综采工作面采后总结2013108概要

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1、山西黄土坡鑫能煤业有限公司1212综采工作面采后总结2013年5月101212综采工作面采后总结1212综采工作面通过9个月的生产,首先取得安全安装、安全推进、安全回收的良好局面。自2012年5月30日开始回采,于2013年4月17日回采结束。现将工作面采后总结如下: 一、工作面概括:1、1212综采工作面所采石炭系太原组9+10号煤层,分为上下结构,9号和10号之间夹一层0.16米厚的夹矸,属稳定可采煤层。工作面标高14001290米。该工作面切眼以西50米为矿界;南部间隔30米煤柱为1210采空区;北部距矿界100米;东部为120万吨首采区域。2、工作面可采长度760米,工作面长186米。

2、工作面煤层整体倾向呈缓倾斜下山俯采,倾角平均在-8。工作面煤层地质较复杂,断层、无炭柱较为发育。煤厚2.3-2.6米,均厚2.45米。3、工作面顶板为K2石灰岩,灰色,厚层状,质坚硬,性脆;底板多为泥岩或黑色粉砂岩,有时为细砂岩。4、该矿井为低瓦斯矿井,工作面瓦斯涌出量较低。在推进过程中未出现瓦斯超限现象,监测监控管理到位;煤层自燃倾向性为III级,属不易自燃煤层,煤尘具有爆炸危险性。5、水文地质情况:工作面水文地质情况比较简单,主要以顶板K2石灰岩岩溶裂隙淋滴水。在通过4号、6号小无炭柱后有水量增大现象,经过40余天后逐渐减小。6、储量动态:顺槽设计长度900米,可采长度850米,实际采长7

3、60米,区段切眼185米,工作面资源量50.949万吨。在实际回采采出过程中遇到下列无炭柱构造,严重损失煤量20080吨,在加上无炭柱周边的呆滞煤量损失26576吨。可采煤量462834吨。实际采出428968吨。附:1212工作面无炭柱与断层构造情况表构造编号长轴m 短轴m 无炭柱面积计算m 2备注1号无炭柱7847S =3.1478474=2877.82号无炭柱2822.5S =3.142822.54=494.63号无炭柱7540S =3.1475404=23554号无炭柱7.511.5S =3.147.511.54=67.75号无炭柱21.55S =3.1421.554=84.46号无炭

4、柱179S =3.141794=120.17号无炭柱289S =3.142894=197.8断层F1落差1.8米与工作面夹角呈18度硬过断层F2落差2.6米与工作面夹角呈27度硬过合计损失煤量6197.4m 22.4m厚 1.35吨/m 3=20080吨 二、工作面基本情况:1、工作面位置:该工作面位于井田西北部。北采区西翼,距北运输巷口1200米处。 2、巷道布置与联通形式:1212综采工作面由一条运输巷、一条回风巷和切眼构成U型采煤系统;材料由回风巷运入、运出,铺设18Kg 钢轨,巷道中分段安设有25KW调度绞车进行运输,通过联络风门与北运输巷轨道联结;运输巷安设SS800型皮带四部,相互

5、搭接直接与北运输巷皮带联通完成运输煤量任务。3、巷道支护情况:通往工作面的两巷道顶板采用20mm ,L2000mm 的左旋螺纹钢锚杆与梯子梁支护;煤帮采用抗静电耐磨塑料网、玻璃钢锚杆、梯子梁进行支护;局部特殊地段采用矿11#工字钢梁、腿(40002600mm ),柱窝深度100mm ,净高2.30米的金属工字钢组合棚架支护,棚距1000m 。 4、采煤工作面支护设备: (1)采用倾向长壁综合机械化采煤法。 (2)根据工作面煤层赋存情况与顶底板岩性选择ZZ2800/14/27Z型支架、MG150/375-W采煤机、SGZ-630/320刮板运输机、SZB730/75转载机、DSJ8080-213

