纪律比较松散,综合素质不高。2、个别员工的质量观念比较淡薄,在关系到质量的一些质控点上关注不够或做得不够好。3、2#机 HPB235铸坯内部缺陷等级还比较高。4、在连铸生产事故中,人为的交接班、开 浇事故较多。5、员工节约意识淡薄,水、 电以及生产材料浪费现象还存在。明年主要工作计划:1、在明年计划完成钢坯产量 225 万吨钢,注定生产节奏相对于今年快,所以明年的工作思路:提高拉速、提高铸坯质量、降本增效。2、主要经济技术指标(1)生产事故0.8 次/ 万吨钢。(2)铸坯合格率力争达到 99.95%。(3)钢水收得率98.6% 。3、重点工作及主要措施(1)安全上做到无重大设备事故,无

14、重大人身伤害事故,轻伤 1 次。主要措施:加强劳 保、防护用品穿戴管理工作,尤其 P3、P4 防护用品。行车 安全行驶:交接班试车;连铸跨行车吊运中包、渣罐行驶路线规范;钢包上台指挥、领航工作;出坯跨行车吊坯路线规范以及注意大车啃轨慢速行驶。加强现场文明卫生管理工作。(2)减少人为生产事故,生产事故0.8 次/万吨 钢。主要措施:开浇 前各项准备工作做细。生产 中严格按各岗位标准化操作和技术操作规程执行。7加强 交接班制度的管理工作。(3)在提高拉速的同时,提高铸坯质量,使铸坯合格率力争达到 99.95%,为轧钢厂提供优质钢坯。措施:按计 划停浇检查二冷室托辊、喷嘴、 试水、 对中;做好保 护

15、浇注, 严格执行更换 AL-C 浸入式水口标准化操作,并要求在自动液面控制进行更换;异常的 铸坯杜绝流入轧钢;继续优 化 2#机的配水制度,采取措施逐渐把铸坯内部缺陷等级降低(控制在 1.5级左右)。车间正在调整配水以及对喷嘴选型的调整,与转炉相互配合,争取在明年时 Q235质量再上一个台阶。(4)钢水收得率98.6% 。措施:做好 对连铸钢水进、出电子称的监督工作;减少事故次数及堵流现象;做好切 头、切尾管理工作。另 3#机明年年终检修对翻钢机的改造,每流切头、切尾至少可以减少 1 米。(5)做好设备维护工作。明年 计划对设备实行专人负责点检、维护工作,责任落实到个人;减少由于操作原因引起的设备故障以及设备事故。(6)进一步做好职工的培训工作。针对现 有典型设备故障与生产、质量关系的培训工作;连铸标 准化操作的培训。(7)通过中包加高、改变水口、下滑块直径来提高拉速,以适应明年的高效化生产。(8)其他工作加大 对 P4 班组的考核力度,改变 P4 班组风气风貌;做好落地坯管理工作,杜绝废坯流入轧钢;8制订 管理考核条例,做到奖勤罚懒, 调动员工劳动积极性;对机长、班长实行绩效考核。

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