6、2皮带运输机及其它配套综采设备。从安全技术管理和提高资源回收率,提高工作面单产和劳动生产率的角度分析,采用综合机械化一次采全高采推进。 (3)工作面推进方式:受黄背岭下斜构造影响,顺槽倾角在-8,工作面属于俯采。采用倾向长壁后退式回采。在推进过程中,加强对支架、采煤机的管理,有效防止割煤过程中采煤机前倾下滑。 (4)采高确定:正常情况下,煤层厚度平均为2.45m,现使用的支架最大、最小允许支撑高度为27001400。推进过程中,将采高控制在最大不得超过2.6m;特殊地段最小不得低于1.8m。经过地质变化地段时,根据支架最大支撑高度2700与最小支撑高度1400的界限,超过2.6米的地段割煤时必

7、须适当留设底煤,支架擦顶推移作业,严禁超过2.6米造成支架不接顶作业;经过地质构造带时最低不小于1.8米,否则必须采取挑顶或拉底措施。 (5)采空区管理:采用全部垮落法。因煤层底板石灰岩层性脆,在初采后25米能够及时垮落,以后每15-20米来压循环垮落。无需强制专门放顶。 5、回采过程中遇到的问题及处理方法: (1)工作面回采中过断层:该工作面在回采中,通过2条断层,落差分别为1.8米、2.6米,断层性质为正断层,对回采有一定的影响。揭露断层时,因煤层较厚,上、下盘均需跟沿煤找顶推进。过断层期间,加强初撑力和工作阻力的检测,强化断层带架间空档管理。经过断层带时,坚持“少降快移与擦顶移架”相结合

8、而通过。 (2)工作面两端空档与超前支护管理:该工作面空档采用长钢梁与单体液压支柱“一梁三柱”式,二、三排管理,空档间距大于2.0米时必须增加支架,能够有效控制顶板。超前支护使用长钢梁与单体液压支柱,“一梁三柱”式,间距1.0米架设。正常情况下,棚顶使用4块木楔,两帮使用2块木楔背帮;积极使用防倒链,再栓防倒绳的双防倒管理,切实起到了防倒作用,避免了多起倒柱伤人事故的发生。 6、采煤方法及矿压显现规律、顶板管理经验: (1)该工作面采用单一倾向长壁采煤法,机采工艺进行回采。根据煤层赋存情况、采区及工作面布置方式、回采工艺形式、现有技术、设备、管理水平,该采煤方法和采煤工艺适合工作面回采要求。

9、(2)工作面直接顶初次跨落步距为25m,工作面内顶底板移近量最大90mm,周期来压步距为20m,来压显现程度不明显。 (3)工作面回采初期两巷压力显现较小,中、后期工作面受采动的影响,超前压力稍大,局部地段出现不够高。为了达到质量标准化要求,每日班专门安排人员对巷道进行清理,单体支柱“穿鞋”并安设压力表,进行观察。7、设备选型合理性、使用情况和事故分析:该工作面使用的综采选型合理,安全系数高,在回采过程中设备使用基本正常。加强对支架工、采煤司机、大溜司机的培训和监督,严禁司机在开车时睡觉,加强设备检修,以确保设备的正常运转。 三、劳动组织:1、工作制度:工作面采用“三八”制作业制度,每班作业8

10、h,一个检修班(8点班)、二个班生产(14点班与0点班)组成。每天检修8h。2、作业方式:随着割煤,移溜移架工追机作业,其它工种平行或交叉作业。四、初采、回采与停采情况分析:1、1212工作面所采煤层属中厚煤层,一次采全高。自区段平巷切眼起,根据地质资料,确定停采线。对顶板管理以及回收工作有很大的优势。通过现场详细勘察,经矿领导研究确定,最终确定停采位置。因此,要求最后停采必须斜摆机头,尽量闪过断层后做停采线,确保回收顺利。 2、初采、回采、末采主要布置以下工作: (1)提前做好准备工作:矿领导安排综采队成立综采领导小组。针对工作面实际情况,制定得力措施,严格坚持跟班现场指挥,现场发现问题,现

11、场解决问题,克服一切困难,狠抓初采与末采工序,为综采支架回撤工作打下了坚实的基础。 (2)提前10天制定1212综采安装作业规程1212综采工作面作业规程1212综采收尾安全技术措施与1212综采回收作业规程。由于工作面距机尾12.5米处有一条几乎垂直于工作面的断层构造,使顶板现场1.6米的落差,导致该段顶板破碎严重、煤壁片帮严重及两巷压力大。在回收过程中,根据顶板破碎情况采取少降快移与架间增设大板棚的方法,有效回出支架。 (3)积极调整组织方案:严格按工序正规循环稳步推进,同时加大奖罚力度,重点抓好职工保勤和安全工作;制定了工作面工程质量保证措施,实行队领导跟班制度,及时解决影响生产的各类问

12、题;在矿领导的正确指导下、在综采队的积极配合下,克服地质不利因素,排除种种困难,总结了宝贵的经验,顺利完成1212综采工作面的各项工作任务。 (4)狠抓现场管理工作:在整个末采工序工作中,综采领导班子,超前指挥,一线管理,是这次综采工作面末采工作取得胜利的关键。大胆管理,敢于管理,值得我们每一位同志学习。他们在末采工作中,不讲报酬,埋头苦干,在苦、累、脏、险工作中敢为人先,勇挑重担,为全矿职工树立了榜样。 五、生产过程中出现的问题: 1、机尾地段断层发育,落差较大,地质条件不太稳定;机头煤层倾斜坡度较大,工作面由于地质条件影响,采高不达标准,支架出现倒架、咬架情况。 2、在整个工作面推进过程中

13、,于2012年度7月份遇见长80米、宽60米的椭圆中型无炭柱构造,经钻探后详细研究分析,采取掘进绕道的方法通过。分别掘进55米、58米、85米绕巷三条,部分回收、安装频繁,造成工序复杂。 3、在整个工作面推进过程中,于2012年度9月份遇到大小不均地段无炭柱群,经聘请矿务局地质人员用坑透仪勘探,采取掘进探巷65米、65米、94米三条,部分回收、安装频繁,造成工序复杂。 4、由于断层构造影响从2012年度12月份起机尾处顶板压力大,高度不够出口不畅,采取尾部空档之处增设木垛,戗柱的方法安全渡过;在机头地段由于工作面的长度缩短,导致安全出口不畅、转载靠帮太紧等问题,为了保证转载机顺利回撤、超前支护

14、的打设,积极组织人员起底扩帮,确保正常回收支架。 5、工作面设备老化,维修频繁,设备超期服役。 6、在工作面推进过程中,采煤机司机掌握不好机头机尾平行推进,造成工作面煤壁达不到平直且大溜窜头、窜尾,影响安全出口的畅通。 7、最后一刀完工后,支设的单体支柱没有加在实体上,重新整改,给员工的劳动强度加大。 8、整个工作面卫生环境较差,容易造成污水积聚,煤泥淤结,堆放的材料较乱。六、生产过程中好的方面:1、我们积极利用班前会强化安全知识学习,着重对安装作业规程1212综采工作面作业规程、设备回收作业规程停采安全措施等定期专项培训安全知识,使作业人员全面掌握安全知识,明确怎样做是安全的,怎样做是违章的

15、,进一步强化了职工的安全意识与质量标准化意识。2、质量标准化工作是安全工作的基础,在工作面推进期间,工程量很大,但通过综采队职工的努力,加班加点工作,最终克服困难,渡过无炭柱与断层地段,顺利达到停采回收的标准。3、在工作面安装、生产、回收各个阶段,矿领导高度重视,实行专人指导,安全监督,领导把关,在整个生产作业过程中取得安全无事故。七、几点建议:1、综采队在今后的工作中,要对所需材料提前准备到位,指定地点,分类存放。2、回采中存在的问题:(1)队部安排工作的效果不理想,工作质量差,重生产轻质量,具体工作验收把关不严。(2)检修工作所需材料、配件、工具等准备的不到位,检修不到位,影响检修质量。(3)回收的材料、小件、工具等管理不善,有丢失现象。 3、对工作面所有的设备、材料、配件必须定专人负责管理,建立台帐,明确职责,做到现场事事有人管,事事有人干的效果。4、及时对工作面所消耗的材料

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